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鍋爐飛灰可燃物高的原因及對策

2017-07-06 13:51:25李小崗劉瑞賀榮
山東工業(yè)技術(shù) 2017年12期
關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐

李小崗+劉瑞+賀榮

摘 要:陜西北元集團熱電分公司480t/h鍋爐飛灰含碳量由于受低氮燃燒改造、煤粉細度、煤質(zhì)變化、燃燒工況等諸多因素影響,鍋爐飛灰可燃物嚴重偏高,致使鍋爐燃燒效率降低。通過調(diào)整試驗,找出了降低飛灰可燃物的有效措施,提高了鍋爐機組經(jīng)濟性。

關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐;低氮燃燒改造;飛灰可燃物;燃燒調(diào)整

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.12.058

1 簡介

本文所研究項目為陜西北元化工公司的年產(chǎn)值百萬噸級的聚氯乙烯循環(huán)綜合利用項目,化工供熱所用鍋爐由華西能源工業(yè)股份有限公司制造,并配套有125MW汽輪發(fā)電機機組。此鍋爐的布置方式為自然循環(huán)∏型和單汽包室內(nèi)的形式,鍋爐采用緊身封閉方式能夠耐高溫高壓,而且燃燒形式采用四角切圓燃燒的方式,能夠?qū)崿F(xiàn)固態(tài)排渣的特點。

具體的布局方式如下:全輻射式大屏過熱器布置在有膜式水冷壁形成的爐膛上部;高溫過熱器布置在折焰角上方;低溫過熱器布置在水平煙道上;省煤器和空氣預熱器布置在尾部,并分別支撐在尾部構(gòu)架上。具體的布局要求如下:所有的過熱器均采用兩次混合,一次左右交叉,兩級噴水減溫的措施;鍋爐爐膛、過熱器均采用全懸吊結(jié)構(gòu),且區(qū)域內(nèi)需安裝有42個蒸汽吹灰器;低溫過熱器裝有8個長吹灰器、省煤器區(qū)域裝有12個脈沖吹灰器;整臺鍋爐布置一定數(shù)量的測量用孔,火焰監(jiān)視孔,看火孔和必要的檢修門孔。

具體的設置要求如下:鍋爐鋼架全部采用抗震要求為7級的鋼結(jié)構(gòu)設計。鍋爐中采用的制粉系統(tǒng)為中速磨煤機直吹式系統(tǒng),百葉窗式水平濃淡燃燒器被切向布置在四個角,火焰中心為Ф513.3的假想切圓。爐膛內(nèi)的煤粉進行燃燒后產(chǎn)生的煙氣的運動路徑為:首先經(jīng)過頂棚的高溫過熱器和全輻射式大屏過熱器,到達尾部的省煤器和空氣預熱器,然后進入煙道,經(jīng)過低溫過熱器,最后經(jīng)過電除、脫硫引風機進行除塵和脫硫處理,再由煙囪排入大氣中。

由于受鍋爐低氮燃燒改造、煤粉細度、煤質(zhì)變化、燃燒工況等諸多因素影響,№1、2、3、4鍋爐飛灰可燃物嚴重偏高,成為影響我廠鍋爐煤耗的主要因素,導致鍋爐效率低。由于我廠鍋爐的燃料為煤粉,飛灰的大小對于鍋爐效率的影響較大,飛灰每升高1%,將使發(fā)電煤耗升高約1.33g/kwh。所以降低飛灰可燃物對我廠經(jīng)濟運行有較大意義。

2 飛灰可燃物嚴重偏高原因分析

(1)煤種變化:北元集團熱電分公司燃煤差異大:煤質(zhì)不統(tǒng)一、配煤不均,且具有不穩(wěn)定的灰份、水份及發(fā)熱量等,使燃料在鍋爐內(nèi)不能完全燃燒。尤其是燃料中的灰份,它本身是不能燃燒的,含量過多還會阻礙其他可燃燒物質(zhì)與氧氣的接觸,影響可燃物質(zhì)的完全燃燒,因而導致產(chǎn)生的飛灰可燃物增多。

(2)煤粉細度:鍋爐運行中一般煤粉細度為R90=22%,2015年,燃用校核煤種時煤粉細度R90維持在18%~25%,2016年燃用混合煤種時煤粉細度R90維持在28%~40%,所以煤粉細度達到設計要求時更有利于煤粉的完全燃燒,保證煤粉細度符合設計要求是降低飛灰可燃物的有效措施。

(3)磨煤機一次混合風量大:通過試驗發(fā)現(xiàn)制粉系統(tǒng)運行時,磨煤機一次風混合風量較之前大,這樣會增加惰性氣體含量,影響煤粉的完全燃燒,因而導致產(chǎn)生的飛灰可燃物增多。

(4)鍋爐低氮燃燒改造后由于要控制鍋爐出口NOX在設計值220mg/m3,實際運行中各爐均不同程度地存在著風量不足的現(xiàn)象,且滿負荷時含氧量僅有2.0%~3.0%左右。風量不足會導致空氣供應不足,使爐膛內(nèi)的燃料因缺氧而無法進行完全燃燒,致使飛灰含碳量增加。總之,燃燒工況是影響飛灰可燃物的主要因素。

(5)一、二次熱風溫度偏低:2015年鍋爐脫硝改造時將省煤器管排左右各增加9組,導致一、二次熱風溫度低于設計值30℃左右,嚴重影響了制粉系統(tǒng)運行和鍋爐燃燒工況,導致飛灰可燃物升高。

(6)運行調(diào)整:由于我廠鍋爐低氮燃燒改造后主汽溫度基本達不到設計值,運行人員會提高火焰中心來保證其蒸汽參數(shù)滿足要求,這樣會推遲煤粉的著火時間,使燃燒時間縮短,導致產(chǎn)生的飛灰可燃物增多。

(7)其它因素:1)磨煤機出口風粉混合物溫度過低,僅有50~65℃,如此低的溫度將影響煤粉著火和一次風溫。2)制粉系統(tǒng)的熱工表計不準確,運行人員不能依據(jù)熱工表計來調(diào)整燃燒。

3 降低飛灰可燃物的措施

(1)提高設備的可靠性:每次機組維修時,便對增加的省煤器管排進行部分封堵,這樣可以提高一、二次熱風溫度,使之達到設計溫度值,以保證達到燃燒所需風溫和磨煤機出口風粉混合物溫度,進一步為煤粉著火和二次風助燃提供有利條件,燃燒工況良好,飛灰可燃物下降。

(2)煤粉細度:調(diào)整煤粉細度使之達到設計要求,并保證其均勻性,使煤粉能充分地與氧氣混合而進行完全燃燒,從而使飛灰可燃物數(shù)量下降。

(3)爐膛供氧量:給爐膛供應足夠的空氣量,使燃料與空氣更容易混合,有利于煤粉的完全燃燒,將會使飛灰可燃物數(shù)量降低。

(4)燃燒調(diào)整:通過對燃燒系統(tǒng)小風門的優(yōu)化,使飛灰可燃物從降低。適當開大燃盡風可以降低飛灰可燃物,同時在保證二次總風壓的條件下,本鍋爐使用縮腰式配風比均等式配風更具經(jīng)濟性。

4 結(jié)論

通過改進鍋爐燃燒系統(tǒng),降低煤粉細度,提高爐膛供氧量,優(yōu)化燃燒調(diào)整等措施,最終使我廠480t/h鍋爐的飛灰可燃物占比由7.5%降至5.3%,供電煤耗下降2.926g/kW·h。以我廠年發(fā)電量33億kw·h計算,四臺鍋爐每年節(jié)約標準煤約9655.8噸,大大提高了鍋爐機組的經(jīng)濟性,減少了鍋爐飛灰、SO2、NOX等的排放,既為我廠創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,又減少了污染物的排放。

參考文獻:

[1]中國動力工程學會主編.火力發(fā)電設備技術(shù)手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000(03).

[2]鍋爐燃燒原理及燃燒設備(水利電力部生產(chǎn)司)[S].

作者簡介:李小崗(1986-),男,陜西神木人,大專,助理工程師,主要研究為:煤粉鍋爐經(jīng)濟運行調(diào)整。

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