魏建立,徐洪源
(山鋼股份萊蕪分公司 型鋼煉鐵廠,山東 萊蕪271104)
燒結(jié)生產(chǎn)中配加生石灰能夠有效強化生產(chǎn),由于其消化放熱以及膠體顆粒的形成,能夠有效提高混合料料溫和強化混合料制粒效果,而且能夠提高混合料濕容量,強化混合料熱穩(wěn)定性,對降低固體燃耗具有明顯的作用。為進一步強化生石灰的作用,生石灰采用熱水消化,不但能進一步提高混合料的料溫,還能大大提高生石灰的活性度,降低生石灰消化所用時間,強化燒結(jié)料混勻造球效果。萊鋼型鋼2×265 m2燒結(jié)混合機系統(tǒng)2013年開始采用熱水進行消化,采取一混完全加水方式。1#、2#混合機系統(tǒng)分別設(shè)有熱水池,每套熱水池設(shè)2臺水泵,1用1備,由1臺熱水泵直接供應(yīng)熱水,工藝要求熱水溫度在80℃以上。在生產(chǎn)過程中,由于熱水池加汽方式、水泵結(jié)構(gòu)及控制方式等原因,導(dǎo)致系統(tǒng)換熱效率低,水池墻體裂紋脫落,水泵系統(tǒng)故障頻繁,導(dǎo)致系統(tǒng)維護量大,生產(chǎn)時造成系統(tǒng)斷水,水泵系統(tǒng)故障時難以發(fā)現(xiàn)以及發(fā)現(xiàn)后現(xiàn)場處理所需時間較長,導(dǎo)致跑干料現(xiàn)象,嚴重制約正常生產(chǎn)。
以山鋼股份萊蕪分公司型鋼煉鐵廠1#265 m2燒結(jié)機熱水系統(tǒng)為例,由于配料室生石灰進行加水消化對配料室現(xiàn)場環(huán)境及區(qū)域設(shè)備穩(wěn)定性影響較大,2009年后配料室不再對生石灰進行加水消化。改為在一次混合機內(nèi)進行完全加水消化處理,并于2014年增設(shè)熱水池,采用熱水進行加濕消化提溫。
水池換熱系統(tǒng)設(shè)計為1根蒸汽主管道由水池頂部開孔引入水池底部后,再在水池底部水平方向鋪設(shè)5根分管,并在分管道上開孔,蒸汽由孔內(nèi)噴出與水接觸,達到換熱目的,水池深度5 m,噴汽管道支架固定在水池底部。管道布局如圖1所示。
圖1 原蒸汽管道布局
蒸汽分管道固定在水池底部,由于水池內(nèi)部較深,蒸汽由底部噴出時,管道內(nèi)外壓差較大,導(dǎo)致蒸汽噴出時出現(xiàn)間隙噴吹現(xiàn)象。管道震動較大,由于管道固定在水池內(nèi)部墻體上,管道震動導(dǎo)致水池本體及地面震動,進而引發(fā)墻體開裂漏水現(xiàn)象。
原系統(tǒng)水泵為IS100-85-200型,揚程50 m,流量100 m3/h,設(shè)計為臥式泵,電機與水泵通過梅花墊聯(lián)軸器聯(lián)接,水泵密封方式為盤根密封。在運行過程中,由于熱水溫度較高,系統(tǒng)震動大等原因,水泵密封失效漏水嚴重,聯(lián)軸器梅花墊磨損,接手損壞頻繁,導(dǎo)致現(xiàn)場積水嚴重,水泵系統(tǒng)故障頻繁造成生產(chǎn)用水中斷。水泵系統(tǒng)故障,用水中斷后,崗位難以發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)后現(xiàn)場處理時間滯后。
為避免蒸汽管道震動引發(fā)墻體震動開裂,將原管道固定方式進行整改。
1)將底部管道焊接固定件拆除,在水池內(nèi)焊接框型噴管,噴管內(nèi)側(cè)均勻開口處理,蒸汽管道懸空,距離水池底部500 mm。
2)在底部管道原固定底座上加設(shè)耐熱橡膠彈簧,在耐熱橡膠彈簧位置處管道下方焊接限位鋼管,鋼管長度為彈簧高度的2/3,鋼管外徑小于彈簧內(nèi)徑,使鋼管位于彈簧內(nèi)側(cè),彈簧與蒸汽管道接觸但不固定,管道受力下沉?xí)r可起到一定的緩沖作用。
3)在水池頂部四周加設(shè)4根吊掛,吊掛底部焊接在水池內(nèi)部下方的蒸汽管道上,頂部焊接一定重量的鋼板用于固定吊掛,鋼板平鋪在水池頂部水泥地面上。為減小鋼板與地面沖擊力,在鋼板與地面間加設(shè)廢舊皮帶起緩沖作用。管道系統(tǒng)布局見圖2。
圖2 改造后的蒸汽管道系統(tǒng)布局
圖3 水泵系統(tǒng)原理及布局設(shè)計
采取上述懸掛式加熱蒸汽管道的設(shè)計措施后,噴氣換熱時系統(tǒng)震動減小,對水池本體沖擊力大幅降低,有效避免了由于加汽時管道內(nèi)外壓差影響導(dǎo)致的水池墻體震動較大及墻體裂紋漏水現(xiàn)象。
經(jīng)過分析研究,為有效減少故障點,將原臥式水泵系統(tǒng)改型更換為立式水泵,水泵密封方式采用機械密封,去除梅花墊聯(lián)軸器,電機與水泵通過轉(zhuǎn)軸直接聯(lián)接,水泵型號采用KQL100/235-30/2型,供水能力93.5 m3/h。
為避免單臺水泵出現(xiàn)電機燒損、聯(lián)軸器故障、軸承故障等問題,造成水壓降低甚至斷水現(xiàn)象,結(jié)合現(xiàn)場實際,同時為降低改造費用,將1#泵設(shè)為主泵,2#為備用泵。利用原出水總管上安裝的壓力傳感器,將管網(wǎng)壓力信號作為控制信號。當壓力傳感器檢測到水壓低于設(shè)定值時,輸出控制信號控制2#備用泵開啟運行,確保系統(tǒng)供水量穩(wěn)定,系統(tǒng)原理及布局見圖3。
工作過程:1)正常情況下,開啟主泵正常運行,待水泵運行平穩(wěn)、水壓正常后,將備用泵控制系統(tǒng)中電源開關(guān)QS2合上,系統(tǒng)得電后進入備用狀態(tài)。2)如因系統(tǒng)原因,如電機燒損、其他電器異常、聯(lián)軸器故障、軸承故障等造成主泵輸出水壓低于設(shè)定值時,壓力傳感器輸出控制信號使中間繼電器KA吸合,中間繼電器KA吸合使接觸器KM2得電吸合后,備用泵開啟運行。本系統(tǒng)中,在主泵系統(tǒng)故障,備用泵開啟后,為便于及時告知崗位人員,在壓力傳感器上加裝低壓報警設(shè)施,便于及時提醒崗位人員現(xiàn)場檢查處理。3)系統(tǒng)中,備用泵可單獨使用,也可作為備用泵,但在不運行且不作為備用時,需將電源開關(guān)QS2斷開,避免因管道內(nèi)水壓異常時自行啟動。
經(jīng)上述整改后,經(jīng)過1 a多的使用,系統(tǒng)故障明顯降低,從未發(fā)生因水泵系統(tǒng)原因造成供水中斷,影響正常生產(chǎn)的問題,運行使用效果良好。蒸汽換熱系統(tǒng)優(yōu)化,水泵改型更換,水泵故障狀態(tài)備用泵自啟動等技術(shù)的實施,解決了系統(tǒng)換熱效率低,水池墻體墻皮頻繁裂紋脫落,水泵系統(tǒng)故障頻繁的問題,確保了系統(tǒng)穩(wěn)定運行,有效解決了原系統(tǒng)維護量大、故障率高、故障后造成系統(tǒng)斷水影響正常生產(chǎn)的問題。