桂永康
摘 要:現(xiàn)今國內(nèi)1000MW機(jī)組鍋爐一般均采用等離子點(diǎn)火裝置,在鍋爐點(diǎn)火初期,由于爐膛溫度較低、風(fēng)煤比不匹配以及原煤斗落煤不穩(wěn)定等原因,點(diǎn)火初期煤粉著火比較困難,若長時(shí)間未點(diǎn)著火則極易引起鍋爐爆燃,以下對某廠1000MW機(jī)組鍋爐爆燃事件展開分析。
關(guān)鍵詞:鍋爐爆燃;1000MW;點(diǎn)火;分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.05.040
1 事件經(jīng)過
2016年6月1日夜班,某廠#4爐進(jìn)行啟動工作,03:24,B層等離子拉弧正常,03:38,B磨煤機(jī)啟動,空載電流38A,03:43:44,B給煤機(jī)啟動并開始下煤,穩(wěn)定后給煤量31t/h,持續(xù)下煤至03:48:34約5分鐘時(shí)間內(nèi),磨煤機(jī)一直保持空載運(yùn)行時(shí)的38A電流,此時(shí)B磨煤機(jī)電流突增,14秒后即03:48:48電流值86A,爐膛開始打正壓。03:49:05,爐膛正壓2600Pa,A側(cè)爐膛煙溫隨后上升至77℃、B側(cè)爐膛煙溫則先于A側(cè)快速上升至84℃,鍋爐總風(fēng)量低MFT動作,制粉系統(tǒng)跳閘,進(jìn)行爐膛吹掃。爐膛發(fā)生打正壓后,大量含煤粉的煙塵從干式排渣機(jī)底部噴出,煙塵進(jìn)入#4機(jī)8.2米電纜夾層后,相繼觸發(fā)電纜夾層內(nèi)50號煙感探測器和47號煙感探測器報(bào)警,03:49:50 #4機(jī)8.2米電纜夾層IG541氣體釋放。整個(gè)過程的歷史曲線如下圖1:
(紅色為給煤機(jī)煤量,黃色為磨煤機(jī)電流,綠色為爐膛負(fù)壓,紫色為磨入口一次風(fēng)量,綠色為磨出口溫度,棕色為磨出口壓力)。
2 檢查情況
2.1 設(shè)備情況
檢修人員對B給煤機(jī)、B磨煤機(jī)及B磨動態(tài)分離器進(jìn)行內(nèi)部檢查,未發(fā)現(xiàn)與磨煤機(jī)電流異常相關(guān)的設(shè)備缺陷,測量磨輥間隙和彈簧加載合格;制粉系統(tǒng)再次啟動后運(yùn)行至今正常。檢查爆燃發(fā)生前,磨煤機(jī)動態(tài)分離器電流50A保持穩(wěn)定,轉(zhuǎn)速650rpm穩(wěn)定,動態(tài)分離器運(yùn)行正常。經(jīng)檢查確認(rèn)鍋爐本體無異常。
2.2 下煤情況
B磨煤機(jī)為鍋爐底層磨,采用等離子模式點(diǎn)火,B磨煤機(jī)系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)磨電機(jī)最大電流—給煤量表如表1:
(其中,電流38A為磨煤機(jī)電機(jī)空載電流,給煤量85t為磨煤機(jī)最大出力)
內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)磨碗上堆積的剩煤呈碾磨后的煤粉狀;給煤機(jī)皮帶上堆積的原煤濕度正常、無大結(jié)塊,但原煤所含石子煤很少,細(xì)煤和煤粉較多。5月份機(jī)組調(diào)停期間B原煤斗煤位10米,為防止自燃采取了防漏風(fēng)封堵措施;煤斗存煤長達(dá)1個(gè)月,底部原煤由于濕度聚積容易結(jié)塊。給煤機(jī)啟動初期,給煤量有較大的波動,從35t/h下落至22t/h再上升至31t/h,反映給煤初期有較大的結(jié)塊煤下落。查其他磨煤機(jī)啟動歷史,正常下煤時(shí)給煤量呈穩(wěn)定上升趨勢,沒有大的波動。
B給煤機(jī)下煤后,磨煤機(jī)出口溫度呈小幅緩慢下降趨勢,其中溫度3測點(diǎn)從79℃下降至爆燃發(fā)生前的73℃;同時(shí),給煤機(jī)下煤后磨煤機(jī)約有5分鐘時(shí)間電機(jī)電流一直為空載電流38A,由此判斷,下煤期間磨煤機(jī)內(nèi)部僅有少量原煤落下,磨煤機(jī)下煤量遠(yuǎn)小于實(shí)際的30t/h煤量,磨煤機(jī)下煤通道存在堵煤的情況。而B磨煤機(jī)下煤5分鐘后磨煤機(jī)電機(jī)電流從38A突升至86A,由表1可知,磨煤機(jī)內(nèi)部實(shí)際煤量約為90t左右,從而判斷B磨煤機(jī)存在堵磨現(xiàn)象。
2.3 一次風(fēng)情況
爐膛爆燃發(fā)生前,一次風(fēng)壓5.2—5.6KPa,磨煤機(jī)出口壓力2—2.2KPa,一次風(fēng)流量200—220t/h;爆燃發(fā)生后,一次風(fēng)壓跟隨突增至7.4KPa,磨煤機(jī)出口壓力跟隨突增至4.7KPa,而一次風(fēng)流量則快速降低166t/h;一次風(fēng)溫度前后均保持在95—105℃之間。一次風(fēng)壓和磨煤機(jī)出口壓力的變化符合爐膛發(fā)生爆燃后的壓力波動。但爆燃發(fā)生前一次風(fēng)量偏大,比磨煤機(jī)正常運(yùn)行時(shí)一次風(fēng)量160t/h左右大了40—60t/h;查上次點(diǎn)火期間B磨一次風(fēng)量為130t/h;《1000MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程》關(guān)于一次風(fēng)量的要求為“不得低于80t/h”。
2.4 鍋爐點(diǎn)火監(jiān)控情況
由于該廠采用等離子點(diǎn)火系統(tǒng),點(diǎn)火前必須退出等離子磨煤機(jī)煤火檢保護(hù)、全爐膛火焰失去保護(hù)(按正常手續(xù)辦理保護(hù)退出),才能保證鍋爐正常點(diǎn)火。點(diǎn)火期間全程手動控制;爐膛工業(yè)電視和等離子火檢電視在集控室前墻大屏幕實(shí)時(shí)監(jiān)視。
2.5 檢查情況綜述
綜上,與此次爐膛爆燃相關(guān)的異常情況為:
(1)原煤斗底部原煤含細(xì)煤、煤粉較多;(2)給煤機(jī)下煤初期原煤斗有較大的結(jié)塊煤落下;(3)磨煤機(jī)內(nèi)部下煤量遠(yuǎn)比實(shí)際煤量小,下煤通道存在堵煤現(xiàn)象;(4)點(diǎn)火期間磨煤機(jī)一次風(fēng)量控制相對以前偏大,等離子點(diǎn)火時(shí)不易穩(wěn)燃。
3 原因分析
(1)原煤斗底部原煤含細(xì)煤、煤粉較多,而且在長期停放后結(jié)塊,致使下煤初期有較大的結(jié)塊煤落下,磨煤機(jī)落煤管堵煤,下煤長達(dá)5分鐘的時(shí)間內(nèi),由于煤粉顆粒過細(xì)過干,煤粉量偏少,一次風(fēng)量偏大,煤粉進(jìn)入磨煤機(jī)后直接吹入了爐膛,其濃度不足以點(diǎn)火成功;當(dāng)大量堵煤落入磨煤機(jī)后,短時(shí)間內(nèi)煤量遠(yuǎn)大于正常的30t/h點(diǎn)火煤量,由于煤量大、細(xì)煤和煤粉多,磨煤機(jī)發(fā)生堵煤現(xiàn)象,電機(jī)電流突增至86A,短時(shí)間內(nèi)大量制粉,同時(shí)一次風(fēng)量控制相對以前偏大,使得大量煤粉進(jìn)入爐膛,從而導(dǎo)致點(diǎn)火時(shí)發(fā)生爐膛爆燃。這是這次事件的主要原因。
(2)《1000MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程》最新版中對“鍋爐點(diǎn)火”、“制粉系統(tǒng)的投運(yùn)”以及相應(yīng)的操作票中,均沒有針對點(diǎn)火期間下煤后給煤量的大幅波動,5分鐘時(shí)間內(nèi)磨煤機(jī)電流沒變化、點(diǎn)火不成功以及磨煤機(jī)一次風(fēng)量的控制上限值作出明確的規(guī)定,致使運(yùn)行人員沒有規(guī)程依據(jù)去監(jiān)控和處置這次點(diǎn)火期間的異常現(xiàn)象,最終發(fā)生爐膛爆燃。
4 防范措施
(1)加強(qiáng)制粉系統(tǒng)啟動過程監(jiān)控。給煤量穩(wěn)定后,監(jiān)控到磨煤機(jī)電流異常(電流無變化或突然跳躍)時(shí)應(yīng)立即停運(yùn)給、磨煤機(jī);啟動期間給、磨煤機(jī)就地應(yīng)有專人檢查、反饋現(xiàn)場情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)判斷和處置。
(2)加強(qiáng)等離子點(diǎn)火過程監(jiān)控。開始下煤后應(yīng)監(jiān)控磨煤機(jī)電流是否平穩(wěn)增加,檢查磨煤機(jī)下煤后的等離子火焰電視、爐膛工業(yè)電視、一二次風(fēng)和爐膛負(fù)壓等情況,當(dāng)判斷點(diǎn)火不成功時(shí)應(yīng)立即停止拉弧并停運(yùn)制粉系統(tǒng),進(jìn)行爐膛吹掃,開展設(shè)備檢查;等離子燃燒器就地應(yīng)有專人檢查、反饋現(xiàn)場情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)判斷和處置。
(3)嚴(yán)格遵守鍋爐點(diǎn)火程序規(guī)定。鍋爐點(diǎn)火前應(yīng)按照規(guī)程要求,充分吹掃,檢修、運(yùn)行人員現(xiàn)場檢查、確認(rèn)制粉系統(tǒng)和等離子點(diǎn)火系統(tǒng)正常。
(4)完善鍋爐點(diǎn)火規(guī)程制度?!?000MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程》最新版對“鍋爐點(diǎn)火”、“制粉系統(tǒng)的投運(yùn)”以及相應(yīng)的操作票中,應(yīng)補(bǔ)充明確針對點(diǎn)火期間發(fā)生異常情況的監(jiān)控、處置要求,包括下煤后給煤量大幅波動,下煤后磨煤機(jī)電流變化情況、點(diǎn)火不成功以及磨煤機(jī)一次風(fēng)量的合理控制范圍等。
(5)制粉系統(tǒng)長時(shí)間停運(yùn)時(shí)應(yīng)燒空原煤斗,如原煤斗有存煤,則應(yīng)采取措施防止原煤自燃、煤斗進(jìn)水等。鍋爐點(diǎn)火時(shí),原煤斗上煤時(shí)應(yīng)盡量選擇與鍋爐設(shè)計(jì)煤種類似的煤種,便于鍋爐點(diǎn)火。
參考文獻(xiàn):
[1]楊林,鮑春鵬,董志紅660MW超臨界機(jī)組鍋爐制粉系統(tǒng)爆燃原因分析及治理[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2014,32(02).
[2]王景斌,王鐵軍.防止鍋爐發(fā)生爐膛爆燃事故的技術(shù)措施[J].內(nèi)蒙古石油化工,2010,36(03).
[3]廣東粵電靖海發(fā)電有限公司.1000MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程[S].