胡必珍范道榮
(1中材裝備集團有限公司 2天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 天津市 300000)
φ4.6×8.5+3.5m中卸式管磨原料粉磨系統(tǒng)的改造
胡必珍1范道榮2
(1中材裝備集團有限公司 2天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 天津市 300000)
在球磨機時代,原料粉磨主要依靠粉磨效率低的球磨機。隨著粉磨技術(shù)的發(fā)展,采用高效料床粉磨技術(shù)裝備對現(xiàn)有傳統(tǒng)球磨原料粉磨系統(tǒng)進行節(jié)能改造,是大幅降低原料生產(chǎn)電耗、提高企業(yè)效益的有效途徑。為此,天津振興水泥廠對φ4.6×8.5+3.5m原料管磨粉磨系統(tǒng)進行了提產(chǎn)節(jié)能改造,增加了一臺輥壓機與現(xiàn)有設(shè)備組成輥壓機終粉磨系統(tǒng)。經(jīng)過幾個月的生產(chǎn)調(diào)試,系統(tǒng)產(chǎn)量由160t/h提高至180t/h,系統(tǒng)電耗降低了8kWh/t,降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本、提高了企業(yè)的競爭力。
原料粉磨;球磨機改造;輥壓機終粉磨
2010年11月25日,工業(yè)和信息化部以“工信部節(jié)[2010]582號”發(fā)布了《關(guān)于水泥工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見》,明確要求到“十二五”末,全國水泥生產(chǎn)平均可比熟料綜合能耗小于114千克標準煤/噸,水泥綜合能耗小于93千克標準煤/噸。
2015年4月29日,國家發(fā)改委價格司和工信部節(jié)能司組織召開了水泥行業(yè)階梯電價座談會,會上討論了《關(guān)于印發(fā)水泥企業(yè)用電實行階梯電價政策實施細則的通知(草稿)》。草稿中水泥企業(yè)階梯電價標準如下表。
表一 水泥企業(yè)階梯電價標準
水泥廠節(jié)能降耗,用先進技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),符合國家水泥產(chǎn)業(yè)政策;水泥行業(yè)是一種高耗能產(chǎn)業(yè),在當前產(chǎn)品相對過剩的情況下,單位產(chǎn)品的能耗高低決定了一個企業(yè)的生存命運。水泥生產(chǎn)中主要的耗電環(huán)節(jié)為粉磨作業(yè),粉磨所消耗的電力占水泥生產(chǎn)總電耗的70%以上,而原料粉磨電耗約占水泥生產(chǎn)總電耗的25%左右。因此,選擇合理的原料粉磨系統(tǒng)對水泥工廠的節(jié)能降耗起著非常關(guān)鍵的作用。
2.1改造前
天津振興水泥有限公司二線為2000 t/d熟料生產(chǎn)線,原料粉磨系統(tǒng)采用一臺烘干兼粉磨中卸式管磨。磨機規(guī)格為φ4.6×8.5+3.5m,當入磨物料粒度≤25mm(85%),水份≤5%,生料成品細度為80μm篩余<12%,水份為0.5%時,系統(tǒng)產(chǎn)量為160t/h。該系統(tǒng)受工藝設(shè)備自身的局限性,電耗較高,目前電耗為22kwh/t。
2.2改造后
新建一套輥壓機(TRP140-140)終粉磨系統(tǒng)。當入磨物料粒度≤45mm(95%),≤75mm(100%),水份≤3%,生料成品細度為80μm篩余≤14%,200μm篩余≤2%,水份≤0.5%時,系統(tǒng)產(chǎn)量為180t/h,電耗為≤14kwh/t。
改造方案流程簡述:
(1)利用原有配料計量及輸送(部分)系統(tǒng),新建膠帶輸送機與原有輸送設(shè)備搭接,配料后的混合原料經(jīng)膠帶輸送機送至新建系統(tǒng);
(2)在膠帶輸送機上設(shè)置金屬探測儀和除鐵器。在去V選膠帶機出口處設(shè)置一臺三通閥,當探測到有鐵時,三通閥動作,將物料外排至小倉內(nèi),經(jīng)處理后再回到系統(tǒng)中去。V型選粉機選粉后細顆粒進入原有組合式選粉機選走,作為成品,通過斜槽輸送至入庫提升機;粗顆粒經(jīng)提升機提起送入中間倉,并進入輥壓機進行擠壓,擠壓后物料由提升機提起并送入V型選粉機進行選粉。進入原有組合式選粉機的物料經(jīng)選粉后,細粉作為成品輸送入庫,粗粉重新回到輥壓機進行擠壓;
(3)新建系統(tǒng)的烘干用風利用原有窯尾出增濕塔熱風。出系統(tǒng)風機熱風一部分循環(huán)入V型選粉機烘干物料,另一部分進入原有窯尾收塵器經(jīng)處理后排入大氣中去。
(4)由于系統(tǒng)產(chǎn)能的提高,現(xiàn)有入庫提升機能力不再滿足需要,因此選用能力加大的提升機替換現(xiàn)有設(shè)備。
此系統(tǒng)流程簡單,設(shè)備及土建投資較少,易操作,系統(tǒng)電耗低。新系統(tǒng)建成后僅用15d左右時間即可完成新老系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換。
表二 改造前主機
表三 改造后主機配置表
天津振興水泥有限公司二線原料粉磨系統(tǒng)節(jié)能降耗改造工程亮點:
(1)新增輥壓機粉磨車間與原有粉磨車間相互獨立,在輥壓機廠房建設(shè)期間,對原有系統(tǒng)沒有影響。在輥壓機廠房的建設(shè)完成后,才對原有球磨機系統(tǒng)進行改造,對喂料系統(tǒng)、熱風管道和部分成品斜槽等進行施工,保留原有組合式選粉機。靜態(tài)選粉機循環(huán)斗利用原有斗提基礎(chǔ),上部也借用原有建筑物進行支撐,最大限度的利用現(xiàn)有設(shè)備和廠房。
(2)在項目前期論證階段,雙方進行了充分的技術(shù)交流和設(shè)計方案論證,技術(shù)先進、布局合理、符合實際、能夠提供全方位技術(shù)服務(wù)的系統(tǒng)解決方案,確保了項目投產(chǎn)后在較短的時間里達產(chǎn)達標,實現(xiàn)了預(yù)期目標。本項目實際投產(chǎn)后,系統(tǒng)可穩(wěn)定在180t/h。
(3)本項目所選的輥壓機采用了全新一代的復(fù)合輥套。復(fù)合輥套采用整體鑄造工藝,相對于傳統(tǒng)的堆焊輥套,具有加工過程簡單、耐磨性高、使用時間長、輥套壽命期內(nèi)免維護的多方面優(yōu)勢,尤其是對于較難磨、磨蝕性高的物料其綜合優(yōu)勢更加明顯。
(4)新舊車間完美融合,物料流通過兩臺提升機在新舊廠房間運行順暢。
天津振興水泥廠二線φ4.6×8.5+3.5m烘干兼粉磨中卸式原料球磨系統(tǒng)的提產(chǎn)節(jié)能改造非常成功,產(chǎn)量提高到了180t/h,單位生料電耗降低了8kWh/t,按窯系統(tǒng)產(chǎn)量2000t/d、窯系統(tǒng)運行天數(shù)310d、生熟料折合比1.5計算,年節(jié)電1040萬kWh,以0.5元/kWh計算,每年節(jié)省的電費支出372萬元,降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,提高了企業(yè)的競爭能力;前期投資,由于最大限度的利用了現(xiàn)有的設(shè)備和廠房,節(jié)省直接投資近600萬元。
結(jié)語:在輥壓機終粉磨技術(shù)日益成熟的今天,采用輥壓機終粉磨系統(tǒng)對原有的中卸磨系統(tǒng)進行節(jié)能技術(shù)改造,具有投入相對較少、成本大幅度降低的實際效果,對于降低企業(yè)的生產(chǎn)成本、提高企業(yè)的競爭能力具有十分明顯的作用。
[1]謝小云,李太功等 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司1號生料粉磨系統(tǒng)改造方案,水泥技術(shù),2014(2)
[2]溫平,幾種典型原料粉磨系統(tǒng)的比較,中國水泥,2012(1)
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1007-6344(2017)05-0002-02