李紹向 巫宗學
【摘 要】隨著社會的發(fā)展和生活水平的提高,人們對食品的品質(zhì)提出了更高的要求。提高產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)提升市場競爭力的途徑,也是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎。作為制糖企業(yè),大力提高白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量既是挑戰(zhàn),又是企業(yè)發(fā)展的機遇。
【關鍵詞】蔗糖;澄清工藝;參數(shù)控制
【中圖分類號】TS244.2 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2017)04-0087-03
廣西地處祖國南疆,光照充足,熱量豐富,雨量充沛,無霜期長,而且溫光雨同季,在種植甘蔗尤其是糖料甘蔗方面具有得天獨厚的優(yōu)勢。因此,廣西很早就開始了植蔗制糖的勞動實踐。后來又憑借廣西人的聰明才智與辛勤勞作,將廣西建設成為全國重要的蔗糖生產(chǎn)基地之一。在長期的勞動實踐中,廣西逐漸總結(jié)、歸納出一整套先進的植蔗制糖技術。廣西以蔗制糖經(jīng)歷了糖漿—糖餳一砂糖一冰糖一白糖的發(fā)展歷程,其制糖工藝也經(jīng)歷了一個由簡單到復雜、從低級到高級的過程。隨著時代和技術的不斷發(fā)展,制糖工藝也在不斷創(chuàng)新,對產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高。因此,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量是制糖企業(yè)賴以生存的基石。
在制糖行業(yè)中,一級白砂糖的色質(zhì)由原來的170 IU降到了150 IU,水不溶物由原來的50 mg/kg降到了40 mg/kg,特別是一些高品質(zhì)飲料和制藥行業(yè),對糖的要求更嚴。在市場需求中,優(yōu)級糖的需求越來越大。因此,不斷提高產(chǎn)品工藝參數(shù)迫在眉睫。
1 影響產(chǎn)品質(zhì)量的幾個關鍵工藝參數(shù)
在制糖行業(yè)中,影響白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵點是澄清工藝。澄清效果的好壞,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。影響澄清效果的因素很多,既有設備上的因素,也有工藝上的因素。本文主要從幾個影響較大又較常見的工藝因素進行分析討論。
1.1 預灰pH
預灰的主要作用是提高壓榨混合汁的pH值,預防和減少蔗糖在酸性條件下的轉(zhuǎn)化,減少糖分轉(zhuǎn)化損失,對后序的硫熏中和起到很好的輔助作用。預灰pH值過低,蔗糖轉(zhuǎn)化大,對后序的輔作用不明顯,而預灰pH值過高,又會使混合汁中的還原糖分解成色素,加大對后序澄清的處理難度。
1.2 磷酸添加量
磷酸與氫氧化鈣反應生成的磷酸鹽具有很強的吸附作用和絮凝作用,加入磷酸的目的就是吸附混合汁中的膠體色素,對混合汁中的雜質(zhì)起到初步絮凝和沉降效果,對后序的沉降起到很好的輔助作用。加入適量的磷酸對提高沉澄效果和產(chǎn)品質(zhì)量起到很好的作用,但磷酸加得過少,作用不明顯,磷酸加得過多,產(chǎn)生的酸鹽過多,絮凝的膠體雜質(zhì)多,具有一定的上浮效應,會影響沉降效果。
1.3 中和pH值
中和pH值的控制是澄清關鍵點的最重要環(huán)節(jié),pH值過低,二氧化硫反應不完全,浪費硫黃,影響沉降效果,增加糖分轉(zhuǎn)化損失,pH值控制過高,會使蔗汁中的還原糖分解,影響澄清效果。
1.4 加熱溫度
一次加熱溫度過低,會使中和反應速度變慢,影響沉降效果,過高會影響中和汁對二氧化硫的吸收,造成硫黃的浪費和能源的損失。二次加熱溫度過低,中和反應速度偏慢,反應顆粒偏小,不利于沉降;二次溫度過高,中和汁進入沉降池后容易形成反對流,影響沉降效果。
2 澄清關鍵點工藝參數(shù)控制的改造
澄清關鍵點的工藝參數(shù)控制對澄清效果的影響非常大,工藝參數(shù)過高或過低都會對澄清效果帶來不利的影響,確保澄清關鍵點工藝參數(shù)的控制穩(wěn)定是提高澄清效率和產(chǎn)品質(zhì)量的有效途徑。隨著科學技術的不斷發(fā)展,科技成果的不斷創(chuàng)新和實踐應用,智能化水平不斷提高,為糖廠澄清工藝參數(shù)的穩(wěn)定控制提供了條件。利用智能化自控代替人工控制,基本實現(xiàn)了工藝參數(shù)控制的穩(wěn)定性和對生產(chǎn)變化的適應性,相對人工控制具有不可比擬的優(yōu)越性,為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力的保障。為了使澄清關鍵點的工藝參數(shù)控制穩(wěn)定,提高產(chǎn)品質(zhì)量,柳興制糖有限公司在2011年對澄清關鍵點的控制進行了自控改造。
2.1 磷酸添加量的自控改造
技術改造后,可以通過電腦設定磷酸添加值,由電腦程序根據(jù)指定值和生產(chǎn)情況進行自動控制磷酸添加量。為了解改造的效果,選取了某兩個班進行了智能和人工的比較(見表1)。
2.2 預灰pH值的自控改造
技術改造后,可以通過電腦設定預灰pH值,由電腦程序根據(jù)指定值和生產(chǎn)情況進行自動控制石灰添加量。為了解改造的效果,在滿負荷生產(chǎn)正常情況下,選取了某兩個班進行了智能和人工的比較(見表2)。
2.3 中和pH值的自控改造
技術改造后,可以通過電腦設定中和pH值,由電腦程序根據(jù)指定值和生產(chǎn)情況進行自動控制石灰添加量。為了解改造的效果,在滿負荷生產(chǎn)正常情況下,選取了某兩個班進行了智能和人工的比較(見表3)。
2.4 加熱溫度的自控改造
技術改造后,可以通過電腦設定加熱溫度值后,由電腦程序根據(jù)指定值和生產(chǎn)情況進行自動控制加熱蒸汽量。為了解改造的效果,在滿負荷生產(chǎn)正常情況下,選取了某兩個班進行了智能和人工的比較(見表4、表5)。
從以上對比的情況分析可知,智能控制與人工控制相比,智能控制工藝參數(shù)相對比較穩(wěn)定,基本達到了技術改造預期的目的。
2.5 澄清關鍵點自控改造取得的成效
技術改造后,澄清工藝參數(shù)控制比較穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量得到了顯著的提高,減少了工人的勞動強度,同時澄清崗位人員可以縮減3人。技術改造成效情況對比見表6。
3 結(jié)語
糖廠生產(chǎn)蔗糖的過程具有一定的波動性,人工檢測的調(diào)控手段相對滯后,難以實現(xiàn)工藝參數(shù)的控制穩(wěn)定,從而影響產(chǎn)品質(zhì)量的提高。智能化控制能根據(jù)生產(chǎn)情況的變化及時調(diào)控,生產(chǎn)過程的波動性較小,有利于工藝參數(shù)控制相對穩(wěn)定,能有效地提高產(chǎn)品質(zhì)量。從柳興制糖有限公司對澄清工藝的自控改造所取得的成效可以看出,澄清工藝參數(shù)控制穩(wěn)定對產(chǎn)品質(zhì)量的影響較大,通過智能化控制技術改造來實現(xiàn)工藝參數(shù)穩(wěn)定,是提高產(chǎn)品質(zhì)量的一種有效途徑、其不僅可以提高產(chǎn)品的競爭力,還可以降低生產(chǎn)成本,技術優(yōu)勢和經(jīng)濟效益明顯,值得推廣應用。
參 考 文 獻
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