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熱軋卷取夾送輥小壓力自動控制系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用

2017-05-11 09:09:14陳彤
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年1期

摘 要:為減小LCAK鋼熱軋帶鋼表層粗晶缺陷發(fā)生的概率,提出卷取夾送輥壓力優(yōu)化方案,即卷取夾送輥小壓力控制方式,其控制核心思路為在卷取建張后精軋拋鋼前,將夾送輥壓力設(shè)定為小壓力(5KN),避免夾送輥大壓力對帶鋼表面的潛在質(zhì)量影響。文章主要介紹了首鋼京唐公司熱軋生產(chǎn)線卷取夾送輥正常壓力控制時序,夾送輥小壓力控制系統(tǒng)的時序設(shè)計思路及程序應(yīng)用后的實際效果,通過開發(fā)應(yīng)用夾送輥小壓力控制系統(tǒng),降低了LCAK鋼熱軋帶鋼表層粗晶缺陷發(fā)生的概率,也在一定程度上減少了夾送輥的磨損,節(jié)約了成本。

關(guān)鍵詞:LCAK鋼;表層粗晶;卷取夾送輥;小壓力控制

引言

目前,在冶金行業(yè)的熱軋帶鋼生產(chǎn)中,卷取LCAK鋼時,整個卷取過程中夾送輥會對帶鋼表面施加一個50KN左右的力,并執(zhí)行壓力閉環(huán)控制,這個壓力會在帶鋼表層形成局部小變形這種表層局部位置的應(yīng)變積累誘使卷取后帶鋼表層出現(xiàn)晶粒異常長大形成魚簇般的粗晶缺陷[1],影響冷軋生產(chǎn)線的鍍鋅效果。其次由于夾送輥輥面一直按照50KN左右的壓力壓在高溫帶鋼表面,這樣長時間會損壞夾送輥輥面,減少夾送輥使用壽命,短時間內(nèi)就需要更換新夾送輥,增加生產(chǎn)成本。

本文介紹了首鋼京唐公司熱軋生產(chǎn)線卷取夾送輥正常壓力控制時序,夾送輥小壓力控制系統(tǒng)的時序設(shè)計思路及程序應(yīng)用后的實際效果。

1 卷取機夾送輥正常壓力控制時序

夾送輥裝置布置在每臺卷取機前面。用于將帶鋼頭部導(dǎo)入卷取機,同時保證精軋拋鋼后卷取所需的帶鋼張力,上夾送輥通過兩個液壓缸進行升降調(diào)整,下夾送輥固定。

以1#夾送輥為例,在夾送輥咬鋼之前,夾送輥一直處于位置控制, 當卷取機咬鋼以后,夾送輥由位置控制轉(zhuǎn)變?yōu)閴毫刂?。當夾送輥拋鋼時,壓力控制轉(zhuǎn)變?yōu)槲恢每刂?,并保持當前的輥縫。當卷取機拋鋼時,如果下一卷鋼用2#卷取機(或者3#卷取機)卷取,則1#夾送輥上輥將上升到等待位(300mm);但如果繼續(xù)選擇1#卷取機卷鋼,則1#夾送輥將直接到設(shè)定輥縫為下一卷帶鋼做準備[2],夾送輥控制示意圖如圖1所示。

2 卷取夾送輥小壓力自動控制系統(tǒng)開發(fā)

2.1 系統(tǒng)開發(fā)控制思路

2.1.1 總體思路

工藝方面給出需要投入小壓力功能的鋼種,由二級系統(tǒng)讀取PDI中的鋼種,若跟工藝所要求的鋼種相同,則傳給一級程序下發(fā)小壓力功能投入的信號。一級系統(tǒng)接收到信號后,自動投入小壓力控制功能。

2.1.2 小壓力控制功能開發(fā)思路

(1)在卷取機芯軸沒有產(chǎn)生咬鋼信號時夾送輥以大壓力控制,以保證順利將帶鋼頭部送入卷取機。(2)在芯軸產(chǎn)生咬鋼信號前后,同時精軋沒有拋鋼前,將夾送輥壓力設(shè)定為小壓力(5KN),此期間由于芯軸和精軋之間建立張力足以保證良好卷型。(3)為保證在精軋末架軋機拋鋼后芯軸與夾送輥能夠提供足夠的張力,在精軋末架軋機拋鋼前夾送輥設(shè)定壓力恢復(fù)到原來設(shè)定壓力,以保證夾送輥與芯軸之間建立起張力,防止尾部失張,出現(xiàn)松卷現(xiàn)象。另外,為了保證夾送輥壓力控制的穩(wěn)定性從F1拋鋼開始壓力設(shè)定按一定斜坡恢復(fù)壓力設(shè)定值。

精軋卷取布置及小壓力控制方案如圖2和圖3所示。

2.2 系統(tǒng)功能實現(xiàn)

2.2.1 二級部分

通過二級編寫程序,當軋制SPHC、SDC03、SDC01、JD1、SDX51D、HS1、SDX52D、SDX53D、TD3、HS3、TD1、HS2、SPHD、TD1-Z、STC1、ST

C2、SDC04、SDC05、SDC06、SDX54D-56D、SHG1/2、SLED1/2時,二級給控制標志位賦值為1;當軋制其他鋼種時,二級給控制標志位賦值為0,如圖4所示。

從圖4中可以看出,隨著工藝技術(shù)水平的提高,如果出現(xiàn)新鋼種,可以根據(jù)實際情況需要,添加鋼種,完善此控制程序。

2.2.2 一級部分

根據(jù)二級輸出的控制標志位,一級程序設(shè)置了接受信號,并添加了自動投入小壓力功能,如圖5所示。

程序中,L_EDGM_ON為一級二級通訊信號,L_EDGM_ON為1時,會觸發(fā)小壓力控制信號PR low force mode select,壓力控制信號觸發(fā)后,小壓力自動投入使用,在精軋F1拋鋼前,夾送輥壓力一直保持在5KN,程序如圖6所示。

為保證在精軋末架軋機拋鋼后芯軸與夾送輥能夠提供足夠的張力,在精軋末架軋機拋鋼前夾送輥設(shè)定壓力恢復(fù)到原來設(shè)定壓力,以保證保證夾送輥與芯軸之間建立起張力,防止尾部失張,出現(xiàn)松卷現(xiàn)象。另外,為了保證夾送輥壓力控制的穩(wěn)定性從F1拋鋼開始壓力設(shè)定按一定斜坡恢復(fù)壓力設(shè)定值,程序如圖7所示。

當L_EDGM_ON為0時,不會觸發(fā)小壓力控制信號PR low for

ce mode select,夾送輥使用正常壓力控制。

3 實施效果

程序改造后卷取夾送輥壓力設(shè)定和反饋如圖8所示。

從圖8可以看出夾送輥壓力反饋和設(shè)定一致,控制時序正常,夾送輥小壓力控制完全是按照本次設(shè)計方案進行的,卷取過程平穩(wěn)順利,且卷形良好,說明本次改造效果良好。

4 結(jié)束語

通過卷取夾送輥小壓力自動控制系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用,避免夾送輥大壓力對帶鋼表面的潛在質(zhì)量影響,并且夾送輥投入下壓力后減小了夾送輥輥面跟帶鋼表面的摩擦,延長了夾送輥的更換周期,提高了夾送輥的使用壽命,從而降低了熱軋噸鋼成本。

參考文獻

[1]徐海衛(wèi),于洋,王暢,等.LACK鋼表層粗晶缺陷的產(chǎn)生原因及機理研究[J].軋鋼,2014,31(1):19-23.

[2]楊震,張國敏.京唐2250卷取機夾送輥自動控制[J].冶金自動化,2010,S1:318-319.

作者簡介:陳彤(1990-),男,大學(xué)本科,助理工程師,2012年畢業(yè)于燕山大學(xué)自動化專業(yè),現(xiàn)任首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司熱軋部軋鋼專業(yè)工程師。

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