1.陳 勇 2.聞竟翔
1.北方重工集團(tuán)有限公司國際貿(mào)易分公司 2.北方重工集團(tuán)有限公司裝卸設(shè)備分公司
斗輪堆取料機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析與處理
1.陳 勇 2.聞竟翔
1.北方重工集團(tuán)有限公司國際貿(mào)易分公司 2.北方重工集團(tuán)有限公司裝卸設(shè)備分公司
斗輪堆取料機(jī)的斗輪驅(qū)動要求低速穩(wěn)定性高、有沖擊和過載保護(hù),其驅(qū)動多采用液壓傳動。本文中對液壓系統(tǒng)主要故障進(jìn)行分析和處理,提出預(yù)防液壓系統(tǒng)故障的方法。
斗輪堆取料機(jī);液壓故障;故障分析;處理
斗輪堆取料機(jī)液壓系統(tǒng)要考慮全面、詳細(xì)、合理的設(shè)計,所以該系統(tǒng)投入生產(chǎn)了10年,操作穩(wěn)定可靠,故障率低,維護(hù)工作量最小。但系統(tǒng)的純度使用電磁比例閥對油液清潔度需求較高,因此提高油路和油箱結(jié)構(gòu)的需求。
1.1 斗輪不轉(zhuǎn),壓系統(tǒng)壓力為 0。檢查泵功率放大器(PQ)功率放大器連接松動,電壓正常輸出電磁鐵P和Q,測量電位計輸入電壓是正常的P和Q。如果PQ運(yùn)行功率放大器不工作,放大器指令不發(fā)布,斜盤實際角是恒定的,傳感設(shè)備沒有位移量,柱塞泵不工作,液壓系統(tǒng)壓力為0。
1.2 液壓系統(tǒng)壓力低,時液壓系統(tǒng)油管發(fā)生高頻振動
1)液壓系統(tǒng)壓力較低,大多數(shù)只能上升到10 MPa。排除在柱塞泵和液壓馬達(dá)液壓元件故障。檢查主油泵(PQ控制柱塞泵)管道之間的液壓馬達(dá)和控制閥門的壓力和流量損失。檢查密封是否失效,檢查管道中的溢流閥是否有故障(如溢流閥芯卡住,密封圈損壞,等等)或調(diào)整的壓力太低,使系統(tǒng)壓力,拆卸安全閥維修或更換安全閥,調(diào)整壓力;解體止回閥的液壓組件,這些組件,止回閥核心,密封圈,如損壞,調(diào)整壓力。
2)液壓馬達(dá)噪音大,動態(tài)故障。檢查液壓馬達(dá)輸出軸聯(lián)軸器安裝是否不同心和松動聯(lián)動軸松動或錯誤將導(dǎo)致異常噪音或振動。找到連軸對準(zhǔn),如果損壞需要維修或更換。檢查油箱油位,不足情況下足導(dǎo)致在液壓系統(tǒng)吸入空產(chǎn)生噪聲。油添加到適當(dāng)?shù)奈恢?,通過測壓接頭排出系統(tǒng)中的空氣,保至液壓馬達(dá)的油路通暢。檢查液壓馬達(dá)活塞和缸孔間隙,間隙增加會帶來噪音和振動,檢查滑靴球面柱塞頭磨損嚴(yán)重,通過改變柱塞、滑靴解決故障組件。檢查液壓系統(tǒng)的溫度,導(dǎo)致吸空氣溫度太低,異常聲音。系統(tǒng)開始工作前應(yīng)預(yù)熱,當(dāng)溫度小于10℃時,加熱器應(yīng)正常操作。
2)液壓馬達(dá)泄漏大,熱溫升嚴(yán)重溫度過高引起非正常漏油過大,檢查液壓馬達(dá)各接觸面磨損情況、各密封處密封圈破損情況、柱塞與缸體孔磨損情況,各部件間隙增大會導(dǎo)致泄漏大而發(fā)熱溫升,此時需修復(fù)或更換磨損件。
3)最后檢查主油泵(PQ控制柱塞泵,柱塞泵損壞,最大能增加到10 MPa的壓力系統(tǒng),高頻振動液壓系統(tǒng)管道。檢查柱塞泵內(nèi)部泄漏。可用手摸是否漏熱。消除泄漏,肉眼觀察油泄漏大小和油泄漏量的壓力是否更大。在正常情況下,泄漏油的正常流動無壓力,流量很小(只有一線),如果泄漏量大則要打開檢查修復(fù)柱塞泵。板移動柱塞泵進(jìn)行檢查。在板柱塞泵,兩個正向和反向不應(yīng)該不規(guī)則的“刺刺”聲,否則,柱塞泵故障,檢查泵體被修復(fù)。檢查活塞泵的攝入量。檢查液壓油箱油位、過濾器等,使柱塞泵的吸入油量符合液壓系統(tǒng)要求。
1.3 檢查液壓油溫度,油溫小于55℃時檢查是否循環(huán)冷卻過濾電路工作,是否開始空氣冷卻裝置。如果回路不工作,會導(dǎo)致液壓系統(tǒng)過熱,老化的油質(zhì)降解,潤滑性能下降,液體污染加劇,磨損加快,運(yùn)行在高溫下很長一段時間的柱塞泵會導(dǎo)致以下幾個故障發(fā)生。
1)柱塞泵柱塞球頭和滑靴球增大的間隙差距?;ヅc柱塞球頭區(qū)域受到大量的顆粒影響,產(chǎn)生相對運(yùn)動之間的磨損。長期磨損后,柱塞泵柱塞球頭和滑靴球窩之間的差距太大(大于0.3毫米),導(dǎo)致增加泵的出口壓力脈動流,增加泵內(nèi)泄漏,嚴(yán)重的會產(chǎn)生松靴,脫靴故障,可能會導(dǎo)致由于脫下靴和柱塞泵的嚴(yán)重事故被摧毀。當(dāng)有壓力脈動開始流動,及時檢查是否松靴,聯(lián)系專業(yè)維修店或泵制造商重新包靴。
2)柱塞泵配合面之間的閥板和油缸,其精度、配合不好影響泵的輸出壓力和流量,甚至導(dǎo)致柱塞泵不出油故障。此時需要聯(lián)系專業(yè)維修店或泵制造商的磨削缸體和閥板,確保其準(zhǔn)確性,研磨后再進(jìn)行熱處理,以確保硬化層的硬度
1.4 堆取料機(jī)的取料能力應(yīng)該為 6000t/h,出現(xiàn)障以后取料量降為5000t/h 左右,半年以后進(jìn)一步降為 4000t/h,如果時繼續(xù)上量則斗輪轉(zhuǎn)速變慢直至堵轉(zhuǎn),對液壓系統(tǒng)油品取油樣化驗后顯示,機(jī)械雜質(zhì)含量 0.2%,略有標(biāo),其他指標(biāo)合格,清洗系統(tǒng)并更換油品后,取料量時而達(dá)到 5000t/h,時而能達(dá)到 4000t/h的奇怪現(xiàn)象。
1)首先排除了控制系統(tǒng)以及皮帶秤不準(zhǔn)等電氣方面的原因,仔細(xì)檢查了斗輪軸承座等機(jī)械結(jié)構(gòu),處理導(dǎo)料槽灑煤等機(jī)械方面的因素。取料機(jī)設(shè)在 3000t/h 流量時,輪壓力、轉(zhuǎn)速都正常。在 4000t/h時,壓力值正常,但斗輪轉(zhuǎn)速非常慢。設(shè)在 4500t/h 以上流量時,斗輪不轉(zhuǎn)但系統(tǒng)壓力正常。經(jīng)進(jìn)一步長時間監(jiān)測,現(xiàn)取料機(jī)取料量與天氣溫度密切相關(guān),境溫度高時取料量下降得厲害,環(huán)境溫度低時,在長時間停機(jī)后,開始的 30min 內(nèi)取料量能達(dá)到 5000t/h,隨即下降到 4000t/h。
2)通過分析,下降的速度是系統(tǒng)內(nèi)部泄漏造成的,料量的高和低現(xiàn)象,是由于環(huán)境溫度變化時,液壓油粘度變化,造成泄漏變化。系統(tǒng)內(nèi)部泄漏可能是最大的原因,然而,有兩個,一個是老化的泵效率下降,第二個是沖洗閥泄漏。拆除沖洗閥后,發(fā)現(xiàn)沖洗閥閥心由于總是往一個方向沖擊動作,錐面上沖擊出一圈很深的溝槽造成密封不嚴(yán)。當(dāng)閥芯是改變方向,將不受力一側(cè)的閥芯更換到經(jīng)常受沖擊一側(cè),取料機(jī)取料量不足的現(xiàn)象就會消失。
斗輪堆取料機(jī)的斗輪驅(qū)動必須要求低速穩(wěn)定性高、而且有沖擊和過載保護(hù),驅(qū)動大多采用液壓傳動,所以,斗輪堆取料機(jī)液壓系統(tǒng)起著不可代替的作用,因此定期保養(yǎng)液壓系統(tǒng)預(yù)防液壓系統(tǒng)故障的發(fā)生。
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