劉 洋,尹庭堅(jiān)
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)
參考文獻(xiàn)
石灰窯電除塵器常見故障診斷及排除
劉 洋,尹庭堅(jiān)
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)
結(jié)合淮安堿廠窯氣除塵系統(tǒng)的重要設(shè)備之一靜電除塵器的生產(chǎn)運(yùn)行組織的實(shí)際情況,探討了其常見故障和處理方法,并提出了設(shè)備長周期穩(wěn)定運(yùn)行的措施。
靜電除塵器;窯氣;整流器;陰極;陽極
純堿廠的窯氣壓縮機(jī)一般可分為螺桿式(容積式)和透平式(離心式),基于不同類型的壓縮機(jī)各自性能特點(diǎn),其要求的運(yùn)行操作參數(shù)和介質(zhì)環(huán)境也不盡相同。采用透平式窯氣壓縮機(jī)的廠家,對窯氣含塵量要求較為嚴(yán)苛,窯氣的含塵量須嚴(yán)格控制在10 mg/m3以下,否則將會(huì)破壞壓縮機(jī)葉輪的動(dòng)平衡,給生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來重大隱患和風(fēng)險(xiǎn)。
一方面,純堿廠的石灰煅燒過程使用焦炭的灰分較高,一般可達(dá)約17%,燃燒后產(chǎn)生了大量粉塵;另一方面,經(jīng)過篩分后投入窯內(nèi)的石灰石中泥沙仍然存在(其含量約為2%~5%),泥沙入窯受熱干燥后即產(chǎn)生揚(yáng)塵;加之,石灰石在傾倒、混合、煅燒過程發(fā)生撞擊、摩擦、破碎也產(chǎn)生大量粉塵。自石灰窯頂產(chǎn)生的夾雜上述粉塵的窯氣,其含塵量一般可高達(dá)1 000~2 000 mg/m3,經(jīng)過旋風(fēng)分離器、窯氣洗滌塔的兩級凈化除塵后,含塵量可降低至150 mg/m3左右,必須經(jīng)過靜電除塵器的再次處理方可降低到10 mg/m3以下。為此,靜電除塵器的運(yùn)行質(zhì)效尤為關(guān)鍵。
2.1 靜電除塵器結(jié)構(gòu)組成
以規(guī)格型號(hào)為φ3760×12850靜電除塵器為例進(jìn)行說明,其一般由陽極系統(tǒng)、陰極系統(tǒng)、清洗噴灑裝置、絕緣保溫箱、氣體均布裝置、殼體及高壓整流控制裝置等部件組成。陽極系統(tǒng)一般由77根φ325×8-5000碳鋼管構(gòu)成。陰極系統(tǒng)一般由φ3×6000電暈芯線、陰極懸掛系統(tǒng)、陰極定位裝置等組成。陰陽極的清洗均采用頂部噴灑裝置。電壓經(jīng)整流增壓后的高壓電直接通過高壓隔離開關(guān)、阻尼電阻后送入陰極系統(tǒng)。高壓進(jìn)線設(shè)有保護(hù)套管,為防止陰極系統(tǒng)支承絕緣子周圍的溫度過低而結(jié)露漏電,外加絕緣保溫箱。
2.2 靜電除塵器工作原理
靜電除塵器管式結(jié)構(gòu),氣體流向?yàn)榇怪狈较蜻M(jìn)出。如圖1所示,電除塵器工作時(shí),其電暈極(陰極)接高壓直流電源的負(fù)極,收塵極(陽極管)接為正極,在高壓電場的作用下電暈極附近的窯氣被電離生成大量的正、負(fù)離子。離子碰到氣體中灰塵粒子就附在塵粒上,荷電的塵粒在高壓電場作用下,帶正電離子的塵粒向芯線移動(dòng),由于電暈區(qū)范圍小(3 mm),因此與電暈極性相同的負(fù)離子塵粒通過范圍更大的電暈外區(qū)向收塵極(陽極管)方向移動(dòng),而進(jìn)入管間的含塵氣體也大部分在外區(qū)通過,所以大多數(shù)帶負(fù)電的塵粒朝陽極管方向運(yùn)動(dòng),并匯積在管壁上,只有少數(shù)塵粒帶正電荷而沉積在芯線上。荷電塵粒到達(dá)電極后,放出電荷,還原成中性塵粒,用凈化河水定時(shí)(4 h/次)沖洗后經(jīng)塔底排污口放出,凈化后的窯氣由電除塵器塔頂被抽出,送往窯氣壓縮工序。
圖1 窯氣靜電除塵器工作原理圖
靜電除塵器作為純堿廠石灰窯氣凈化除塵的重要設(shè)備,評價(jià)其性能優(yōu)劣的主要指標(biāo)是除塵效率和出氣含塵量。而電除塵的控制和調(diào)整參數(shù)主要是輸出的二次電流和二次電壓,正常運(yùn)行,一次220 V直流電經(jīng)整流增壓后,其二次電壓一般可達(dá)55~70 kV,二次電流可達(dá)110~140 mA。因此,日常運(yùn)行之故障主要依據(jù)二次電壓、二次電流的異常波動(dòng)進(jìn)行判定、處理。
3.1 電場短路
出現(xiàn)二次電壓歸零的狀況,主要原因是陰陽兩極連通,繼而發(fā)生了電場短路,即逆電離,此時(shí),電壓表指針接近或幾乎處于“0”位,電流卻很大。譬如:電暈極芯線、沖水漏斗脫落,陽極管內(nèi)結(jié)疤脫落,電場內(nèi)遺留的電焊條、鐵絲、廢鐵件、工具等可導(dǎo)電雜物處于收塵極與放電極之間時(shí)均可能導(dǎo)致電場短路發(fā)生。
停車后,及時(shí)清理恢復(fù)安裝脫落的芯線、沖水漏斗,去除陽極管內(nèi)脫落的疤塊,清除落入管間的雜物,即可順利排除故障。
3.2 電場失電
出現(xiàn)二次電流歸零的狀況,主要原因是電暈極失電,無法形成通電回路。譬如:整流器故障、電除塵塔體接入線熔斷或脫落(見圖2)等均可致其發(fā)生。
及時(shí)排除整流器故障、更換熔斷的塔體接入線即可解決。
圖2 電除塵塔體接入線熔斷
3.3 電場閃爍
出現(xiàn)二次電壓、二次電流持續(xù)閃爍,如圖3所示,通常稱之為電除塵放電現(xiàn)象。產(chǎn)生放電原因較多、且缺乏一定的規(guī)律,大致可總結(jié)以下幾方面:一是電暈極和陽極管壁間距出現(xiàn)了或小、或大或是時(shí)小時(shí)大的不規(guī)則波動(dòng);二是陰極系統(tǒng)支承絕緣子放電;三是電氣方面的故障。
圖3 穩(wěn)定電場和閃爍電場的二次電流趨勢對比圖
快速、準(zhǔn)確判斷此類故障較為復(fù)雜,通常需要具有電除塵結(jié)構(gòu)、理論知識(shí)和豐富維保實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員借助銅棒,輔助觀察放電閃爍火花位置,并結(jié)合DCS界面相關(guān)操作參數(shù)綜合判定。
3.3.1 電暈極和陽極管壁間放電
①芯線固定重錘與固定架脫離,導(dǎo)致芯線因窯氣通過發(fā)生晃動(dòng),重新固定即可;
②芯線未拉直或芯線安裝不對中,重新調(diào)整安裝即可;
③塔內(nèi)沖洗水未排凈,直接流入管間造成電場閃爍,找到?jīng)_洗水未切斷的原因并排除即可;
④陽極管管壁、除塵器塔壁結(jié)疤較多,及時(shí)對其進(jìn)行高壓除疤作業(yè);
⑤電除塵陰極芯線直接彎折后與塔頂部掛鉤、塔底部重錘通過鎖扣緊固連接,檢維修人員施工過程將芯線彎折過長以至伸入陽極管內(nèi),電除塵即會(huì)出現(xiàn)閃爍放電,只需將伸入陽極管內(nèi)多余芯線切除即可消除缺陷;
⑥φ3760×12850靜電除塵器設(shè)計(jì)處理窯氣能力是15 000 m3/h,日常生產(chǎn)若超過其設(shè)計(jì)能力,電場閃爍在所難免,必須要降低生產(chǎn)負(fù)荷或增加除塵器以匹配其處理能力方可;
⑦電除塵使用年限較長,陽極管沖刷、銹蝕嚴(yán)重,管壁變薄卷曲同樣會(huì)造成放電現(xiàn)象的發(fā)生,如圖4所示,此種情況,須盡快對靜電除塵器進(jìn)行大修。
圖4 管壁銹蝕卷曲的陽極管
3.3.2 陰極系統(tǒng)支承絕緣子放電
①絕緣箱溫度過低而箱體內(nèi)結(jié)露造成放電,及時(shí)調(diào)整蒸汽供應(yīng),恢復(fù)絕緣箱溫度至正常水平;
②絕緣瓷瓶損壞導(dǎo)致電場擊穿,更換新瓷瓶即可;
③高壓電纜接入線與絕緣箱壁間距過近,調(diào)整接線柱位置。
導(dǎo)致電場閃爍的電氣故障主要有整流器積灰、高壓電纜接地線裸露或接地不牢等,及時(shí)聯(lián)系電氣專業(yè)人員排除即可。
3.4 電暈極封閉
靜電除塵器的電暈極積灰,主要是通過周期性(4 h/次)的沖洗水沖淋干凈,以保持其持續(xù)旺盛的電暈放電能力。一般新建電除塵器的除塵效率都很高,但在使用一段時(shí)間之后,除塵效率往往逐漸下降、惡化,主要是因?yàn)殛帢O芯線積灰增加而肥大,致使放電能力被削弱,電暈電流逐漸降低,即形成所謂電暈封閉現(xiàn)象,導(dǎo)致其除塵效率惡化。主要表現(xiàn)為二次電壓不高,電暈電流較小。
出現(xiàn)此類現(xiàn)象,只需及時(shí)清除粘附在電暈極上凝結(jié)成堅(jiān)固硬塊的積灰,或是直接更換積灰肥大的芯線,即可順利排除故障。
靜電除塵器作為一種高效除塵器,廣泛應(yīng)用于純堿制造等行業(yè),為了電除塵的持久、穩(wěn)定、高效地運(yùn)行,筆者對影響其運(yùn)行效率的因素進(jìn)行了分析排查。
4.1 合理的清洗運(yùn)行周期
本文所述濕式靜電除塵器采用增壓河水經(jīng)噴頭分散沖洗。在沖洗壓力和平均性都滿足要求的情況下,沖洗周期是否合理對除塵器除塵效率影響較大。周期過長,極管積灰過厚,增加沖洗清掃難度導(dǎo)致結(jié)疤,大大降低設(shè)備除塵效率;周期過短,絕緣箱溫度來不及恢復(fù)到工藝要求,造成電場閃爍。
為此,建立準(zhǔn)確合理的清洗運(yùn)行周期;同時(shí)增強(qiáng)對噴淋裝備的維護(hù),避免噴頭堵塞和脫落;加之,定期(3月/次)對陽極管的高壓除疤作業(yè)等,都可大大提高電除塵工作效率,如圖5所示,陽極管經(jīng)過高壓除疤后,其二次電流穩(wěn)定性顯著提高。
圖5 停產(chǎn)檢修期間陽極管高壓除疤后二次電流趨勢對比圖
4.2 維持正常的運(yùn)行參數(shù)
在正常的窯氣流量、窯氣含水量、窯氣含塵量等參數(shù)指標(biāo)與除塵器設(shè)計(jì)的參數(shù)相差無幾的情況下,除塵器可正常運(yùn)行。若窯氣流量增加、窯氣含水量升高、窯氣含塵量超標(biāo),電除塵的運(yùn)行工況就會(huì)惡化,大大降低除塵效率。
4.3 電除塵器的維護(hù)和檢修
電除塵的故障類型較多,分析處理也相對較復(fù)雜,為此日常生產(chǎn)運(yùn)行要嚴(yán)格執(zhí)行《電除塵安全運(yùn)行維護(hù)規(guī)程》,對設(shè)備運(yùn)行中存在的故障和缺陷實(shí)時(shí)記錄處置,并按規(guī)定制定完善、合理的檢修周期與項(xiàng)目。
每3個(gè)月對除塵器的芯線與極管間距進(jìn)行調(diào)整,并記錄比較調(diào)整前后的除塵效率;每月對固定重錘、吊桿、分水斗、噴頭、絕緣瓷瓶、極管固定花板等以及保溫、加熱、排污系統(tǒng)的零配件和裝備進(jìn)行檢查和更新;同時(shí)每月也要及時(shí)協(xié)調(diào)、配合電氣運(yùn)行人員對高壓硅整流裝置、控制器等電氣設(shè)備進(jìn)行除灰清掃。
4.4 優(yōu)化電除塵DCS控制技術(shù)
電除塵器裝置雖可實(shí)現(xiàn)DCS遠(yuǎn)程控制,但是清洗、升壓過程如若手動(dòng)操作,電除塵器的清洗時(shí)間和除塵效果完全取決于操作人員的精心程度和操作習(xí)慣,如果清洗流程控制不科學(xué),不但浪費(fèi)了沖洗水,而且造成電除塵使用周期縮短,降低其使用效率。
根據(jù)電除塵器運(yùn)行工藝規(guī)程,建立電除塵器智能控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電除塵器無人值守、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)控制。電除塵器的沖水、排水、運(yùn)行狀態(tài)下的二次電流上升、下降、停止等工作過程,單塔的沖洗順序、沖洗時(shí)間,均由先進(jìn)控制系統(tǒng)智能協(xié)調(diào)完成,實(shí)現(xiàn)無人監(jiān)守操作。當(dāng)除塵效果不好時(shí),系統(tǒng)會(huì)智能升高二次電壓,從而保證除塵效果。
4.5 電除塵設(shè)備材質(zhì)的遴選
從電除塵設(shè)備結(jié)構(gòu)原理分析,系統(tǒng)腐蝕是影響長周期運(yùn)行的主要因素。因此,電除塵的制作材料應(yīng)該考慮耐用且防腐蝕。其外殼可以使用普通鋼,塔內(nèi)外表面應(yīng)進(jìn)行有效防腐處理;其它不做防腐的金屬件可以采用防腐的材料制作即可,如花板托架、噴灑裝置、電暈極框架吊桿、電暈極上部框架、噴嘴、電暈極重錘定位架、沉淀極管、窯氣分氣罩等材質(zhì)可選用316,底部兩層氣體分布板材質(zhì)可選304,沉淀極管格柵材質(zhì)可選QT,在成本允許的情況下,陽極管也可全部使用304。
本文比較系統(tǒng)地介紹了石灰窯氣靜電除塵器的結(jié)構(gòu)、原理,并歸納、總結(jié)了除塵器常見故障現(xiàn)象以及診斷方向與排除方法,對一線檢維修、化工操作技術(shù)人員快速、精準(zhǔn)地判定故障、恢復(fù)生產(chǎn)工況具有一定借鑒和參考意義,但電除塵故障較多,囿于筆者有限的理論水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),僅能作出此番探討,希望同行不吝賜教。
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TQ114.15
C
1005-8370(2017)03-06-04
2017-04-18
劉洋(1983—),江蘇邳州人,2005年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,工程碩士,現(xiàn)任江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠凈化車間主任。