梅宜才 郝守文 韓超 楊國(guó)紅
摘要:大別山電廠#2機(jī)組由于爐循泵故障,啟動(dòng)時(shí)采用無爐循泵法啟動(dòng),通過對(duì)啟動(dòng)過程中參數(shù)的分析,得出采用小流量無爐循泵法啟動(dòng)鍋爐的受熱面以及相關(guān)參數(shù)的均可得到有效的控制。
關(guān)鍵詞:超臨界;無爐循泵;啟動(dòng);分析
概述
大別山電廠2×640MW機(jī)組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠采用三井巴布科克能源公司技術(shù)設(shè)計(jì)、制造,為HG-1970/25.4—YM4型、一次中間再熱、超臨界變壓運(yùn)行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的本生直流鍋爐,單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Ⅱ型露天布置。30只低N0x軸向旋流燃燒器采用前后墻布置、對(duì)沖燃燒,6臺(tái)HP1003中速磨煤機(jī)配正壓直吹制粉系統(tǒng)。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(B-MCR)1970t/h,鍋爐下部爐膛水冷壁及灰斗采用螺旋管圈,在各種負(fù)荷下均有足夠的冷卻能力,并能有效地補(bǔ)償沿爐膛周界上的熱偏差,水動(dòng)力特性穩(wěn)定;采用四只啟動(dòng)分離器,壁厚較薄,溫度變化時(shí)熱應(yīng)力小,適合于滑壓運(yùn)行,提高了機(jī)組的效率,延長(zhǎng)了機(jī)組的壽命。
鍋爐啟動(dòng)系統(tǒng)
啟動(dòng)系統(tǒng)為內(nèi)置式帶再循環(huán)泵系統(tǒng)。鍋爐負(fù)荷小于40%B-MCR左右直流負(fù)荷時(shí),分離器起汽水分離作用,分離出的蒸汽進(jìn)入過熱器系統(tǒng),水則通過連接管進(jìn)入貯水箱,根據(jù)貯水箱中的水位由再循環(huán)泵排到省煤器前的給水管道中或經(jīng)溢流管排到疏水?dāng)U容器中。鍋爐負(fù)荷在40%BMCR左右時(shí),分離器呈干態(tài)運(yùn)行,只作為一個(gè)蒸汽的流通元件,啟動(dòng)系統(tǒng)按全壓設(shè)計(jì)。
啟動(dòng)系統(tǒng)由如下設(shè)備和管路組成:?jiǎn)?dòng)分離器及進(jìn)出口連接管、貯水箱、溢流管及溢流閥、疏水?dāng)U容器、再循環(huán)泵及再循環(huán)管路、最小流量管路、過冷管、循環(huán)泵暖管管路、溢流管暖管管路、壓力平衡管路。啟動(dòng)分離器為立式筒體,共4只,布置在鍋爐前部的上方。在分離器的底端布置有水消旋器并連接一根出口導(dǎo)管,將分離出來的水引至貯水箱;在分離器的上端布置有蒸汽消旋裝置并也連接1根出口導(dǎo)管,將蒸汽引至頂棚過熱器入口集箱。貯水箱數(shù)量為1只,在其下部共有4根來自分離器的徑向連接管分兩層引入分離器的疏水。貯水箱和4只分離器平行、并聯(lián)布置,因此分離器和分離器出水管都提供一定的有效貯水容積,使得貯水箱的體積相對(duì)減小。由于貯水箱和分離器并聯(lián)可能因相互間的壓力不均衡而引起各自的水位波動(dòng),貯水箱中水被再循環(huán)泵循環(huán)排至省煤器入口管道,與給水混合以維持水冷壁中的本生流量,或當(dāng)水位高出循環(huán)泵的控制區(qū)段經(jīng)溢流管上溢流閥排到疏水?dāng)U容器中。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):鍋爐啟動(dòng)循環(huán)泵是啟動(dòng)系統(tǒng)的重要組成部分,采用KSB的無泄漏泵。主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是泵體與電機(jī)是被分隔的兩個(gè)腔室,泵的葉輪和電機(jī)轉(zhuǎn)子裝在同一主軸上,置于相互連通的密封壓力殼體內(nèi),泵與電機(jī)結(jié)合成一整體,沒有聯(lián)軸器結(jié)構(gòu),沒有軸封,這就從根本上消除了泵泄漏的可能性。無泄漏泵電機(jī)的定子和轉(zhuǎn)子用耐水耐壓的絕緣導(dǎo)線做成繞組,浸沉在高壓冷卻水中,電機(jī)運(yùn)行時(shí)所產(chǎn)生的熱量由高壓冷卻水帶走,并且該高壓冷卻水通過電機(jī)軸承的間隙,既是軸承的潤(rùn)滑劑又是軸承的冷卻介質(zhì)。
帶循環(huán)泵系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn):
在啟動(dòng)過程中回收熱量。在啟動(dòng)過程中水冷壁的最低流量為30%BMCR,因此鍋爐的燃燒率為加熱30%BMCR的流量到飽和溫度和產(chǎn)生相應(yīng)負(fù)荷下的過熱蒸汽,如采用簡(jiǎn)易系統(tǒng),則再循環(huán)流量部分的飽和水要進(jìn)入除氧器或冷凝器,在負(fù)荷率極低時(shí),這部分流量接近30%BMCR流量,除氧器或冷凝器不可能接收如此多的工質(zhì)及熱量,只有排入大氣擴(kuò)容器,造成大量的熱量及工質(zhì)的損失。
在啟動(dòng)過程中回收工質(zhì)。與簡(jiǎn)易啟動(dòng)系統(tǒng)相比,帶循環(huán)泵的啟動(dòng)系統(tǒng)可以回收工質(zhì),采用再循環(huán)泵,可以將再循環(huán)流量與給水混合后泵入省煤器,從而可以節(jié)省由于此部分流量進(jìn)入擴(kuò)容器后膨脹、蒸發(fā)而損失的工質(zhì)。
開啟循環(huán)泵進(jìn)行水沖洗。采用再循環(huán)泵系統(tǒng),可以用較少的沖洗水量與再循環(huán)流量之和獲得較高的水速,達(dá)到?jīng)_洗的目的。
在鍋爐啟動(dòng)初期,渡過汽水膨脹期后,鍋爐不排水,節(jié)省工質(zhì)與熱量。
汽水分離器采用較小壁厚,熱應(yīng)力低,可使鍋爐啟動(dòng)、停爐靈活。
問題的提出
由于省煤器入口流量低保護(hù)動(dòng)作值為486t/h,這是保證水冷壁水循環(huán)的最低值,但點(diǎn)火初期,鍋爐的熱負(fù)荷很小,不足導(dǎo)致水冷壁水循環(huán)惡化時(shí),省煤器入口流量就可以很低。哈鍋的螺旋水冷壁和垂直水冷壁有完善的壁溫監(jiān)測(cè),任何不安全的水循環(huán)都可以表現(xiàn)在壁溫的變化上,比如:水冷壁的壁溫是否超過限定值,不同管壁的溫差是否在規(guī)定內(nèi)。通過水冷壁壁溫的觀察都可以間接地監(jiān)視到水冷壁的運(yùn)行情況,從而保證水冷壁的安全。無爐循泵的啟動(dòng)就是在這種情況下實(shí)現(xiàn)的。
無爐水循環(huán)泵啟動(dòng)時(shí)的控制
無爐水循環(huán)泵啟動(dòng)時(shí)的運(yùn)行方式
在濕態(tài)運(yùn)行狀態(tài)下,為了防止分離器水位過高,多余的爐水需通過溢流管道排至擴(kuò)容器。
點(diǎn)火前系統(tǒng)的準(zhǔn)備
鍋爐點(diǎn)火前按照機(jī)組正常的啟動(dòng)程序進(jìn)行操作,確保所有油槍均能投運(yùn),溢流及沖洗閥動(dòng)作可靠?;瘜W(xué)二個(gè)除鹽水箱水位達(dá)13米以上。除氧器加熱盡早投入,將給水溫度加熱到80℃以上,鍋爐采用汽泵前置泵進(jìn)行小流量上水,對(duì)水冷壁進(jìn)行緩慢的預(yù)熱,防止管壁應(yīng)力過大。鍋爐邊上水邊通過溢流調(diào)閥放水,進(jìn)行冷態(tài)沖洗,通過給水旁閥控制給水流量在50—70t/h左右。
鍋爐點(diǎn)火
當(dāng)給水鐵含量小于100μg/L時(shí),鍋爐開始點(diǎn)火。投入A層5支小油槍,等離子拉弧并啟動(dòng)C制粉系統(tǒng),此時(shí)啟動(dòng)電動(dòng)給水泵,逐漸增加給水流量,鍋爐進(jìn)行熱態(tài)沖洗。直至啟動(dòng)分離器鐵含量小于100μg/L時(shí),熱態(tài)沖洗結(jié)束。
鍋爐升溫升壓
無爐循泵啟動(dòng),由于分離器的溫度較低,導(dǎo)致蒸發(fā)量比正常要少很多,繼而低過出口以及主汽的溫度偏離正常的啟動(dòng)溫度,過熱器減溫水的作用也因?yàn)闇囟雀叨幌魅酰虼?,要想控制主汽溫度,就得控制分離器出口的溫度,使水的蒸發(fā)點(diǎn)后移,來降低低過出口溫度。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)低過較分離器高出35℃以上時(shí),我們應(yīng)當(dāng)逐漸關(guān)閉溢流調(diào)閥,待中間隔墻溫度降低,低過出口溫度不上升時(shí),可以逐漸開啟一部分溢流閥,通過這種方法可以控制主再熱汽的溫度不至于偏離太多達(dá)到?jīng)_轉(zhuǎn)參數(shù)。升溫升壓過程中應(yīng)逐漸開啟高低壓旁路,以建立較大的水循環(huán),
鍋爐升溫升壓過程中,逐漸增加燃料量,逐漸增大給水流量至200t/h,給水流量的增加主要是根據(jù)水冷壁的溫升(1.2℃/min)來控制的。此過程應(yīng)當(dāng)加大水冷壁壁溫以及各管壁的溫差的監(jiān)視,出現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)及時(shí)分析并處理。
任何時(shí)候都不允許水冷壁超溫,且各管壁間的溫差不大于50℃,否則認(rèn)為水冷壁的水循環(huán)出現(xiàn)不均衡,鍋爐內(nèi)部熱應(yīng)力過大。
機(jī)組沖轉(zhuǎn)
當(dāng)主汽溫度達(dá)到370℃,主汽壓力達(dá)到7Mpa,再熱器溫度達(dá)到3600℃,再熱器壓力達(dá)到1Mpa時(shí),汽輪機(jī)可以進(jìn)行冷態(tài)沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)過程中保持風(fēng)煤水穩(wěn)定,維持主再熱汽溫度的穩(wěn)定,通過高壓旁路維持主汽壓力的穩(wěn)定,在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到500RPM時(shí),暖機(jī)半小時(shí),以后按照生速率直至汽輪機(jī)達(dá)到3000RPM。
機(jī)組并網(wǎng)升負(fù)荷
機(jī)組定速后,及時(shí)并入系統(tǒng)中,增大機(jī)組所帶負(fù)荷,逐漸關(guān)閉高低壓旁路,根據(jù)啟動(dòng)曲線,調(diào)整燃料量投入,調(diào)整給水流量控制水冷壁不超溫。隨著負(fù)荷的上升和過熱度的上升,溢流閥應(yīng)當(dāng)逐漸關(guān)小,逐漸提高給水流量至500t/h左右,在160~180MW時(shí),控制給水差壓在0.8Mpa左右,增加熱負(fù)荷,給水走主路。進(jìn)入干態(tài)后,關(guān)閉溢流閥,加大給水流量,穩(wěn)定過熱度,增加熱負(fù)荷,投入給水流量低保護(hù)。
數(shù)據(jù)分析
在啟動(dòng)過程各間段,螺旋管管壁溫度均在對(duì)應(yīng)飽和水溫度附近,遠(yuǎn)低于管壁報(bào)警溫度(415℃);壁溫最高管段與壁溫最低管段壁溫差均低于50℃。參數(shù)對(duì)比表明:?jiǎn)?dòng)過程螺旋管水冷壁水動(dòng)力良好,螺旋管運(yùn)行安全。
在啟動(dòng)過程各問段,垂直管管壁溫度均在對(duì)應(yīng)飽和水溫度附近,遠(yuǎn)低于管壁報(bào)警溫度(470℃);壁溫最高管段與壁溫最低管段壁溫差均低于50℃。參數(shù)對(duì)比表明:?jiǎn)?dòng)過程垂直管水冷壁水動(dòng)力良好,垂直管運(yùn)行安全。
10.5Mpa情況:后墻螺旋管壁溫3達(dá)391℃,較最低溫度(右墻螺旋管壁溫14)高90℃,較相鄰的后墻螺旋管壁溫2高74℃,較相鄰的后墻螺旋管壁溫4高45℃,管壁溫度不超標(biāo),但相鄰管段溫度差略超標(biāo)準(zhǔn),影響管壁安全。當(dāng)時(shí)機(jī)組負(fù)荷230MW,分離器出口過熱度達(dá)14℃,此時(shí)運(yùn)行參數(shù)已具備轉(zhuǎn)干態(tài)條件,因此該時(shí)段管壁溫度偏差大主要是過熱度控制過高引起,與有無爐循泵關(guān)系不大。
啟動(dòng)過程的數(shù)據(jù)分析
分析參數(shù)依據(jù):
數(shù)據(jù)來源:SIS系統(tǒng)。
測(cè)點(diǎn)選?。郝菪芩浔谇啊⒑髩皟蓚?cè)墻各選取1~15管壁測(cè)點(diǎn);垂直管水冷壁前、后墻及兩側(cè)墻各選取1~15管壁測(cè)點(diǎn)。
對(duì)比工況:15年3月12日#1機(jī)組無爐循泵啟動(dòng),15年1月20日#1機(jī)組正常啟動(dòng)(爐循泵投運(yùn)情況)。
對(duì)比參數(shù):分離器壓力分別為0.5MPa下各壁溫情況。如表1所示。
表1分離器壓力0.5MPa時(shí)有、無爐循泵垂直管壁溫對(duì)比
對(duì)比:無爐循泵啟動(dòng)最高壁溫較最低壁溫高約17℃,有爐循泵啟動(dòng)最高壁溫較最低壁溫高約19℃,無爐循泵啟動(dòng)安全性不比有爐循泵差。
結(jié)論
爐水循環(huán)泵故障時(shí)機(jī)組的運(yùn)行方式,注意事項(xiàng)和具體操作過程,要點(diǎn),是對(duì)超臨界機(jī)組運(yùn)行方式的有益探索。由于無爐水循環(huán)泵運(yùn)行,機(jī)組啟動(dòng)過程部分爐水熱量不能回收,每次開機(jī)需多耗燃油30T,除氧水2000T,且增加運(yùn)行監(jiān)盤和操作上的難度,本文中的方法及過程僅可視為一個(gè)實(shí)例探討。