肖學仁+劉佳
中鐵工程設計咨詢集團有限公司
【摘 要】在施工中,地面沉降事故占總事故的30%~40%,對隧道內的直接表現(xiàn)是拱頂下沉或塌陷,這種塌陷產生的涌水、涌泥對施工現(xiàn)場的人員、設備安全構成了極大威脅,同時也影響了工程的進度、增加了工程的費用。因此,對施工中發(fā)生塌陷的原因進行分析與總結十分必要,不僅能為塌陷處理提供依據(jù)
【關鍵詞】砂層;全風化巖;暗挖施工;塌陷原因
1 .概述
對于砂層地區(qū),在受特殊環(huán)境限制的情況下,采用暗挖法施工時,由于地層的特殊性質,淺埋暗挖施工技術更為復雜。砂層自穩(wěn)能力差,開挖極易引起地面沉陷過大,甚至塌陷,造成災難性后果[1]。在施工中,地面沉降事故占總事故的30%~40%,對隧道內的直接表現(xiàn)是拱頂下沉或塌陷,這種塌陷產生的涌水、涌泥對施工現(xiàn)場的人員、設備安全構成了極大威脅,同時也影響了工程的進度、增加了工程的費用[2][3]。因此,對施工中發(fā)生塌陷的原因進行分析與總結十分必要,不僅能為塌陷處理提供依據(jù),同時能為類似工程施工積累經驗。
2 .工程概況
隧道拱頂埋深約17.0~21.0m。本段隧道穿越道路,地下管線密集,種類繁多,交通繁忙,隧道局部范圍緊鄰建筑物。隧道平面位于直線段。該段隧道施工過程中曾發(fā)生多次塌方事故。
3.地質概況
(1)巖土層巖性特征:本段區(qū)間隧道范圍內上覆第四系全新統(tǒng)沖積層(Q4al),下伏基巖為(Pz1)混合片麻巖。第四系全新統(tǒng)沖積層(Q4al)主要有粉質黏土、淤泥質粉質黏土、粉砂、粗砂等。震旦系混合片麻巖(Pz1)主要為黃褐色、淺黃色、灰白色、青灰色,變晶結構,片麻狀構造,主要礦物成分為石英、長石、云母,按風化程度可分為全風化混合片麻巖、強風化混合片麻巖、弱風化混合片麻巖。
(2)水文地質:場地內地下水為孔隙水及基巖裂隙水??紫端饕x存于第四系全新統(tǒng)沖積層、殘積層及全風化混合片麻巖中,主要受大氣降水及地表水側向補給,隨季節(jié)變化較大;基巖裂隙水主要賦存于強風化、弱風化混合片麻巖節(jié)理、裂隙中。主要補給來源為地表水的滲入補給。各巖土層的滲透系數(shù):粉質黏土,混砂,滲透系數(shù)k=0.005m/d;淤泥質粉質黏土地下水含量高,呈飽和狀態(tài),具弱透水性,滲透系數(shù)k=0.001m/d;粉砂中地下水較豐富,透水性較好,為中等透水層,滲透系數(shù)k=1.0m/d;粗砂富含地下水,透水性隨粘粒含量增多而變小,具中等~強透水性,滲透系數(shù)k=20.0m/d;全風化混合片麻巖具中等透水性,滲透性從上向下逐漸增大,建議滲透系數(shù)k=1.0m/d;強風化混合片麻巖具中等透水性,建議取滲透系數(shù)k=5.0m/d;弱風化混合片麻巖具中等透水性,透水性隨節(jié)理裂隙發(fā)育程度改變,建議取滲透系數(shù)k=1.0m/d。
4.設計方案
本段隧道拱頂臨近或局部砂層侵入,采用隧道兩側設置帷幕+帷幕內井點降水+洞內水平旋噴樁+掌子面錨固樁及注漿措施,工法采用上、下臺階+臨時仰拱法。
止水帷幕:止水帷幕伸入隔水層,以阻斷帷幕內外水力聯(lián)系,通過帷幕內降水達到礦山法隧道無水施工的條件,降低帷幕內井點降水對周邊環(huán)境的影響。止水帷幕采用地下連續(xù)墻。在隧道兩側及兩線之間各設置一道平行于隧道的縱向地下連續(xù)墻,縱向30m設置一道橫向地下連續(xù)墻,將地下連續(xù)墻劃分為網(wǎng)格,以保證降水效果,提高工效。為防止地下連續(xù)墻在穿越砂層中槽段坍塌,在地下連續(xù)墻內外兩側設置水泥攪拌樁進行槽壁加固。施工時應注意地連墻接頭處的止水效果,并根據(jù)實際情況采取相應的措施。
降水、回灌:降水除需有效降低帷幕范圍內的地下水位標高之外,還必須有效減小帷幕內地層的含水量,增加地層的固結強度,保證隧道無水施工,提高隧道施工的安全性。根據(jù)止水帷幕外水位變化,在帷幕與建筑物間設置一排回灌井,帷幕內井點降水的同時利用回灌井向土層內回灌一定數(shù)量的水,形成一道水幕,從而減小降水以外區(qū)域的地下水流失,使其地下水位基本不變,達到保護周邊建構筑物的目的。
水平旋噴樁:隧道拱部180°范圍設置單排水平旋噴樁。隧道上臺階設置錨固樁,錨固樁采用水平旋噴樁。
掌子面注漿:隧道掌子面上半斷面及開挖輪廓線外1m范圍內采用水泥-水玻璃雙液漿超前預注漿加固。
5.塌陷原因分析
第一次塌陷發(fā)生于GDZK44+275處,下臺階左側邊墻掛網(wǎng)立架完成,進行噴射混凝土時,拱腳處出現(xiàn)突水突泥,封堵未能奏效,隨之發(fā)生塌陷。分析塌陷原因為:(1)根據(jù)抽芯結果結合連續(xù)墻成槽記錄及混凝土澆筑記錄判斷連續(xù)墻墻底位于隧道下臺階范圍,墻底土體仍為全風化地層,未達到設計圖紙要求。(2)隧道塌方段為全風化地層,隧道上方存在砂層,全風化混合體片麻巖,遇水容易軟化。總體地質條件較差。(3)塌方前該地區(qū)普降大雨,地下水位上升,導致水土壓力增加。(4)塌方處處于連續(xù)墻丁字接頭處,連續(xù)墻成槽會對地層造成一定的擾動。隧道開挖時連續(xù)墻外土體產生管涌通道,水土體涌入隧道,導致地面塌陷。
第二次塌陷發(fā)生于GDZK44+402處,下臺階發(fā)生涌水涌泥,現(xiàn)場立即進行臨時封堵,但因瞬間涌水涌泥量過大,封堵未能達到預期效果,隨之出現(xiàn)塌陷。根據(jù)涌水位置及地下連續(xù)墻鉆孔取芯分析,塌陷原因為:(1)地下連續(xù)墻外側存在較大范圍軟土層,隧道拱頂存在砂層,且砂層含水量高,洞身位于全風化、強風化混合片麻巖中,全風化混合片麻巖遇水易軟化崩解,地質情況極為復雜。(2)地下連續(xù)墻澆筑混凝土時因成槽塌孔等原因,易造成墻身夾泥,導致墻體完整性存在缺陷,從而形成涌水通道。(3)地下連續(xù)墻質量檢測不嚴格,涌水位置地下連續(xù)墻未進行質量檢測。(4)地下連續(xù)墻混凝土澆筑過程中混凝土用量控制不嚴,未對實際混凝土用量超出或少于設計用量進行分析,留下了安全隱患。(5)暴雨天氣較多,降雨量急劇增加導致地下水位升高,水壓力增大,加大了地下連續(xù)墻外側軟化土體涌入隧道的風險。
6.結論及建議
通過對該隧道兩次塌陷原因的分析總結,可得出該隧道飽和砂層及全風化巖段暗挖施工塌陷的主要原因為:
(1)復雜地質條件是引起塌陷的客觀原因。
(2)施工質量未達到設計要求是引起塌陷的主要原因。
(3)降雨導致地下水壓力增大是誘發(fā)塌陷事故的外部因素。
(4)建議在同類隧道施工中加強施工管理,對施工質量進行檢測,確保施工質量達到設計要求,并在地下水環(huán)境發(fā)生變化時,制定相應的防排水措施,加強安全監(jiān)控,從而避免塌陷事故的發(fā)生。
參考文獻:
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