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省煤器分級改造對脫硝的影響分析

2017-07-18 16:49廖明華
山東工業(yè)技術(shù) 2017年14期

摘 要:脫硝系統(tǒng)所使用的催化劑必須在一定的溫度范圍內(nèi)才能有效,某電廠2X600MW機(jī)組,脫硝催化劑最低連續(xù)工作溫度不低于300℃,最高連續(xù)工作溫度不超過410℃,退出脫硝的溫度是300-410℃,當(dāng)機(jī)組在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),進(jìn)入脫硝的煙氣溫度經(jīng)常達(dá)不到300度,脫硝系統(tǒng)經(jīng)常退出,不能滿足環(huán)保要求,為達(dá)到脫硝投入率,滿足環(huán)保要求,某電廠對省煤器進(jìn)行分級改造,將省煤器部分進(jìn)水管改至脫硝系統(tǒng)出口處,提高脫硝入口煙溫,滿足在低負(fù)荷狀態(tài)下能正常投入脫硝系統(tǒng)。

關(guān)鍵詞:省煤器入口煙溫;給水溫度;脫硝投入率

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.14.039

0 前言

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,工業(yè)生產(chǎn)排放的廢水廢氣對環(huán)境的破壞越來越嚴(yán)重,為了治理環(huán)境,國家出臺新的排放標(biāo)準(zhǔn),環(huán)??己嗽絹碓絿?yán)格。而電力生產(chǎn)的產(chǎn)能過剩越來越嚴(yán)重,電廠機(jī)組需要維持較低負(fù)荷運(yùn)行,機(jī)組在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),脫硝入口煙氣溫度較低,脫硝系統(tǒng)經(jīng)常退出運(yùn)行,不能滿足環(huán)保要求。為了提高機(jī)組在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)脫硝入口煙氣溫度,必須對脫硝系統(tǒng)進(jìn)行改造。經(jīng)過對各種技術(shù)方案分析比較,省煤器分級改造方案比值得推薦,能有效提高機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)SCR入口煙氣溫度,保證機(jī)組在深度調(diào)峰時(shí)的脫硝投入率。

1 省煤器分級改造的方法

我公司脫硝裝置與主機(jī)同步建設(shè),由上海電氣石川島電站環(huán)保工程有限公司設(shè)計(jì)。采用SCR工藝,催化劑高含塵布置,設(shè)置2+1層催化劑(第3層為預(yù)留安裝空間),脫硝設(shè)計(jì)效率80%。SCR脫硝裝置采用蜂窩式中溫催化劑,按照催化劑廠家給定的技術(shù)要求,催化劑的正常運(yùn)行對反應(yīng)溫度滿足在300~410℃之間。SCR入口溫度過高,催化劑表面可能會結(jié)焦,改變氣孔結(jié)構(gòu),是反應(yīng)效率降低甚至失效,增加氨逃逸率。SCR入口溫度過低,在反應(yīng)過程中會產(chǎn)生硫酸氫氨,短期會產(chǎn)生逆反應(yīng),使煙氣中含有S03,氨氣等。

省煤器改造前鍋爐煙氣的流程(見下圖1)先經(jīng)過省煤器,出省煤器后進(jìn)入脫硝系統(tǒng),最后出脫硝系統(tǒng)進(jìn)入空預(yù)器。由于脫硝系統(tǒng)對入口煙氣溫度要求較高,特別是在低負(fù)荷時(shí),入口煙氣溫度達(dá)不到要求,是由于省煤器熱交換對煙氣降溫作用引起,所以想提高脫硝入口煙氣溫度,主要有以下幾種改造方案:1)省煤器分級改造,2)提高低負(fù)荷給水溫度,3)省煤器給水旁路,4)煙氣旁路。其中,煙氣旁路方案雖然改造成本低,運(yùn)行操作簡單,在高負(fù)荷下對鍋爐效率無影響,但在低負(fù)荷是會降低鍋爐效率,且如果長期不在低負(fù)荷運(yùn)行的話,旁路煙道的煙氣擋板長期處于關(guān)閉狀況,可能會積灰和卡澀,所以未選擇此方案。選擇省煤器分級改造方案,是由于此方案于改造前相比安全性沒有改變,也不會降低鍋爐整體效率,在設(shè)計(jì)合理的情況下,能降低排煙溫度,增加鍋爐效率,提高脫硝入口溫度。

結(jié)合機(jī)組實(shí)際的煙溫情況,按照設(shè)計(jì)煤種和實(shí)際燃燒的煤種,分別對省煤器分級改造進(jìn)行熱力計(jì)算,以確定省煤器受熱面的分級比例。并按照最不利煤種進(jìn)行核算,保證機(jī)組在冬季、夏季燃用最不利煤種等極端情況時(shí)脫硝裝置入口煙氣溫度都能滿足在240MW時(shí)入口煙氣溫度>310度,在BMCR工況時(shí)<400度的要求,同時(shí)確保鍋爐汽水系統(tǒng)和風(fēng)煙系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行。將原來的省煤器靠煙氣下游部分拆除,在脫硝反應(yīng)器后空預(yù)器入口前加入一部分省煤器受熱面,鍋爐給水先通過脫硝反應(yīng)器后的省煤器(一級省煤器),然后通過連管引入脫硝反應(yīng)器前的省煤器中,通過減少脫硝反應(yīng)器前的省煤器的吸熱量,到達(dá)提高脫硝反應(yīng)器進(jìn)口煙溫的目的,保證在低負(fù)荷下脫硝反應(yīng)器能正常投入運(yùn)行。

2 省煤器分級改造后的效果

省煤器分級改造前,我公司兩臺機(jī)組負(fù)荷在300MW左右時(shí),省煤器出口平均煙溫在300°C左右,但最低煙氣溫度均低于300°C,已不能滿足脫硝裝置的持續(xù)安全投運(yùn)的要求。隨著負(fù)荷的降低,省煤器出口的煙氣溫度也隨之進(jìn)一步降低,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷低于300MW時(shí),脫硝裝置無法投入運(yùn)行,NOX排放無法滿足環(huán)保要求,嚴(yán)重影響了電廠的生存和發(fā)展。省煤器分級改造后,提高了SCR入口煙溫,在負(fù)荷240MW時(shí),脫硝反應(yīng)器入口煙溫提高到310度以上,能滿足脫硝裝置的要求,在滿負(fù)荷工況時(shí),脫硝反應(yīng)器入口溫度在385℃左右,也能滿足脫硝裝置的溫度要求,徹底解決機(jī)組低負(fù)荷時(shí)脫硝裝置退出的問題。

3 省煤器分級改造后存在的問題

由于省煤器分級改造后,給水的水阻有所增加,在相同負(fù)荷下,改造后的給水母管壓力比改造前要大,給水泵的出力也比改造前大,所以在改造完成后需適當(dāng)調(diào)整給水調(diào)節(jié)參數(shù)。

省煤器改造完成后,在較高負(fù)荷時(shí),由于鍋爐爐管吹灰不及時(shí),有時(shí)脫硝入口煙溫會超過設(shè)定溫度400度,導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)退出。所以需要運(yùn)行人員根據(jù)負(fù)荷情況及時(shí)調(diào)整鍋爐吹灰,防止在高負(fù)荷時(shí)由于脫硝入口煙溫過高而退出脫硝。

4 結(jié)束語

通過省煤器分級改造,我公司兩臺機(jī)組脫硝裝置入口溫度能保證負(fù)荷在240MW~600MW都能滿足脫硝反應(yīng)溫度的設(shè)計(jì)要求,保證脫硝裝置能正常投入,滿足環(huán)保要求。

參考資料:

[1]孫克勤,鐘秦.火電廠煙氣脫硝技術(shù)及工程應(yīng)用[M].北京:化工出版社,2004.

[2]黎華敏,柏源.SCR系統(tǒng)在機(jī)組低負(fù)荷條件下運(yùn)行對策研究[J].電力科技與環(huán)保,2014,30(05):36-37.

作者簡介:廖明華(1982-),男,湖北仙桃人,研究方向:電廠熱控。

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