賀繼軍
(中煤平朔集團(tuán)東露天礦,山西 朔州 036000)
平朔東露天礦半連續(xù)工藝系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)分析
賀繼軍
(中煤平朔集團(tuán)東露天礦,山西 朔州 036000)
平朔東露天礦巖石半連續(xù)工藝系統(tǒng)已經(jīng)運(yùn)行了近3年,在運(yùn)行期間優(yōu)化和改造了若干暴露出的問(wèn)題。對(duì)半連續(xù)工藝系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中獲得的經(jīng)驗(yàn)及暴露出的問(wèn)題加以分析和總結(jié),并將半連續(xù)工藝與單斗卡車工藝的生產(chǎn)成本作了比較。
半連續(xù)工藝;露天礦;生產(chǎn)成本;運(yùn)行;評(píng)價(jià)
目前東露天礦4#煤層以上標(biāo)高1 290~1 305 m段巖石剝離采用半連續(xù)生產(chǎn)工藝。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力9 000 t/h,實(shí)際總投資約7.3億元。由設(shè)計(jì)總長(zhǎng)度為7.9 km(目前實(shí)際長(zhǎng)度為5.5 km)的5條帶式輸送機(jī)、1臺(tái)P&H4100電鏟、1臺(tái)山特維克PA200排土機(jī)、1臺(tái)MMD1500自移式破碎站、1臺(tái)轉(zhuǎn)載膠帶橋(大連華銳重工BC-9000.68)、1臺(tái)電纜漏斗車(大連華銳重工HC-CC9000)及5臺(tái)移動(dòng)式變電站(浙江華儀)、1臺(tái)履帶搬運(yùn)車(特諾恩RT350)、2臺(tái)移設(shè)機(jī)、2臺(tái)輪式推土機(jī)(卡特834)、2臺(tái)履帶式推土機(jī)(卡特D375/475)等設(shè)備組成。
工作面生產(chǎn)組織采用“一移兩爆四采”方式[1],爆破后物料粒度最大不超過(guò)2 500 mm×2 000 mm ×2 000 mm,由電鏟裝載物料至自移式破碎站破碎粒度達(dá)到400 mm×400 mm×400 mm以下[2],經(jīng)轉(zhuǎn)載膠帶橋、接料車、剝離工作面移置式帶式輸送機(jī)、升坑半固定式帶式輸送機(jī)、排土場(chǎng)移置式帶式輸送機(jī)及履帶式排土機(jī)(軌道式卸料尾車)輸送至外排土場(chǎng)排棄。其中1101A、1501為移置式帶式輸送機(jī),分別布置在剝離和排土工作面上,隨平盤工作面推進(jìn),不斷向前平行移設(shè),間隔2~3個(gè)月和4~6個(gè)月;1201、1301、1401為半固定式帶式輸送機(jī),布置在礦坑北側(cè)端幫,隨著作業(yè)平盤的推進(jìn),定期接長(zhǎng)(初期)或縱向移設(shè)(后期),接長(zhǎng)或縱向移設(shè)間隔2~3個(gè)月。
第I階段(即破碎機(jī)齒輥改造前):半連續(xù)工藝系統(tǒng)從2013年11月帶料試生產(chǎn)到2015年3月,累計(jì)作業(yè)量650萬(wàn)m3,平均作業(yè)能力4 633 t/h。期間,共進(jìn)行了6次移設(shè),1101A帶式輸送機(jī)由最初安裝的500 m延長(zhǎng)至1 240 m,每次移設(shè)時(shí)向西平行移設(shè)80 m;1301帶式輸送機(jī)機(jī)尾隨1101A帶式輸送機(jī)移設(shè)每次延長(zhǎng)80 m,共延長(zhǎng)4次;1501帶式輸送機(jī)于2014年4月、2015年2月完成2次移設(shè)工作,第1次移設(shè)由于受排土空間限制,完成了升段15 m至1475標(biāo)高并向前推進(jìn)80 m的移設(shè)工作,增加了近一倍的排土空間;1401帶式輸送機(jī)機(jī)頭隨1501移設(shè)延長(zhǎng)2次,每次80 m。
第II階段(即破碎機(jī)齒輥改造后):半連續(xù)工藝系統(tǒng)從2015年4—6月對(duì)MMD自移式破碎站破碎機(jī)整體進(jìn)行改造,2015年7月到2016年10月,累計(jì)作業(yè)量800萬(wàn)m3,平均作業(yè)能力5 522 t/h。期間,共進(jìn)行了6次移設(shè),受工作面長(zhǎng)度制約,1101A帶式輸送機(jī)從最長(zhǎng)時(shí)的1240 m逐步縮短至目前的600 m。
經(jīng)過(guò)改造后的破碎站處理能力及運(yùn)行穩(wěn)定性有了較大的提升,系統(tǒng)設(shè)備整體完好率達(dá)到了92.25%。在巖石硬度適中、爆破質(zhì)量較好以及工作面條件理想的情況下,自移式破碎站基本能滿足現(xiàn)場(chǎng)需求。破碎站最大瞬時(shí)處理能力由改造前的10 375 t/h左右提高到12 500 t/h左右,單日最大產(chǎn)量由125 619 t(50 247.6 m3)提高到 139 836 t(55 934.4 m3)。最高單月產(chǎn)量由252萬(wàn)t(101萬(wàn)m3)提高到280萬(wàn)t(112萬(wàn)m3)。平朔公司P&H4100XPC電鏟最大作業(yè)能力1 440萬(wàn)m3/a[3],按年工作時(shí)間330 d,平均每天工作20 h計(jì)算,電鏟裝載能力為5 454 t/h,基本與目前破碎站實(shí)際作業(yè)能力匹配。
統(tǒng)計(jì)的單位成本由第I階段的22.79元/m3,降為第II階段的14.70元/m3,降幅達(dá)35.5%。
東露天礦半連續(xù)工藝系統(tǒng)經(jīng)過(guò)近3年的試驗(yàn)、摸索、整改、改造,目前形成較完整的半連續(xù)生產(chǎn)工藝系統(tǒng)和作業(yè)流程。但是系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái)暴露出若干問(wèn)題,其中部分問(wèn)題得到了有效的解決,部分設(shè)計(jì)、制造中存在的缺陷無(wú)法得到根本解決,影響了設(shè)備的效率和性能。
3.1 重點(diǎn)解決了的設(shè)備問(wèn)題
1)自移式破碎站能力不足的問(wèn)題。MMD公司于2015年3—6月對(duì)破碎站進(jìn)行了整體改造,主要改造內(nèi)容:① 破碎機(jī)主機(jī)由原 MMD1400型改為MMD1500型,②相應(yīng)的破碎機(jī)減速機(jī)由原R400增大為 R630,③液力偶合器由原 Voith650改為Voith750,④破碎齒由原來(lái)的螺栓連接更換為焊接結(jié)構(gòu),齒輥由3齒10環(huán)改為3齒9環(huán),⑤破碎機(jī)的驅(qū)動(dòng)單元由原來(lái)的2×450 kW感應(yīng)電機(jī)更換為2 ×500 kW的磁阻電機(jī),并增加了相應(yīng)的電控及功率單元,更換了相應(yīng)的變壓器及控制系統(tǒng),⑥對(duì)相關(guān)的料倉(cāng)、支撐結(jié)構(gòu)等進(jìn)行了改造和更換。
2)對(duì)電控系統(tǒng)進(jìn)行了大量的優(yōu)化和改進(jìn),優(yōu)化人機(jī)對(duì)話機(jī)制及設(shè)備之間的連鎖控制,簡(jiǎn)化設(shè)備操作,完善報(bào)警信號(hào),加強(qiáng)對(duì)通訊信號(hào)的保護(hù),有效提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性[4]。
3)制作移動(dòng)式接料小車代替電纜漏斗車的接料功能,保證連接橋來(lái)料可靠的輸送至工作面帶式輸送機(jī),該項(xiàng)改造主要增加了移動(dòng)防跑偏的功能,設(shè)備移設(shè)對(duì)位時(shí)不需要考慮設(shè)備間的相互影響,避免了設(shè)備的重復(fù)啟停及對(duì)設(shè)備損傷等,大大減少了移設(shè)對(duì)位所需時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率。
4)帶式輸送機(jī)溜槽改造,溜槽槽體加寬部分及接料板采用30 mm的耐磨360鋼板制作,緩沖板上焊接150 mm×150 mm的防砸格,受來(lái)料沖擊自燃堆存物料,減少物料對(duì)緩沖板的磨損;導(dǎo)料槽體兩側(cè)增加耐磨襯板,減少物料對(duì)槽體的磨損,導(dǎo)料槽外增加擋皮,減少跑料,物料拋擲點(diǎn)增加坡面接料板,所有物料經(jīng)緩沖板緩沖后進(jìn)入皮帶,有效減少對(duì)皮帶的沖擊和磨損。
5)對(duì)1101A過(guò)渡橋變坡弧度進(jìn)行改造,縮短過(guò)渡橋,將靠界開采極限距離調(diào)整為85 m,爆量采掘?qū)挾仍黾又?5 m,采掘爆破量由1幅增加至3幅,提升了系統(tǒng)生產(chǎn)效率的同時(shí)也完善了工藝“自給”功能[5]。
6)破碎站、連接橋和1101A制作安裝噴水降塵系統(tǒng)。
3.2 目前仍存在的設(shè)備問(wèn)題
連接橋、電纜漏斗車3個(gè)電纜卷筒不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)收放電纜功能,需人工頻繁操作,擺線架、導(dǎo)纜架結(jié)構(gòu)不合理,電纜纏繞無(wú)規(guī)律,易與固定架刮擦損傷電纜(已發(fā)生多次電纜皮刮破)。
3.3 設(shè)備設(shè)計(jì)制造缺陷
1)破碎站進(jìn)線電纜耦合點(diǎn)和連接橋機(jī)頭去往破碎站的電纜耦合點(diǎn)均在設(shè)備較高位置,切換電源時(shí)需用吊車吊掛電纜,且擺動(dòng)幅度大,存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)。
2)破碎站、連接橋、電纜漏斗車履帶驅(qū)動(dòng)底盤偏低,距離地面最小高度分別為350、200、300 mm,對(duì)工作面要求苛刻,遠(yuǎn)不如電鏟履帶及底盤適應(yīng)性強(qiáng),增大了工作面平整的工作量。
3)破碎站受料斗不能實(shí)現(xiàn)三面裝車,只能尾部裝車,影響電鏟作業(yè)效率。
3.4 制約系統(tǒng)的非設(shè)備因素
東露天礦坑環(huán)境復(fù)雜、生產(chǎn)條件惡劣,礦坑呈不規(guī)則狀且規(guī)模較小,靠界端幫、平盤推進(jìn)不整齊,制定的規(guī)劃得不到有效實(shí)施,坑內(nèi)設(shè)備較多,設(shè)備布置、平盤作業(yè)間距等因素嚴(yán)重制約半連續(xù)系統(tǒng)的效率發(fā)揮。
1)受征地搬遷制約,剝采工作面長(zhǎng)度不足,對(duì)系統(tǒng)效率和成本有較大影響。主要體現(xiàn)在工作面帶式輸送機(jī)1 101A原設(shè)計(jì)長(zhǎng)度1 780 m,實(shí)際最長(zhǎng)時(shí)僅為1 240 m,目前已縮短至600 m。排土場(chǎng)1501帶式輸送機(jī)原設(shè)計(jì)長(zhǎng)度1 730 m,實(shí)際僅布置1 500 m。另外,排土機(jī)設(shè)計(jì)排土方式為下排30 m,上排15 m,由于排土空間限制,實(shí)際作業(yè)為下排15 m,上排15 m。導(dǎo)致移設(shè)搬家周期縮短,移設(shè)頻繁,效率降低,成本增加。
2)受礦坑推進(jìn)影響,從而使工作面準(zhǔn)備和爆破量準(zhǔn)備銜接不好,導(dǎo)致系統(tǒng)有效作業(yè)時(shí)間降低。
3)東露天礦半連續(xù)工藝系統(tǒng)原設(shè)計(jì)工藝布置為雙工作面開采,雙工作面帶式輸送機(jī)作業(yè),工作面帶式輸送機(jī)移設(shè)搬家基本不影響破碎站的作業(yè)時(shí)間,目前實(shí)際作業(yè)為單工作面開采。每次剝離工作面帶式輸送機(jī)移設(shè)都要影響系統(tǒng)作業(yè)時(shí)間,降低了設(shè)備效率。
4)采空區(qū)的影響:東露天礦1290平盤小窯采空區(qū)密集,對(duì)系統(tǒng)設(shè)備安全構(gòu)成威脅,較多的探孔量和較長(zhǎng)的探孔時(shí)間影響了有效作業(yè)時(shí)間。
5)紅黏土的影響:作業(yè)區(qū)域存在部分紅黏土,紅黏土通過(guò)性差、易粘結(jié),溜槽堵料嚴(yán)重,影響運(yùn)輸環(huán)節(jié)作業(yè),制約系統(tǒng)工作效率。
6)爆破的影響:①對(duì)爆破質(zhì)量要求較高,造成爆破成本上升,另外由于爆破質(zhì)量不穩(wěn)定影響破碎機(jī)工作效率;②爆破后存在的拉底現(xiàn)象,影響作業(yè)效率。
7)粉塵的影響:自移式破碎站、排土機(jī)及各轉(zhuǎn)載點(diǎn)作業(yè)時(shí)灰塵較大,人工值守轉(zhuǎn)載點(diǎn),對(duì)生產(chǎn)效率有一定影響。
8)半連續(xù)系統(tǒng)目前是平朔公司獨(dú)有的一套設(shè)備,除電鏟外其他設(shè)備備件與公司現(xiàn)有設(shè)備兼容和通用性較差,既要保證生產(chǎn)所需,又要兼顧庫(kù)存壓力,備件保障挑戰(zhàn)性大。
4.1 單斗卡車工藝特點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn):初期投資低;基建工程量小、占地面積小、建設(shè)速度快、礦山工程延深速度快、工作線推進(jìn)強(qiáng)度大、生產(chǎn)機(jī)動(dòng)靈活、效率高、產(chǎn)量大;對(duì)爆破質(zhì)量要求不太高。
缺點(diǎn):運(yùn)營(yíng)成本高,隨著開采的推進(jìn),卡車運(yùn)距越來(lái)越大,開采和排土條件逐漸變差。由于我國(guó)“富煤少油”的資源稟賦[6],燃油價(jià)格居高不下,并且短缺的可能越來(lái)越大。這些問(wèn)題的直接后果就是卡車運(yùn)營(yíng)成本呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),并導(dǎo)致開采成本不斷提高,經(jīng)濟(jì)效益差。礦用特大型重載卡車,國(guó)產(chǎn)化程度低,大部分需要進(jìn)口,由于進(jìn)口備品備件漲價(jià)幅度大,且卡車運(yùn)行10多年后維修成本占比增速較快,直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本的快速上升。
4.2 半連續(xù)工藝特點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn):隨著礦山的開采深度和運(yùn)距的增加,半連續(xù)工藝的應(yīng)用有利于減少開采運(yùn)輸成本和現(xiàn)有礦山開采工藝的改造,能有效解決中、硬巖石的開采,實(shí)現(xiàn)礦巖的連續(xù)運(yùn)輸,有利于生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大;半連續(xù)系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,人工勞動(dòng)強(qiáng)度低;與卡車相比,帶式輸送機(jī)輸送效率高,安全系數(shù)較高,維護(hù)檢修工作量小、故障率低、備品備件及維修保養(yǎng)費(fèi)用低、運(yùn)營(yíng)成本低。
缺點(diǎn):初期投資較大,一套半連續(xù)系統(tǒng)的初期投資約為2套(8臺(tái)卡車/套)卡車系統(tǒng)的初期投資。一些關(guān)鍵技術(shù)還在持續(xù)改進(jìn)中,例如作為半連續(xù)系統(tǒng)的核心設(shè)備,自移式破碎機(jī)本身的整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、作業(yè)時(shí)的穩(wěn)定性、與單斗挖掘機(jī)在工作面的高效配合等尚需得到大量的實(shí)踐檢驗(yàn)[7]。破碎是半連續(xù)工藝的核心,研究及設(shè)計(jì)工作大多圍繞破碎機(jī)展開,破碎環(huán)節(jié)已經(jīng)成為制約半連續(xù)系統(tǒng)發(fā)展的瓶頸。對(duì)穿爆工作要求高,受物料因素影響較大。串聯(lián)系統(tǒng),對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都有較高的要求,生產(chǎn)系統(tǒng)復(fù)雜,計(jì)劃、規(guī)劃性強(qiáng),生產(chǎn)組織調(diào)整不夠靈活,對(duì)生產(chǎn)管理要求比較高。
4.3 成本比較
半連續(xù)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)為外排作業(yè),而單斗卡車目前均已轉(zhuǎn)內(nèi)排,所以選取時(shí)間最接近的2013年單斗卡車工藝外排作業(yè)與半連續(xù)工藝系統(tǒng)作業(yè)做比較,考慮到燃油、輪胎等大宗物資價(jià)格波動(dòng)大,以2015年的物資價(jià)格為基準(zhǔn)計(jì)算(2015年燃油價(jià)格較2013年有所降低)。
1)單斗卡車工藝:2013年單斗卡車外排作業(yè),平均運(yùn)距3.4 km,提升高度150 m,綜合成本18.53元/m3(含折舊),14.53元/m3(不含折舊);
2)半連續(xù)工藝:半連續(xù)系統(tǒng)目前平均運(yùn)距4.2km,提升高度為185 m;綜合成本為14.7元/m3(含折舊),10.78元/m3(不含折舊);
3)1套半連續(xù)系統(tǒng)的投資約為73 000萬(wàn)元,1套單斗卡車的投資約為39 300萬(wàn)元,假設(shè)半連續(xù)系統(tǒng)和單斗卡車年作業(yè)量均為1 000萬(wàn)m3,粗略計(jì)算得出前9年的綜合成本(一次性初期投資+生產(chǎn)成本)半連續(xù)工藝大于單斗卡車工藝,9年后的綜合成本半連續(xù)工藝低于單斗卡車工藝。
當(dāng)物料運(yùn)輸路段為上坡且運(yùn)距較長(zhǎng)時(shí)(2~3 km),半連續(xù)工藝優(yōu)勢(shì)更為突顯。在空間應(yīng)用不靈活且提升高度陡增的區(qū)域,可以考慮2種工藝的結(jié)合,既可發(fā)揮卡車運(yùn)輸機(jī)動(dòng)靈活、適應(yīng)性強(qiáng)、短途運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)、有利于強(qiáng)化開采的長(zhǎng)處,又可以發(fā)揮帶式輸送機(jī)運(yùn)輸?shù)哪芰Υ蟆⑴榔履芰?qiáng)、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用低的優(yōu)勢(shì),兩者聯(lián)合可以達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)效益[8]。
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【責(zé)任編輯:解連江】
Analysis on semi-continuous technology system operation evaluation in East Open-pit Mine
HE Jijun
(East Open-pit Mine,China Coal Pingshuo Group Co.,Ltd.,Shuozhou 036000,China)
The rock semi-continuous process system has been operated for nearly 3 years in Pingshuo East Open-pit Mine,the mine optimized and reformed some exposed problems.This article analyzed and summarized the exposed problems in the process of semi-continuous process system,and compared the production cost between the semi-continuous process and shovel-truck technology.
semi-continuous technology;open-pit mine;production cost;operation;evaluation
TD824
B
1671-9816(2017)03-0031-04
2016-10-25
賀繼軍(1986—),男,山西朔州人,學(xué)士,畢業(yè)于太原理工大學(xué),現(xiàn)任中煤平朔集團(tuán)東露天礦半連續(xù)生產(chǎn)班機(jī)電技術(shù)主管。
10.13235/j.cnki.ltcm.2017.03.009
賀繼軍.平朔東露天礦半連續(xù)工藝系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)分析[J].露天采礦技術(shù),2017,32(3):31-33.