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330 MW亞臨界供熱機(jī)組冷端優(yōu)化研究

2017-05-16 03:19徐亞濤王順森
山西電力 2017年2期
關(guān)鍵詞:冷端煤耗抽汽

韓 濤,徐亞濤,王順森

(1.神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京 100025;2.西安交通大學(xué),陜西 西安 710049)

·發(fā)電技術(shù)及其他·

330 MW亞臨界供熱機(jī)組冷端優(yōu)化研究

韓 濤1,徐亞濤1,王順森2

(1.神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京 100025;2.西安交通大學(xué),陜西 西安 710049)

針對(duì)某330 MW亞臨界供熱機(jī)組冷端運(yùn)行真空度差的問題,采用自主開發(fā)的電廠熱力系統(tǒng)模塊化集成優(yōu)化軟件對(duì)機(jī)組熱力系統(tǒng)進(jìn)行模擬,分析了循環(huán)水泵單轉(zhuǎn)速改雙轉(zhuǎn)速、增大凝汽器換熱面積、抽真空系統(tǒng)優(yōu)化等冷端優(yōu)化方案的節(jié)能效果。研究結(jié)果對(duì)同類型機(jī)組的節(jié)能改造具有一定借鑒和指導(dǎo)意義。

供熱機(jī)組;冷端;節(jié)能;凝汽器;循環(huán)水泵

0 引言

火電機(jī)組汽輪機(jī)冷端系統(tǒng)由凝汽器、凝結(jié)水泵、循環(huán)水系統(tǒng)、抽真空系統(tǒng)等設(shè)備組成[1]。由于系統(tǒng)復(fù)雜,汽輪機(jī)冷端系統(tǒng)普遍存在凝汽器設(shè)計(jì)不合理、循環(huán)水泵運(yùn)行效率低、抽氣設(shè)備出力不足等問題[2-3],導(dǎo)致冷端系統(tǒng)運(yùn)行性能達(dá)不到設(shè)計(jì)值,嚴(yán)重影響機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性。凝汽器真空偏離最佳真空后,背壓每升高1 kPa,機(jī)組熱耗率增加1%,供電標(biāo)煤耗相應(yīng)增加約3 g/(kW·h)[4-5]。

本文結(jié)合當(dāng)前火電機(jī)組汽輪機(jī)冷端優(yōu)化節(jié)能降耗先進(jìn)技術(shù)[6-9],以某330 MW亞臨界供熱機(jī)組為研究對(duì)象,采用自主開發(fā)的電廠熱力系統(tǒng)模塊化集成優(yōu)化軟件(TPIS),對(duì)機(jī)組熱力系統(tǒng)進(jìn)行模擬。研究分析了循環(huán)水泵雙速改造、增大凝汽器換熱面積、抽真空系統(tǒng)優(yōu)化等冷端優(yōu)化方案的節(jié)能效果,對(duì)同類型機(jī)組節(jié)能改造具有一定的借鑒意義。

1 機(jī)組概況

1.1 熱力系統(tǒng)

某330 MW亞臨界供熱機(jī)組的汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)有限公司(以下簡稱東汽)生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、三缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī)。給水回?zé)嵯到y(tǒng)設(shè)有3個(gè)高壓加熱器、1個(gè)除氧器(滑壓運(yùn)行)和4個(gè)低壓加熱器。除8級(jí)非調(diào)整回?zé)岢槠?,機(jī)組還設(shè)有3段工業(yè)抽汽,其中高壓工業(yè)抽汽為非調(diào)整抽汽,中壓工業(yè)抽汽、低壓工業(yè)抽汽為參數(shù)可調(diào)抽汽。汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)圖如圖1所示。

圖1 330 MW亞臨界供熱機(jī)組熱力系統(tǒng)圖

1.2 凝汽器

凝汽器為東汽廠生產(chǎn)的N-18600型凝汽器,采用單殼程、雙流程結(jié)構(gòu)。主凝結(jié)區(qū)頂部外圍冷卻管為920根φ25 mm×0.7 mm鈦管,其余部分安裝20 244根φ25 mm×0.5 mm鈦管;空冷區(qū)安裝1 324根φ25 mm×0.7 mm鈦管;換熱管長度均為10.54 m。

1.3 冷卻水與循環(huán)水泵

循環(huán)水系統(tǒng)為海水直流一次冷卻,每臺(tái)機(jī)配置2臺(tái)定速循環(huán)水泵,循環(huán)水泵型號(hào)為64LKXB-12型立式斜流泵。真空系統(tǒng)設(shè)置2臺(tái)100%容量水環(huán)真空泵,正常運(yùn)行方式為1運(yùn)1備。

1.4 凝結(jié)水泵

每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái)100%容量的凝結(jié)水泵,1運(yùn)1備。凝結(jié)水泵為NLT350-400筒袋型立式多級(jí)離心泵

1.5 抽真空系統(tǒng)

真空泵為2BW4353-0EK4型真空泵,單級(jí)水環(huán)真空泵,每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái),1用1備。

2 汽輪機(jī)冷端運(yùn)行優(yōu)化

某330 MW亞臨界供熱機(jī)組運(yùn)行中存在真空度低、真空泵故障多等問題。通過對(duì)1、2號(hào)機(jī)組冷端系統(tǒng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算分析表明,1號(hào)機(jī)組凝汽器實(shí)際運(yùn)行性能低于設(shè)計(jì)水平約0.6 kPa,2號(hào)機(jī)組凝汽器實(shí)際運(yùn)行性能低于設(shè)計(jì)水平約0.5 kPa。1、2號(hào)機(jī)組循環(huán)水泵耗電率超過0.9%,與先進(jìn)水平相比,循環(huán)水泵耗電率偏高0.3%左右。因此,有必要根據(jù)機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷及供熱情況,對(duì)其冷端進(jìn)行寬負(fù)荷運(yùn)行優(yōu)化研究。

2.1 循環(huán)水泵雙速改造

機(jī)組原循環(huán)水泵采用恒定轉(zhuǎn)速運(yùn)行,循環(huán)水量無法根據(jù)運(yùn)行工況進(jìn)行調(diào)整,造成設(shè)備運(yùn)行效率低、耗電率偏高。本研究將2臺(tái)14極循環(huán)水泵電機(jī)改為14/16極雙速電機(jī)(高速時(shí)14極,低速時(shí)16極),在低負(fù)荷或低水溫下低速運(yùn)行,高負(fù)荷或高水溫下高速運(yùn)行,以滿足不同季節(jié)、不同負(fù)荷的水量需求,降低循環(huán)泵耗功。

表1對(duì)純凝工況下不同循環(huán)水泵運(yùn)行方式時(shí)機(jī)組的供電煤耗進(jìn)行了對(duì)比。由表1可知,純凝工況下,當(dāng)循環(huán)冷卻水溫16℃時(shí),THA工況(熱耗保證工況) 下以1機(jī)1泵高速運(yùn)行方式煤耗最低,75%THA工況下以2機(jī)3泵低速運(yùn)行方式煤耗最低,50%THA工況下以1機(jī)1泵低速運(yùn)行方式煤耗最低;當(dāng)循環(huán)冷卻水溫24℃時(shí),THA工況及75%THA工況下以2機(jī)3泵低速運(yùn)行方式煤耗最低,50%THA工況下以1機(jī)1泵低速運(yùn)行方式煤耗最低;當(dāng)循環(huán)冷卻水溫33℃時(shí),以1機(jī)2泵高速的運(yùn)行方式煤耗最低。

表1 純凝工況下循環(huán)水泵運(yùn)行方式對(duì)比

表2對(duì)抽汽工況下不同循環(huán)水泵運(yùn)行方式時(shí)機(jī)組的供電煤耗進(jìn)行了對(duì)比。由表2可知,在抽汽工況下,當(dāng)循環(huán)冷卻水溫16℃時(shí),無論是額定抽汽量還是最大抽汽量都以1機(jī)1泵低速的運(yùn)行方式煤耗最低;當(dāng)循環(huán)冷卻水溫24℃時(shí),額定抽汽量下以1機(jī)1泵高速的運(yùn)行方式煤耗最低,最大抽汽量下以2機(jī)3泵低速的運(yùn)行方式煤耗最低。

循環(huán)水泵運(yùn)行優(yōu)化方案如表3所示。經(jīng)核算,純凝工況下循環(huán)水泵改造平均可降低供電煤耗1.98 g/(kW·h);額定抽汽工況下循環(huán)水泵改造平均可降低供電煤耗0.9 g/(kW·h)。

表2 抽汽工況下循環(huán)水泵運(yùn)行方式對(duì)比

表3 抽汽工況下循環(huán)水泵運(yùn)行方式對(duì)比

2.2 凝汽器換熱管改造

通過增加換熱管數(shù)量可增大換熱面積、減少水阻、提高循環(huán)水流量,從而提高凝汽器真空度。表4給出了THA工況和額定抽汽工況下,凝汽器有效換熱面積從18 600 m2提高到22 600 m2時(shí)凝汽器性能和改造收益。由表4可知,機(jī)組改造后THA工況下凝汽器平均背壓可降到5.44 kPa,熱耗較改造前降低約30.1 kJ/(kW·h),供電煤耗降低1.19 g/(kW·h);額定抽汽工況下凝汽器平均背壓可降到4.56 kPa,熱耗較改造前降低約16 kJ/(kW·h),供電煤耗降低0.63 g/(kW·h)。

表4 THA工況下凝汽器換熱管改造效果分析

該機(jī)組運(yùn)行中抽真空系統(tǒng)問題較多:真空泵運(yùn)行過程中噪音大、汽蝕嚴(yán)重、葉輪頻繁出現(xiàn)裂紋;凝汽器水側(cè)設(shè)計(jì)為虹吸運(yùn)行,循環(huán)水中所攜帶的不凝結(jié)氣體在凝汽器中加熱會(huì)分離出來,聚集在水室上部,而正常運(yùn)行時(shí)因?yàn)樵撎帪樨?fù)壓狀態(tài),故而無法有效排出,造成凝汽器水室上部沒有循環(huán)水通過,凝汽器有效換熱面積減少;真空泵冷卻水壓力低、水量嚴(yán)重不足,管束清潔系數(shù)低。

本研究提出抽真空系統(tǒng)優(yōu)化措施,經(jīng)核算優(yōu)化后機(jī)組真空度可恢復(fù)到原設(shè)計(jì)值。改造方案如下。

a)將真空泵更換為結(jié)構(gòu)形式更為優(yōu)越的雙級(jí)水環(huán)真空泵,配置蒸汽噴射器以降低真空泵組的極限背壓,同時(shí)提高真空泵入口背壓,有效防止水環(huán)真空泵汽蝕。蒸汽噴射器汽源引自輔汽聯(lián)箱或回?zé)岢槠到y(tǒng),壓力0.2~0.3 MPa,蒸汽量流量300~500 kg/h。由于機(jī)組輔助蒸汽正常運(yùn)行時(shí)無用戶,為維持輔助蒸汽溫度,需適當(dāng)打開輔助蒸汽聯(lián)箱的疏水門,這里正好可利用這部分浪費(fèi)的蒸汽。

b) 增加凝汽器水室真空泵以降低水側(cè)熱阻。從凝汽器各水室排氣管隔離門前管道旁路出1路管道,匯集后引至12.6 m層,在12.6 m層加裝1臺(tái)水室真空泵(吸入壓力-0.01 kPa,排氣量1 500 m3/h)。定期啟動(dòng)水室真空泵將水室不凝結(jié)氣體排出,維持水室頂部真空,保持凝汽器的虹吸運(yùn)行,降低循環(huán)水壓力,進(jìn)而降低循環(huán)水泵電耗。為避免水室真空泵吸入海水,水室真空泵入口管道采用水封布置,最高點(diǎn)高于水室15 m以上。

c)改造真空泵冷卻水管路系統(tǒng),增大冷卻水流量,并采用溴化鋰制冷機(jī)或已有中央空調(diào)的冷卻水降低真空泵冷卻水溫度。

3 結(jié)論

本文通過循環(huán)水泵單轉(zhuǎn)速改雙轉(zhuǎn)速并優(yōu)化運(yùn)行方式、增大凝汽器換熱管束數(shù)量、抽真空系統(tǒng)優(yōu)化等措施來改進(jìn)機(jī)組冷端工作性能,實(shí)現(xiàn)機(jī)組的寬負(fù)荷高效運(yùn)行。主要結(jié)論如下。

a)通過對(duì)循環(huán)水泵雙速改造及不同運(yùn)行方式比較,提出了循環(huán)水泵運(yùn)行優(yōu)化方案。純凝工況下循環(huán)水泵改造平均可降低供電煤耗1.98 g/(kW·h),額定抽汽工況下平均可降低供電煤耗0.9 g/(kW·h)。

b) 凝汽器換熱管改造后THA工況下凝汽器平均背壓可降到5.44 kPa,降低供電煤耗約1.19 g/(kW·h);額定抽汽工況下凝汽器平均背壓可降到4.56 kPa,降低供電煤耗約0.63 g/(kW·h)。

c)通過更換雙級(jí)水環(huán)真空泵、加裝蒸汽噴射器、增加凝汽器水室真空泵及真空泵冷卻水管路改造,可使機(jī)組真空度恢復(fù)到原設(shè)計(jì)值。

[1]崔育奎,劉網(wǎng)扣.國外火電機(jī)組汽輪機(jī)冷端節(jié)能降耗先進(jìn)技術(shù)[J].熱力透平,2015,44(1):35-38.

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Cold End Optimization of a 330 MW Subcritical Heat-supply Power Unit

HAN Tao1,XU Yatao1,WANG Shunsen2
(1.Shenhua Guohua(Beijing)Electric Power Research Institute Co.,Ltd.,Beijing 100025,China; 2.Xi'an Jiaotong University,Xi'an,Shaanxi710049,China)

Aiming at the problem of low vacuum degree of the cold end,a 330 MW subcritical heat-supply power unit has been simulated with the help of the self-developed thermal power integration software.Different optimization schemes,such as the dual-speed retrofit of the motor of circulating water pump,the increase of the heat transfer area of the condenser and the optimization of the vacuum-pumping system,are proposed.The energy-saving effect of those schemes is also analyzed.The research results provide references for the energy-savingretrofit ofsimilar power units.

heat-supply;cold end;energy-saving;condenser;circulatingwater pump

TM621

B

1671-0320(2017)02-0047-04

2016-12-21,

2017-01-10

韓 濤(1984),男,江蘇徐州人,2012年畢業(yè)于中國科學(xué)院工程熱物理研究所工程熱物理專業(yè),博士,工程師,從事燃煤清潔高效發(fā)電技術(shù)研究工作;

徐亞濤(1966),男,山西太原人,1988年畢業(yè)于太原理工大學(xué)汽輪機(jī)專業(yè),高級(jí)工程師,從事汽輪機(jī)研究工作;

王順森(1976),男,河南澠池人,2010年畢業(yè)西安交通大學(xué)動(dòng)力機(jī)械及工程專業(yè),博士,副教授,從事汽輪機(jī)沖蝕、流場測量等研究。

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