[摘 要]為協(xié)調(diào)能耗與產(chǎn)量關(guān)系,充分發(fā)揮螺桿泵潛能,結(jié)合薩南開發(fā)區(qū)介質(zhì)特性及生產(chǎn)參數(shù),計算并繪制進出口壓差與容積效率關(guān)系曲線,同時統(tǒng)計并繪制進出口壓差與系統(tǒng)效率關(guān)系曲線,確定出進出口壓差的界限,計算螺桿泵井合理沉沒度范圍;統(tǒng)計螺桿泵井實際泵效、噸液耗電及系統(tǒng)效率與沉沒度關(guān)系。對比理論計算與數(shù)理統(tǒng)計結(jié)果,確定合理沉沒度范圍。
[關(guān)鍵詞]沉沒度 泵效 進出口壓差
中圖分類號:TE933.3 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2017)08-0127-01
螺桿泵井沉沒度是反映其供排關(guān)系合理與否的最直接、最易操作的參數(shù),沉沒度過高,產(chǎn)能得不到充分發(fā)揮;沉沒度過低,定子橡膠升溫較快,容積效率較低,長時間運轉(zhuǎn)易導(dǎo)致燒泵。近年來薩南開發(fā)區(qū)螺桿泵井逐年增多,但是螺桿泵井合理沉沒度一直沒有一套科學(xué)實用的方法來確定,僅是借鑒抽油機井沉沒度標準或根據(jù)經(jīng)驗進行估計和判斷,不能使螺桿泵在正常工作條件下獲得最大產(chǎn)量和最高的經(jīng)濟效益。下面從理論計算及數(shù)據(jù)統(tǒng)計來確定螺桿泵井合理沉沒度范圍。
1.螺桿泵井生產(chǎn)動態(tài)分析
螺桿泵井的生產(chǎn)動態(tài)是由兩方面決定的,一是油井的供液能力,二是螺桿泵的排液能力,下面從油層的流入動態(tài)與泵的排出動態(tài)進行分析。
1.1 油層的流入動態(tài)
油層的流入動態(tài)用IPR曲線來描述,最簡單常用的是Vogel方程。
(1)
式中Q—實際排量,m3/d;Qmax—流壓為零時的最大產(chǎn)量,m3/d;Ps—平均地層壓力,MPa;Pf井底流壓,MPa;
1.2 泵的排出動態(tài)
泵的排出動態(tài)用泵的排出液量Q與泵效的關(guān)系表示:
(2)
式中:Q理—論排量,m3/d;q—每轉(zhuǎn)排量,ml;n—轉(zhuǎn)數(shù),r/min;—容積效率,%;
1.3 供排關(guān)系協(xié)調(diào)
螺桿泵井的生產(chǎn)過程是油層的供液能力和泵的排液能力相互影響和不斷協(xié)調(diào)的過程。泵的排液能力與某一流壓條件下的生產(chǎn)能力相適應(yīng),同時也決定了泵在多大的進出口壓差下工作。根據(jù)泵吸入口壓力與容積效率的物理關(guān)系,可以得出螺桿泵井容積效率與泵進出口壓差的關(guān)系
2.螺桿泵井合理進出口壓差范圍的界定
結(jié)合薩南油田螺桿泵井生產(chǎn)數(shù)據(jù)及介質(zhì)特性,例如溫度、粘度、壓縮系數(shù)、含水、油氣比、原始地層壓力、飽和壓力、氣體壓縮因子等參數(shù),計算并繪制了進出口壓差與容積效率關(guān)系曲線及進出口壓差與系統(tǒng)效率關(guān)系曲線。從曲線看出當進出口壓差較小時,系統(tǒng)效率較低,對應(yīng)于系統(tǒng)效率25%時,進出口壓差為4MPa;另外,井底溫度對螺桿泵橡膠影響較大,據(jù)經(jīng)驗和室內(nèi)實測,舉升高度每增加100m,每100轉(zhuǎn)溫度升高1℃??紤]螺桿泵運轉(zhuǎn)自身生熱,螺桿泵容積效率應(yīng)大于40%,否則長期運轉(zhuǎn),定子橡膠升溫較快,導(dǎo)致燒泵,并且進出口壓差過大泵漏失嚴重,容積效率較低,對應(yīng)的進出口壓差為7.5MPa。由此選擇進出口壓差4-7.5MPa作為計算螺桿泵井合理沉沒度范圍的界線值。
3.螺桿泵沉沒度統(tǒng)計結(jié)果分析
統(tǒng)計2015年至2016年螺桿泵8042井次正常生產(chǎn)數(shù)據(jù)及測試系統(tǒng)效率數(shù)據(jù),研究泵效、噸液耗電和系統(tǒng)效率的關(guān)系并做出曲線。從統(tǒng)計結(jié)果可以看出,對于小排量泵,沉沒度小于200m時泵效、系統(tǒng)效率較低,噸液耗電明顯增大;沉沒度在200-400m時泵效、系統(tǒng)效率上升到較高水平并趨于穩(wěn)定,噸液耗電下降到低值;沉沒度大于400m時系統(tǒng)效率開始下降,噸液耗電上升。對于800型中排量泵,當沉沒度小于250m時泵效、系統(tǒng)效率較低,噸液耗電明顯增大;沉沒度在250-450m時泵效、系統(tǒng)效率上升到較高水平并趨于穩(wěn)定,噸液耗電下降到低值;沉沒度大于450m時系統(tǒng)效率開始下降。對于1200型以上大排量泵,當沉沒度小于300m時泵效、系統(tǒng)效率較低,噸液耗電明顯增大;沉沒度在300-450m時泵效、系統(tǒng)效率上升到較高水平并趨于穩(wěn)定,噸液耗電下降到低值;沉沒度大于450m時系統(tǒng)效率開始下降。理論分析和數(shù)理統(tǒng)計兩種方法得到的合理沉沒度范圍基本吻合,若考慮到產(chǎn)量因素,最大限度的發(fā)揮螺桿泵井潛能,螺桿泵井的沉沒度范圍小排量螺桿泵應(yīng)控制在200-400m之間,中排量應(yīng)控制在250-450m之間,大排量應(yīng)控制在300-450m之間。
4.應(yīng)用合理沉沒度的結(jié)論適時采取措施
截止到目前,應(yīng)用該研究成果,適時采取措施,共實施換大泵10口井,調(diào)大參數(shù)446井次,調(diào)小參數(shù)46井次;其中對以往依據(jù)經(jīng)驗未能調(diào)整的井實施調(diào)參98井次,沉沒度下降132.5米,日增液12.5t,日增油1.1t,取得了較好的效果。螺桿泵井平均沉沒度由466.6米下降至目前的377.5米,沉沒度位于合理范圍的比例由39.8%提高到58.2%,使螺桿泵井供排關(guān)系更加趨于合理,取得了較好效果。
4.1 調(diào)大參數(shù)效果分析
截止到2016年11月底共調(diào)大參數(shù)446井次,平均單井日增液13.4t,日增油1.2t,沉沒度下降154.1米,調(diào)參后203口井沉沒度位于合理范圍內(nèi)。其中對以往依據(jù)經(jīng)驗未能調(diào)整的井實施調(diào)參98口井,沉沒度下降132.5米,日增液12.5t,日增油1.1t。例N5-20-P50井連續(xù)調(diào)參4次,泵型為GLB1200-14,轉(zhuǎn)數(shù)從80轉(zhuǎn)/分調(diào)到150轉(zhuǎn)/分,沉沒度從681.01m降到187.3m,泵效、噸液耗電變化從N5-20-P50井連續(xù)4次調(diào)參沉沒度變化可以看出,泵效先降低后穩(wěn)定在一較高水平;噸液耗電隨沉沒度降低逐漸下降,低于在合理下限后急劇上升。沉沒度在合理范圍內(nèi)泵效較高并且穩(wěn)定,噸液耗電最低。
4.2 換大泵效果分析
針對遠高于合理沉沒度且轉(zhuǎn)數(shù)已無調(diào)整余地的10口井采取換大泵措施,措施后平均單井日增液18.5t,日增油2.3t,沉沒度下降418.1米;采取換大措施后經(jīng)調(diào)參后這10口井沉沒度基本都位于合理范圍內(nèi),其中測試系統(tǒng)效率7口井,平均單井系統(tǒng)效率提高8.65百分點。
4.3 調(diào)小參數(shù)效果分析
截止到2016年11月底共調(diào)小參數(shù)46井次,平均單井日降液8.1t,日降油0.2t,沉沒度上升147.5米,調(diào)參后37口井沉沒度位于合理范圍內(nèi)。
5.結(jié)論及認識
(1)該項目是在理論研究和大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計的基礎(chǔ)上,結(jié)合薩南開發(fā)區(qū)介質(zhì)特性,根據(jù)不同泵型確定各自的合理沉沒度的范圍,并進行了現(xiàn)場實際應(yīng)用,取得了較好的效果,從而證明了該研究成果的正確性及可靠性。
(2)通過理論計算及數(shù)理統(tǒng)計得到螺桿泵井合理沉沒度的范圍,改變了以往借鑒抽油機或憑經(jīng)驗估計判斷的做法,為以后螺桿泵井換大、調(diào)參等措施提供了理論根據(jù)。
(3)通過調(diào)整和控制螺桿泵井的沉沒度,不僅能使螺桿泵井的潛能得到發(fā)揮,提高經(jīng)濟效益,而且能使我廠螺桿泵井管理水平明顯提高,具有比較廣泛的應(yīng)用前景和社會效益。
參考文獻
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[2] 陳兆梅,錢昊.金屬定子單螺桿泵的可行性探討[J].油氣田地面工程,2004,23(8):64-64.
作者簡介
馬寶靜(1977-),女,黑龍江阿城人,主要從事油田集輸工作。