黃世頂++石乃敏
【摘 要】通過(guò)對(duì)某礦通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀分析和通風(fēng)參數(shù)的測(cè)定,確認(rèn)該礦井下通風(fēng)系統(tǒng)存在通風(fēng)線路長(zhǎng)、風(fēng)流紊亂、漏風(fēng)嚴(yán)重,導(dǎo)致深部風(fēng)量偏小,通風(fēng)效果差,氣溫偏高等問(wèn)題;根據(jù)該礦的實(shí)際,提出了改善礦山通風(fēng)狀況的優(yōu)化通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)、加強(qiáng)通風(fēng)技術(shù)管理等措施方案。通過(guò)實(shí)踐,礦井通風(fēng)達(dá)到了安全生產(chǎn)要求。
【關(guān)鍵詞】礦井通風(fēng) 優(yōu)化改造 安全管理
廣西某礦始建于1985年,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為10萬(wàn)t/a,是一個(gè)集鉛、鋅、銻、銀多金屬礦床。目前采掘工作在10m標(biāo)高以下,開(kāi)采深度330m,該礦采用平硐、斜井與盲斜井聯(lián)合開(kāi)拓,用普通淺孔留礦法采礦,礦房長(zhǎng)度一般為30~50m。目前該礦已進(jìn)入中后期開(kāi)采,隨著采區(qū)的擴(kuò)展、延深和采空區(qū)范圍的擴(kuò)大,巷道增加,設(shè)施增多,礦山地壓增大,井下溫度升高,巷道失修,井下工作點(diǎn)多,人員分散等因素的影響,造成礦井網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜,通風(fēng)阻力增加,通風(fēng)難度加大,管理困難。本文以廣西某礦為例,分析了金屬礦山中后期礦井通風(fēng)系統(tǒng)安全運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題,并提出相應(yīng)技術(shù)和管理措施,對(duì)降低礦山成本、減少礦山安全事故發(fā)生、保障礦山生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展,具有現(xiàn)實(shí)意義。
1 原通風(fēng)系統(tǒng)及存在的問(wèn)題
1.1 原通風(fēng)系統(tǒng)
在該礦原通風(fēng)系統(tǒng)中,新鮮風(fēng)流是從東面的250中段斜井口(3#斜井)、173-4#洞井口、慧榮井口(5#斜井)、180中段井口(6#斜井)以及365-2#洞進(jìn)入井下,污風(fēng)從北西面的拉丹回風(fēng)斜井排出。拉丹回風(fēng)斜井口安裝有55千瓦的風(fēng)機(jī)進(jìn)行抽風(fēng),這樣就形成分區(qū)進(jìn)風(fēng)集中回風(fēng)的側(cè)翼對(duì)角抽出式通風(fēng)系統(tǒng)。
250中段經(jīng)三級(jí)斜井現(xiàn)已經(jīng)開(kāi)采到220m水平;173-4#洞經(jīng)三級(jí)斜井現(xiàn)已經(jīng)開(kāi)采到245m水平;180中段一級(jí)斜井底220m水平幾條主巷,用來(lái)往慧榮井通新鮮風(fēng)流以及回接底部30m水平污風(fēng),使污風(fēng)排往拉丹主回風(fēng)巷;慧榮井現(xiàn)已開(kāi)采到10m水平,采場(chǎng)分布在10m水平與190m水平;365-2#洞現(xiàn)正在開(kāi)采320m水平礦脈。
1.2 存在的問(wèn)題
該礦經(jīng)過(guò)30多年的開(kāi)采,井下的通風(fēng)回路變得長(zhǎng)而復(fù)雜,風(fēng)量分配不合理,180中段10m水平的采掘工作面風(fēng)量不足,通風(fēng)效果差。經(jīng)過(guò)對(duì)原通風(fēng)系統(tǒng)的調(diào)查分析,主要存在以下問(wèn)題:
1.2.1 自然通風(fēng)無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)要求
在開(kāi)采淺部礦體時(shí),主要依靠自然通風(fēng),自然通風(fēng)起到重要作用。但開(kāi)采埋深較大的礦體時(shí),自然通風(fēng)并不能滿(mǎn)足采礦生產(chǎn)的要求,井下無(wú)風(fēng)作業(yè)或風(fēng)量不足,粉塵和有害氣體濃度超標(biāo),形成污風(fēng)循環(huán)。該礦采用自然通風(fēng),原設(shè)計(jì)新鮮風(fēng)流由3#、6#提升斜井口(標(biāo)高分別為343.09m/350.75m)和5#人行天井井口(標(biāo)高350.7m)經(jīng)各級(jí)斜井進(jìn)入各個(gè)中段的用風(fēng)地點(diǎn),污風(fēng)經(jīng)中段回風(fēng)天井、上中段回風(fēng)巷,再?gòu)幕仫L(fēng)斜井口(標(biāo)高362.94m)排出地表。礦井自然風(fēng)壓僅為36Pa,實(shí)際上,在開(kāi)采深部礦體時(shí),自然通風(fēng)無(wú)能為力。其主要原因是礦山經(jīng)過(guò)30多年開(kāi)采,通達(dá)地表的采空區(qū)和塌陷區(qū)與井下巷道溝通后,自然風(fēng)壓對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)的干擾嚴(yán)重,使井下通風(fēng)條件惡化。
1.2.2 通風(fēng)系統(tǒng)紊亂,漏風(fēng)嚴(yán)重
礦山開(kāi)采進(jìn)入中后期后,開(kāi)采深度增大,通風(fēng)路線延長(zhǎng),作業(yè)點(diǎn)多,采空區(qū)多,廢舊巷道多,很多巷道相繼貫通,風(fēng)流調(diào)節(jié)困難,通風(fēng)系統(tǒng)紊亂。有些空區(qū)及巷道沒(méi)有封閉或者是密閉不好,井下通風(fēng)構(gòu)筑物年久失修,都會(huì)消耗通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)量,有些地方新鮮風(fēng)流未經(jīng)用風(fēng)地點(diǎn)就從回風(fēng)巷排出,造成漏風(fēng)嚴(yán)重。經(jīng)測(cè)定,該礦井有效風(fēng)量率53.23%,低于85%的要求,外部漏風(fēng)率為30.16%,高于15%的要求。
1.2.3 巷道布置不盡合理,通風(fēng)線路長(zhǎng)
從60m水平往下布置3條斜井,巷道布置不盡合理,造成通風(fēng)線路過(guò)長(zhǎng),風(fēng)量分配不科學(xué),通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜。
1.2.4 井下溫度高,濕度大
因礦井通風(fēng)質(zhì)量差,風(fēng)量小,風(fēng)壓低,井下機(jī)器設(shè)備與設(shè)施排放熱量增加,使井下溫度大部分都超過(guò)安全生產(chǎn)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值以上,局部氣溫高達(dá)350C,井下相對(duì)濕度達(dá)90%,大大降低勞動(dòng)生產(chǎn)率,嚴(yán)重傷害工人身體健康,難以保證井下安全生產(chǎn)。
1.2.5 風(fēng)機(jī)能耗高,輔扇多,通風(fēng)成本大
井下使用大量的局部通風(fēng)機(jī),通風(fēng)用電量高,成本增加,同時(shí)也加大了通風(fēng)安全管理人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,浪費(fèi)了大量的人力物力。據(jù)統(tǒng)計(jì),風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)效率僅40%左右,比設(shè)計(jì)的風(fēng)機(jī)效率降低一半以上,通風(fēng)能耗約占礦井總能耗的50%,通風(fēng)電費(fèi)約占通風(fēng)能耗的80%。
1.2.6 安全事故隱患增加
由于礦井風(fēng)量小、風(fēng)壓低,導(dǎo)致井下作業(yè)環(huán)境惡劣,有的作業(yè)面基本無(wú)風(fēng),嚴(yán)重缺氧,更不能排塵,井下通風(fēng)質(zhì)量差,中毒窒息的安全隱患越來(lái)越大。該礦自建礦以來(lái),礦井曾發(fā)生多起傷亡事故,主要發(fā)生在中后期開(kāi)采時(shí)期,其主要原因是井下空氣濕度大,空氣質(zhì)量差,作業(yè)環(huán)境惡劣,井下工人容易疲勞困乏。
2 井下通風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)改造措施
針對(duì)原通風(fēng)系統(tǒng)存在的問(wèn)題,對(duì)井下生產(chǎn)情況和采空區(qū)及廢巷進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查,原來(lái)的通風(fēng)系統(tǒng)只有拉丹回風(fēng)斜井來(lái)排出污風(fēng),250中段、173-4#洞、180中段以及365-2#洞的供風(fēng)量均達(dá)到了生產(chǎn)的要求。只有慧榮井由于開(kāi)采較深、風(fēng)路較長(zhǎng)、需風(fēng)的地方多和漏風(fēng)等因素,造成進(jìn)風(fēng)量難以滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,現(xiàn)采取以下技術(shù)改造措施:
2.1 降低風(fēng)阻,縮短回風(fēng)線路
采取措施降低沿途風(fēng)路的風(fēng)阻,優(yōu)先采用刷大井巷斷面、清除井巷內(nèi)堆積物等技術(shù)措施。在120~160m水平之間新掘進(jìn)60m長(zhǎng)的回風(fēng)天井和在250中段西面補(bǔ)掘進(jìn)40m總回風(fēng)巷,以縮短回風(fēng)線路總長(zhǎng)度。
2.2 優(yōu)化通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)
礦井進(jìn)入中后期后,通風(fēng)系統(tǒng)不再像前期那樣簡(jiǎn)單,通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)變?yōu)閺?fù)雜,為降低風(fēng)阻、封堵漏風(fēng)、縮短回風(fēng)線路,該礦加強(qiáng)通風(fēng)管理,及時(shí)修復(fù)巷道,密閉風(fēng)路沿途還未封閉的舊采場(chǎng)、廢巷道,以減少漏風(fēng)。在各中段回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷、采場(chǎng)天井等適當(dāng)?shù)攸c(diǎn),安裝風(fēng)門(mén)、調(diào)節(jié)風(fēng)扇等通風(fēng)設(shè)施。其主要措施有:(1)在180中段217m水平往北的兩平巷中各增設(shè)一道風(fēng)門(mén),用來(lái)防止新鮮風(fēng)流在217m水平直接回流至180中段的回風(fēng)巷中;(2)在慧榮二級(jí)斜井井底車(chē)場(chǎng)(60m水平)增設(shè)兩道風(fēng)門(mén),用來(lái)防止新鮮風(fēng)流經(jīng)30m水平斜井、30m水平舊采場(chǎng)和通風(fēng)天井又回流至60m水平;(3)在慧榮井10m水平北面通30m水平的通風(fēng)斜井底的巷道中增設(shè)一道風(fēng)門(mén),用來(lái)控制新鮮風(fēng)流向10m北面采場(chǎng)供風(fēng);(4)對(duì)180中段220m水平302線與300線之間往北的舊巷道處進(jìn)行封閉,以防止下面的190采場(chǎng)新鮮風(fēng)直接回流220m的回風(fēng)巷;(5)封閉60m水平東面聯(lián)通30m水平的舊巷;(6)封閉與60m水平東面6#脈舊采空區(qū);(7)封閉60m水平59#脈的舊采空區(qū);(8)250中段回風(fēng)巷的風(fēng)門(mén)安裝調(diào)節(jié)風(fēng)窗,以控制風(fēng)量;9)173-4#洞的風(fēng)門(mén)要封閉好,以減少漏風(fēng)。
2.3 優(yōu)化局部通風(fēng),降低通風(fēng)成本
局部通風(fēng)是礦井通風(fēng)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,局部通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與優(yōu)化,必須符合“安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)規(guī)范”的原則,應(yīng)因地制宜,充分利用現(xiàn)有設(shè)備,以便最經(jīng)濟(jì)地完成通風(fēng)任務(wù)。該礦取消了各個(gè)工作面增壓用的原局部通風(fēng)機(jī),在217m水平西回風(fēng)巷增設(shè)22kW局部通風(fēng)機(jī)一臺(tái),增加深部通風(fēng)負(fù)壓,減少局部風(fēng)機(jī)用量,降低了通風(fēng)成本。
2.4 加強(qiáng)通風(fēng)技術(shù)管理
健全礦山通風(fēng)安全計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和決策系統(tǒng),使用計(jì)算機(jī)管理通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),對(duì)礦井漏風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)量、阻力、風(fēng)機(jī)性能參數(shù)等現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與分析,并根據(jù)礦井生產(chǎn)過(guò)程中所能獲得的最新情況,如用風(fēng)地點(diǎn)、風(fēng)流方向、通風(fēng)設(shè)施位置等基本信息進(jìn)行適時(shí)更新,及時(shí)掌握安全信息,科學(xué)預(yù)警礦山安全隱患,預(yù)防、控制、減少甚至避免事故的發(fā)生。
2.5 加強(qiáng)礦井通風(fēng)日常管理
加強(qiáng)礦井通風(fēng)機(jī)日常維護(hù),認(rèn)真檢查每一個(gè)部位、每一個(gè)部件;做好經(jīng)常性檢查試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理,對(duì)每一次檢查還應(yīng)全面記錄,按規(guī)定及時(shí)測(cè)定風(fēng)機(jī)性能曲線,掌握風(fēng)機(jī)性能狀況;針對(duì)礦井通風(fēng)狀況,有計(jì)劃地定期對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)及網(wǎng)路進(jìn)行測(cè)定,包括礦井通風(fēng)阻力、風(fēng)壓、風(fēng)量等通風(fēng)技術(shù)參數(shù)測(cè)定和風(fēng)機(jī)性能參數(shù)、風(fēng)筒參數(shù)的測(cè)定。
3 優(yōu)化改造后的通風(fēng)效果
通風(fēng)系統(tǒng)經(jīng)過(guò)優(yōu)化改造后,井下通風(fēng)狀況得到了大大的改善,風(fēng)流風(fēng)量也得到了合理的分配。經(jīng)過(guò)實(shí)測(cè),礦井的有效風(fēng)量率達(dá)到60%以上的要求,風(fēng)機(jī)效率達(dá)到了70%以上,作業(yè)面溫度降到28℃以下,入風(fēng)區(qū)域和作業(yè)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了穩(wěn)定的入風(fēng)。
新通風(fēng)系統(tǒng)的總進(jìn)風(fēng)量達(dá)到32.02m3/s,其中250中段斜井口入風(fēng)6.3m3/s,173-4#洞井口入風(fēng)4.85m3/s,慧榮井口入風(fēng)10.12 m3/s,180中段主斜井入風(fēng)7.24 m3/s,365-2#洞井口入風(fēng)3.55 m3/s。而進(jìn)入到各個(gè)工作面、各需風(fēng)硐室的總風(fēng)量大約為21m3/s,拉丹風(fēng)機(jī)總回風(fēng)量29.0 m3/s,通風(fēng)系統(tǒng)的有效風(fēng)量率達(dá)到72.4%?,F(xiàn)通風(fēng)已經(jīng)能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的要求。
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