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鍋爐滅火影響因素的統(tǒng)計(jì)分析

2017-06-19 16:15:20張曉磊
關(guān)鍵詞:發(fā)熱量制粉細(xì)度

張曉磊

由于電站鍋爐內(nèi)煤粉的燃燒情況復(fù)雜,外界因素影響較多,一旦出現(xiàn)波動(dòng),容易引起鍋爐滅火,給鍋爐本體和人身安全造成巨大損失。本文通過對洛陽石化2#煤粉爐滅火的影響因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,針對性提出改善措施,減少了鍋爐滅火次數(shù),大大提高了鍋爐系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定性。

鍋爐滅火的危害

電站煤粉爐滅火是影響電廠安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的嚴(yán)重事故,不僅造成發(fā)電量減少和重新點(diǎn)爐時(shí)的燃油消耗,還有可能引發(fā)其他次生事故。例如,鍋爐滅火后,主要參數(shù)、機(jī)組負(fù)荷迅速下降,除氧器壓力也隨之下降,若調(diào)整不及時(shí),給水泵有可能產(chǎn)生汽化,導(dǎo)致鍋爐嚴(yán)重缺水;若鍋爐滅火后,不及時(shí)切斷入爐燃料,可能會(huì)造成滅火放炮,輕則影響鍋爐的使用壽命,重則造成停爐、停機(jī),甚至導(dǎo)致鍋爐或汽輪機(jī)的損壞。此外,鍋爐滅火次數(shù)較多,會(huì)造成鍋爐和汽輪機(jī)收到反復(fù)熱應(yīng)力的作用,對設(shè)備的壽命會(huì)有一定影響。

鍋爐概況

洛陽石化動(dòng)力部#鍋爐是由北京巴威公司設(shè)計(jì)并制造,額定負(fù)荷220t/h,其型式為兀型布置、自然循環(huán)高壓煤粉鍋爐。

鍋爐設(shè)計(jì)煤種為無煙煤,采用球磨機(jī)、中間粉倉、熱風(fēng)送粉的制粉系統(tǒng)。設(shè)計(jì)燃料、校核燃料與2015年實(shí)際煤種特性見表1。

鍋爐滅火的現(xiàn)象和原因

滅火時(shí)的現(xiàn)象

洛陽石化動(dòng)力部2#鍋爐采用平衡通風(fēng)、引送風(fēng)機(jī)協(xié)調(diào)工作,正常情況下鍋爐爐膛壓力低于大氣壓20~70Pa運(yùn)行,爐內(nèi)煙氣溫度在800℃以上。發(fā)生滅火時(shí),爐膛內(nèi)-由于失去煤粉燃燒所釋放的大量輻射熱量而造成溫度迅速下降、煙氣體積急劇縮小,使?fàn)t膛壓力瞬間下降,爐墻受到由外向內(nèi)的擠壓而造成一定損傷;如果煤粉繼續(xù)輸入,在爐膛內(nèi)大量集聚,吸卷熱量后析出大量揮發(fā)分,揮發(fā)分和煤粉被瞬間點(diǎn)燃,溫度瞬間升高,煙氣體積急劇膨脹,引起爐膛壓力瞬間升高,使?fàn)t墻受到由內(nèi)向外的壓力而造成一定損傷。鍋爐滅火時(shí),爐膛壓力急劇減小而后瞬間變大,在-790~1532Pa之間巨幅波動(dòng);爐膛溫度下降約80℃;主汽壓力下降約0.4MPa。

引起滅火的原因

煤質(zhì)影響。燃煤鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行與煤質(zhì)的好壞、匹配程度有關(guān),若煤質(zhì)與設(shè)計(jì)或校核煤種偏差較大,特別是揮發(fā)分、水分、低位發(fā)熱量的影響至關(guān)重要。當(dāng)鍋爐正在穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),一旦出現(xiàn)煤質(zhì)波動(dòng),如果燃燒調(diào)整不及時(shí),就有可能造成燃燒波動(dòng),甚至引起滅火。

制粉系統(tǒng)影響。制粉系統(tǒng)漏風(fēng)嚴(yán)重,會(huì)造成進(jìn)入爐膛的三次風(fēng)(送粉乏氣風(fēng))溫度大大降低,影響爐膛內(nèi)熱量平衡,不利于燃燒;另外,如果制粉系統(tǒng)出粉細(xì)度過大,會(huì)造成進(jìn)入爐膛的煤粉揮發(fā)分析出時(shí)間增加、燃燒時(shí)間增加、煤粉燃燒不完全,鍋爐燃燒抗干擾能力變差,燃燒波動(dòng)次數(shù)會(huì)大大增加。

爐膛溫度低的影響。爐膛溫度過低不利于燃料著火和穩(wěn)定燃燒。爐膛溫度低一方面與鍋爐負(fù)荷有關(guān),根據(jù)統(tǒng)計(jì),鍋爐70%運(yùn)行負(fù)荷時(shí),爐膛溫度比滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)低100~150℃;另一方面,鍋爐本體漏風(fēng)會(huì)造成爐內(nèi)燃燒惡化,也會(huì)威脅鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。

爐膛掉焦的影響。燃用易結(jié)焦的煤種、爐膛受熱面不足、衛(wèi)燃帶布置不合理、燃燒調(diào)整不及時(shí)、燃燒器切圓過大掃墻等,都有可能造成爐膛結(jié)焦,當(dāng)焦塊大量聚集或負(fù)荷調(diào)整時(shí),受自身重力和熱應(yīng)力變化的影響,會(huì)發(fā)生掉焦現(xiàn)象。焦塊掉下后可能直接破壞燃燒切圓,造成短暫的燃燒中斷,另外,高溫焦塊進(jìn)入冷灰斗,會(huì)造成水汽的產(chǎn)生和水封的破壞,大量冷風(fēng)和水汽上竄破壞燃燒,造成鍋爐滅火。

鍋爐滅火影響因素統(tǒng)計(jì)

2015年初開始,2#鍋爐滅火次數(shù)明顯增加,多次造成生產(chǎn)異常及多處設(shè)備損壞,嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)效益的提升和安全保供工作。該單位組織攻關(guān),對影響鍋爐滅火的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

2015年1~12月,燃煤全水分最小值5.87%,最大值7.88%,平均值6.81%,均低于設(shè)計(jì)值10.7%。水分低于設(shè)計(jì)值有利于揮發(fā)分的析出和煤炭燃燒,可改善鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行,因此,全水分不是鍋爐滅火的主要原因。

2015年1~12月,燃煤揮發(fā)分最小值10.13%,最大值11.67%,平均值10.94%,均高于設(shè)計(jì)值8.67%。揮發(fā)分在煤粉燃燒初期首先析出燃燒,其高于設(shè)計(jì)值有利于燃燒穩(wěn)定性,因此,揮發(fā)分不是鍋爐滅火的主要原因。

2015年1~12月,燃煤低位發(fā)熱量最小值24898kJ/kg,最大值25656 kJ/kg,平均值25157 kJ/kg,與設(shè)計(jì)值25066 kJ/kg基本相符。低位發(fā)熱量低于設(shè)計(jì)值會(huì)造成燃煤消耗過大及鍋爐燃燒波動(dòng)。根據(jù)低位發(fā)熱量統(tǒng)計(jì)值,每月都接近設(shè)計(jì)值因此,低位發(fā)熱量不是鍋爐滅火的主要原因。

2015年1~12月,入爐煤粉細(xì)度最小值10.85%,最大值16.35%,平均值12.52%,設(shè)計(jì)煤粉細(xì)度12%。1~3月份,煤粉細(xì)度平均高達(dá)15.26%,比設(shè)計(jì)值高3.26個(gè)百分點(diǎn)。通過分析認(rèn)為,煤粉細(xì)度過大,制粉系統(tǒng)運(yùn)行不科學(xué)是造成2#鍋爐滅火的主要原因。動(dòng)力部于3月份開展2#爐煤粉細(xì)度攻關(guān)活動(dòng),攻關(guān)目標(biāo)為煤粉細(xì)度小于12%,以滿足鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行需要。

防止鍋爐滅火的對策

設(shè)備運(yùn)行方面,針對煤粉細(xì)度偏大的問題,集中治理了排粉機(jī)入口管道漏風(fēng)、給煤機(jī)漏風(fēng),更換小篩子篩網(wǎng),重新配置調(diào)整鎖氣器重錘,檢查處理制粉系統(tǒng)24米回粉管鎖氣器草帽,檢修給煤機(jī)清掃鏈等,制粉系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行工況有了顯著改善。

工藝優(yōu)化方面,按設(shè)計(jì)要求,增加磨煤機(jī)鋼球裝載量,甲乙磨煤機(jī)鋼球裝載量均22t左存摸索調(diào)整粗粉分離器擋板開度,甲乙側(cè)粗粉擋板開度為30~35%;控制排粉機(jī)電流等制粉系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)。

班組管理方面,制定《2#煤粉爐制粉系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)整規(guī)定》,對運(yùn)行參數(shù)調(diào)整及各項(xiàng)定期工作做出具體要求并進(jìn)行監(jiān)督考核,保證煤粉細(xì)度穩(wěn)定可控,鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定性明顯好轉(zhuǎn)。

實(shí)施效果

鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,滅火次數(shù)大幅減少。自從4月份煤粉細(xì)度下降后,2#爐滅火次數(shù)明顯下降,鍋爐運(yùn)行的安全穩(wěn)定性大為提高;設(shè)備運(yùn)行更加安全。初步估計(jì)動(dòng)平衡間隔時(shí)間不少于6個(gè)月,葉輪使用壽命可延長至3年以上;煤粉燃燒完全,排煙溫度下降,鍋爐熱效率提高。煤粉細(xì)度下降后,排煙溫度從原來的180℃下降到了162℃左右(給水溫度相同情況下),鍋爐熱效率可提高約1.2%。

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