朱哿
摘 要:本文介紹了我廠為提高電除塵器的效率、降低煙氣粉塵的排放、減少除塵器能耗,將原有電除塵器單相高壓電源改造成三相高壓脈沖電源,并對幾種常見的靜電除塵器電源的原理和特點(diǎn)進(jìn)行了介紹。
關(guān)鍵詞:電除塵器;直流電源;高頻電源;脈沖電源
1 前言
隨著我國對環(huán)境保護(hù)的日益重視,國家及地方環(huán)保部門對火力電廠污染物的排放有了嚴(yán)格的控制,這迫使發(fā)電企業(yè)必須對現(xiàn)有的靜電除塵器設(shè)備進(jìn)行不斷的升級和改造,以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。而在靜電除塵器的升級改造中,改變新型的高壓電源是提高電除塵器效率最有效的途徑。
2 三相脈沖電源的改造
2.1 改造背景
我廠10號機(jī)裝設(shè)國產(chǎn)350MW燃煤供熱機(jī)組,配備2臺雙室5電場除塵器。前兩級電場是由菲達(dá)環(huán)保公司承建,電除塵高低壓控制系統(tǒng)均為智能型ALSTOM第三代EPIC-III電除塵器控制器。后三級電場為韓國浦項公司生產(chǎn)的MPS高壓脈沖電源及配套低壓設(shè)備。為滿足國家的環(huán)保排放要求,在不改變除塵器本體的前提下,需將10號爐兩級電場的高壓電源及控制系統(tǒng)更換為德國Rico-Werk公司生產(chǎn)的三相脈沖電源,從而達(dá)到更低的出口粉塵排放要求。
2.2 改造內(nèi)容
(1)將原有10號爐除塵室A,B兩段的前兩級共8臺高壓電源控制柜及除塵器頂部變壓器拆除,更換為新三相高壓脈沖電源控制柜及整流變壓器,按原有動力電纜路徑,在電源控制柜與變壓器之間重新鋪設(shè)新動力電纜,并作絕緣耐壓試驗(yàn)。
(2)將原前兩級電場的操作員站拆除,重新鋪設(shè)通訊及控制電纜,將新電源控制柜的控制和監(jiān)控系統(tǒng)接入已有的后三級電場的操作員站內(nèi),并重新編輯程序和畫面。
(3)由于原控制柜自帶低壓控制而新電源控制柜不含低壓控制,需要重新鋪設(shè)前兩級電場附屬的低壓設(shè)備控制及通訊電纜,至就地專用低壓控制柜。
(4)改造完成后進(jìn)行空載升壓實(shí)驗(yàn)及調(diào)試工作。
3 三相高壓脈沖電源
3.1 原理結(jié)構(gòu)
三相高壓脈沖電源的工作原理:三相交流電源,經(jīng)可控硅調(diào)壓,再與電容電感震蕩放電產(chǎn)生的脈沖電壓疊加,經(jīng)變壓器升壓整流后,加到除塵器上。它的工作原理和結(jié)構(gòu)與工頻電源相似,但在寬脈沖電源輸入下,卻能輸出類似于高頻電源的低波紋電壓。Rico-Werk公司制造的不同于傳統(tǒng)電源的三相脈沖電源有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)三相脈沖電源輸出的電壓,在不需要考慮負(fù)載的情況下,可以被設(shè)定的更低。
(2)輸出電壓可被設(shè)置為一個連續(xù)或單脈沖的模式,以滿足不同工藝參數(shù)的要求。
3.2 電源特性
通常,電除塵器的工作環(huán)境是復(fù)雜多變的,比如煙氣溫度和流速、粉塵的濃度、粉塵的比電阻、粒子的極化率、煙氣與顆粒物的相容性等都無法控制。因此,高壓電源的電氣特性決定了靜電除塵器的除塵效率,也關(guān)系著除塵器在不同工況下的工作能力。
工頻電源與高頻電源屬于直流波形供電,特征是相同幅值直流電壓連續(xù)不斷的向除塵器充電加壓,使極板極線間的電壓始終維持在擊穿電壓點(diǎn)附近。在粉塵比電阻超過1011 ?·cm后,就會在氣體電離—粉塵荷電—移動—捕集—脫塵的過程中出現(xiàn)問題。當(dāng)高比電阻粉塵累積在陽極板上后,由于連續(xù)加壓,會導(dǎo)致反電暈現(xiàn)象的發(fā)生,使除塵效率大幅下降。而在脈沖電源供電時,所產(chǎn)生的電暈具有非常均勻的分布和很強(qiáng)的放電能力,再疊加入脈沖電壓,使粉塵很容易在陽極板上得到中和,最大程度的抑制了返電暈現(xiàn)象的發(fā)生。
而且脈沖波的瞬間高電壓更易使粉塵荷電,特別是使細(xì)小粉塵的荷電量成倍增加,比直流電源對于小粒徑粉塵的收集有著先天性的優(yōu)勢,除塵效率大大提高。脈沖電源還可在電壓基本不變的情況下,通過改變脈沖寬度,使除塵器對粉塵性質(zhì)的變化具有良好的適應(yīng)性,提高其在各種復(fù)雜多變環(huán)境中的工作效率,從而提高了效率也節(jié)約了能耗。
3.3 先進(jìn)的控制特點(diǎn)
3項高壓脈沖電源具備了先進(jìn)的獨(dú)特的反電暈自動檢測和自動控制技術(shù),能夠準(zhǔn)確及時的檢測到除塵器內(nèi)部電暈和火花的情況,快速有效的自動調(diào)節(jié)脈沖電壓的輸出,使除塵器始終處于最佳的工作狀態(tài),達(dá)到最高的除塵效率和最低的粉塵排放量,大大減少了設(shè)備的能耗。
4 結(jié)論
我廠改造后,對除塵器進(jìn)行了性能測試,電除塵器出口折算煙塵排放濃度平均值為14.2mg/m3,電除塵器除塵效率達(dá)到99.95%。通過廠內(nèi)電量監(jiān)測系統(tǒng)觀察對比,耗電量遠(yuǎn)小于未改造前的10號機(jī)組。設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,日常運(yùn)行中,很少出現(xiàn)檢修和維護(hù)工作。
根據(jù)我廠現(xiàn)場使用情況而言,個人認(rèn)為還是有一些問題存在的。裝置本身不自帶振打加熱等低壓控制部分,需和其他公司提供的系統(tǒng)裝置統(tǒng)一管理控制,這就無法單獨(dú)滿足各高壓電源對低壓設(shè)備的工作要求。當(dāng)?shù)蛪涸O(shè)備總控制裝置出現(xiàn)問題而無法得到及時處理時,會使所在高壓設(shè)備的運(yùn)行受到影響,直接影響到了除塵器的工作效率。因此,在這方面本人覺得還應(yīng)優(yōu)化改善。
參考文獻(xiàn)
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(作者單位:大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司)