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動態(tài)分離器在某電廠機組改造中的應用分析

2017-07-25 08:37馬龍信孫科賀軍鄭健華電電力科學研究院浙江杭州310030
發(fā)電技術(shù) 2017年3期
關(guān)鍵詞:粗粉制粉電耗

馬龍信,孫科,賀軍,鄭?。ㄈA電電力科學研究院,浙江杭州310030)

動態(tài)分離器在某電廠機組改造中的應用分析

馬龍信,孫科,賀軍,鄭健
(華電電力科學研究院,浙江杭州310030)

某電廠#2機組系300MW亞臨界機組,鍋爐采用單爐膛四角切圓燃燒方式,配倉儲制鋼球磨制粉系統(tǒng),大修期間對A/B/C三臺磨對應的粗粉分離器進行了改造,將原有的雙軸向粗粉分離器改為動態(tài)分離器。改造之后,粉煤的細度以及均勻性得到了較大改善,有利于煤粉的著火與燃燒。

制粉系統(tǒng);磨煤機出力;煤粉細度;均勻性;動態(tài)分離器

0 引言

隨著鍋爐燃燒技術(shù)和環(huán)境保護的需要,對鍋爐煤粉燃燒、煤粉細度提出了更高的要求。目前我國發(fā)電企業(yè)的磨煤機主要采用固定式離心分離器,這種分離器主要通過調(diào)節(jié)折向擋板開度,使再粉氣流改變流動方向而是氣粉流發(fā)生旋轉(zhuǎn)運動,在離心力和重力的作用下,使粗細顆粒實現(xiàn)分離。這種結(jié)構(gòu)的分離器分離出來的煤粉細度在磨煤機額定出力下,最多只能達到R90=18%,R200<2%,進一步提高煤粉細度的空間較小。由于該煤粉細度既不能滿足低揮發(fā)分無煙煤、貧煤點火既穩(wěn)燃的要求,也對從燃燒角度降低鍋爐N O x排放貢獻不大[1]。另外目前國內(nèi)由于煤炭資源緊張,很多電廠的煤源得不到及時保證,來煤情況復雜,磨煤機的生產(chǎn)出力嚴重不足。

在以上技術(shù)及市場背景下,為了獲得超細度煤粉和盡可能提高磨煤機現(xiàn)有出力的情況下,某電廠2號機組采用了“磨煤機動態(tài)旋轉(zhuǎn)分離器裝置”。2號機組的改造主要是對A、B、C三臺磨對應的粗粉分離器進行了改造,將原有的雙軸向粗粉分離器改成動態(tài)分離器。在一些旋轉(zhuǎn)式分離器研究模型的基礎(chǔ)上[2],針對2號機組中儲制粉系統(tǒng)動態(tài)分離器改造進行了相關(guān)研究。

1 動態(tài)分離器原理及結(jié)構(gòu)

傳統(tǒng)的靜態(tài)分離器,顆粒通過重力和速度以及切向擋板區(qū)域內(nèi)的繞流而實現(xiàn)。旋轉(zhuǎn)分離器中,對細度起主要影響的除了在擋板式分離器中的重力和速度外,還由于葉片的傾斜,使得氣體煤粉流能產(chǎn)生一定的漩渦使得離心場得以加強。將傳統(tǒng)擋板分離器的優(yōu)點應用到旋轉(zhuǎn)分離器的結(jié)構(gòu)設(shè)計中,更加有效和充分地利用離心分離和碰撞分離原理來進行粗細分離。

圖1 磨煤機動態(tài)分離器結(jié)構(gòu)圖

動態(tài)分離器主要組成部分:驅(qū)動裝置、轉(zhuǎn)子、靜止葉片、殼體以及其他附件。驅(qū)動裝置安裝在頂部,由變頻電機帶動齒輪減速機構(gòu)帶動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,變頻電機可通過頻率變化控制轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速。

2 改造效果

制粉系統(tǒng)在大修中,將A、B、C三臺磨對應的雙軸向粗粉分離器改為動態(tài)分離器。

(1)煤粉細度測量

保證磨的出力大于80%的條件下,對制粉系統(tǒng)的煤粉細度以及均勻性進行測量。

通過對比改造前后的煤粉細度與均勻性,可知道動態(tài)分離器對煤粉均勻性的改善較為顯著,煤粉均勻性由修前的0.8-1.0上升至1.4左右;同時煤粉細度也有一定幅度降低。

(2)動態(tài)分離器特性

保證磨煤機出力不變的前提下,以B磨為例,將動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速進行調(diào)節(jié),得出煤粉細度以及均勻性與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系。

表1 改造前后煤粉細度與均勻性

表2 動態(tài)分離器特性

圖2 動態(tài)分離器特性曲線

隨著動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速的提高,煤粉細度明顯減小,調(diào)節(jié)的范圍較大,在95r/min時,細度可達到9.728;同時均勻性增大,可達到1.5,動態(tài)分離器分離效果明顯。

(3)磨煤機最大出力試驗

分析動態(tài)分離器對磨煤機出力的影響,以A磨為例,進行了最大出力試驗。

給煤機的指令達到80%時,A磨的最大出力可達46.84t/h,磨煤機電流達到92.4A。而修前試驗中,以C磨為例進行的最大出力試驗,給煤機的指令也為80%,此時出力為58.68t/h,磨煤機電流為81.4A。動態(tài)分離器改造后,磨煤機的出力有一定下降。

(4)制粉系統(tǒng)電耗試驗

表3 改造后A磨最大出力試驗結(jié)果

表4 改造前C磨最大出力試驗結(jié)果

表5 大修后制粉系統(tǒng)電耗統(tǒng)計

表6 大修前制粉系統(tǒng)電耗統(tǒng)計

為了分析動態(tài)分離對制粉系統(tǒng)的電耗影響,故對磨煤電耗以及制粉電耗進行了統(tǒng)計。

動態(tài)分離器改造之后,制粉系統(tǒng)的電耗小幅升高。大修之前制粉系統(tǒng)的制粉單耗27-32k W·h/t之間,改造之后制粉單耗在30-33k W·h/t之間。相同的單位煤耗之下,制粉單耗增加了3k W·h/t左右。這主要是因為改造之后,制粉系統(tǒng)回粉量增加,磨煤單耗上升。

3 結(jié)語

磨煤機動態(tài)分離器改造后,運行人員可以根據(jù)煤質(zhì)的變化實時調(diào)整煤粉系統(tǒng),有利于鍋爐的穩(wěn)定高效燃燒。

(1)動態(tài)分離器對煤粉均勻性的改善較為顯著,煤粉細度與動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速存在良好的線性變化。

(2)動態(tài)分離器改造后,磨煤機的出力有一定降低。

(3)動態(tài)分離器改造之后,制粉系統(tǒng)的電耗小幅增加。

[1]曾漢才.大型鍋爐高效低N O x技術(shù)的研究[J].電站系統(tǒng)工程,1997,(6):40-44.

[2]孔文俊,等.MP S磨新型靜動葉結(jié)合組合式旋轉(zhuǎn)式煤粉分離器研究[J].熱能動力工程,1996,(3):75-80.

Application Analysis of Dynamic Separator in a Power Plant Unit Reformation

MA Long-xin,SUN Ke,HE Jun,ZHENG Jian
(Huadian Electric Powet Research Institute,Hangzhou 310030,China)

N O.2 unit o f one p o w er p lant i s a 300MW s u b critical unit.T h e b oiler a d o p t s t h e s in g le-f urnace、tan g ential circle com b u s tion met h o d an d t h e s tora g e s teel mill s y s tem.D urin g t h e o v er h aul p erio d,t h e coar s e p o wd er s e p arator s corre sp on d in g to t h e A/B/C mill s h a v e b een recon s tructe d.c h an g e d f rom T h e ori g inal d ual-a x i s coar s e p o wd er s e p arator to d ynamic s e p arator.A f ter t h e tran sf ormation,t h e f inene ss an d uni f ormity o f p ul v eri z e d coal h a v e b een g reatly im p ro v e d,wh ic h i s b ene f icial to t h e i g nition an d com b u s tion o f p ul v eri z e d coal.

millin g s y s tem;mill out p ut;mill f inene ss;uni f ormity;d ynamic s e p arator s

10.3969/J.ISSN.2095-3429.2017.03.011

T K223.25

B

2095-3429(2017)03-0040-03

2017-02-13

修回日期:2017-05-26

馬龍信(1985-),男,山東濟寧人,碩士,中級工程師,主要從事電站鍋爐的節(jié)能減排工作。

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