李海濤 楊金平(蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060)
催化裂化裝置沉降器結(jié)焦問(wèn)題分析與對(duì)策應(yīng)用
李海濤 楊金平(蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060)
介紹了影響120萬(wàn)噸/年催化裝置沉降器結(jié)焦問(wèn)題,嚴(yán)重威脅了裝置安全平穩(wěn)長(zhǎng)周期運(yùn)行;分析其原因是催化原料重、油氣在沉降器內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間滯留造成的;同時(shí)研究了減少沉降器結(jié)焦的措施,通過(guò)增加反應(yīng)蒸汽用量和提高蒸汽溫度,采用調(diào)整Z-18抗焦活化劑加注量等措施,有效地減少了沉降器結(jié)焦工況,保證了裝置長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行。
催化裂化;沉降器;結(jié)焦;長(zhǎng)周期運(yùn)行
120萬(wàn)噸/年催化裂化裝置沉降器采用旋流式快分系統(tǒng)(VQS),沉降器空間內(nèi)相對(duì)旋風(fēng)內(nèi)部溫度低,油氣在接觸到較低溫度的內(nèi)壁時(shí),油氣在此積累,油氣中的未汽化和重質(zhì)組分冷凝粘附,逐步增大、結(jié)焦;二是裝置在非正常操作情況下,如裝置遇到機(jī)組停車(chē)、停電、停風(fēng)等情況下,緊急停工切斷進(jìn)料,催化劑循環(huán)量減小,極易使原料中未汽化組分凝結(jié)導(dǎo)致結(jié)焦加劇。結(jié)焦部位主要集中在封閉罩外翼閥上部和集氣室等較嚴(yán)重。
統(tǒng)計(jì)了120萬(wàn)噸/年催化裝置2012年和2013年的主要操作條件分析如下:
(1)2012年和2013年裝置進(jìn)料量維持在125-126t/h,處于較低的負(fù)荷運(yùn)行。
(2)2012年和2013年裝置再生劑的含碳量和再生煙氣的CO含量都很低,說(shuō)明生焦量較低,且燒焦效果較好。
(3)2012年和2013年裝置用預(yù)提升干氣、與提升蒸汽量、原料霧化汽量基本一樣。
(4)2012年和2013年裝置的回?zé)捰土亢突責(zé)捰蜐{量加起來(lái)在32-37t/h,回?zé)挶葹?5.6-29.60%,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值的15%。這主要是由于催化裝置原料不足,當(dāng)裝置加工負(fù)荷受到原料影響較大時(shí),降低裝置加工負(fù)荷低于83%時(shí),不得不采用大回?zé)挶?,因回?zé)捰图坝蜐{中膠質(zhì)含量和芳烴組分較多,霧化效果變差,導(dǎo)致未汽化油增加,使的結(jié)焦傾向更加嚴(yán)重。
(5)2012年和2013年裝置的終止劑量(粗汽油、酸性水)為10-12t/h,這樣加劇了反應(yīng)油氣中未汽化油、重組分快速降溫,進(jìn)入沉降器內(nèi)凝結(jié)粘附,也加劇了沉降器結(jié)焦。
針對(duì)120萬(wàn)噸/年催化裂化裝置VQS系統(tǒng)結(jié)構(gòu),通過(guò)調(diào)研大多數(shù)國(guó)內(nèi)同類(lèi)裝置都有結(jié)焦的現(xiàn)狀,同時(shí)根據(jù)催化裝置實(shí)際情況,先從優(yōu)化反再系統(tǒng)操作條件著手,采取措施減緩結(jié)焦。由于催化劑攜帶的未汽化油和重質(zhì)組分在離開(kāi)提升管后,只要有足夠的停留時(shí)間就會(huì)粘附在器壁上而形成結(jié)焦,所以采取如下措施。
2.1 提高霧化蒸汽用量
由于裝置原料采用常渣作為進(jìn)料,飽和烴含量較低,芳烴及膠質(zhì)含量較高,所以較難霧化,提高霧化蒸汽用量可以提高噴嘴內(nèi)蒸汽對(duì)原料的破碎程度,使進(jìn)料霧化成粒徑更小的微細(xì)顆粒,在與催化劑接觸時(shí)快速汽化、反應(yīng),減少未汽化油量,提高反應(yīng)深度。同時(shí)可降低油氣分壓,降低生焦傾向。
2.2 增加防焦蒸汽
在現(xiàn)有的條件下適當(dāng)提高沉降器防焦蒸汽,防焦蒸汽調(diào)節(jié)閥全開(kāi),直至最大量;利用2014年大檢修將防焦蒸汽管的孔眼改變?yōu)殚L(zhǎng)方形槽狀,面積增大,使其能對(duì)沉降器穹頂?shù)挠蜌鉁魠^(qū)最大限度吹掃,防止未汽化油粘附結(jié)焦。
2.3 其他操作參數(shù)優(yōu)化
(1)汽提蒸汽流量加大,適當(dāng)開(kāi)控制閥副線,降低油氣分壓,同時(shí)減少油氣在沉降器內(nèi)停留時(shí)間,減少結(jié)焦量。
(2)由于干氣純度達(dá)不到95%,采用干氣預(yù)提升,降低了提升管內(nèi)底部催化劑初始溫度,只會(huì)加重油氣中未汽化油。生產(chǎn)上停用預(yù)提升干氣,用預(yù)提升蒸汽代替;同時(shí)重整拔頭油從提升管底部進(jìn)料改進(jìn)終止劑噴嘴,有效提高了原料與催化劑混合溫度,減少未汽化油產(chǎn)生。
(3)在不影響油漿循環(huán)系統(tǒng)正常操作的前提下,原料油的預(yù)熱溫度適當(dāng)調(diào)高,由200℃調(diào)整為230℃,提高原料霧化效果。
(4)減少油漿及回?zé)捰土?,降低回?zé)挶?,可以有效減少未汽化油的產(chǎn)生。
(5)在不影響操作的前提下,再生器密相的床層溫度適當(dāng)降低,按下限670℃控制。增大劑油比后,提高反應(yīng)溫度,使油氣分子盡可能多的接觸到催化劑顆粒,使油氣的汽化率提高,減少未汽化油的產(chǎn)生,降低結(jié)焦傾向。
(6)在非正常生產(chǎn)時(shí),盡量保持操作平穩(wěn),維持反應(yīng)系統(tǒng)壓力平衡,控制兩器差壓在20-30kPa,反應(yīng)溫度大于490℃,避免出現(xiàn)大幅波動(dòng)而使未汽化油大量產(chǎn)生或油氣通過(guò)軟連接竄入沉降器冷凝結(jié)焦。
(7)提升管終止劑注入量控制在總進(jìn)料5-10%,使終止劑噴嘴后溫度控制在490℃以上,加速重質(zhì)油汽化,減少催化劑帶油。
2.4 提高汽提蒸汽和防焦蒸汽的溫度
由于沉降器汽提蒸汽和防焦蒸汽用的是低壓過(guò)熱蒸汽,利用大檢修機(jī)會(huì)延長(zhǎng)汽提蒸汽和防焦蒸汽線總線進(jìn)入再生器內(nèi)的長(zhǎng)度,提高汽提蒸汽和防焦蒸汽溫度,提升汽提和防焦效果。
2.5 調(diào)整Z-18抗焦活化劑加注量
Z-18抗焦活化劑中的活性組分可以有效調(diào)節(jié)渣油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等膠體結(jié)構(gòu)的雙電層電荷分布,減少了膠體的聚集,有利于膠質(zhì)、瀝青質(zhì)的分散,提高了原料的預(yù)裂化率,降低了結(jié)焦傾向。另外,活化劑中還含有可抑制自由基聚合反應(yīng)的組分,有效降低了縮合反應(yīng)的反應(yīng)速率,從而減少結(jié)焦。120萬(wàn)噸/年催化裝置Z-18抗焦活化劑前期也在加注,由于原料性質(zhì)的變化,操作進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,將抗焦活化劑加注量調(diào)整為0.15KG/t原料。
減少沉降器結(jié)焦的措施在120萬(wàn)噸/年重油催化裝置上應(yīng)用后,取得了明顯的效果,可得出以下主要結(jié)論:
(1)催化裝置反再系統(tǒng)通過(guò)提高各路蒸汽量、提高防焦蒸汽和汽提蒸汽的溫度、降低回?zé)挶?、降低終止劑注入量、增大劑油比和停止預(yù)提升干氣、采用Z-18抗焦活化劑等措施來(lái)減少沉降器結(jié)焦,實(shí)施后取得了明顯的效果。
(2)催化裝置在實(shí)施減少結(jié)焦措施以前,裝置每次操作大幅波動(dòng)或短時(shí)間非計(jì)劃停工,都會(huì)造成裝置無(wú)法正常運(yùn)行,主要是由于沉降器焦塊脫落,造成催化劑循環(huán)中斷,被迫停工清焦,給煉廠帶來(lái)巨大損失。
(3)隨著煉廠原油性質(zhì)變差、原油逐漸變重和殘?zhí)己康纳仙?,減少沉降器結(jié)焦措施將是確保催化裝置長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行的法寶之一。