李燕
摘 要:單晶爐功率柜使用水冷電纜連接加熱器電極,水冷電纜由中心的冷卻水管、周圍的導(dǎo)線、導(dǎo)線外橡膠管等組成,其內(nèi)部熱量較大,表面熱量小,水纜內(nèi)部熱量由冷卻循環(huán)水帶走,必須杜絕發(fā)生由于水流不暢造成電極溫度過高燒壞底板的安全事故,提高設(shè)備運行的可靠性;同時,水冷電纜相比普通電纜連接耗電指標(biāo)高,隨著光伏行業(yè)利潤的擠壓,節(jié)能至關(guān)重要,生產(chǎn)部門對單晶爐功率柜水冷電纜提出了節(jié)能改造的急迫要求。
關(guān)鍵詞:單晶爐;水冷電纜;冷卻循環(huán)水;節(jié)能改造
1 前言
公司單晶爐設(shè)備均使用水冷電纜連接加熱器電極,水冷電纜由中心冷卻水管、周圍導(dǎo)線、導(dǎo)線外橡膠管等組成;單晶爐水冷電纜使用內(nèi)循環(huán)水,水冷電纜在長時間大負荷工作狀態(tài)下,內(nèi)部導(dǎo)線產(chǎn)生熱膨脹并發(fā)生銹蝕甚至斷線,造成單晶爐設(shè)備長期運行過程中存在重大設(shè)備安全隱患。同時,水冷電纜特點是:輸電流大,其內(nèi)部熱量較大,表面熱量小,水纜內(nèi)部熱量由冷卻循環(huán)水帶走,長期使用后會發(fā)生內(nèi)部導(dǎo)電電阻變大,水纜有電壓差增加導(dǎo)致電量浪費現(xiàn)象,但隨著光伏行業(yè)利潤擠壓,加工成本大幅度降低,設(shè)備節(jié)能運行工況至關(guān)重要。
2 材料選用與技術(shù)方案
2.1 材料選用
材料選用分析:選用1×185mm2BVR銅芯線、1×240mm2VLV鋁芯線、LMY10×120鋁母排、TMY12×120的銅母排4種材料,進行導(dǎo)電性能、載流量、安全機械強度、化學(xué)穩(wěn)定性及抗震性、安裝難易程度、行業(yè)應(yīng)用情況、材料單價(元/m)、使用數(shù)量(m)、加工費用(元)等方面性價比對比分析后,得出以下材料選用方案:
(1)在滿足安全載流量的條件下:采用雙列模式LMY10×120鋁母排,預(yù)計每臺單晶爐使用32m,市場價113元/m,鋁母排材料費用約3616元;采用1×240mm2VLV鋁芯線使用128m(16根,8m/根),市場價18.5元/m,鋁芯線材料費用:2368元;采用1×185mm2BVR銅芯線柔性好使用112m(14根,8m/根),市場價:166元/m,銅芯線材料費用18592元;采用TMY120×12銅母排使用16m(8m/根),市場價830元/m,銅母排費用合計13280元;上述數(shù)據(jù)得出:在安全負荷載流量保證的情況下,鋁芯線價格最低;
(2)鋁母排各連接敷設(shè)方式為硬連接,導(dǎo)電性能相比銅母排較差并散熱性能較低,如外部不裝設(shè)絕緣套管,將增加設(shè)備安全運行及檢修風(fēng)險;如加裝絕緣套管,將不利于鋁母排散熱;
(3)采用母排聯(lián)接時,因大電流流會在兩母排之間產(chǎn)生電磁力,會引起單晶爐下爐體振動,給拉晶造成嚴(yán)重影響;
(4)鋁母排成品材料一根3m,如需使用還得連接,加工和安裝工作困難。
基于以上分析,技術(shù)方案采用1×240mm2VLV鋁芯纜材料改造,母排鏈接部位做好絕緣防護完全符合要求。
2.2 技術(shù)方案
將兩根水冷電纜改成鋁芯電纜,單晶爐電極與電纜之間用母排連接固定,每根水冷電纜替換為8根1×240mm?VLV鋁芯電纜,電纜接頭鼻子采用銅鋁過渡線鼻,可保證接觸良好,同時對接頭進行絕緣防護處理;考慮電纜布線的安全及正負級明顯辨識,對鋁電纜進行顏色區(qū)分安裝,紅色代表正極輸出,黃色表示負極輸出,并梳理線路和間隔固定;在完成安裝后,用絕緣漆對改造母排連接處做好絕緣處理,防止觸電、拉弧等安全事故。
通過改造,能夠有效杜絕發(fā)生由于水流不暢造成的電極溫度過高、水纜斷線故障等設(shè)備安全事故。
3 節(jié)能成效與經(jīng)濟效益
3.1 節(jié)能成效明顯
(1)改造后對單晶爐生產(chǎn)工藝無影響,在實際等徑狀態(tài)下,有功功率有2kW左右下降;
(2)鋁芯電纜改造后,相對水冷電纜負載內(nèi)阻下降,具體體現(xiàn)為電纜壓差的下降,基本可保持1.5V的降低;
(3)由于電纜電壓壓差的降低,在功率不變的狀態(tài)下,設(shè)備熱場實際消耗電流也相應(yīng)降低;
(4)本次線纜材料含改造費用約2500元/臺,原配置的水冷電纜約10000元/臺,設(shè)備備件價格相比大幅度降低;
3.2 經(jīng)濟效益顯著
技改方案實施后,經(jīng)設(shè)備技術(shù)人員現(xiàn)場測試,按每爐運行70小時計算,每運行一爐較未改造前電能減少損耗350度,共40臺單晶爐,按每臺每月開爐10爐,每月降低電能損耗14萬度電,按公司目前單位電價0.45元/度計算,40臺設(shè)備每月可節(jié)省電費6.3萬元左右,同時每月減少電氣配件維修成本2.7萬元;合計每月節(jié)約生產(chǎn)成本9萬元,全年共計節(jié)約生產(chǎn)成本108萬元。
4 結(jié)語
公司單晶爐功率柜已改造20臺,試運行了一年半,設(shè)備運行穩(wěn)定可靠。實踐證明單晶爐功率柜水冷電纜節(jié)能改造技術(shù)方案完全能夠滿足生產(chǎn)工藝要求,具有顯著的節(jié)能效果與經(jīng)濟效益,并能有效降低單晶爐電源柜故障發(fā)生率,大大增加設(shè)備運行可靠性;后期公司技術(shù)人員將繼續(xù)對其進行監(jiān)測,并進行批量性技術(shù)改造。
參考文獻
[1]張國光.新型水冷電纜的特性介紹[N].電子報,2008-02-17(011).
[2]梁赤.進口礦熱電爐水冷電纜結(jié)構(gòu)特點及國產(chǎn)化進程[J].鐵合金,2001,(5):31-33.
[3]王敬元.水冷電纜的修復(fù)[J].機械工人·冷加工,1996,(12):25.
[4]李仁.水冷電纜、水冷補償器接頭設(shè)計新理念[J].鐵合金,2016,(5):37-40.
[5]李何.WCCB系列水冷電纜設(shè)計和制作中的一些問題[J].工業(yè)加熱,1993,(6):39-40.
[6]孫吏高.水冷電纜結(jié)構(gòu)的改進[J].鐵道機車車輛工人,1997,(10):10-12.
(作者單位:新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院)