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MVS4600型生料輥磨的技術(shù)改造

2017-06-01 10:44:24秦宏基
水泥技術(shù) 2017年2期
關(guān)鍵詞:輥磨選粉生料

秦宏基

MVS4600型生料輥磨的技術(shù)改造

秦宏基

Technical Modification of MVS4600 Raw Meal Roller Mill

SF公司有一條5 000t/d預(yù)分解回轉(zhuǎn)窯熟料生產(chǎn)線,并聯(lián)配置兩臺(tái)MVS4600型生料輥磨。因設(shè)備故障率高,開停機(jī)頻繁,維護(hù)工作量較大,生料輥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,生料工序電耗較高,同時(shí)出磨生料0.2mm篩篩余較粗,生料KH合格率較低(30%~ 40%),嚴(yán)重影響了回轉(zhuǎn)窯的穩(wěn)定煅燒,導(dǎo)致熟料質(zhì)量差,熟料綜合電耗高。經(jīng)過專業(yè)技術(shù)人員不斷探索調(diào)整,并采取了一系列的技術(shù)措施,生料輥磨產(chǎn)量不斷提高,生料工序和熟料綜合電耗下降,出磨生料細(xì)度更細(xì),生料KH合格率提高。

1 生料輥磨存在的問題

(1)粘土斷料頻繁,導(dǎo)致生料磨止料頻繁,出磨生料KH合格率較低,影響了回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定。

(2)生料輥磨選粉機(jī)轉(zhuǎn)速約1 350r/min,為額定轉(zhuǎn)速的93%,但出磨生料細(xì)度仍較粗(0.2mm篩篩余在3%~5%之間),嚴(yán)重影響熟料煅燒質(zhì)量,導(dǎo)致熟料fCaO較高。

(3)生料輥磨產(chǎn)量較低,約為190t/h,生料工序電耗高達(dá)22~23kWh/t。

2 主要原因分析

(1)粘土喂料系統(tǒng)由粘土圓庫+小倉+電子皮帶計(jì)量秤組成,因粘土水分大,粘性較強(qiáng),粘土庫和小倉經(jīng)常蓬倉、堵料,粘土斷料頻繁,造成出磨生料KH合格率僅為30%~40%。初期在小倉四周安裝了4臺(tái)空氣炮,堵料時(shí)使用空氣炮清理,但斷料現(xiàn)象仍未改善,人工捅料頻繁,勞動(dòng)強(qiáng)度較大。經(jīng)過分析認(rèn)為,粘土小倉下料口尺寸偏小是導(dǎo)致粘土蓬料堵塞斷料的主要原因。

(2)生料0.08mm篩篩余控制在14%~16%時(shí),0.2mm篩篩余約為3%~5%,造成熟料fCaO偏高,合格率偏低,熟料強(qiáng)度較低。

(3)對(duì)生料輥磨全面檢查,發(fā)現(xiàn)選粉機(jī)密封環(huán)間隙較大,軸向間隙為30~40mm,造成生料細(xì)度跑粗,同時(shí)選粉機(jī)靜態(tài)葉片間隙不均,大小不一,最大間隙為120mm,最小間隙為10mm,且部分葉片松動(dòng)移位。

(4)生料輥磨入口熱風(fēng)管道約70°拐角,積料較多,阻力較大,生料輥磨入口負(fù)壓約為-2 000Pa。

3 采取的主要技術(shù)措施及效果

(1)將皮帶秤寬度由1.2m改為1.6m,粘土小倉下料口寬度由1.0m擴(kuò)大到1.4m,同時(shí)在皮帶秤上加裝斷料感應(yīng)信號(hào)開關(guān),小倉加兩臺(tái)電振機(jī)。當(dāng)皮帶秤斷料時(shí),感應(yīng)開關(guān)給電振機(jī)一個(gè)啟動(dòng)信號(hào),電振機(jī)啟動(dòng)清理蓬料,大大減少了斷料現(xiàn)象。出磨生料KH合格率大幅提高,由30%~40%提高到70%左右。

(2)對(duì)選粉機(jī)密封環(huán)進(jìn)行處理。將上密封環(huán)內(nèi)側(cè)延伸加長。第一次加長30mm,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速降低到1 200r/min,生料0.2mm篩篩余降低到2%~3%;第二次再加長30mm,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速降低到1 050r/ min,生料0.2mm篩篩余降低到1%~2%。

(3)調(diào)整靜態(tài)葉片間隙及連接固定。依據(jù)選粉機(jī)靜態(tài)葉片間風(fēng)速控制約為18m/s,確定出靜態(tài)葉片間隙應(yīng)為40mm,對(duì)選粉機(jī)靜態(tài)葉片間隙進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整,并用鋼筋將所有靜態(tài)葉片焊接加固,防止移位。選粉機(jī)調(diào)整前后生料細(xì)度變化對(duì)比情況見表1。

(4)通過提高生料輥磨加載壓力,降低入磨石灰石粒度,降低擋料圈高度,提高生料輥磨產(chǎn)量。加載壓力由8.0MPa提高到9.0MPa;入磨石灰石粒度先由80mm降到70mm,再由70m降到60mm;擋料圈高度先由110mm降到90mm,再由90mm降到80mm,最后由80mm降到70mm,對(duì)應(yīng)的電流分別由130A降到110A,由110A降到100A,由100A降到90A。生料輥磨產(chǎn)量得到大幅度提高。調(diào)整過程及效果見表2。

表1 選粉機(jī)調(diào)整前后生料細(xì)度變化對(duì)比,%

表2 生料輥磨調(diào)整過程及效果

表3 熱風(fēng)管道改造前后輥磨入口負(fù)壓變化

(5)對(duì)生料輥磨熱風(fēng)管道實(shí)施改造,在原有熱風(fēng)管道基礎(chǔ)上并聯(lián)增加兩根管道,入磨阻力明顯下降,負(fù)壓降到-1 000Pa,出磨溫度上升10℃。圖1為改造示意圖。熱風(fēng)管道改造前后輥磨入口負(fù)壓變化見表3。

圖1 改造示意圖

4 結(jié)語

通過采取以上技術(shù)措施,SF公司兩臺(tái)生料輥磨的產(chǎn)量分別提高約25%,電耗降低約3kWh/t,生料0.2mm篩篩余由3%~5%降低到1%~2%,出磨生料KH合格率提高約35%,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。?

TQ172.632.5

A

1001-6171(2017)02-0083-02

安徽海螺水泥股份有限公司,安徽蕪湖241070;

2016-05-19;編輯:趙蓮

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