劉景源 牛瑞濤
摘 要:泵振動(dòng)超標(biāo)是核電站工藝系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中的常見(jiàn)現(xiàn)象。文章通過(guò)在某核電站消防泵房調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵振動(dòng)超標(biāo),并經(jīng)過(guò)管系阻力損失的理論計(jì)算,分析了問(wèn)題產(chǎn)生的原因,給出了泵出口增加限流孔板的修改方案。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,方案可行。
關(guān)鍵詞:振動(dòng)超標(biāo);阻力損失;限流孔板
在核電站工藝系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中,泵振動(dòng)超標(biāo)是一種常見(jiàn)現(xiàn)象,如不及時(shí)處理,后果非常嚴(yán)重。泵振動(dòng)超標(biāo)的原因很多,其中一種是泵出口管系阻力過(guò)小,泵實(shí)際出口流量超出泵運(yùn)行允許的最大流量,導(dǎo)致泵超功率運(yùn)行。
在工藝系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中,也發(fā)生了多起泵振動(dòng)超標(biāo)的現(xiàn)象。文章選取消防泵房循環(huán)水泵為例,介紹了一種解決的方法——泵出口增設(shè)限流孔板。
1 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
循環(huán)水泵在試運(yùn)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)泵振動(dòng)超標(biāo),同時(shí)噪音較大?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1所示。
2 原因分析
根據(jù)泵工作原理,在泵的Q-H曲線上,有一個(gè)最大流量值Qmax和一個(gè)最小流量值Qmin。一般情況下,最大流量值Qmax約為額定流量的1.2倍,最小流量值約為額定流量的0.3倍。泵只有在(Qmin,Qmax)之間的工況下,才能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
當(dāng)泵處于(Qmin,Qmax)之間的某工況下運(yùn)行時(shí),設(shè)該點(diǎn)為(Q1,H1),則根據(jù)Q1核算的泵出口管線的水力損失應(yīng)為H1與泵前壓力之和再減去剩余水頭的值。若根據(jù)Qmax算出的該值小于泵最大允許流量限值對(duì)應(yīng)的揚(yáng)程,泵實(shí)際流量則會(huì)超出泵最大允許流量限值。在這樣的工況下,就可能出現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo),噪聲大,電流超載現(xiàn)象。
由以上分析可知,泵實(shí)際流量Q=225m3/h遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)泵最大允許流量限值,應(yīng)是循環(huán)水泵振動(dòng)超標(biāo)的原因。
3 改進(jìn)方案
增大泵出口管線的阻力損失,將泵流量調(diào)節(jié)至泵允許流量范圍以?xún)?nèi)。由于泵出口是蝶閥,不能長(zhǎng)期作為調(diào)節(jié)閥使用。文章采用在泵出口管線增加限流孔板的方式解決問(wèn)題。由于限流孔板安裝需要滿(mǎn)足孔板前10D、孔板后5D的要求,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)踏勘結(jié)果,限流孔板布置于閥門(mén)至變徑管之間的直管段上。
閥門(mén)至1/2號(hào)水池的管道尾端高差一致、局部水損基本一致,直管道長(zhǎng)度相差5.5米,直管阻力損失相差很小,因此可認(rèn)為閥門(mén)至1/2號(hào)水池管道阻力損失基本一致。第6節(jié)選取循環(huán)水泵至1號(hào)水池進(jìn)行分析計(jì)算。
4 分析與計(jì)算
考慮到計(jì)算值與實(shí)際值可能的誤差,為確保泵在允許的流量范圍內(nèi)運(yùn)行,將目標(biāo)流量設(shè)置為170m3/h。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),當(dāng)循環(huán)水泵流量為170m3/h時(shí),泵前壓力表讀數(shù)為0.16MPa.。
查循環(huán)水泵流量-揚(yáng)程曲線圖可知,當(dāng)循環(huán)水泵流量為170m3/h時(shí),泵揚(yáng)程為H=23.4米。泵前水頭與泵揚(yáng)程之和39.7米轉(zhuǎn)化成5部分:
(1)剩余水頭H4=1.0m;
(2)孔板處局部水損H5=39.7-(H1+H2+H3+H4)=16.79m
根據(jù)DL/T5054—2016《火力發(fā)電廠汽水管道設(shè)計(jì)規(guī)范》,水管道節(jié)流孔板孔徑可按下式計(jì)算:
式中:dk——節(jié)流孔板的孔徑,mm;
G——通過(guò)孔板的流量,t/h;
ρ——水的密度,kg/m3;
Δp——孔板前后壓差,MPa.
取G=170t/h,ρ=水的密度1000kg/m3,Δp=0.1647MPa。
代入計(jì)算得,dk=71.7mm
孔板孔徑取70mm。
根據(jù)SGA系統(tǒng)手冊(cè),SGA系統(tǒng)介質(zhì)為常溫、常壓水。根據(jù)HG/T20570.15-2009《管路限流孔板的設(shè)置》,當(dāng)流體溫度小于3750C時(shí),計(jì)算得H=3.96mm,取孔板厚度為5mm。
5 調(diào)試驗(yàn)證
GB/T2624.2-2006《用安裝在圓形截面管道中的差壓裝置測(cè)量滿(mǎn)管流體流量第2部分:孔板》第5.1.8節(jié)規(guī)定:孔板孔徑d/D應(yīng)始終大于或等于0.10,小于或等于0.75。
0.1 GB/T2624.2-2006《用安裝在圓形截面管道中的差壓裝置測(cè)量滿(mǎn)管流體流量第2部分:孔板》第5.1.5節(jié)規(guī)定:孔板厚度應(yīng)大于0.005D,小于0.05D。 0.79mm=158×0.005=0.005D<5mm<=0.05d=158×0.05=7.9mm,滿(mǎn)足要求。 根據(jù)分析計(jì)算結(jié)果,現(xiàn)場(chǎng)在閥門(mén)至變徑管之間的DN150直管段上分別增加一個(gè)孔板孔徑d=70mm,孔板厚度H=5mm、材料為20碳鋼的孔板。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí),關(guān)閉分支閥門(mén),啟動(dòng)循環(huán)水泵,測(cè)得管道流量為約165m3/h,小于最大流量值Qmax=180m3/h,滿(mǎn)足要求,泵振動(dòng)、噪音值、電流也降到規(guī)定值以下。 6 結(jié)語(yǔ) 泵振動(dòng)超標(biāo)是核電站工藝系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中的常見(jiàn)現(xiàn)象。從設(shè)計(jì)的角度,需保證泵與其所在的管系設(shè)計(jì)相匹配,從而確保泵在允許的工況下運(yùn)行。希望設(shè)計(jì)人員做好泵與工藝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)銜接,以避免此類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。 參考文獻(xiàn) [1] DL/T5054-2016.火力發(fā)電廠汽水管道設(shè)計(jì)規(guī)范[S].2016. [2] G/T20570.15-2009.管路限流孔板的設(shè)置[S].2009. [3] GB/T2624.2-2006.用安裝在圓形截面管道中的差壓裝置測(cè)量滿(mǎn)管流體流量第2部分:孔板[S].2006.