何智權(quán)
(廣東亨利達(dá)環(huán)??萍加邢薰?廣東惠州 516000)
摘 要:傳統(tǒng)活性污泥法生物脫氮除磷功能較差,對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)化試驗(yàn)具有十分重要的意義。本文通過(guò)試驗(yàn),分析了投加懸浮填料對(duì)強(qiáng)化傳統(tǒng)活性污泥法脫氮除磷能力的影響,以其能為相關(guān)污水處理提供參考。
關(guān)鍵詞:懸浮填料;活性污泥法;脫氮除磷
0 引言
隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,城市工業(yè)及生活污水問(wèn)題日益突出,人們對(duì)污水處理也越來(lái)越重視。當(dāng)前,我國(guó)對(duì)污水處理廠出水水質(zhì)要求日益嚴(yán)格,許多污水處理廠亟需進(jìn)行污水處理工藝的改進(jìn)。而活性污泥法作為傳統(tǒng)的污水處理方式,對(duì)有機(jī)物的去除能力較高,但是其脫氮除磷能力較弱?;诖?,本文通過(guò)試驗(yàn)研究了投加懸浮填料對(duì)傳統(tǒng)活性污泥法脫氮除磷的強(qiáng)化作用。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)用水
試驗(yàn)用水進(jìn)水水質(zhì)如表1所示。
1.2 試驗(yàn)裝置
采用A、B兩套相同裝置進(jìn)行平行試驗(yàn),有效容積為17.1m3,依次分為厭氧區(qū)(AP,1.5m3)、缺氧Ⅰ區(qū)(ANⅠ,2.8m3)、缺氧Ⅱ區(qū)(ANⅡ,2.8m3)、好氧Ⅰ區(qū)(OⅠ,3.5m3)、好氧Ⅱ區(qū)(OⅡ,3.5m3)、缺氧Ⅲ區(qū)(ANⅢ,2.0m3)、好氧Ⅲ區(qū)(OⅢ,1.0m3)。污水進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū);內(nèi)回流點(diǎn)設(shè)置在OⅡ,硝化液回流至前置缺氧填料區(qū)(ANⅠ);污泥從二沉池回流至厭氧區(qū)。系統(tǒng)A采用活性污泥法,模擬原廠工藝,各功能區(qū)HRT與原廠相同;泥膜復(fù)合系統(tǒng)(B)與系統(tǒng)A的池容及功能區(qū)劃分相同,但投加填料。
1.3 接種污泥與懸浮填料
接種污泥采用該污水廠生化池活性污泥,兩套裝置內(nèi)初始污泥濃度均為4g/L。填料比表面積為500m2/m3。好氧區(qū)填料填充率為50%(OⅠ),缺氧區(qū)填料填充率為40%(ANⅠ及ANⅢ)。
1.4 試驗(yàn)參數(shù)控制
內(nèi)外回流比均為100%。系統(tǒng)A進(jìn)水流量為0.8m3/h,污泥濃度為3.5~4.5g/L;系統(tǒng)B進(jìn)水流量為1m3/h,污泥濃度為2.5~4g/L。兩套系統(tǒng)采用相同的控制方式(DO、碳源投加位置、投加量),所投碳源為工業(yè)級(jí)乙酸鈉。
1.5 水質(zhì)分析方法
進(jìn)出水常規(guī)指標(biāo)均采用國(guó)標(biāo)方法測(cè)定,硝酸鹽氮采用紫外分光光度法測(cè)定,pH值、DO采用HACH多參數(shù)分析儀測(cè)定。每日檢測(cè)水樣為24h混合樣。
懸浮填料的硝化速率測(cè)定方法如下:將填料從反應(yīng)器取出后用蒸餾水洗凈,以防止殘留活性污泥,將填料投入20L反應(yīng)器中,填充率為20%,加入蒸餾水,投加氯化銨(氨氮濃度約為60mg/L)和碳酸氫鈉后曝氣并開始計(jì)時(shí),控制DO為2~4mg/L,每隔30min取水樣測(cè)定氨氮濃度。懸浮填料的反硝化速率測(cè)定方法如下:將填料從反應(yīng)器取出后用蒸餾水洗凈,以防止殘留活性污泥,將填料投入20L反應(yīng)器中,填充率為25%,加入原水,投加硝酸鉀(硝酸鹽氮濃度約為40mg/L)后攪拌并開始計(jì)時(shí),每隔10min取樣測(cè)定硝酸鹽氮濃度。
2 結(jié)果與討論
2.1 泥膜復(fù)合系統(tǒng)的處理效果
泥膜復(fù)合系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除效果如圖1所示。
Ⅰ-1階段為系統(tǒng)啟動(dòng)及適應(yīng)階段,采用較高的DO控制水平以利于生物膜培養(yǎng)。由于采用已掛膜的成熟懸浮填料,自啟動(dòng)3d起,對(duì)氨氮的去除效果就穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),出水平均濃度為1.21mg/L。對(duì)照活性污泥系統(tǒng)同期出水氨氮的平均值為1.25mg/L。在Ⅰ-2階段降低系統(tǒng)DO至正常水平,這樣既有利于節(jié)能,同時(shí)還能防止影響反硝化。
由于進(jìn)水碳源不足,出水TN濃度在前23d難以達(dá)標(biāo),因此在第24~55天投加碳源,投加量為2.7kg/d(相當(dāng)于BOD為60mg/L),期間出水TN濃度始終穩(wěn)定達(dá)標(biāo),且均值僅為8.72mg/L,而A系統(tǒng)的出水TN均值為17.35mg/L。第56~81天,嘗試優(yōu)化碳源投加量(減半投加),期間出水TN濃度亦始終穩(wěn)定達(dá)標(biāo),平均為10.72mg/L。自82d起停止投加碳源,系統(tǒng)出水TN濃度仍能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),且均值僅為10.73mg/L,而對(duì)照系統(tǒng)的出水TN平均為16.46mg/L。相比A系統(tǒng),泥膜復(fù)合系統(tǒng)對(duì)TN的去除率由68.7%提高至82%,處理負(fù)荷提高超過(guò)40%。
整個(gè)運(yùn)行期間,除33~34d碳源投加裝置發(fā)生故障,因投加量過(guò)大導(dǎo)致出水COD濃度超標(biāo)外,其余均穩(wěn)定達(dá)標(biāo),均值為27.96mg/L。
2.2 影響TN去除效果的主要因素
試驗(yàn)中出水氨氮濃度較為穩(wěn)定,出水TN主要是硝酸鹽氮,反硝化成為制約TN去除的主要因素。對(duì)于同時(shí)采用前置、后置反硝化工藝,污泥濃度、回流點(diǎn)DO及碳源投加量對(duì)TN去除效果影響較大。
2.2.1 污泥濃度
泥膜復(fù)合系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,污泥濃度始終控制在2.5g/L以上,對(duì)階段Ⅱ~Ⅳ系統(tǒng)MLSS與TN去除率的相關(guān)性進(jìn)行了分析,結(jié)果表明:當(dāng)MLSS為<2.8、(2.8~3)、(3~3.2)、(3.2~3.4)、(3.4~3.6)、>3.6g/L時(shí),對(duì)TN的去除率分別為81%、82%、83%、78%、74%、63%??梢钥闯?,當(dāng)污泥濃度在2.8~3.2g/L時(shí),系統(tǒng)對(duì)TN的去除率最高;當(dāng)污泥濃度>3.2g/L時(shí),TN去除率隨著污泥濃度的增高而降低。分析原因,主要是污泥濃度升高降低了微生物對(duì)有機(jī)碳源的利用率。試驗(yàn)過(guò)程中,進(jìn)水碳源不足,外投碳源量按BOD=60mg/L投加(C/N值=4),即滿足15mg/L的TN反硝化需求。當(dāng)污泥濃度增大時(shí),污泥的內(nèi)源呼吸作用較強(qiáng),非反硝化途徑消耗的碳源增多,降低了反硝化可利用的碳源量,導(dǎo)致總氮去除效果下降。2.2.2 回流點(diǎn)溶解氧
系統(tǒng)在OⅠ段投加懸浮填料,并在其后設(shè)置了OⅡ段。OⅡ段并未投加懸浮填料,主要作為好氧與后置缺氧的過(guò)渡段,目的是氧化殘余氨氮,并降低系統(tǒng)溶解氧水平,為前置及后置反硝化創(chuàng)造良好條件。系統(tǒng)的DO值與TN去除率的關(guān)系如圖2所示。
由圖2可以看出,隨著DO濃度的增大,TN去除率大致呈現(xiàn)由高至低、再升高再降低的規(guī)律。分析原因,主要是DO濃度較低時(shí),能夠保證前置、后置反硝化的溶解氧條件,但較低的曝氣量使得泥水混合不充分,OⅡ段出現(xiàn)了污泥聚集的現(xiàn)象,回流污泥濃度降低,反而降低了對(duì)TN的去除效果。當(dāng)DO>2mg/L時(shí),一方面部分碳源被氧化消耗,碳源利用率降低,使得反硝化效果下降。另一方面,DO對(duì)反硝化菌的抑制作用影響了對(duì)TN的去除。當(dāng)DO控制在1.2~1.6mg/L時(shí),TN去除效果達(dá)到最佳,既保證了泥水混合均勻,同時(shí)也未對(duì)反硝化產(chǎn)生明顯抑制。研究表明,從提高污水脫氮效率和節(jié)能降耗角度考慮,在生活污水脫氮過(guò)程中將回流點(diǎn)的DO控制在1.5mg/L左右較為適宜。
2.2.3 碳源投加點(diǎn)及投加量
前置反硝化投加碳源階段,去除TN消耗的外投碳源C/N值為6.8;而后置反硝化投加碳源階段去除TN消耗的外投碳源C/N值僅為4.6,即后置反硝化的碳源利用效率更高。通過(guò)對(duì)污水廠的跟蹤監(jiān)測(cè)表明,對(duì)于MBBR工藝,去除TN消耗的外投碳源C/N值一般在4~5,本試驗(yàn)與之基本相同。因此從碳源利用角度分析,后置反硝化優(yōu)于前置反硝化,可降低碳源投量,節(jié)約碳源投加費(fèi)用。
2.3 懸浮填料的處理能力
2.3.1 填料的硝化性能
懸浮填料的初始硝化速率為2.22gN/(m3?h),31d時(shí)增至4.77gN/(m3?h),至第72天生物膜已基本成熟,硝化速率達(dá)到7.17gN/(m3?h)。之所以污水廠填料硝化速率較低,主要是其填料投加區(qū)域位于好氧池中后段,營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)缺乏,生物膜并未得到充分培養(yǎng),硝化速率較低;中試系統(tǒng)的填料投加區(qū)域靠前(OⅠ),緊隨缺氧段后,底物充足,運(yùn)行31d后硝化速率翻倍,運(yùn)行72d后生物膜可成熟,最終表面負(fù)荷達(dá)到了1.39gN/(m2?d),且溶解氧僅為2~4mg/L,略高于相同條件下MBBR工藝的表面負(fù)荷。
2.3.2 填料的反硝化啟動(dòng)與性能
缺氧運(yùn)行時(shí)懸浮填料不易掛膜,故試驗(yàn)中并未采用新填料,而是采用已掛膜的硝化填料進(jìn)行缺氧反硝化啟動(dòng)。在測(cè)定初始反硝化速率時(shí)并未發(fā)生反硝化現(xiàn)象,且數(shù)據(jù)無(wú)規(guī)律性;至31d時(shí)出現(xiàn)了硝酸鹽氮的少許去除;至72d時(shí),反硝化速率已達(dá)到0.1076gN/(m3·min),此時(shí)生物膜基本成熟;至120d時(shí),反硝化速率略有增加,最終表面負(fù)荷達(dá)到1.28gN/(m2·d),略高于相同條件下MBBR工藝的表面負(fù)荷。
3 結(jié)論
上述試驗(yàn)結(jié)果表明,投加懸浮填料,不僅能夠強(qiáng)化系統(tǒng)的硝化性能,對(duì)氨氮和TN的去處效果具有明顯的提高,而且總氮去除率及除磷能力也顯著提高,具有經(jīng)濟(jì)、簡(jiǎn)便、可行性高等特點(diǎn)。因此,在相關(guān)污水處理廠處理工藝改造中,可以通過(guò)投加懸浮填料的方式,強(qiáng)化傳統(tǒng)活性污泥法的脫氮除磷能力。
參考文獻(xiàn):
[1]懸浮填料與生物膜工藝研究現(xiàn)狀與進(jìn)展[J].田青,鮑曉博,吳端.江蘇科技信息.2014(08)
[2]傳統(tǒng)污水處理廠升級(jí)改造工程實(shí)例[J].林好斌,張鶯.中國(guó)給水排水.2015(04)