劉勇偉,靳 政,申玉德
(風神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454003)
隨著能源需求與日俱增,礦藏開采規(guī)模逐漸增大,采礦設備不斷升級,大型礦用工程機械車輛應運而生。礦區(qū)用車由于工作環(huán)境較為惡劣,不僅坡度大、彎道多且作業(yè)負荷大、運距短、轉彎速度快,因此對輪胎性能要求高[1]。我公司自卸車輪胎胎面膠生熱高,胎體和胎面厚度大、花紋深、散熱性差,胎肩部位受高頻應力作用,熱量不斷積累,達到一定溫度后,致使膠料性能及橡膠-簾線間的粘合強度快速下降,導致輪胎肩空、脫層[2]。
胎面基部膠作為上層胎面和緩沖層的過渡部件,具有良好的強伸性能、耐熱性能,較低的生熱能夠有效降低輪胎熱量產(chǎn)生,減少基部膠與緩沖層之間脫空[3]。本工作以全天然橡膠體系、半有效硫化體系為基礎[4],通過調整炭黑用量、炭黑與白炭黑并用比來降低輪胎胎面基部膠的生熱、提高膠料的拉伸強度和耐老化性能[5]。優(yōu)選后的胎面基部膠配方應用于礦用斜交自卸車輪胎,以期達到提高產(chǎn)品的耐久性能,減少輪胎在使用過程中出現(xiàn)肩空、脫層現(xiàn)象的目的。
天然橡膠(NR),SMR 20,馬來西亞產(chǎn)品;炭黑N220,龍星化工股份有限公司產(chǎn)品;白炭黑,山東聯(lián)科白炭黑有限公司產(chǎn)品;偶聯(lián)劑TESPT,景德鎮(zhèn)宏柏化學科技有限公司產(chǎn)品;硫黃,偃師市寶隆化工有限公司產(chǎn)品;硫化劑DTDM,三門峽市邦威化工有限公司產(chǎn)品。
配方如表1所示。
表1 配方 份
Φ160 mm×320 mm型開煉機,廣東湛江機械廠產(chǎn)品;PN370型密煉機,意大利POMINI S.P.A公司產(chǎn)品;GK270型密煉機,益陽橡膠塑料機械集團有限公司產(chǎn)品;BR1.6 L密煉機,英國法雷爾公司產(chǎn)品;140 t平板硫化機,上海橡膠機械一廠產(chǎn)品;tensiTECH型電子拉力機,美國德寶公司產(chǎn)品;MDR2000型硫化儀和MV2000型門尼粘度計,美國阿爾法科技有限公司產(chǎn)品;壓縮生熱試驗儀,德國DOLI公司產(chǎn)品。
1.4.1 小配合試驗
膠料采用2段混煉工藝。一段混煉在1.6 L密煉機中進行,混煉工藝為:生膠→加壓 min1 炭黑和小料→加壓 min2 提壓砣/加壓 min2 排膠;二段混煉在開煉機上進行,混煉工藝為:一段混煉膠→硫黃和促進劑等→薄通3次→搗膠2次→下片。
1.4.2 大配合試驗
膠料采用3段混煉工藝。一段混煉在PN370型密煉機中進行,混煉工藝為:生膠、炭黑和小料→轉速50 r·min-1,反復提壓砣 min2 排膠;二段混煉工藝為:一段混煉膠返煉,轉速40 r·min-1→反復提壓砣 .min15 排膠;三段混煉在GK270型密煉機中進行,混煉工藝為:二段混煉膠、硫黃和促進劑等→轉速20 r·min-1,反復提壓砣,混煉min2開煉機搗膠2次→下片。
膠料各項性能均按相應國家標準進行測試。
2.1.1 硫化特性
小配合試驗膠料的硫化特性結果如表2所示。
表2 混煉膠的門尼粘度與硫化特性
從表2可以看出,隨著炭黑用量的減小,膠料Fmax和抗硫化返原率減小,膠料的門尼粘度、門尼焦燒時間、硫化速度基本相當,在不添加偶聯(lián)劑的情況下,添加少量白炭黑對膠料Fmax影響不大。
與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗配方膠料的FL略小,抗硫化返原率增大,門尼粘度和門尼焦燒時間基本相當,硫化速度略快。
2.1.2 物理性能
小配合試驗硫化膠物理性能如表3所示。
表3 小配合試驗硫化膠物理性能
從表3可以看出:隨著炭黑用量的減小,硫化膠的300%定伸應力減小,壓縮生熱降低,回彈值升高,除3#試驗配方之外,硫化膠的拉伸強度基本相當,達到30 MPa左右;并用白炭黑使得硫化膠拉斷永久變形增大、壓縮生熱提高。老化后硫化膠的拉伸強度、拉斷伸長率和撕裂強度較老化前減小,300%定伸應力增大,邵爾A型硬度基本不變。
綜合考慮膠料生熱、拉伸強度和耐熱氧老化性能,選擇2#試驗配方進行大配合試驗,并進行成品性能驗證。
2.2.1 硫化特性
大配合試驗混煉膠硫化特性結果如表4所示。
表4 混煉膠的門尼粘度與硫化特性
從表4可以看出,試驗配方膠料門尼粘度與生產(chǎn)配方基部膠相當,門尼焦燒時間延長,有利于加工安全性,硫化速度較生產(chǎn)配方基部膠略快,與小配合試驗結果一致,有利于改善硫化條件,降低胎面膠過硫程度。
2.2.2 物理性能
大配合試驗硫化膠物理性能結果如表5所示。
表5 大配合試驗硫化膠物理性能
從表5可以看出,試驗配方和生產(chǎn)配方硫化膠的大配合性能與小配合性能保持一致。老化前后試驗配方硫化膠拉伸強度的降低值相比生產(chǎn)配方基本相同,邵爾A型硬度、300%定伸應力、拉斷伸長率、撕裂強度的變化值小于生產(chǎn)配方的變化值,說明試驗配方硫化膠耐熱氧老化性能優(yōu)于生產(chǎn)配方硫化膠。
采用試驗配方試制12.00-24 E-4試驗輪胎,按照企業(yè)標準進行耐久性試驗,試驗結果如表6所示。
從表6可以看出,試驗的12.00-24 E-4輪胎耐久水平較生產(chǎn)輪胎耐久性能提升21%。
表6 成品輪胎耐久性試驗結果
耐久試驗后輪胎斷面照片如圖1所示。
圖1 耐久試驗后輪胎斷面照片
從圖1可以看出,生產(chǎn)輪胎基部膠損壞,而試驗輪胎基部膠未損壞,緩沖層簾布端點脫層。后續(xù)又在14.00-25 E-3和18.00-25 E-4等規(guī)格上進行試制并進行耐久試驗,試驗輪胎耐久水平分別較生產(chǎn)輪胎提升7%和10%。
在基部膠優(yōu)化過程中通過調整炭黑的用量、炭黑與白炭黑并用比,提高膠料的定伸應力、拉伸強度,降低生熱、改善耐老化性能,使基部膠與硫化后的掛膠簾布、胎面有較好的定伸匹配,進而減少輪胎在行駛過程中由于連續(xù)的變形產(chǎn)生的熱量積累,提高輪胎耐久性能。
最終選用37份炭黑N220、硫黃和硫化劑DTDM并用,使膠料拉伸強度達到30 MPa,抗硫化返原性能提升5%,固氏壓縮生熱降低2~3 ℃,成品輪胎耐久性能提升7%~20%。