馬云龍
摘 要:輸油首站根據(jù)生產(chǎn)及銷售實(shí)際,生產(chǎn)運(yùn)行方式基本是邊進(jìn)邊出的運(yùn)行方式。由于油田開發(fā)重點(diǎn)及采油形式的變化,原油的輸送工藝會(huì)發(fā)生改變,初始設(shè)計(jì)難以達(dá)到原油輸送中計(jì)量的功能要求。本文以油田輸油首站反輸原油的在線計(jì)量為例,提出了解決輸油工藝改變后帶來的輸送原油不能計(jì)量的問題的措施,期以為油田集輸系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)輸計(jì)量提供依據(jù)。
關(guān)鍵詞:油田開發(fā);輸送工藝;在線計(jì)量;摻??;輸差控制
某油田有負(fù)責(zé)勘查、開采區(qū)塊探明地質(zhì)儲(chǔ)量10億噸油當(dāng)量。由于油田開發(fā)重點(diǎn)及采油形式的變化,中質(zhì)原油需與自采及輸油首站重質(zhì)原油混配摻稀注采,從而輸油首站的聯(lián)絡(luò)管線輸送工藝改為反輸,反輸原油一部分摻稀,一部分輸?shù)侥┱?。初始設(shè)計(jì)設(shè)置在輸油首站計(jì)量聯(lián)絡(luò)管線原油的流量計(jì)公稱壓力及量程達(dá)不到反輸計(jì)量的要求,導(dǎo)致管線輸送中原油無法計(jì)量,給管線精確加注脫硫劑比例、油頭切換、輸差控制等工作帶來困難。
1 輸油首站工藝改變后帶來的計(jì)量問題
某首站有9臺(tái)額定排量135m3/h 雙螺桿泵,其中4 臺(tái)具有向采油廠反輸?shù)墓δ埽? 柱塞泵用來給原油添加脫硫劑;4座2 ×104 m3、2 座3×104m3有合格大罐容積表的儲(chǔ)油罐,6 座儲(chǔ)油罐均有安裝規(guī)范、校驗(yàn)合格的雷達(dá)液位計(jì);3臺(tái)計(jì)量輸油首站-末站刮板流量計(jì)(公稱壓力6.4mPa、量程400m3/h),兩臺(tái)計(jì)量采油廠來油流量計(jì)(量程400m3/h),一臺(tái)計(jì)量采油廠-輸油首站的流量計(jì)(量程200m3/h)。
輸油首站根據(jù)生產(chǎn)及銷售實(shí)際,生產(chǎn)運(yùn)行方式基本是邊進(jìn)邊出的運(yùn)行方式,即:一座儲(chǔ)油罐一邊接收采油廠的原油,一邊分兩路外輸;輸油首站-末站輸送的原油可以通過外輸流量計(jì)計(jì)量,反輸采油廠原油一般出站壓力約3mPa、輸量約300m3/h, 反輸流量計(jì)(公稱壓力1.6mPa、量程200m3/h)從公稱壓力及流量上均不能滿足計(jì)量的要求。輸油首站輸送到采油一廠的原油,根據(jù)采油廠摻稀需要量及輪臺(tái)末站需要量不斷切換流程,根據(jù)需不需要脫硫原油而不斷切換油頭,且根據(jù)流量變化不斷的調(diào)節(jié)脫硫劑加注量,保證原油硫化氫的含量控制在10-6 以內(nèi),因此給采油廠-輸油首站的聯(lián)絡(luò)管線反輸原油的計(jì)量提出高精度要求。
2 確定輸油首站反輸計(jì)量的方式
2.1 容積泵計(jì)量
輸油首站具有反輸功能的4 臺(tái)輸油泵是雙螺桿泵,屬于容積泵,有一定的計(jì)量作用,根據(jù)輸油泵的額定排量,可以計(jì)算出反輸采油一廠的排量。為實(shí)現(xiàn)反輸原油的精確計(jì)量,驗(yàn)證雙螺桿泵的計(jì)量性能,對(duì)4 臺(tái)雙螺桿泵單泵及不同的泵組進(jìn)行計(jì)量準(zhǔn)確度試驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)方式是4 臺(tái)雙螺桿泵單臺(tái)或泵組在運(yùn)行一段時(shí)間內(nèi)的輸量和采油廠儲(chǔ)油罐接收的原油量(采用靜態(tài)計(jì)量)作對(duì)比。分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出:1)每臺(tái)雙螺桿泵由于自身的屬性,其排量不同,且誤差在-12.5% ~10.4%之間,較大。2)輸油泵泵組的排量和泵組的各單臺(tái)泵的實(shí)測(cè)排量之和也不相同,誤差可達(dá)14.7%,且不同的泵組誤差也不同。
在實(shí)際生產(chǎn)中泵組的組合是不確定的,根據(jù)生產(chǎn)的需要輸油泵在調(diào)頻狀態(tài)下運(yùn)行,由此可以說明根據(jù)雙螺桿泵的排量來計(jì)算聯(lián)絡(luò)管線的數(shù)量誤差較大,所以使用雙螺桿泵排量作為計(jì)量聯(lián)絡(luò)管線輸送原油是不可行的。
2.2 選擇準(zhǔn)確的計(jì)量方式
由于原油銷售渠道暢通,輸油首站運(yùn)行一般采用一座儲(chǔ)油罐一邊接收采油廠原油,一邊正輸末站及反輸采油廠,其中采油廠來油及正輸末站原油有流量計(jì)計(jì)量,合理利用現(xiàn)有設(shè)備,用來油加上儲(chǔ)油罐液位的變化量再減去正輸末站的輸量將得出反輸采油廠的油量。將可以清晰的計(jì)算出聯(lián)絡(luò)管線的輸量。
2.2.1 使用雷達(dá)液位計(jì)計(jì)量誤差對(duì)比
1)儲(chǔ)油罐雷達(dá)液位計(jì)的標(biāo)稱精度是其測(cè)空高的精確度。液位的精確度受其安裝校正、測(cè)量方法及油罐參照高度的隨機(jī)變化、溫度測(cè)量誤差的影響而存在不確定性,就液位測(cè)量而言,雷達(dá)液位計(jì)與人工檢尺具有同樣的系統(tǒng)誤差。根據(jù)輸油首站儲(chǔ)油罐的實(shí)際情況,影響其測(cè)量誤差的主要是雷達(dá)液位計(jì)自帶誤差及溫度測(cè)量誤差。輸油首站的6 臺(tái)雷達(dá)液位計(jì)安裝規(guī)范,油罐參照高度固定,測(cè)量方法正確,測(cè)量范圍為0 ~50m,精度為5mm,此項(xiàng)測(cè)量
誤差為0.01%;不論儲(chǔ)油罐大小,1℃溫差使測(cè)量的靜容積產(chǎn)生0.07%的誤差,輸油首站的原油罐縱向溫差經(jīng)驗(yàn)證明一般在1℃左右,由此導(dǎo)致的計(jì)量誤差達(dá)到0.07%。雷達(dá)液位計(jì)測(cè)量?jī)?chǔ)油罐的誤差合計(jì)為0.08%。
2)某油田的原油計(jì)量交接采用儲(chǔ)油罐靜態(tài)計(jì)量,其測(cè)量油品高度誤差主要與量油尺自帶誤差及測(cè)量時(shí)的人為誤差有關(guān)。量油尺長(zhǎng)度范圍為0.000 ~30.000m,最大允許誤差是2mm,輸油首站現(xiàn)用量油尺長(zhǎng)度是20.000m,誤差是0.01%;用量油尺測(cè)量液位時(shí),連續(xù)測(cè)量值相差不大于1mm,否則重新測(cè)量,油量計(jì)算需要測(cè)量高液位和低液位,輸油首站6 座儲(chǔ)油罐參照高度在(18 ±1)m,運(yùn)行中最低液位不低于2.5m,則由此帶來的最大測(cè)量誤差是0.01%;此兩項(xiàng)帶來的誤差是0.02%。
3)由1)、2)對(duì)比,說明采用雷達(dá)液位計(jì)計(jì)量誤差比傳統(tǒng)的液位測(cè)量法(手工法)誤差大0.06%,但是在運(yùn)行中的儲(chǔ)油罐不可能采用靜態(tài)液位手工法測(cè)量。在容量為700m3以上的立式金屬罐,檢定后總?cè)萘康臄U(kuò)展不確定度為0.1%,對(duì)于此不確定度,采用雷達(dá)液位計(jì)計(jì)量誤差比較小,是合理的。
4)使用雷達(dá)液位計(jì)參與計(jì)量反輸油量試驗(yàn),并與采油廠靜態(tài)計(jì)量收油量進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)出的三個(gè)儲(chǔ)油罐的計(jì)量誤差在0.7%之內(nèi),比使用雙螺桿泵計(jì)量誤差要小得多,且具有比較高的穩(wěn)定性。滿足油田集輸系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行精確加注脫硫劑、準(zhǔn)確切換油頭、輸差分析等要求。
2.2.2 實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控反輸原油的計(jì)量
依據(jù)中控機(jī)上的組態(tài),顯示反輸油量,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)采油廠-輸油首站的聯(lián)絡(luò)管線反輸原油的輸油量、瞬時(shí)流量,為調(diào)度等指揮人員準(zhǔn)確控制脫硫劑的加注比例、判斷油頭位置、分析輸差及預(yù)交油量等作為依據(jù)。
3 結(jié)束語(yǔ)
工藝改造從可行性研究、設(shè)計(jì)、施工、投用既需要時(shí)間也需要投資,給原油在輸送中的計(jì)量帶來困難。針對(duì)這一問題,本文提出可以利用輸油首站現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施,通過雷達(dá)液位計(jì)計(jì)量誤差,并對(duì)反輸原油的計(jì)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控等方式來解決。本文發(fā)現(xiàn)采用采油廠-輸油首站的聯(lián)絡(luò)管線輸送原油,不僅能提高外輸原油的油品質(zhì)量管控,還能輔以判斷油頭位置、輸差分析。
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