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1 000 MW機(jī)組一次風(fēng)機(jī)電機(jī)振動(dòng)增大原因分析與處理

2017-04-24 03:44:33曹景芳
綜合智慧能源 2017年3期
關(guān)鍵詞:臺(tái)板軸瓦聯(lián)軸器

曹景芳

(華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)

1 000 MW機(jī)組一次風(fēng)機(jī)電機(jī)振動(dòng)增大原因分析與處理

曹景芳

(華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)

某電廠1 000 MW機(jī)組YKK710-4W型一次風(fēng)機(jī)電機(jī)大修后振動(dòng)合格,在運(yùn)行3個(gè)月后振動(dòng)開始增大并持續(xù)增長(zhǎng),振動(dòng)超標(biāo),嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。通過振動(dòng)診斷分析和電流頻譜分析,找到振動(dòng)增大的根本原因是找正不合格,找正調(diào)節(jié)墊片接觸面積小。經(jīng)重新找正并更換尺寸合適的墊片,避免了故障進(jìn)一步擴(kuò)大及更換電機(jī)的“過度檢修”,縮短了檢修時(shí)間,節(jié)約了檢修成本,有力地保障了設(shè)備的安全。

YKK710-4W型一次風(fēng)機(jī)電機(jī); 振動(dòng)診斷;電力頻譜分析;調(diào)節(jié)墊片

0 引言

一次風(fēng)機(jī)是火力發(fā)電廠鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)的重要設(shè)備,主要是供給磨煤機(jī)干燥燃煤和輸送煤粉所需的熱風(fēng)、磨煤機(jī)調(diào)溫風(fēng)(冷風(fēng)),用來輸送和干燥煤粉,并供給燃料燃燒初期所需的空氣。某電廠#8機(jī)組為1 000 MW機(jī)組,一次風(fēng)系統(tǒng)配置有2臺(tái)50%容量的PAF19-12.5-2型動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),配套電機(jī)為YKK710-4W,額定功率為2 400 kW,額定電壓為10 000 V,額定電流為166.6 A,轉(zhuǎn)速為1 492 r/min,絕緣等級(jí)F,冷卻方式1C611,湘潭電機(jī)股份有限公司制造。電機(jī)支承方式為電機(jī)軸瓦安裝在端蓋上。

#8機(jī)組A一次風(fēng)機(jī)電機(jī)在2014年大修中解體檢查發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)定子有2根槽楔出現(xiàn)松動(dòng)、磨損現(xiàn)象;(2)電機(jī)冷卻器通風(fēng)管輕微堵塞;(3)電機(jī)定子繞組、轉(zhuǎn)子鐵芯油污多,電機(jī)底部存積大量油泥;(4)電機(jī)引線絕緣強(qiáng)度較弱,電機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行引線容易老化、發(fā)熱、斷裂。大修中進(jìn)行了以下處理:(1)電機(jī)解體,對(duì)冷卻器、定子繞組、轉(zhuǎn)子進(jìn)行清理;(2)更換槽楔墊條,重新打緊槽楔;(3)對(duì)電機(jī)引線加裝絕緣熱縮管;(4)加裝軸瓦密封管道。

大修后振動(dòng)值合格,試運(yùn)行記錄:“啟動(dòng)A一次風(fēng)機(jī),進(jìn)行A一次風(fēng)機(jī)最大出力試驗(yàn)。04:10#8爐A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)調(diào)指令100%,位返100.3%,電流147.2 A(額定電流166 A)。05:50 A一次風(fēng)機(jī)電機(jī)電流81 A,就地測(cè)量A一次風(fēng)機(jī)電機(jī)負(fù)荷側(cè)振動(dòng)值為水平66 μm、垂直44 μm 、軸向65 μm。電機(jī)非負(fù)荷側(cè)振動(dòng)值為水平32 μm、垂直18 μm 、軸向23 μm。A一次風(fēng)機(jī)風(fēng)殼振動(dòng)值為水平20 μm、垂直18 μm 、軸向16 μm(標(biāo)準(zhǔn)≤85 μm)。”與大修前振動(dòng)值相近。

1 故障現(xiàn)象

在運(yùn)行3個(gè)月后,發(fā)現(xiàn)A一次風(fēng)機(jī)電機(jī)振動(dòng)值逐漸增大,直至振動(dòng)超標(biāo),運(yùn)行記錄:“A一次風(fēng)機(jī)電流91.7 A,動(dòng)調(diào)開度66.7%,風(fēng)機(jī)軸承溫度無變化,就地檢查風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常。測(cè)量風(fēng)機(jī)機(jī)殼振動(dòng)值為水平36 μm、垂直15 μm、軸向17 μm。電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承振動(dòng)值為水平96 μm、垂直40 μm、軸向90 μm。非負(fù)荷側(cè)軸承振動(dòng)值為水平93 μm、垂直36 μm、軸向80 μm(合格標(biāo)準(zhǔn)≤85 μm),電機(jī)軸承振動(dòng)不合格?!彪姍C(jī)振動(dòng)情況見表1。

2 原因分析

為查找電機(jī)振動(dòng)增大的原因,對(duì)該一次風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行了振動(dòng)測(cè)試和電流頻譜測(cè)試。

2.1 振動(dòng)診斷分析

采用振動(dòng)分析儀CX7進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量分析。電機(jī)主要振動(dòng)頻率為電機(jī)的工作頻率及其諧波頻率,其中以1倍、2倍轉(zhuǎn)速頻率幅值較為突出,如圖1~2所示。風(fēng)機(jī)端主要振動(dòng)頻率為1倍、2倍、4倍轉(zhuǎn)速頻率,如圖3所示;時(shí)域波形圖為M形狀,如圖4~5所示。

進(jìn)一步將測(cè)量點(diǎn)下移,對(duì)電機(jī)4個(gè)角的電機(jī)底腳、臺(tái)板進(jìn)行差別振動(dòng)測(cè)試,測(cè)量工具為Vm-63a,結(jié)果見表2。

從表2中可以看出,垂直方向各部位電機(jī)底腳與臺(tái)板振動(dòng)差別較大,一般來說,測(cè)點(diǎn)上下標(biāo)高差在100 mm以內(nèi)的2個(gè)連接部件,在連接緊固的情況下,振動(dòng)差別應(yīng)小于5 μm,而該電機(jī)4個(gè)角底腳與臺(tái)板之間的差別振動(dòng)均在30 μm左右,用手摸電機(jī)與臺(tái)板之間的連接處,4個(gè)角處均有明顯“咬手”現(xiàn)象,說明電機(jī)存在A型機(jī)械松動(dòng)的“虛腳”問題?,F(xiàn)場(chǎng)可以觀察到找正時(shí)所使用的墊片遠(yuǎn)比電機(jī)底座與臺(tái)板的接觸面面積小。

表1 電機(jī)振動(dòng)位移

表2 電機(jī)振動(dòng)位移 μm

圖1 電機(jī)自由端軸瓦頻譜

圖2 電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸瓦頻譜

圖3 風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承頻譜

圖4 電機(jī)自由端軸瓦時(shí)域波形

圖5 電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸瓦時(shí)域波形

綜合上述分析電機(jī)振動(dòng)具有以下特征。

(1)電機(jī)振動(dòng)值不穩(wěn)定。

(2)電機(jī)主要振動(dòng)頻率為電機(jī)的工作頻率及其諧波頻率,其中以1倍、2倍轉(zhuǎn)速頻率幅值較為突出。

(3)電機(jī)自由端及驅(qū)動(dòng)端軸瓦時(shí)域波形為M形。

(4)風(fēng)機(jī)端主要振動(dòng)頻率為1倍、2倍、4倍轉(zhuǎn)速頻率。

(5)電機(jī)底腳與臺(tái)板結(jié)合面處存在明顯的“虛腳”即連接松動(dòng)。

特征(2)說明存在不平衡、不對(duì)中、彎曲、A型機(jī)械松動(dòng)等可能;特征(1),(3),(4),(5)說明軸系存在不對(duì)中、連接松動(dòng)問題。結(jié)合電機(jī)軸瓦安裝在端蓋上情況分析,由于找正所用的墊片與電機(jī)接觸面積小,電機(jī)出現(xiàn)“虛腳”,造成電機(jī)轉(zhuǎn)子長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后出現(xiàn)輕微彎曲,表現(xiàn)出不對(duì)中、彎曲、松動(dòng)特征。造成電機(jī)振動(dòng)增大的根源在于找正不符合標(biāo)準(zhǔn)[1]。

2.2 電機(jī)電流頻譜測(cè)試

為分析電機(jī)是否存在電氣故障[2],對(duì)電機(jī)進(jìn)行了電流頻譜測(cè)試。

在測(cè)量電流頻譜的同時(shí)測(cè)量電機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速,該時(shí)電機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速為1 496.9 r/min,計(jì)算電機(jī)的極通過頻率,該電機(jī)為4極電機(jī),磁極對(duì)數(shù)為2。測(cè)量時(shí)實(shí)際工作電流頻率為49.99 Hz,計(jì)算同步轉(zhuǎn)速為1 499.7 r/min。

式中:ns為同步轉(zhuǎn)速,r/min;n為實(shí)際工作轉(zhuǎn)速,r/min;p為磁極對(duì)數(shù)。

以49.99 Hz為中心查找以0.187 Hz為間隔的邊帶,工作電流譜線與兩側(cè)的極通過頻率邊帶的幅值差為86.65 dB,如圖6所示。根據(jù)電流頻譜分析判斷的標(biāo)準(zhǔn)越小斷條的可能性就越大,幅值差大于55 dB以上沒有問題,若是在45~50 dB之間則電機(jī)轉(zhuǎn)子條裂紋可能在發(fā)展或存在高阻接點(diǎn)問題,若小于40 dB則存在轉(zhuǎn)子條裂紋或斷條和高阻接點(diǎn)問題就比較肯定。

圖6 電機(jī)電流頻譜

根據(jù)以上判斷標(biāo)準(zhǔn),#8鍋爐A一次風(fēng)機(jī)電機(jī)無斷條等明顯電氣故障。

2.3 綜合診斷結(jié)論

綜合振動(dòng)和電流頻譜分析,A一次風(fēng)機(jī)電機(jī)本體部分無明顯異常。電機(jī)振動(dòng)逐漸增大的根本原因在于找正時(shí)所采用的墊片小,電機(jī)底座與臺(tái)板的接觸面積小,造成電機(jī)支承剛度差。而且電機(jī)軸瓦安裝在端蓋上支承較弱,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后電機(jī)轉(zhuǎn)子出現(xiàn)輕微彎曲。

3 處理措施

根據(jù)電機(jī)振動(dòng)的發(fā)展情況,電機(jī)和風(fēng)機(jī)檢修人員開始時(shí)都認(rèn)為是電機(jī)存在問題,做好了更換電機(jī)的準(zhǔn)備工作。后經(jīng)振動(dòng)診斷人員分析對(duì)A一次風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行重新找正,重新制作尺寸大小合適的墊片。

因軸流式風(fēng)機(jī)帶有中間軸,在找正時(shí)需注意以下事項(xiàng)。

(1)找正的目的是使一轉(zhuǎn)子軸的中心線為另一轉(zhuǎn)子軸的中心線的延續(xù)線。因?yàn)閮蓚€(gè)轉(zhuǎn)子的軸是用聯(lián)軸器連接,所以只要聯(lián)軸器的兩對(duì)輪中心線是延續(xù)的,那么兩轉(zhuǎn)子的中心線也就一定是一條延續(xù)的線。要使聯(lián)軸器的兩對(duì)輪中心是延續(xù)的,則必須滿足以下兩個(gè)條件:一是使兩個(gè)對(duì)輪中心重合,也就是使兩對(duì)輪的外圓重合;二是使兩對(duì)輪的結(jié)合面(端面)平行(兩中心線平行)。

(2)電機(jī)找正前首先要按照銘牌標(biāo)志測(cè)出磁力中心位置,在電機(jī)聯(lián)軸器上做上標(biāo)記,以避免找正后磁力中心偏移導(dǎo)致電機(jī)軸瓦振動(dòng)大和軸瓦溫度高。為了找正準(zhǔn)確,一般在找正好的電機(jī)與臺(tái)板上打上定位銷來準(zhǔn)確定位。

(3)一般軸流風(fēng)機(jī)電機(jī)軸瓦存在竄動(dòng)量,因此找正時(shí)經(jīng)常竄軸,應(yīng)準(zhǔn)備內(nèi)外聯(lián)軸器百分表各兩塊。百分表的打表方向?yàn)橥颍詈梅绞綖楸泶蛟诔妱?dòng)機(jī)一側(cè),防止存在半聯(lián)軸器記錯(cuò)數(shù)據(jù)的問題。

(4)電機(jī)找正順序:先調(diào)左右后調(diào)上下,先調(diào)遠(yuǎn)的后調(diào)近的,先調(diào)面距后調(diào)圓距。

(5)電機(jī)找正采用粗找與精找兩個(gè)步驟,調(diào)整電機(jī)要用頂絲,不準(zhǔn)用大錘敲打。

(6)科學(xué)計(jì)算:分別測(cè)量出第1聯(lián)軸器與電機(jī)前后地腳的距離,第2個(gè)聯(lián)軸器與電機(jī)前后地腳的距離,根據(jù)相似三角形原理算出第1個(gè)聯(lián)軸器直徑與電機(jī)前后地腳的倍數(shù),按照數(shù)據(jù)得出所加或減少的墊片,然后再將其進(jìn)行疊加,計(jì)算的結(jié)果即是所需電機(jī)提升高度。

(7)電機(jī)所加墊片原則不應(yīng)超過3片,與電機(jī)接觸面積不應(yīng)低于80%,新安裝電機(jī)應(yīng)該在電機(jī)與臺(tái)板之間預(yù)先加裝3 cm厚的墊片,然后再對(duì)臺(tái)板進(jìn)行找正,最后進(jìn)行二次灌漿。

經(jīng)重新找正并更換合適墊片后,振動(dòng)合格,電機(jī)振動(dòng)增大缺陷消除,在動(dòng)調(diào)開度50.8%,A一次風(fēng)機(jī)電流69.5 A,電機(jī)負(fù)荷側(cè)軸承振動(dòng)值水平57 μm、垂直38 μm、軸向54 μm,非負(fù)荷側(cè)軸承振動(dòng)值水平33 μm、垂直21 μm、軸向36 μm(合格標(biāo)準(zhǔn)≤85 μm)工況下,電機(jī)軸承振動(dòng)合格,運(yùn)行近兩年來一直振動(dòng)穩(wěn)定。

4 結(jié)束語

采用振動(dòng)診斷技術(shù)和電流頻譜分析技術(shù),找到了一次風(fēng)機(jī)電機(jī)振動(dòng)異常增大的故障原因,進(jìn)行針對(duì)性的處理,避免了更換電機(jī)的過度檢修,節(jié)約了檢修成本,縮短了檢修時(shí)間。

[1]施維新,石靜波.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)及事故[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008.

[2]楊智, 張新武,何新.電流頻譜分析在電動(dòng)機(jī)故障診斷中的應(yīng)用[J].內(nèi)蒙古石油化工,2007,33(8):52-54

(本文責(zé)編:齊琳)

TK 223.26

B

1674-1951(2017)03-0036-03

2016-10-12;

2016-12-11

曹景芳(1976—),女,山東汶上人,高級(jí)工程師,從事振動(dòng)診斷與分析方面的工作(E-mail:caojf5661@qq.com)。

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