蔡茂生++郝祥偉
摘 要:本文主要介紹了某核電廠核主泵停機(jī)密封的主要結(jié)構(gòu)、組成以及調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,針對(duì)調(diào)試中遇到的問(wèn)題做了簡(jiǎn)要分析,并對(duì)原結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)研究,最終解決了問(wèn)題,為核主泵的安全運(yùn)行提供了保障。
關(guān)鍵詞:核主泵;機(jī)械密封;停機(jī)密封;調(diào)試
中圖分類(lèi)號(hào):TM623 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2017)06-0179-01
1 概述
國(guó)內(nèi)某核電廠核主泵采用了奧地利ANDRITZ廠家的產(chǎn)品,ANDRITZ 核主泵其中不同于其他商家產(chǎn)品的特點(diǎn)之一是設(shè)計(jì)了停機(jī)密封組件。停機(jī)密封是一種特別形狀的活塞,通過(guò)一套充氣和排氣裝置來(lái)實(shí)現(xiàn)其功能,其主要作用是當(dāng)機(jī)械密封發(fā)生損壞或者嚴(yán)重的注入水故障,停機(jī)密封作為最后的屏障,起到防止核反應(yīng)堆冷卻劑泄漏的作用,而在核主泵正常運(yùn)行時(shí),停機(jī)密封由設(shè)置的彈簧來(lái)保持開(kāi)啟位置。
2 停機(jī)密封的工作原理
停機(jī)密封安裝在核主泵的第3級(jí)機(jī)械密封之上,與核主泵低壓泄漏管線隔離閥、高壓泄漏管線隔離閥、以及軸封水注入管線上的隔離閥相配合操控:停機(jī)密封的投運(yùn)是靠氮?dú)忉尫砰y關(guān)閉,供應(yīng)管線電磁閥開(kāi)啟,通過(guò)氮?dú)夤?yīng)系統(tǒng)(RAZ)引入壓力為0.7MPa的氮?dú)鈦?lái)實(shí)現(xiàn)的;如果核主泵第3級(jí)密封發(fā)生嚴(yán)重的故障時(shí),在核主泵的轉(zhuǎn)子停運(yùn)后,需把停機(jī)密封投運(yùn),把各主泵機(jī)封組件管線上的電動(dòng)閥關(guān)閉,一回路內(nèi)部水壓往關(guān)閉方向作用于停機(jī)密封上,停機(jī)密封上的活塞向上移動(dòng),直到活塞中的O型環(huán)壓住泵轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器的下半部,這樣就能避免一回路冷卻劑從核主泵流出,防止了因其機(jī)械密封損壞而導(dǎo)致LOCA(失水事故)事故的發(fā)生。
在核主泵啟動(dòng)前,退出核主泵停機(jī)密封,在低壓泄漏管線投運(yùn)的情況下,通過(guò)先關(guān)閉其氮?dú)夤?yīng)閥,再打開(kāi)其氮?dú)忉尫砰y來(lái)實(shí)現(xiàn)。
3 停機(jī)密封試驗(yàn)分析
3.1 通道試驗(yàn)
首先對(duì)停機(jī)密封組件上的各設(shè)備的動(dòng)力和控制回路的電纜接線進(jìn)行驗(yàn)證。
3.2 邏輯控制通道試驗(yàn)
確保邊界隔離完整和可控的情況下,通過(guò)以下兩個(gè)階段進(jìn)行測(cè)試:
1)電動(dòng)閥門(mén)在試驗(yàn)位置進(jìn)行模擬操作進(jìn)行邏輯控制回路驗(yàn)證;2)電動(dòng)閥在送電位置對(duì)閥門(mén)進(jìn)行單體試驗(yàn)。
3.3 核主泵停機(jī)密封在氮?dú)忉尫殴芫€未改造時(shí)功能驗(yàn)證
3.3.1 試驗(yàn)情況
初始條件:RAZ系統(tǒng)壓力0.7MPa,核主泵停運(yùn),核主泵低壓泄漏隔離閥關(guān)閉,停機(jī)密封氮?dú)忉尫砰y關(guān)閉,供氣閥開(kāi)啟,確認(rèn)核主泵停機(jī)密封關(guān)閉,停機(jī)密封氮?dú)忉尫殴芫€下游連接至下游RPE(核島疏水排氣系統(tǒng))系統(tǒng)。
試驗(yàn)過(guò)程:打開(kāi)核主泵低壓泄漏隔離閥,關(guān)閉氮?dú)夤忾y,打開(kāi)氮?dú)忉尫砰y,測(cè)量停機(jī)密封開(kāi)度。
試驗(yàn)結(jié)果:停機(jī)密封并沒(méi)有開(kāi)啟。
3.3.2 原因分析
經(jīng)過(guò)逐一檢查和分析,發(fā)現(xiàn)是由于停機(jī)密封氮?dú)忉尫砰y下游管線連接至下游RPE系統(tǒng),存在下游排氣不暢,憋壓所致,所以需要對(duì)氮?dú)忉尫殴芫€進(jìn)行對(duì)空改造。
4 核主泵停機(jī)密封在氮?dú)忉尫殴芫€改造后功能驗(yàn)證
4.1 試驗(yàn)情況
初始條件:氮?dú)忉尫殴芫€下游排空;RAZ系統(tǒng)壓力0.7MPa;核主泵停運(yùn),停機(jī)密封已切除。
試驗(yàn)過(guò)程:
打開(kāi)核主泵低壓泄漏隔離閥,關(guān)閉氮?dú)夤忾y,打開(kāi)氮?dú)忉尫砰y,測(cè)量停機(jī)密封開(kāi)度。
打開(kāi)電磁閥,模擬供氣閥“失電開(kāi)”狀態(tài),測(cè)量停機(jī)密封開(kāi)度。
試驗(yàn)結(jié)果:1-2秒時(shí)全部打開(kāi),3-4秒內(nèi)回落到50%,5秒以后全關(guān)。
4.2 原因分析
此次試驗(yàn)結(jié)果與下游管線接RPE不同,當(dāng)?shù)獨(dú)忉尫殴芫€與RPE連接時(shí),停機(jī)密封持續(xù)投運(yùn),而下游排空時(shí),停機(jī)密封先投運(yùn),穩(wěn)定后處于切除狀態(tài)。這說(shuō)明,下游管線的排空有利于氮?dú)獾捻樌尫?,如果連RPE將造成停機(jī)密封的持續(xù)保壓。
本次試驗(yàn)中,前兩秒停機(jī)密封全投運(yùn),原因?yàn)榈獨(dú)忾y開(kāi)啟瞬間,RAZ系統(tǒng)壓力大、流量大,導(dǎo)致釋放閥的節(jié)流減壓作用明顯,造成停機(jī)密封投運(yùn)。
4秒后,即使有持續(xù)的氮?dú)饬饕参茨茼旈_(kāi)停機(jī)密封,說(shuō)明排空穩(wěn)定情況下RAZ系統(tǒng)的氮?dú)饬髁坎蛔阋允雇C(jī)密封誤投運(yùn)。也說(shuō)明釋放管線排空有利于避免停機(jī)密封誤投運(yùn)。
5 核主泵停機(jī)密封功能安全運(yùn)行改進(jìn)研究
核主泵停機(jī)密封供給閥是電磁閥,上游電源來(lái)自LNE(220V交流不間斷供電系統(tǒng)),核主泵停機(jī)密封氮?dú)夤?yīng)閥存在失電或意外故障開(kāi)啟的情況,所以為了避免這種意外的發(fā)生致使停機(jī)密封在核主泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)誤投的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施以下改造方案:
(1)停機(jī)密封釋放管線排空的方案。
(2)在氮?dú)夤夤芫€上靠近停機(jī)密封的位置設(shè)置節(jié)流孔板,保證在電磁閥開(kāi)啟瞬間降低氮?dú)忉尫帕髁?,避免出現(xiàn)誤投現(xiàn)象。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管線布置情況,氮?dú)夤夤芫€法蘭連接位置增一個(gè)直徑4mm、厚度2mm的節(jié)流孔板。
(3)改造后試驗(yàn)結(jié)果。
停機(jī)密封正常投運(yùn)和退出時(shí),功能正常;在停機(jī)密封切除情況下對(duì)氮?dú)夤忾y意外開(kāi)啟試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果是停機(jī)密封沒(méi)有投運(yùn),滿足要求。
6 結(jié)語(yǔ)
在核主泵正常運(yùn)行中,核主泵停機(jī)密封處在退出狀態(tài),經(jīng)過(guò)在氮?dú)忉尫殴芫€排空和氮?dú)夤?yīng)管線上增加合適的節(jié)流孔板改進(jìn)后,停機(jī)密封既能滿足核主泵停運(yùn)后正常投運(yùn),又能避免由于氮?dú)忉尫砰y的意外開(kāi)啟而在正常運(yùn)行工況下被損壞的風(fēng)險(xiǎn),此次改進(jìn),并沒(méi)有改變?cè)泄芫€的壓力邊界完整性,并經(jīng)過(guò)了首臺(tái)機(jī)組的兩個(gè)換了周期的驗(yàn)證,結(jié)果滿足核主泵的安全運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
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