張全福
摘 要:通過對目前變形鎂合金產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量問題的原因查找并分析,提出了相應(yīng)的解決對策。
關(guān)鍵詞:雜質(zhì)、檢測
一、背景:
目前變形鎂合金已經(jīng)應(yīng)用到軍事、航空、民用器材、3C產(chǎn)品等多種用途,變形鎂合金根據(jù)對使用的要求,擠壓薄板厚度越來越小。達(dá)1mm左右,因此對材料的要求越來越高。因此需要找出影響合金純度的各種因素,在坯料生產(chǎn)過程中給與解決,已經(jīng)成為迫切需要,也成為制約變形合金產(chǎn)業(yè)化道路發(fā)展的重要瓶頸之一。
二、問題特征:
變形合金坯料在擠壓和加工過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)化學(xué)成分不均勻、黃斑、黑斑、腐蝕白點(diǎn)、擠壓缺陷等五個(gè)類型的質(zhì)量問題。給生產(chǎn)和后續(xù)加工造成極大的浪費(fèi),直接影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。為有效逆轉(zhuǎn)產(chǎn)品不穩(wěn)定的現(xiàn)象,針對以上問題和現(xiàn)象逐一剖析,制定防范措施,將不可控變?yōu)榭煽亍?/p>
1、一般常見雜質(zhì)的定量分析,明確雜質(zhì)是什么?
黑斑主要成分為氧化鎂、碳酸鎂、硅含量。根據(jù)檢測雜質(zhì)大小在0.1-0.2mm之間。對黑點(diǎn)進(jìn)行了三次檢測,三次結(jié)果表明主要雜質(zhì)為氧化鎂、鋁錳相、碳酸鎂、硅。這樣給我們解決了雜質(zhì)是什么的問題。
2、來源分析:為什么產(chǎn)生
雜質(zhì)來源于哪里呢,我們需要從工藝過程來分析。流程環(huán)節(jié)上分三個(gè)階段,原料、純凈化及澆注過程、成品攜帶。
簡述工藝的原理:利用熱能將不同種類的合金元素由固態(tài)加熱轉(zhuǎn)化為液態(tài),利用機(jī)械攪拌混合進(jìn)行合金化過程達(dá)到規(guī)范要求,同時(shí)利用熔劑吸附雜質(zhì)、氬氣脫去氣體,將原材料及過程中產(chǎn)生的雜質(zhì)通過一定的時(shí)效進(jìn)行吸附,沉淀,達(dá)到成分及純凈化要求后,再進(jìn)行澆鑄。全過程做好鎂液的防止燃燒和氧化的防護(hù)。
氯化錳是我們發(fā)現(xiàn)收率不穩(wěn)定元素,分析其原因一是添加時(shí)間的問題,另一個(gè)是澆鑄過程的問題。合金化精煉過程中,由于氯化錳熔解需要高溫,同時(shí)由于其密度較大,熔解吸收速度低于沉降速度,溫度較低均會降低產(chǎn)品吸收率。部分氯化錳沉淀較快,來不及吸收就沉淀到鍋底,造成鍋底氯化錳或鋁錳堆積。當(dāng)?shù)诙渭恿蠒r(shí),這些氯化錳可能又會重新被攪拌帶起,表面上看吸收率提高,其實(shí)是底部堆積被帶起。必須控制錳的添加,同時(shí)對攪拌力度固化(含軸長度,半徑、頻次、攪拌時(shí)間)。
澆鑄過程問題攜帶,由于我們的澆鑄管正處于鋁錳相與工作液體交接部分,首先保證要澆鑄管高于含鋁錳層。注意好熔體高度和清理鍋次數(shù)。二是保證澆注過程鍋內(nèi)的穩(wěn)定,當(dāng)澆鑄液體高度發(fā)生變化,鍋內(nèi)氣壓也發(fā)生變化,一旦發(fā)現(xiàn)斷流或氣泡現(xiàn)象出現(xiàn),說明澆鑄管界面發(fā)生變化,會攜帶鋁錳相甚至熔劑雜質(zhì)。所以控制點(diǎn)是穩(wěn)定鍋內(nèi)液體和澆鑄管位置。
第一次通過對合金液體沉淀檢測鋁錳相,發(fā)現(xiàn)下管后澆鑄管靜置時(shí)間1小時(shí)與1.5小時(shí)差異不大,說明前端靜置降低鐵的時(shí)間已經(jīng)足夠。鋁錳的堆積關(guān)鍵在澆鑄坯料長短,在坯料澆鑄剛開始250-350mm變化較大。為什么會發(fā)生這樣的結(jié)果呢,實(shí)際上這是由初期頂壓的壓力作用,只有鍋底部液體承受壓力大于管口壓力時(shí),管口才會出來液體,所以距離管入口下面鋁錳相界面會帶入,當(dāng)澆鑄管出來液體后,管出入口會形成穩(wěn)定的連通器。此時(shí)入口側(cè)由于上部受液體壓強(qiáng)高,工作層的液體逐步帶入。
3、 夾雜數(shù)量在千分之五左右,氧化性較快,組織不均勻。部分存在鋁錳線條。
三、采取的對策
了解了質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因和雜質(zhì)的來源,需要我們針對相關(guān)的問題提出一定的對策來解決這些問題。
棒材類:
1優(yōu)化工藝進(jìn)一步降低雜質(zhì)含量
1.1夾雜數(shù)量已經(jīng)介于千分之五左右,目前已經(jīng)有控制計(jì)劃和標(biāo)
準(zhǔn),逐日進(jìn)行檢測。
需要推進(jìn)的步驟:需要進(jìn)一步剖析夾雜來源歸屬于凈化過程還是攜帶夾雜;挖掘在凈化過程中或攜帶環(huán)節(jié)的關(guān)鍵因素,影響因素;確認(rèn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵因素的影響和采取有效控制,提出新的檢測和控制計(jì)劃。
1.2目前產(chǎn)品氧化的速度同比其他較快。氧化產(chǎn)生的原因是耐
腐蝕性較差,一般是材料雜質(zhì)較多的原因。
具體判斷屬于金屬夾雜還是非金屬夾雜;金屬夾雜:鋁錳相及低溫金屬化合物。非金屬夾雜:熔劑、含硅量。
采用化學(xué)成分、金相、恒溫恒濕等檢測方式,對比同一產(chǎn)品不同材料做出評價(jià)。評價(jià)項(xiàng)目不少于3次。評價(jià)方式有:1)對比其他企業(yè)產(chǎn)品做出評價(jià)。2)對比企業(yè)內(nèi)部不同產(chǎn)品做出評價(jià)。3)對比同一產(chǎn)品不同成分做出評價(jià)。4)對比同一產(chǎn)品不同參數(shù)評價(jià)。
1.3組織不均勻
組織分析:宏觀組織變化---------微觀組織變化---------差異分析----------參數(shù)分析---------控制計(jì)劃---------驗(yàn)證
各有關(guān)產(chǎn)品至少三鍋對比,其他參數(shù)一致不做改變。
合金液體混合時(shí)比例不同,會造成是否由于密度不同發(fā)生熔劑未能完全沉淀。熔劑攜帶問題是否發(fā)生。
另一個(gè)變化是,鎂液內(nèi)熔劑黏附的粗鎂雜質(zhì)較多,液體原來采用人工澆鑄的時(shí)間在30分鐘左右,相當(dāng)于沉淀時(shí)間,雜質(zhì)可以去除?,F(xiàn)在鎂液從鍋底浸入,所轉(zhuǎn)鎂液是否干凈。在合金鍋里是否能夠沉淀充分。
由于原合金熔化鎂錠的過程從低溫開始,雜質(zhì)逐步沉淀在鍋底,所以可能有攜帶熔劑夾雜和凈化不徹底現(xiàn)象,所以對此進(jìn)行溶劑檢查和腐蝕性試驗(yàn),從鍋底到鍋頂。