劉 娟,孫寶興,姜在勝,劉 華,周 勇
(三角輪胎股份有限公司,山東 威海 264200)
溴化丁基橡膠(BIIR)作氣密層,其低氣透性有助于保持輪胎氣壓穩(wěn)定,有利于降低輪胎滾動(dòng)阻力,提高燃料效率。BIIR良好的粘合性能和綜合性能有利于作無(wú)內(nèi)胎輪胎的氣密層和有內(nèi)胎鋼絲子午線輪胎的阻水層。
目前我公司巨型工程機(jī)械子午線輪胎的氣密層配方采用氯化丁基橡膠(CIIR)和天然橡膠(NR)并用的方式。由于巨胎在部分軟質(zhì)礦山(如煤礦)的使用時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10 000 h,當(dāng)前配方的氣密層氣密性略顯不足。為提高巨型工程機(jī)械子午線輪胎的氣壓保持率,同時(shí)適應(yīng)工作時(shí)間長(zhǎng)、使用環(huán)境惡劣等工作環(huán)境,在現(xiàn)有工藝條件下,開(kāi)發(fā)全BIIR氣密層配方,同時(shí)降低輪胎成本,以期增強(qiáng)巨胎產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
本工作研究全BIIR氣密層配方在巨型工程機(jī)械子午線輪胎中的應(yīng)用效果。
NR,SMR20,馬來(lái)西亞產(chǎn)品;BIIR,美國(guó)??松梨诨す井a(chǎn)品;CIIR,德國(guó)朗盛公司產(chǎn)品;炭黑N550,山東聯(lián)科新材料股份有限公司產(chǎn)品;炭黑N660,青島貝斯特科工貿(mào)有限公司產(chǎn)品。
生產(chǎn)配方:CIIR 80,NR 20,炭黑N550 30,均勻劑42MSF 3.5,辛基增粘樹(shù)脂SL1801 4,硫黃 1,促進(jìn)劑DM 2.5,其他 13。
試驗(yàn)配方:BIIR 100,炭黑N660 60,環(huán)保油4,均勻劑42MSF 10,增粘樹(shù)脂SP1068 10,促進(jìn)劑DM 1.5,其余均同生產(chǎn)配方。
XK-160型開(kāi)煉機(jī),上海橡膠機(jī)械廠產(chǎn)品;1.5 L密煉機(jī),德國(guó)克虜伯公司產(chǎn)品;GK255型和GK400型密煉機(jī),益陽(yáng)橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司產(chǎn)品;XLB-Q 400×400×2型平板硫化機(jī),上海第一橡膠機(jī)械廠產(chǎn)品;Instron 3367Q8137型拉力試驗(yàn)機(jī),美國(guó)Instron公司產(chǎn)品;MDR2000型硫化儀,美國(guó)阿爾法科技有限公司產(chǎn)品;BPDRRT5109.001型回彈儀,德國(guó)Gwick公司產(chǎn)品;DMA動(dòng)態(tài)粘彈譜儀,德國(guó)Cabo公司產(chǎn)品;橡膠疲勞龜裂試驗(yàn)機(jī),揚(yáng)州市精卓試驗(yàn)機(jī)械廠產(chǎn)品;低溫脆性試驗(yàn)機(jī),臺(tái)灣高鐵檢測(cè)儀器有限公司產(chǎn)品。
1.4.1 小配合試驗(yàn)
膠料在實(shí)驗(yàn)室1.5 L密煉機(jī)中采用兩段混煉工藝進(jìn)行混煉,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為45 r·min-1,一段混煉工藝為:生膠、小料→壓壓砣炭黑→壓壓砣芳烴油→壓壓砣排膠(115 ℃);二段混煉工藝為:一段混煉膠、促進(jìn)劑、硫黃壓壓砣壓壓砣→排膠。
1.4.2 大配合試驗(yàn)
膠料采用兩段混煉工藝進(jìn)行混煉。一段混煉在GK400N型密煉機(jī)中進(jìn)行,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為50 r·min-1,混煉工藝為:生膠、小料→壓壓砣→提壓砣→炭黑→壓壓砣提壓砣→環(huán)保油→壓壓砣提壓砣→壓壓砣→排膠(120~125 ℃);二段混煉在GK255N型密煉機(jī)中進(jìn)行,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為25 r·min-1,混煉工藝為:一段混煉膠、硫黃、促進(jìn)劑→壓壓砣提壓砣→壓壓砣提壓砣→壓壓砣→排膠(90~95 ℃)。
各項(xiàng)性能均按相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試。
小配合試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
表1 小配合試驗(yàn)結(jié)果
從表1可以看出:與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗(yàn)配方膠料的Fmax稍低,硫化速度相當(dāng);硫化膠的拉伸強(qiáng)度高0.1~1.5 MPa,拉斷伸長(zhǎng)率高85%~129%,撕裂強(qiáng)度高5~7 kN·m-1。
2.2.1 物理性能
為進(jìn)一步驗(yàn)證全BIIR氣密層配方的性能,在密煉車(chē)間進(jìn)行大配合試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
從表2可以看出:與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗(yàn)配方膠料的轉(zhuǎn)矩稍低,硫化速度稍慢;試驗(yàn)配方硫化膠老化前的拉伸強(qiáng)度高0.4~0.8 MPa,拉斷伸長(zhǎng)率高156%~170%,撕裂強(qiáng)度高4~5 kN·m-1;老化后拉伸強(qiáng)度高1.1 MPa,拉斷伸長(zhǎng)率高293%;從老化前后的物理性能來(lái)看,試驗(yàn)配方膠料的綜合物理性能較好,耐老化性能更好。
表2 大配合試驗(yàn)結(jié)果
2.2.2 氣密性
老化前后氣密性能如表3所示。
表3 膠料透氣系數(shù) cm2·(Pa·s)-1
從表3可以看出,老化前試驗(yàn)配方膠料透氣系數(shù)較生產(chǎn)配方膠料小3.753×10-14cm2·(Pa·s)-1,氣密性提高了42.8%,老化后試驗(yàn)配方膠料透氣系數(shù)較生產(chǎn)配方小3.49×10-14cm2·(Pa·s)-1,氣密性提高了39.9%,老化前后試驗(yàn)配方膠料的透氣系數(shù)均小于生產(chǎn)配方膠料,說(shuō)明試驗(yàn)配方膠料的氣密性?xún)?yōu)于生產(chǎn)配方膠料。
2.2.3 耐屈撓性能
老化前后的耐屈撓性能如表4所示。
從表4可以看出:老化前生產(chǎn)配方在累計(jì)屈撓2.375萬(wàn)次時(shí)最先出現(xiàn)針眼,試驗(yàn)配方在累計(jì)屈撓6.593 8萬(wàn)次時(shí)出現(xiàn)針眼,老化前試驗(yàn)配方出現(xiàn)針眼的累計(jì)屈撓次數(shù)較生產(chǎn)配方高4.218 8萬(wàn)次;老化后生產(chǎn)配方在累計(jì)屈撓1.25萬(wàn)次時(shí)最先出現(xiàn)針眼,試驗(yàn)配方在累計(jì)屈撓10.391 7萬(wàn)次時(shí)出現(xiàn)針眼,老化后試驗(yàn)配方的累計(jì)屈撓次數(shù)較生產(chǎn)配方高9.141 7萬(wàn)次。
表4 老化前后耐屈撓等級(jí)
2.2.4 低溫脆性試驗(yàn)
脆性溫度為在一定條件下試樣受沖擊產(chǎn)生破壞時(shí)的最高溫度。試樣規(guī)格為長(zhǎng)(25.0±0.5)mm×寬(6.0±0.5)mm×厚(2.0±0.3)mm。試驗(yàn)過(guò)程:測(cè)試前將試樣靜置于溫度(23±2)℃,相對(duì)濕度(65±5)%環(huán)境中48 h以上,在低于預(yù)計(jì)的無(wú)破壞最低溫度下開(kāi)始試驗(yàn),并每隔10 ℃做1組試驗(yàn),直至獲得最終無(wú)破壞為止。然后將低溫槽的溫度降低至已觀察到破壞的最高溫度,并逐漸升溫進(jìn)行試驗(yàn),升溫幅度為2 ℃,在每個(gè)溫度下進(jìn)行試驗(yàn),直到試驗(yàn)在某一溫度下獲得最終無(wú)破壞時(shí)為止,記錄該溫度做為脆性的極限溫度。
試驗(yàn)配方膠料的脆性溫度為-45.8 ℃,生產(chǎn)配方膠料的脆性溫度為-47.6 ℃,其中浸泡在酒精中5和30 min得到的結(jié)果相差無(wú)幾。本試驗(yàn)測(cè)出試驗(yàn)配方膠料與生產(chǎn)配方膠料脆性溫度相差1.8 ℃。
2.2.5 動(dòng)態(tài)力學(xué)性能
試驗(yàn)配方和生產(chǎn)配方膠料的損耗因子(tanδ)與溫度的關(guān)系曲線如圖1所示。
輪胎在使用中主要承受交變應(yīng)力作用,用動(dòng)態(tài)粘彈譜儀數(shù)據(jù)表征硫化膠的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能是研究輪胎膠料的重要手段。0 ℃時(shí)的tanδ值表征膠料抗?jié)窕阅埽渲翟酱罂節(jié)窕阅茉胶谩?0 ℃時(shí)的tanδ值表征膠料的滾動(dòng)阻力,其值越小滾動(dòng)阻力越低。從圖1可以看出,試驗(yàn)配方膠料的抗?jié)窕阅鼙壬a(chǎn)配方膠料要好。
圖1 膠料的tanδ-溫度曲線
使用試驗(yàn)配方膠料,按照正常施工壓延27.00R49規(guī)格巨胎氣密層,成型后氣密層接頭情況如圖2所示。從圖2可以看出,胎內(nèi)氣密層接頭處未出現(xiàn)撕裂情況。
圖2 氣密層接頭情況
2.4.1 耐久性測(cè)試
采用試驗(yàn)配方膠料試制27.00R49 TB526S巨型工程機(jī)械子午線輪胎,并對(duì)成品輪胎耐久性能進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果如表5所示。
從表5可以看出,試驗(yàn)配方試制的成品輪胎機(jī)床耐久時(shí)間較正常成品輪胎長(zhǎng)19 h,機(jī)床耐久時(shí)間延長(zhǎng)18%,耐久性能改善。
表5 成品輪胎耐久性測(cè)試結(jié)果
2.4.2 實(shí)際路試
2015年3月將7條規(guī)格為27.00R49 E4 T2A的試驗(yàn)氣密層成品輪胎與7條正常氣密層成品輪胎發(fā)往滿(mǎn)洲里銅鉬礦進(jìn)行路試,數(shù)據(jù)反饋如表6所示。
從表6可以看出,兩種成品輪胎使用情況良好,均未出現(xiàn)因氣密性差導(dǎo)致的輪胎失效,但試驗(yàn)配方試制的輪胎充氣頻次每月較正常生產(chǎn)輪胎少11次,充氣頻次下降36.7%,氣壓保持率優(yōu)于正常生產(chǎn)輪胎。
表6 成品輪胎路試結(jié)果
使用全BIIR氣密層膠料比正常生產(chǎn)膠料便宜0.99元·kg-1,每條27.00R49巨型工程機(jī)械輪胎能節(jié)約50元,用全BIIR氣密層膠配方在巨型工程機(jī)械輪胎中替代現(xiàn)有配方有一定的成本優(yōu)勢(shì)。
全BIIR氣密層膠與原配方膠料相比,物理性能有所提高;老化前的氣密性提高42.8%,老化后的氣密性提高39.9%;機(jī)床耐久時(shí)間提高18%;實(shí)際使用過(guò)程充氣頻次下降36.7%,成本降低。