洪喜彬
摘 要:本文介紹了300MW CFB機(jī)組協(xié)調(diào)控制過(guò)程中壓力偏差對(duì)負(fù)荷控制的影響,通過(guò)分析壓力偏差成因,對(duì)調(diào)整方式進(jìn)行優(yōu)化,使300MW CFB機(jī)組負(fù)荷跟蹤更加快速、平穩(wěn)。
關(guān)鍵詞:CFB;壓力偏差;控制;跟蹤
中圖分類(lèi)號(hào):TK223.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
0.引言
云河發(fā)電有限公司C廠為2×300MW CFB機(jī)組。汽機(jī)DEH為OVATION,DCS為國(guó)電智深EDPF NT Plus。
根據(jù)國(guó)電DCS機(jī)爐協(xié)調(diào)邏輯設(shè)計(jì),在變負(fù)荷過(guò)程中,須保持主汽壓力實(shí)際值與協(xié)調(diào)滑壓曲線設(shè)計(jì)值偏差在±1MPa以內(nèi),才能保證實(shí)際負(fù)荷對(duì)目標(biāo)負(fù)荷的跟蹤。然而在實(shí)際運(yùn)行中,頻繁發(fā)生主汽壓力偏差值大于±1MPa而導(dǎo)致負(fù)荷控制閉鎖現(xiàn)象,造成機(jī)組負(fù)荷跟蹤滯后,AGC負(fù)荷速率不合格等情況。本文以一次變負(fù)荷控制過(guò)程為例,分析產(chǎn)生壓力偏差的成因,對(duì)調(diào)整方式進(jìn)行優(yōu)化來(lái)解決問(wèn)題。
1.事件經(jīng)過(guò)
2016年8月10日07∶50,#5機(jī)組接收到AGC指令,負(fù)荷由180MW逐步加至300MW。加負(fù)荷前,主汽壓力為12.58MPa,汽機(jī)閥位為224.8MW,控制模式為旁路模式。07:50,AGC加負(fù)荷至250MW指令下達(dá),機(jī)組開(kāi)始響應(yīng),鍋爐主控增加給煤量,汽機(jī)主控增加閥位開(kāi)度,值班員調(diào)整一、二次風(fēng)量以配合燃燒改變鍋爐熱負(fù)荷,一次風(fēng)量466.8kNm3/h。08:26,機(jī)組負(fù)荷到達(dá)252MW。08:33,AGC加負(fù)荷至250MW指令下達(dá),機(jī)組開(kāi)始響應(yīng),09:17機(jī)組負(fù)荷到達(dá)303MW,一次風(fēng)量達(dá)548.2kNm3/h。在整個(gè)加負(fù)荷過(guò)程中,由于鍋爐熱負(fù)荷先于滑壓曲線要求的熱負(fù)荷值,主汽壓力先于滑壓曲線要求的壓力值,產(chǎn)生了壓力偏差,引起協(xié)調(diào)負(fù)荷控制閉鎖動(dòng)作,目標(biāo)負(fù)荷跟蹤遲滯,AGC負(fù)荷速率達(dá)不到要求。
2.壓力偏差成因分析
2.1 機(jī)組控制方式
機(jī)組控制方式有基本方式、鍋爐跟隨、汽機(jī)跟隨、協(xié)調(diào)控制。
2.2 主汽壓力控制方式
主汽壓力控制有定壓方式和滑壓方式。當(dāng)主汽壓力控制未投入時(shí),壓力定值跟蹤實(shí)際壓力以實(shí)現(xiàn)手/自動(dòng)的無(wú)擾切換,并用滑壓偏置來(lái)修正壓力的前饋信號(hào)。
2.3 #5機(jī)組從接收至AGC指令并響應(yīng),至實(shí)際負(fù)荷到達(dá)目標(biāo),實(shí)際滯后時(shí)間為22min,此跟蹤性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到AGC速率要求。首先從入爐煤摻燒均勻性開(kāi)始分析,著重檢查了入爐煤低熱化驗(yàn)值偏差,并核對(duì)AGC指令的接收和協(xié)調(diào)響應(yīng)等邏輯,都沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
在集中分析協(xié)調(diào)的性能和邏輯時(shí),隨著思路的開(kāi)拓和分析的深入,有一個(gè)被忽略的細(xì)節(jié),那就是一次風(fēng)量的均勻性。對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐而言,一次風(fēng)量除控制床溫和補(bǔ)充燃燒初始氧量外,還用于控制爐膛懸浮段的顆粒濃度,從而控制鍋爐熱負(fù)荷的變化。由于入爐煤為揮化份在40%左右的褐煤且容易破碎,在變負(fù)荷的過(guò)程中,當(dāng)一次風(fēng)量不匹配,則容易引起鍋爐熱負(fù)荷超前或滯后于滑壓運(yùn)行曲線要求,從而出現(xiàn)壓力偏差。
通過(guò)對(duì)一次風(fēng)量歷史曲線分析,在AGC指令下達(dá)后,爐主控和機(jī)主控會(huì)同時(shí)接收協(xié)調(diào)指令,這時(shí)汽機(jī)調(diào)門(mén)開(kāi)始響應(yīng)并逐步開(kāi)大或關(guān)小以跟蹤負(fù)荷,同時(shí)燃料主控開(kāi)始輸出,總煤量會(huì)有一個(gè)小躍升或下降,以配合汽機(jī)主控的瞬時(shí)動(dòng)作。之后鍋爐熱負(fù)荷逐步變化,以滿足汽機(jī)主汽門(mén)前壓力的變化需求。負(fù)荷控制熱控邏輯如圖1所示。
而鍋爐熱負(fù)荷的變化量主要由鍋爐燃燒工況決定,對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐而言,懸浮段顆粒的濃度決定帶負(fù)荷的能力,因此,一次風(fēng)量的控制影響占據(jù)主導(dǎo)地位。在變負(fù)荷的過(guò)程中,一次風(fēng)量的控制超前或滯后于滑壓曲線的要求值,則容易引起鍋爐熱負(fù)荷的超前或滯后,從而導(dǎo)致壓力偏差出現(xiàn),閉鎖負(fù)荷控制。
經(jīng)過(guò)邏輯分析和歷史曲線對(duì)比,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)量的控制特性,是導(dǎo)致壓力偏差的主要原因。因此,要解決的問(wèn)題就是進(jìn)行一次風(fēng)量控制的量化,優(yōu)化特性。
3.解決方法
(1)進(jìn)行一次風(fēng)量標(biāo)定和試驗(yàn),將一次風(fēng)量進(jìn)行修正,不僅量化一次風(fēng)量操作,還為節(jié)省風(fēng)機(jī)電耗打下基礎(chǔ)。同時(shí)綜合試驗(yàn)數(shù)據(jù),量化變負(fù)荷一次風(fēng)量控制。圖2為試驗(yàn)前后數(shù)據(jù)對(duì)比。
(2)將風(fēng)量控制數(shù)據(jù)細(xì)化制作成座簽的形式放集控室操作臺(tái)指引操作人員操作。
(3)通過(guò)試驗(yàn),量化變負(fù)荷過(guò)程滑壓偏置的設(shè)置,優(yōu)化協(xié)調(diào)控制過(guò)程滑壓偏置的影響。將壓力偏差閉鎖值由原來(lái)的±1.0MPa修改為+1.4MPa和-1.3MPa,使協(xié)調(diào)參數(shù)更符合循環(huán)流化床機(jī)組的特性;將滑壓偏置設(shè)置納入標(biāo)準(zhǔn)化管理,有效提高協(xié)調(diào)控制的穩(wěn)定性,增加了機(jī)組的調(diào)節(jié)性能。同時(shí)在投入AGC時(shí),用滑壓方式。負(fù)荷上限設(shè)定為300MW,負(fù)荷下限定為180MW。負(fù)荷變化率設(shè)定范圍:4.0~4.5MW/min。滑壓偏置在負(fù)荷穩(wěn)定時(shí)設(shè)置在-0.1MPa;在加減負(fù)荷時(shí)可以按實(shí)際需求設(shè)定。圖3為新控制邏輯圖。
結(jié)語(yǔ)
本文通過(guò)對(duì)入爐煤質(zhì)、協(xié)調(diào)性能及運(yùn)行操作的分析,找到了導(dǎo)致機(jī)組在變負(fù)荷過(guò)程中產(chǎn)生壓力偏差閉鎖負(fù)荷控制的原因,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)量控制對(duì)純燒褐煤鍋爐熱負(fù)荷的影響,通過(guò)試驗(yàn)制定措施解決問(wèn)題,既量化了一次風(fēng)量控制,也優(yōu)化了DCS協(xié)調(diào)控制參數(shù),對(duì)大容量CFB機(jī)組運(yùn)行和參數(shù)優(yōu)化有一定參考價(jià)值。
循環(huán)流化床鍋爐的特性和控制研究是一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題,只有不斷地跟蹤和分析,才能應(yīng)對(duì)技術(shù)變革過(guò)程中不斷出現(xiàn)的各類(lèi)新問(wèn)題。同時(shí)利用跟蹤和試驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)細(xì)化操作,才能不斷提高操作技能并確保機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
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