摘 要
本文以聚酯切粒機(jī)升級改造為例,詳細(xì)介紹了采用PROFIBUS通訊網(wǎng)絡(luò),S5及S7系列PLC的通訊網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架,系統(tǒng)設(shè)計(jì),組態(tài)軟件的使用和設(shè)置以及數(shù)據(jù)檢測和通訊軟件設(shè)計(jì)流程,通過采用PROFIBUS通訊網(wǎng)絡(luò)以及其他軟硬件的改進(jìn),新的聚酯切粒機(jī)動態(tài)精度從+-3% 提高到+-0.5%。
【關(guān)鍵詞】切粒機(jī) PLC PROFIBUS通訊
1 聚酯切粒機(jī)主要工作原理
在聚酯工藝中,水下切粒機(jī)是聚酯切片生產(chǎn)中的最關(guān)鍵設(shè)備之一,其工作原理:
高溫聚酯熔體從一定數(shù)量鑄帶孔的鑄帶頭擠壓出來,進(jìn)入一個帶有溢流水沖刷的導(dǎo)流板,經(jīng)徑向引槽引導(dǎo)進(jìn)入喂入裝置,然后經(jīng)切粒裝置切粒,隨輸送水一起經(jīng)冷卻,送出機(jī)器外進(jìn)入干燥器。由直徑90mm的下羅拉和直徑170mm的上羅拉組成的喂入裝置由一臺變頻器驅(qū)動,其轉(zhuǎn)速可決定切片的長度。(見圖1)。
2 改造的目的
提高羅拉和動刀的線速度可以提高切粒產(chǎn)量,因此,我們決定在這次擴(kuò)產(chǎn)改造中,把PLC升級到西門子S7系列,特別采用PROFIBUS通訊網(wǎng)絡(luò),適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步的要求。
3 現(xiàn)有及新的PLC系統(tǒng)介紹
該老的切粒機(jī)系統(tǒng)是采用PPI(點(diǎn)對點(diǎn)),即PLC利用兩塊模擬量輸出卡將計(jì)算出的羅拉電機(jī)及動刀電機(jī)變頻器頻率設(shè)定值(4-20mA)分別送到兩電機(jī)變頻器上,而與現(xiàn)場操作面板通訊采用RS232(見圖2)。
整臺切粒機(jī)系統(tǒng)由SIEMENS S5-115U可編程控制器PLC控制,該切粒機(jī)PLC系統(tǒng)有輸入DI50點(diǎn),輸出DO20點(diǎn),模擬輸入AI16點(diǎn),模擬輸出AO16點(diǎn)。控制功能主要分為開關(guān)量輸出控制及模擬量計(jì)算,輸出控制。
上述切粒機(jī)控制系統(tǒng)是比較陳舊的,包括PLC是SIEMENS-S5,通訊不是系統(tǒng),全局性的,大部分采用點(diǎn)對點(diǎn),模擬量傳送。RC232缺點(diǎn)是傳輸率低于20Kbps,聯(lián)接長度低于15m。
為了保證項(xiàng)目和系統(tǒng)的先進(jìn)性,我們在擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中,改進(jìn)了力達(dá)公司的切粒機(jī):電氣控制PLC采用SIEMENS-S7-300,所有信號通信采用PROFIBUS(包括與DCS,變頻器,操作面板),代表了當(dāng)今先進(jìn)的控制系統(tǒng)潮流。(見圖3)。
4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)及組態(tài)
4.1 新切粒機(jī)系統(tǒng)PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架
如圖3所示。
4.2 系統(tǒng)組態(tài)
該系統(tǒng)是多主站系統(tǒng)。
PLC作為DPM2主站,而DCS作為DPM1主站,因DCS的ACP1必須作為主站設(shè)置。而只有PLC允許對DP從站寫入,輸入數(shù)據(jù),但DCS主站不能直接與各從站進(jìn)行寫入,輸入數(shù)據(jù)操作。
但DCS與PLC的數(shù)據(jù)可交換,是定時的,即每隔一定時間,DCS即對PLC數(shù)據(jù)映像區(qū)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,刷新。
工作站點(diǎn)設(shè)置:
4.2.1 DCS主站設(shè)置
DCS主站設(shè)置超出本文討論范圍,可參考相關(guān)DCS多種工作組態(tài)方法。
4.2.2 PLC主站及從站設(shè)置
設(shè)置一個站點(diǎn)并啟動硬件組態(tài)程序(HW-Config)為進(jìn)入組態(tài),我們將該項(xiàng)目名為“NEW CUTIER”,PLC主站及其它設(shè)備設(shè)置如下:
(1)點(diǎn)擊VIEW→Cataolg→SIMATIC
→CPU-300→CPU315-2DP。
(2)在Slot4中,再次點(diǎn)擊VIEW→
Cataolg→SIMATIC→AI4/AO2X8/8BIT。
(3)在Slot5,6,7中,選擇插入DI16XDC24V。
(4)在Slot8,9中,同上,選擇插入DO16XDC24V/0.5A。
目前,已完成PLC主站及I/O卡的設(shè)置(見圖4)。
PROFIBUS及從站設(shè)置:
(1)雙擊PROFIBUS線,選擇總線設(shè)備。
(2)點(diǎn)擊VIEW→Catalog→SIMATIC
→PROFIBUS-DP→SIMOVERT→CB15/155,出現(xiàn)如下MICRO變頻器圖景。
(3)雙擊圖景,設(shè)置診斷地址,設(shè)備地址,DP波特率等參數(shù)。
(4)點(diǎn)擊MICRO Sloto,再次點(diǎn)擊CB15/155,選擇PROFIBUS通訊協(xié)議:PP0/PP1最后,PROFIBUS及從站設(shè)置畫面如圖5所示。
4.3 數(shù)據(jù)檢測和通訊流程圖
如圖6所示。
5 系統(tǒng)精度測試
我們完成硬件、軟件修改及聯(lián)調(diào)后,開車后投用成功。
實(shí)際試驗(yàn)各個設(shè)備速度數(shù)據(jù)與理論值非常接近,精度達(dá)到±0.5%,(限于篇幅實(shí)際數(shù)據(jù)表不在此列出),比原來±3.0%精度大大提高。
作者簡介
張立江,1983年畢業(yè)于上海鐵道大學(xué)機(jī)車電傳動專業(yè),高級工程師,從事機(jī)車電力傳動和控制設(shè)計(jì)研發(fā)工作。
作者單位
江蘇今創(chuàng)車輛有限公司 江蘇省常州市 213000