蒲 云 娟, 王 一 飛, 呂 海 艷, 李 光 偉
(中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計研究院有限公司,四川 成都 610072)
大單寬、中水頭水流挑流消能試驗研究
蒲 云 娟, 王 一 飛, 呂 海 艷, 李 光 偉
(中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計研究院有限公司,四川 成都 610072)
結(jié)合某國外水電站工程,通過1∶80的整體水工模型對其泄洪消能布置方案進(jìn)行了系列優(yōu)化試驗研究,最終提出了小差動坎的泄洪消能體型。該體型能使挑射水舌在縱向充分拉開,入水寬度增加,改善了傳統(tǒng)的連續(xù)式挑坎所存在的挑射水舌集中、空中擴(kuò)散差的不足,大大增加了挑射水流的消能率,使下游河道的沖刷明顯減輕。試驗結(jié)果表明:該體型很好地適應(yīng)了某國外水電站單寬流量大、泄流水頭適中的特點,為類似工程提供了一種新的泄洪消能思路。
大單寬流量;中水頭;水工模型試驗;挑流消能;下游沖刷
泄水建筑物常用的消能形式有底流消能、面流消能、挑流消能以及上述三種形式的結(jié)合運(yùn)用[1]。在一般工程中,大單寬流量、泄洪水頭適中的溢流重力壩基本采用底流消能。雖然底流消能工作可靠,但其存在工程量大、工程造價高的不足。如果水電站壩址區(qū)工程地質(zhì)條件良好(基巖出露明顯、基巖巖性好),采用挑流消能更能節(jié)約工程量、降低工程造價。因此,研究大單寬流量、水頭適中的水流的挑流消能形式十分必要。
筆者結(jié)合某國外水電站進(jìn)行了試驗研究。該水電站為大型工程,永久建筑物洪水標(biāo)準(zhǔn)按10 000年一遇(P=0.01%)洪水設(shè)計,相應(yīng)流量為3 870 m3/s。樞紐建筑物主要由河床碾壓混凝土重力壩、右岸心墻土質(zhì)壩、埡口土質(zhì)副壩及壩后廠房等建筑物組成。泄洪建筑物由四孔溢流表孔、一孔泄洪底孔、一孔生態(tài)流量孔組成。溢流表孔布置于主河床,每孔凈寬12 m,采用挑流消能,挑坎挑射半徑為18 m,挑角為15°,挑坎出口高程為49 m。
根據(jù)相似原理,該水電站的水力學(xué)模型按重力相似準(zhǔn)則設(shè)計,采用正態(tài)模型[2~6],模型的比尺為1∶80。
大單寬、中水頭水流挑流消能存在的主要問題:(1)泄洪的單寬流量大,導(dǎo)致下游河道沖刷較深;(2)泄洪水頭適中,導(dǎo)致挑坎出口水流流速不高,挑射水舌的挑距較近,下游河道沖刷嚴(yán)重可能會對工程建筑物的安全以及下游河道岸坡的穩(wěn)定不利。
設(shè)計流量3 870 m3/s時,該電站表孔溢流壩的單寬流量達(dá)59.25 m3/s·m,泄洪水頭為28.2 m,挑坎出口流速為23.71 m/s。溢流表孔挑射水舌水體集中、挑距較近,下游河道沖坑最深點高程為6.36 m,沖深達(dá)17.64 m,溢流壩壩腳處的貼壁沖刷高程為25.4 m,沖深達(dá)7.6 m(圖1)。鑒于原設(shè)計方案的下游河床沖刷比較嚴(yán)重,因此,從增加工程安全的角度考慮,需進(jìn)行泄洪消能體型的優(yōu)化研究。
該水電站泄洪消能的最大問題是下泄水流的單寬流量較大,導(dǎo)致下游河道沖刷較深。對于單寬流量較大的泄洪消能問題,傳統(tǒng)的解決辦法是采用使水流縱向或橫向擴(kuò)散的方法。所以,筆者在不修改該電站泄洪消能總布置的前提下,嘗試采用差動式挑流消能工,使挑射水舌在縱向充分?jǐn)U散拉伸以減輕其對下游河道的沖刷。
經(jīng)過一系列的優(yōu)化方案試驗研究,得出兩種效果較好的挑流消能體型:高低坎(圖2)和小差動坎(圖3),其體型主要參數(shù)見表1,各方案的試驗結(jié)果見表2和圖4。
高低坎方案其實是傳統(tǒng)差動式鼻坎的一種延伸和變形,它將高坎的位置提前,增大高坎和低坎的高差,其試驗結(jié)果研究表明:高低坎方案采用分流擴(kuò)散碰撞的工作原理,下泄水流一部分通過高坎提前挑出,其余水體則均勻分成兩部分通過高坎兩側(cè)、在低坎上發(fā)生碰撞后挑向下游,高坎挑出的水體與低坎挑出的水體在空中發(fā)生碰撞消能。高低坎方案的挑射水舌拉伸充分,下游河道沖刷有明顯改善。但該方案會導(dǎo)致霧化現(xiàn)象,可能會危及建筑物的安全運(yùn)行和下游岸坡的穩(wěn)定。
(a)水流流態(tài) (b)沖淤形態(tài)圖1 設(shè)計流量為3 870 m3/s時的工況
圖2 高低坎方案示意圖
圖3 小差動坎方案示意圖
表1 各泄洪消能方案布置體型參數(shù)表
表2 各優(yōu)化方案在設(shè)計流量為3 870 m3/s工況的試驗結(jié)果表
試驗中觀察到:在原設(shè)計方案中,各表孔中部下泄的這部分水體挑距較近,相鄰兩表孔在中墩尾部交匯的這部分水體挑距較遠(yuǎn)。因此,考慮在中墩正對下游處的溢流壩末端設(shè)置一大挑角的高坎將使這部分水體的挑距增大;而在表孔正對下游處設(shè)置小挑角的低坎,能夠使這部分水體的挑距減小,那么,挑射水舌在縱向上就可以充分拉開。同時,為了使挑坎末端的水流流速增大、水舌挑距增加,將挑坎末端高程降低,由此而得到了小差動坎方案。小差動坎方案挑射水舌的縱向拉伸長度增至42.4 m,下游河床的沖刷深度有了明顯的改善。小差動坎方案實質(zhì)上是傳統(tǒng)差動式鼻坎的極限化,它將高坎的挑角最大限度地增大,將低坎的挑角盡量減小,并且通過調(diào)整高坎和低坎的寬度比來改善挑射水舌內(nèi)緣和外緣的水量分布,在保證挑射水舌能順利挑出和溢流壩壩腳不被淘刷的范圍內(nèi),讓挑射水舌在縱向充分拉伸以減輕其對下游河道的沖刷。
(a)高低坎方案 (b)小差動坎方案圖4 各優(yōu)化方案設(shè)計洪水3 870 m3/s工況挑射水舌形態(tài)
根據(jù)試驗結(jié)果并從有利于建筑物安全以及減輕下游河道沖刷綜合考慮,最終選取了小差動坎方案作為該水電站的泄洪消能布置體型。
大單寬、中水頭的水流采用挑流消能。由于其具有單寬流量大和挑射水舌挑距較近的特點,其泄洪消能問題較為突出。筆者結(jié)合某國外水電站的實際情況進(jìn)行了消能工體型優(yōu)化的試驗研究。試驗結(jié)果表明:選擇小差動坎可以改變連續(xù)式挑坎所存在的挑射水流集中、空中擴(kuò)散差的問題。其挑射水舌可沿縱向充分拉開,使入水寬度增加;水舌的挑射高度增大,在空中形成高低不一的多層次水舌,增加了水舌在空中的擴(kuò)散消能效果,明顯減輕了其對下游河道的沖刷,效果良好。該消能工布置體型為解決以單寬流量大、泄洪水頭適中為特點的溢流重力壩泄洪消能問題提供了一種新的設(shè)計思路。
[1] 李建中,寧利中.高速水力學(xué)[M].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,1994.
[2] 夏毓常,張黎明.水工水力學(xué)原型觀測與模型試驗[M].北京:中國電力出版社,1999.
[4] 王世夏.水工設(shè)計的理論和方法[M].北京:中國水利水電出版社,2000.
[5] 陳 立,明宗富.河流動力學(xué)[M].武漢:武漢大學(xué)出版社,2001.
(責(zé)任編輯:李燕輝)
2016-12-24
TV7;TV32+1;TV31;TV32
B
1001-2184(2017)01-0069-03
蒲云娟(1987-),女,四川成都人,工程師,碩士,從事水力學(xué)研究;
王一飛(1985-),男,甘肅蘭州人,工程師,碩士,從事水利水電工程施工技術(shù)研究;
呂海艷(1981-),女,吉林農(nóng)安人,高級工程師,碩士,從事水力學(xué)研究;
李光偉(1962-),男,湖北武漢人,副所長,教授級高級工程師,學(xué)士,從事水利水電工程材料及水力學(xué)研究.