關(guān)鑫源
火力發(fā)電廠煤倉(cāng)的堵煤現(xiàn)象,是影響機(jī)組負(fù)荷和威脅安全運(yùn)行的主要原因之一。當(dāng)多個(gè)煤倉(cāng)的出煤口被堵塞時(shí),將造成多臺(tái)給煤機(jī)斷煤,會(huì)使機(jī)組被迫大幅度甩負(fù)荷,嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行。給煤機(jī)斷煤后,將使?fàn)t膛內(nèi)的燃燒極不穩(wěn)定,在這樣的燃燒工況下,將使鍋爐的熱負(fù)荷下降。為了確保鍋爐運(yùn)行、爐膛內(nèi)不滅火,將被迫投油助燃,造成大量的燃油消耗。若投油不及時(shí),還將造成鍋爐滅火使機(jī)組非停。另外,當(dāng)給煤機(jī)斷煤后,引起主蒸汽溫度和壓力的大幅波動(dòng),水冷壁汽水分界面不穩(wěn)定,傳熱狀態(tài)受到影響,久而久之造成水冷壁爆管[1-2]。因此,化解煤倉(cāng)出煤口的堵煤現(xiàn)象,對(duì)于保障機(jī)組的安全運(yùn)行,有著重要的意義。
某型機(jī)組的鍋爐,是燃煤超臨界660 MW鍋爐,為一次中間再熱、超臨界壓力變壓運(yùn)行,采用不帶再循環(huán)泵的大氣擴(kuò)容式啟動(dòng)系統(tǒng)的直流鍋爐,單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、π型布置。采用中速磨直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)鍋爐配6臺(tái)磨煤機(jī),5運(yùn)1備,煤粉細(xì)度R90為18%。每臺(tái)磨煤機(jī)配1臺(tái)稱重式計(jì)量給煤機(jī),在給煤過程中,可準(zhǔn)確地進(jìn)行稱重計(jì)算。而且,根據(jù)鍋爐燃燒控制系統(tǒng)的要求,能自動(dòng)調(diào)節(jié)給煤量,使實(shí)際給煤量和鍋爐的負(fù)荷相匹配。每臺(tái)機(jī)組共有6個(gè)煤倉(cāng),煤倉(cāng)高為18 m、進(jìn)口直徑為 9.01 m,出口直徑為 0.9 m,半頂角為24°,截面收縮率為0.11%,煤倉(cāng)的容量為729 t。原煤倉(cāng)的設(shè)計(jì)技術(shù)條件為:煤粒粒度≤35 mm,堆積密度為1.0 t/m3,動(dòng)安息角為 40°,全水分為15%。原煤由雙輸送皮帶被送至犁煤器后,再通過4個(gè)入口進(jìn)入煤倉(cāng)。煤倉(cāng)具有儲(chǔ)煤和供煤的作用。
自機(jī)組投產(chǎn)后,燃煤的煤灰熔點(diǎn)<1200℃,硫分>1.4%。這種燃煤成分,對(duì)于鍋爐結(jié)焦與煙氣脫硫設(shè)備的運(yùn)行壓力較大。由于缺少灰熔點(diǎn)與全硫指標(biāo)俱佳的穩(wěn)定煤源,為了均衡和提高發(fā)電效益,只能最大程度地?fù)綗耗啵l(fā)揮其改善鍋爐結(jié)焦、降低硫分含量及降低標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)的綜合優(yōu)勢(shì)。為此,逐步啟動(dòng)并規(guī)范了煤泥的收耗存管理。通過摸索,煤泥的月平均利用率為15%~20%,短期最大利用率曾達(dá)到35%~40%。
摻混煤泥后,頻繁發(fā)生了煤倉(cāng)的棚煤現(xiàn)象,使給煤機(jī)斷煤、甚至煤倉(cāng)板結(jié)后被堵死,造成了磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)的異常振動(dòng),增加了設(shè)備故障發(fā)生率,提高了發(fā)電成本。究其原因,是摻燒煤泥后,煤泥的水分為17%~20%,燃煤的濕度和黏度增大,加之煤倉(cāng)下部為錐形形狀,沿著煤流動(dòng)方向的流通截面積逐漸變小,擠壓力增大,煤粒與倉(cāng)壁、煤粒之間的摩擦力也越來(lái)越大,但煤沿壁面流動(dòng)的重力分力不變。故隨著煤的流動(dòng),錐形煤斗內(nèi)的等效流動(dòng)動(dòng)力越來(lái)越小。當(dāng)煤粒含水量較大時(shí),煤的團(tuán)聚性更強(qiáng),煤在倉(cāng)體內(nèi)的流動(dòng)就愈加困難,結(jié)拱堵塞的幾率大大增加。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況,發(fā)生堵煤的主要部位,是在最小截面積插板門以上1.5 m的范圍,90%的堵煤現(xiàn)象發(fā)生在該部位。通常情況下,在上部形成堵煤,是由于下部堵塞造成的。下部堵煤后,整個(gè)倉(cāng)體內(nèi)部原煤的流動(dòng)狀態(tài)就發(fā)生了變化。原是整體流動(dòng)的煤流,逐漸變?yōu)樵谥行膮^(qū)域的層流狀態(tài)。中心層流形成后,煤在整個(gè)倉(cāng)壁上形成黏結(jié),倉(cāng)容積嚴(yán)重變小,堵塞現(xiàn)象將更加嚴(yán)重。在煤倉(cāng)下料倉(cāng)段內(nèi),更易形成堵煤。所以,為了機(jī)組的安全運(yùn)行,必須采取有效的措施,解決煤倉(cāng)的堵煤現(xiàn)象。
空氣炮的工作介質(zhì)為壓縮空氣,主要部件包括儲(chǔ)氣罐、電磁速關(guān)閥及控制系統(tǒng)等。當(dāng)電磁速關(guān)閥快速打開時(shí),氣體便自動(dòng)進(jìn)入炮體。堵煤后,按下起動(dòng)按鈕,給換向閥一個(gè)脈沖電信號(hào)或氣信號(hào),儲(chǔ)氣罐內(nèi)的壓縮空氣在壓差的作用下,形成高速噴出的強(qiáng)烈氣流,高動(dòng)能的空氣直接沖擊倉(cāng)內(nèi)的堵塞部位,使煤粒重新在重力作用下流動(dòng)起來(lái)。空氣炮內(nèi)氣體被釋放后,將自動(dòng)進(jìn)行充氣,隨時(shí)可完成第二個(gè)工作循環(huán)[3-5]。釋放空氣炮的操作程序,應(yīng)為先放下層炮,后放上層炮,更易使原煤順利排出。
經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),90%以上的原煤倉(cāng)堵塞都發(fā)生在下部原煤倉(cāng)出口以上1~2 m的范圍內(nèi)[6]。所以,在煤倉(cāng)的錐斗部位,安裝8只空氣炮。在直段部位,安裝4只空氣炮??諝馀诘陌惭b部位,如圖1所示。安裝時(shí),倉(cāng)內(nèi)噴射接管應(yīng)向下布置,排氣管與水平線夾角不得小于10°。安裝氣動(dòng)控制系統(tǒng)時(shí),炮體與氣動(dòng)控制閥之間的距離,不得超過15 m。需過濾和干燥壓縮空氣,且最大工作壓力不得超過0.8 MPa,最小工作壓力不得低于0.4 MPa。電磁快速排氣閥的交流額定電壓為220 V、消耗功率為15 W??諝馀诘牟僮鳎勺詣?dòng)控制儀進(jìn)行控制。煤倉(cāng)空氣炮的電氣控制圖,如圖2所示。也可對(duì)空氣炮進(jìn)行手動(dòng)操作,在換向閥上,設(shè)有手動(dòng)把手及電氣控制按鈕。
圖1 煤倉(cāng)壁上的空氣炮位置
圖2 原煤倉(cāng)空氣炮控制原理圖
在運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)空氣炮需位于結(jié)拱位置,才能發(fā)揮防堵作用。若空氣炮處于結(jié)拱位置的上方,反而使煤越振越密實(shí)。由于煤倉(cāng)結(jié)拱和堵塞位置的不確定性,且不同燃煤品種具有不同的黏性,堵煤的位置更是在不斷地變化。因此,破堵的效果并不理想,當(dāng)煤的水分含量過大時(shí),破堵的效果更差。
為解決加裝空氣炮后仍存在的堵煤現(xiàn)象,決定對(duì)煤倉(cāng)進(jìn)行整體優(yōu)化設(shè)計(jì)。分析了煤倉(cāng)結(jié)構(gòu)后,較佳的解決方案,是在煤倉(cāng)內(nèi)加裝旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)。
旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)由圓柱形過渡筒、上部固定筒、旋轉(zhuǎn)筒體、下固定筒、清堵刮刀、減速機(jī)、傳動(dòng)大齒輪、插棍閥以及驅(qū)動(dòng)電機(jī)組成。減速機(jī)的功率為5.5 kW,減速比為 396.9,旋轉(zhuǎn)體的轉(zhuǎn)速為 0.7 r/min,倉(cāng)體的壁厚為12 mm,清堵高度為2 050 mm,清堵面積為7.95 m2。倉(cāng)體采用機(jī)械迷宮和接觸式的密封形式,可有效防止漏粉現(xiàn)象。
清堵機(jī)旋轉(zhuǎn)倉(cāng)段處于整個(gè)煤倉(cāng)的易堵段,是煤倉(cāng)堵煤的關(guān)鍵部位。在旋轉(zhuǎn)倉(cāng)段內(nèi),安裝了42CrMo材質(zhì)的不銹鋼清堵刮刀組件。清堵刮刀的兩端被固定在上下固定倉(cāng)段上。當(dāng)旋轉(zhuǎn)倉(cāng)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),布置在旋轉(zhuǎn)倉(cāng)內(nèi)壁固定不動(dòng)的清堵刮刀,在煤與旋轉(zhuǎn)倉(cāng)壁之間形成一個(gè)全面積的分離區(qū),使煤在倉(cāng)壁上無(wú)法形成結(jié)拱,堵塞現(xiàn)象就不會(huì)出現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了清堵的目的。
煤倉(cāng)的堵煤現(xiàn)象,主要發(fā)生在4個(gè)區(qū)域內(nèi)。這些區(qū)域分別位于煤倉(cāng)上部、煤倉(cāng)下部、以及給煤機(jī)入口閘板處和煤閘板下部的直管段。根據(jù)煤倉(cāng)結(jié)構(gòu),采取了擴(kuò)大原煤倉(cāng)出口尺寸、安裝旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)、將插板門更換為不銹鋼插棍閥、將給煤機(jī)入口煤閘板下移等措施。
原煤倉(cāng)改造前的結(jié)構(gòu),如圖3所示。在給煤機(jī)入口平面標(biāo)高向上4 606 mm(倉(cāng)筒內(nèi)徑1 512 mm)處劃線,割去給煤機(jī)入口平面標(biāo)高150 mm至劃線標(biāo)高4 606 mm之間煤倉(cāng)下部的易堵段倉(cāng)體、插板閥與630直管,將割口打磨光滑。起吊旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)至已割去的煤倉(cāng)易堵段位置,讓煤倉(cāng)倉(cāng)體的下口,插入清堵裝置斗體,插入深度為25 mm。對(duì)位準(zhǔn)確后,焊接圓柱形過渡筒上口與煤倉(cāng)的連接處,過渡筒下口與旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)上部采用高強(qiáng)度法蘭連接。旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)的下口與給煤機(jī)的進(jìn)口焊接在一起。煤倉(cāng)加裝了旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)后的結(jié)構(gòu),如圖4所示。
圖3 原煤倉(cāng)改造前的結(jié)構(gòu)
圖4 煤倉(cāng)改造后的結(jié)構(gòu)
在機(jī)組調(diào)停期間,對(duì)13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、23號(hào)、24號(hào)、25號(hào)給煤機(jī)的煤倉(cāng),均安裝了旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)。自清堵機(jī)投運(yùn)后,基本上解決了煤倉(cāng)因摻燒煤泥而造成的堵煤現(xiàn)象。旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)的電氣控制圖,如圖5所示。
依據(jù)運(yùn)行狀況,在不同的季節(jié),應(yīng)選擇不同的運(yùn)行方式。特別是機(jī)組負(fù)荷變化和夏季運(yùn)行時(shí),采用不同的運(yùn)行方式,可降低廠用電的能耗。
圖5 旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)電路控制圖
(1)在5~10月的夏秋季節(jié)里,煤泥的濕度較小,適用節(jié)能的運(yùn)行模式。當(dāng)給煤機(jī)斷煤后,清堵裝置和空氣炮均會(huì)自行啟動(dòng)。清堵裝置運(yùn)行180 s后,自動(dòng)停止。因清堵裝置與給煤機(jī)的啟動(dòng)與運(yùn)行,均已連鎖。此功能,由系統(tǒng)控制中的DCS邏輯自動(dòng)實(shí)現(xiàn)。
(2)在冬季,清堵裝置的啟動(dòng),也受給煤機(jī)斷煤信號(hào)的控制。同時(shí),還增加了人工定時(shí)的操作。即設(shè)定清堵裝置每小時(shí)啟動(dòng)1次,每次運(yùn)行20 min。清堵機(jī)的定時(shí)運(yùn)行,避免了較長(zhǎng)時(shí)段內(nèi)煤泥形成板結(jié)后,使清堵裝置難以清理等現(xiàn)象。
在煤倉(cāng)改造前,因摻燒煤泥的水分較大,情況最嚴(yán)重時(shí),2臺(tái)機(jī)組每日的斷煤次數(shù),達(dá)106次。煤倉(cāng)的清理周期,不超過7天。斷煤后,因磨煤機(jī)內(nèi)存煤減少,煤層厚度降低,雖然及時(shí)降低了加載壓力及抬升磨輥,但仍導(dǎo)致磨煤機(jī)的劇烈振動(dòng)。堵煤嚴(yán)重時(shí),空氣炮投入失效,只能停運(yùn)制粉系統(tǒng),采用人工清理和疏通。
改造后,以24號(hào)煤倉(cāng)為例,加裝了旋轉(zhuǎn)清堵裝置,累計(jì)運(yùn)行8天,共發(fā)生煤倉(cāng)堵煤、斷煤23次,旋轉(zhuǎn)清堵裝置發(fā)揮了有效的作用,運(yùn)行時(shí)的正確率達(dá)到100%,斷煤后,利用旋轉(zhuǎn)清堵裝置,及時(shí)疏通下煤22次,有效疏通率達(dá)到95.7%。
當(dāng)煤泥的摻燒比為30%時(shí),斷煤次數(shù)約2~3次/周。將煤泥摻燒比提高至40%后,當(dāng)日就發(fā)生5次斷煤現(xiàn)象,次日也發(fā)生了5次斷煤現(xiàn)象。斷煤次數(shù)明顯增多,但旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)均能正常啟動(dòng)。在不需要投入空氣炮的情況下,能夠在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)下煤。將煤泥摻燒比提高至50%后,當(dāng)日斷煤3次,旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)的啟動(dòng)正常,但沒有正常下煤,就地投入空氣炮后,下煤恢復(fù)正常。次日斷煤增加為8次,但每次均能正常疏通。
可見,在現(xiàn)有煤倉(cāng)與煤泥水分的條件下,摻燒煤泥的比例不宜超過30%。當(dāng)摻燒比為40%~50%,煤倉(cāng)的堵煤次數(shù)將成倍增加。只有在旋轉(zhuǎn)清堵裝置和空氣炮的作用下,還需配以定期清空煤倉(cāng),才能確保短期內(nèi)的清堵下煤。
通過分析,加裝空氣炮和旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)后,運(yùn)行時(shí)應(yīng)注意幾方面的操作原則,才能有效避免煤倉(cāng)的堵煤現(xiàn)象,確保機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)采用旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)和空氣炮相結(jié)合的運(yùn)行方式時(shí),應(yīng)按照先投運(yùn)旋轉(zhuǎn)清堵機(jī),然后再投空氣炮的原則。
(2)在不同季節(jié),因煤質(zhì)水分的變化,制訂不同季節(jié)內(nèi)旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)的運(yùn)行方式。
(3)需根據(jù)機(jī)組的運(yùn)行情況,確定合理的摻燒比例。
參考文獻(xiàn):
[1]駱大華,王翔.300 MW鍋爐原煤倉(cāng)堵煤原因分析及改造[J].貴州電力技術(shù),2011(10):45-47.
[2]賈源.鍋爐原煤倉(cāng)堵煤原因分析及應(yīng)對(duì)措施[J].華電技術(shù),2010,32(S1):9-11.
[3]朱斌,于宏英.火電廠原煤倉(cāng)堵煤治理[J].河南電力.2010(2):62-64.
[4]宗成徽,錢繼東.煤倉(cāng)粘煤堵煤改進(jìn)[J].華東電力.1994(12):43.
[5]王曉琴,曹春娟,王昆鵬.空氣炮在焦?fàn)t煤倉(cāng)的應(yīng)用[J].中北大學(xué)學(xué)報(bào),2011,32(6):693-696.
[6]楊洋.電廠鍋爐原煤倉(cāng)堵塞原因分析及治堵措施[J].電力安全技術(shù),2012,14(4):13-15 .