金寧 王建紅??
摘要: 結(jié)合生產(chǎn)車間在GQ70的制造過程中的具體情況,分析了GQ70輕油罐車低合金高強鋼板埋弧自動焊接接頭產(chǎn)生大量氣孔的原因,提出了控制低合高強金鋼板埋弧自動焊產(chǎn)生氣孔缺陷的措施,有效提高了低合金高強鋼板的焊接質(zhì)量。
關(guān)鍵詞: 低合金高強鋼;埋弧自動焊;氣孔
中圖分類號: TG445
0 前言
GQ70型罐車主要用于裝運汽油、煤油、柴油等化工介質(zhì)。對于GQ70上下罐板的拼板焊接,主要采用埋弧自動焊接工藝。埋弧自動焊具有焊接速度快、勞動條件好等特點,但若保護條件不好或工藝參數(shù)不合適等因素影響下,容易產(chǎn)生氣孔等缺陷。氣孔缺陷不僅削弱了焊縫的有效工件斷面,同時也會帶來應(yīng)力集中,顯著降低焊縫金屬的強度和韌度,對動載強度和疲勞強度更為不利。
文中主要針對近期低合金高強鋼板埋弧自動焊過程中產(chǎn)生大量氣孔的原因進行了分析,研究了控制低合金鋼板埋弧自動焊過程中產(chǎn)生氣孔的方法,為有效解決埋弧自動焊過程中氣孔缺陷的問題及提高焊接質(zhì)量提供了技術(shù)借鑒。
1 低合金鋼焊接氣孔產(chǎn)生機理
低合金高強鋼板在焊接時產(chǎn)生的氣孔類型為H2孔,N2孔以及CO氣孔。H2孔及N2孔的產(chǎn)生主要是由于高溫下液態(tài)金屬中含有過飽和氣體,當凝固相變時,氣體的溶解度突然下降而來不及從焊縫中逸出;CO氣孔的產(chǎn)生主要是由于冶金反應(yīng)時產(chǎn)生了大量的CO,在結(jié)晶過程中來不及逸出而殘留在焊縫內(nèi)部。
2 氣孔產(chǎn)生原因的初步分析
圖1為西安軌道交通裝備有限公司GQ70輕油罐車上下罐板的焊接接頭形式,表1為焊接工藝參數(shù)。
2.1 氣孔的種類
GQ70低合金高強鋼板埋弧自動焊采用圖1所示的焊接接頭形式以及表1中工藝參數(shù)焊接后,出現(xiàn)大量氣孔,主要分為以下兩類。
(1)第一類氣孔:密集型呈蜂窩狀成堆出現(xiàn),如圖2所示。此類氣孔不均勻分布于各條焊縫表面,初步懷疑是H2氣孔,并且夾有N2氣孔。此類氣孔產(chǎn)生原因主要為:
①焊劑保護不良,有較多的空氣侵入熔池;
②焊絲中含有較多的水分,并且油污過多;
③板材表面與鈍邊銹蝕、油污過多;④焊接參數(shù)調(diào)節(jié)不當。
(2)第二類氣孔:斷面形狀如同螺釘狀,表面呈喇叭口形,如圖3所示。此類氣孔出現(xiàn)概率呈現(xiàn)不規(guī)則性,主要表現(xiàn)為氣孔間斷性出現(xiàn)。根據(jù)氣孔形態(tài)及特征,判斷此氣孔為H2氣孔。初步分析產(chǎn)生原因為:
①焊絲水分、油污過多;②板材表面及鈍邊銹蝕、油污過多;③焊接參數(shù)調(diào)節(jié)不當。
2.2 解決措施
通過以上對氣孔產(chǎn)生的原因進行初步分析,提出了相應(yīng)的解決措施:
(1)埋弧焊劑HJ431焊前進行充分烘干,烘干溫度250 ℃,烘干時間1~2 h。
(2)使用表面光潔沒有黑斑的焊絲代替原來的焊絲。
(3)對板材表面距離坡口20 mm范圍內(nèi)進行除銹處理,鈍邊也需處理。
(4)焊前使用氣割把子對焊縫兩側(cè)20 mm范圍的母材進行預(yù)熱。
(5)適當調(diào)整焊接電流、電壓與焊接速度。
提出如上解決措施并按此執(zhí)行后,氣孔出現(xiàn)情況依然沒有改善。依然呈現(xiàn)大量且無規(guī)則出現(xiàn)氣孔的情況??紤]是否因為其他原因?qū)е麓罅繗饪桩惓3霈F(xiàn)。
3 氣孔產(chǎn)生原因的進一步分析
經(jīng)過上述分析與采取的相應(yīng)措施,氣孔大量異常出現(xiàn)的現(xiàn)象依然沒有得到改善,從其他方面進行分析解決:
①是否因為焊接現(xiàn)場坡口角度過大,鈍邊過薄,背面焊劑經(jīng)過高溫加熱,有害成分更容易滲透至坡口側(cè),導(dǎo)致氣孔增多;②是否因為該批次焊材(焊劑HJ431+焊絲H08MnA)或母材所含Mn,Si含量過少,導(dǎo)致脫氧性變差。
根據(jù)以上分析,分別提出相應(yīng)的解決措施:
(1)適當將坡口角度變小,較之前多留1~2 mm鈍邊,重新進行焊接;或采用適當焊接參數(shù),利用懸空焊對此因素進行驗證。
(2)采用不同批次的焊材(焊劑HJ431+焊絲H08MnA)進行驗證,以排除焊材的影響因素。
(3)采用焊劑SJ101+焊絲H08Mn2A(含錳量更高)代替原有焊材,進行現(xiàn)場焊接驗證。
(4)對母材(Q345A與Q345B)的化學成分進行檢測,重點檢測Mn,Si含量。
通過對以上因素逐一排除,發(fā)現(xiàn)該批次母材的含錳量有部分低至0.1%~0.3%,結(jié)合以往母材的含錳量0.8%~1.2%,雖然該批次母材化學成分符合國家標準,但過低的含錳量導(dǎo)致脫氧性變差,因此有大量氣孔異常出現(xiàn)。
4 氣孔控制措施
在對低合金高強鋼板焊接氣孔的產(chǎn)生機理及導(dǎo)致氣孔產(chǎn)生的原因進行分析的基礎(chǔ)上,針對埋弧自動焊接工藝特點,可以通過以下途徑減少低合金高強鋼板焊接氣孔的產(chǎn)生。
4.1 提高焊前母材表面處理質(zhì)量
埋弧自動焊之前,對板材表面距離坡口20 mm范圍內(nèi)以及鈍邊進行除油、除銹處理,必要情況下,使用氣割把子對焊縫兩側(cè)20 mm范圍的母材進行預(yù)熱。
4.2 控制母材與焊材的化學成分
建議母材錳含量在0.8%以上(不超過1.7%),或者采用高錳焊絲(H08Mn2A)可有效提高脫氧性。
4.3 焊劑的控制
埋弧焊劑HJ431焊前進行充分烘干,烘干溫度250 ℃,烘干時間1~2 h。焊前確保焊劑墊壓實,板材與焊劑墊之間不會出現(xiàn)間隙。
4.4 工藝參數(shù)的控制
焊接實驗室所做的工藝評定為理想狀態(tài)下,幾乎沒有其他因素的影響。生產(chǎn)車間必須結(jié)合具體情況對焊接缺陷進行具體分析,以工藝評定作為參考,適當調(diào)節(jié)工藝參數(shù)(電流,電壓,焊速以及坡口大小,鈍邊等)盡量減少焊縫出現(xiàn)缺陷的概率。
5 結(jié)論
主要從GQ70上下罐板埋弧自動焊入手,分析了低合金高強鋼板埋弧自動焊過程中氣孔產(chǎn)生的機理及導(dǎo)致氣孔產(chǎn)生的原因,并從母材、焊材以及焊接工藝參數(shù)等角度提出了控制氣孔產(chǎn)生的措施,有效改善了焊縫表面出現(xiàn)氣孔的情況,提高了產(chǎn)品的焊接質(zhì)量。
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