汪 偉,楊 蓮,周 維,龐自嘯
淺談濕法成型硫磺產(chǎn)品質(zhì)量控制
汪 偉,楊 蓮,周 維,龐自嘯
通過對現(xiàn)場生產(chǎn)實際中所遇到的硫磺產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行細(xì)致的分析,提出合理的優(yōu)化技術(shù)措施,以期達(dá)到改善產(chǎn)品質(zhì)量的目的。
濕法成型;硫磺;質(zhì)量控制;酸度
國內(nèi)某大型天然氣凈化廠采用濕法硫磺成型工藝技術(shù),該套裝置由美國DEVCO公司提供,共有4套成型機(jī)組,所產(chǎn)硫磺顆粒直徑為 2~6mm,單套生產(chǎn)能力為 70~85t/h,年產(chǎn)硫磺200余萬 t,為全國最大優(yōu)質(zhì)硫磺生產(chǎn)基地。目前,該套設(shè)備已連續(xù)運行多年,在硫磺產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,常出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定現(xiàn)象,由原來的一等品降至合格品,甚至出現(xiàn)部分組分超標(biāo)現(xiàn)象,已嚴(yán)重影響硫磺產(chǎn)品質(zhì)量控制。因此對影響產(chǎn)品質(zhì)量因素進(jìn)行分析研究,并進(jìn)行有效的過程控制,具有重要的實際意義。
液硫由液硫泵泵至硫磺成型機(jī)頂部,由流量控制閥等量控制流向成型盤。液硫通過成型盤底部預(yù)設(shè)的一定直徑的孔眼滴入到下方的水中,成型罐內(nèi)進(jìn)水方向與液硫滴珠沉降的方向相反,保證了液硫滴珠在溫度較低的水中慢慢冷卻固化成硫顆粒,并逐漸沉積到成型罐底部。工藝流程見圖1。
圖1 硫磺成型單元工藝流程圖
收集整理了2015年9月至2016年8月,該套濕法硫磺成型裝置產(chǎn)品質(zhì)量分析化驗結(jié)果,按每月兩次計算,統(tǒng)計結(jié)果所下圖所示:
從圖2可以看出,在這一年里,該廠優(yōu)質(zhì)硫磺產(chǎn)品質(zhì)量波動較大,出現(xiàn)多次產(chǎn)品等級由一等品降至合格品,分析發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因數(shù)皆由酸度超標(biāo)引起,已嚴(yán)重影響該廠年優(yōu)質(zhì)硫磺生產(chǎn)目標(biāo),急需對現(xiàn)場裝置生產(chǎn)運行開展技術(shù)分析,對可能存在的影響因素采取有效的過程控制,以達(dá)到提高硫磺產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)的目的。
圖2 顆粒硫磺組分主要指標(biāo)統(tǒng)計
該廠液硫主要是利用克勞斯法硫回收裝置處理含硫化氫酸性氣體,使酸性氣中的硫化氫轉(zhuǎn)變?yōu)閱钨|(zhì)硫。因現(xiàn)場設(shè)備、生產(chǎn)工藝限制,所產(chǎn)單質(zhì)硫中常溶解有一定量的游離酸性物質(zhì),主要有 H2S、SO2、CO2和多硫化物(因多硫化物主要與克勞斯法制硫回爐余熱溫度有關(guān),本文不予討論)等酸性氣體,且硫磺酸度值主要以 H2SO4的百分含量表示,酸性氣體含量嚴(yán)重影響所生產(chǎn)硫磺產(chǎn)品質(zhì)量。
要降低硫磺酸度值主要以降低硫化氫在硫磺中的含量為主。結(jié)合濕法硫磺成型工藝技術(shù),從本套裝置單元分析查找影響成品硫磺酸度持續(xù)升高的工藝參數(shù)、設(shè)備工況,并制定相應(yīng)的控制措施。
1)控制液硫伴熱溫度,針對硫化氫溶解特性與液硫物理特性,當(dāng)液硫溫度控制在140℃左右時,硫化氫氣體在液硫中的溶解度呈顯著下降趨勢,且處于極低的溶解狀態(tài),能有效降低硫磺酸度。
2)提高液硫池工廠風(fēng)吹掃量,為保證成型裝置連續(xù)平穩(wěn)運行,來自聯(lián)合裝置或液硫罐區(qū)的液硫經(jīng)過濾器后,先儲存在現(xiàn)場兩座液硫池內(nèi),再通過立式液硫泵泵入成型裝置生產(chǎn)使用。
3)提高成型抽風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動效率,成型盤上方設(shè)有集氣罩,用于收集液硫中揮發(fā)出的硫蒸汽、酸性氣體以及硫磺成型過程中遇熱汽化的水蒸汽等氣體。集氣罩內(nèi)設(shè)抽風(fēng)管線一組,連接一臺專用抽風(fēng)機(jī),用于及時抽取聚集的氣體,有效減少水蒸汽與酸性氣體結(jié)合形成弱酸性物質(zhì)滴落至成型罐內(nèi),增加工藝水酸性,減少對硫磺產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
實驗決定根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備工況,適當(dāng)增大風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動效率,緩慢將風(fēng)機(jī)功率從50% 調(diào)整至65%,加快成型盤上酸性氣體抽取速率,有效降低硫磺酸度。
4)控制成型罐工藝水酸堿度,現(xiàn)場工藝水經(jīng)過涼水塔風(fēng)機(jī)換熱循環(huán)使用,隨著裝置運行一定周期,成型罐內(nèi)工藝水因不斷融入酸性物質(zhì),逐步呈弱酸性,且生產(chǎn)的顆粒硫磺含有一定量的水分(工藝水),易造成顆粒硫磺產(chǎn)品質(zhì)量波動。
為有效控制罐內(nèi)工藝水酸堿度,結(jié)合裝置生產(chǎn)特點,采用兩個步驟進(jìn)行控制:
1)加堿液
利用堿液進(jìn)行中和反應(yīng),降低工藝水酸堿度。
2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O
2NaOH+H2S=Na2S+2H2O
反應(yīng)生成的 Na2SO3易溶于水,在中性或堿性環(huán)境中穩(wěn)定。
在酸性環(huán)境下:
Na2S+(H+)=(Na+)+H2S ↑
Na2SO3+2(H+)=2(Na+)+H2O+SO2
反應(yīng)本質(zhì)是 2S2-+SO32-+6(H+)=3S ↓ +3H2O
可通過調(diào)節(jié)加入堿液濃度,保持成型罐內(nèi)工藝水處于弱堿性或中性狀態(tài),減少工藝水酸堿度對成型顆粒硫磺質(zhì)量的影響。
結(jié)合生產(chǎn)實際,成型機(jī)生產(chǎn)量一般在 70~85t/h 左右,且工藝水酸堿性主要與現(xiàn)場成型機(jī)生產(chǎn)處理量有密切關(guān)系,初步按每臺成型機(jī)每生產(chǎn) 8 000t計算堿液加注量,抽取成型罐工藝水進(jìn)行化驗分析,根據(jù)化驗結(jié)果進(jìn)行堿液加注。
2)定期換水
雖已采用加堿液中和工藝水進(jìn)行酸堿度控制,但因發(fā)生化學(xué)反應(yīng),易產(chǎn)生含鈉物質(zhì),為防止其對現(xiàn)場管線、水循環(huán)泵、水槽設(shè)備造成影響,決定同時進(jìn)行定期更換工藝水操作。計算可得,從水槽到成型罐工藝水大約在45m3左右,為防止水資源浪費,決定由原來的每月更換一次,變更為每半月更換一次。
(5)酸度控制結(jié)果
經(jīng)過一段時間的工藝參數(shù)調(diào)節(jié),分析化驗結(jié)果顯示新生產(chǎn)硫磺酸度值由原來的 0.014% 降低至≤ 0.008%,說明通過調(diào)節(jié)液硫伴熱溫度、提高液硫池工廠風(fēng)吹掃量、提高成型抽風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動效率、控制成型罐工藝水酸堿度對降低成品硫磺酸度有效,能有效提高硫磺產(chǎn)品質(zhì)量。
通過對影響濕法硫磺成型產(chǎn)品質(zhì)量主要指標(biāo)酸度值進(jìn)行分析研究,提出以下幾步重要參數(shù)工藝控制措施:
1)調(diào)節(jié)液硫伴熱溫度;
2)提高液硫池工廠風(fēng)吹掃量;
3)提高成型抽風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動效率;
4)控制成型罐工藝水酸堿度,有效降低酸度對成品硫磺質(zhì)量的影響。
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Quality Control of Sulfur Products by Wet Process
Wang Wei,Yang Lian,Zhou Wei,Pang Zi-xiao
This paper mainly through the actual production of sulfur products encountered in the problem of a simple and detailed analysis,and put forward reasonable optimization of technical measures in order to achieve the purpose of improving product quality.
wet forming;sulfur;quality control;acidity
TQ424
B
1003-6490(2017)06-0111-02
2017-04-15
汪偉(1987—),男,四川成都人,助理工程師,主要從事硫磺儲運技術(shù)工作。