禹振國,龍沖云,鐘 強(qiáng)
(華能湖南岳陽發(fā)電有限責(zé)任公司,湖南 岳陽 414002)
超超臨界機(jī)組低溫省煤器布置方案及改造分析
禹振國,龍沖云,鐘 強(qiáng)
(華能湖南岳陽發(fā)電有限責(zé)任公司,湖南 岳陽 414002)
針對某電廠超超臨界直流鍋爐電除塵效率不達(dá)標(biāo)且排煙溫度高于設(shè)計值的現(xiàn)狀,提出采用在電除塵器進(jìn)口布置低溫省煤器的改造方案,以回收利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水。改造實施后,脫硫塔出口煙塵含量為6.1 mg/m3,機(jī)組發(fā)電煤耗下降了1.56 g/kWh,取得了良好的改造效果。
低溫省煤器;超低排放;鍋爐效率
某電廠6號鍋爐為哈爾濱鍋爐廠制造的超超臨界變壓運(yùn)行直流鍋爐,型號為HG-1795/26.15-PM4,采用П型布置、單爐膛、水平濃淡燃燒器、低NOX分級送風(fēng)燃燒系統(tǒng)、墻式切圓燃燒方式。鍋爐采用平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu),爐膛采用內(nèi)螺紋管垂直上升膜式水冷壁、帶再循環(huán)泵的啟動系統(tǒng)。
設(shè)計煤種采用鄭州貧煤、潞安貧煤和平頂山煙煤的混煤,按照70 %∶15 %∶15 %的配比;校核煤種1采用鄭州貧煤;校核煤種2采用鄭州貧煤和平頂山煙煤的混煤,按照50 %∶50 %的配比。
1.1 煙塵排放濃度不達(dá)標(biāo)
2014年9月,國家發(fā)改委、環(huán)保部、能源局聯(lián)合發(fā)文《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》,規(guī)定在基準(zhǔn)氧含量6 %的條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10 mg/m3,35 mg/m3,50 mg/m3。
根據(jù)國家要求,該電廠為了將6號機(jī)組打造成超低排放機(jī)組,安排了電除塵器效率摸底試驗。在試驗期間,因使用的煤種屬于較好煤種,灰分較低、硫分較高,有利于電除塵器的高效運(yùn)行。機(jī)組正常投運(yùn)時,除塵效率約99.70 %,低于設(shè)計效率保證值99.76 %;實測電除塵器平均出口煙塵排放濃度為64.8 mg/m3,煙囪出口煙塵排放濃度為18.8 mg/m3,高于最低排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.2 鍋爐排煙熱損失超設(shè)計值
6號鍋爐在綜合升級改造前進(jìn)行了鍋爐性能試驗,試驗報告指出修正后的鍋爐熱效率平均值為92.33 %,低于設(shè)計保證值92.60 %。引起鍋爐熱效率低的主要原因是:鍋爐實際摻燒煤種與設(shè)計煤種偏差大,排煙溫度高達(dá)150 ℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計值127 ℃,鍋爐實際排煙熱損失比設(shè)計值大。
2.1 低溫省煤器的作用
加裝低溫省煤器可提高電除塵器效率,其原理是:通過加裝低溫省煤器(主要采用汽機(jī)冷凝水與熱煙氣通過換熱器進(jìn)行熱交換,使得汽機(jī)冷凝水得到額外的熱量,以減小汽機(jī)冷凝水回路系統(tǒng)中低壓加熱器的抽汽量),使進(jìn)入電除塵器的煙氣溫度由常溫(120—150 ℃)下降到低溫(90—100 ℃,一般控制在酸露點(diǎn)以上)。由于排煙溫度下降,粉塵比電阻也下降(見表1),煙塵更易荷電和收集;由于煙氣溫度下降,進(jìn)入電除塵器的容積煙氣量相應(yīng)減少,煙氣流速降低,有利于提高電除塵效率;同時由于容積煙氣量減少,吸風(fēng)機(jī)的電耗也相應(yīng)降低。
2.2 布置方式
低溫省煤器常見的布置方式有3種:
(1) 布置在電除塵器進(jìn)口;
(2) 布置在脫硫吸收塔進(jìn)口;
(3) 按2級串聯(lián)布置,即將低溫省煤器分為2級,第1級布置在除塵器進(jìn)口,第2級布置在吸收塔進(jìn)口。
表1 粉塵比電阻 Ω·cm
考慮到方式(2)不能提高電除塵的效率,方式(3)系統(tǒng)較復(fù)雜,且凝結(jié)水系統(tǒng)改造工程量大、成本較高。經(jīng)綜合考慮,選用方式(1),低溫省煤器系統(tǒng)流程如圖1所示。
低溫省煤器安裝于電除塵器進(jìn)口喇叭前煙道內(nèi),1臺爐共4套,分A,B兩側(cè)對稱布置。低溫省煤器水側(cè)與原低加系統(tǒng)并聯(lián),即從大機(jī)軸封加熱器出口(8號低加入口)引出機(jī)組部分凝結(jié)水,通過2臺增壓泵(1臺運(yùn)行,1臺備用),分別送入電除塵前的4臺低溫省煤器,經(jīng)其加熱的凝結(jié)水再返回至低加系統(tǒng)。
2.3 主要設(shè)計參數(shù)
(1) 為確保煙氣溫度從150 ℃降至(90±1)℃,流經(jīng)該系統(tǒng)的平均煙氣流速應(yīng)小于9 m/s。
(2) 低溫省煤器采用順列管排,工質(zhì)逆流布置方式。根據(jù)低溫省煤器結(jié)構(gòu),對電除塵入口煙道進(jìn)行改造,采取措施減少換熱管外煙氣流阻,使煙氣流阻控制在引風(fēng)機(jī)要求范圍內(nèi)(不超過350 Pa),不影響引風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行。
(3) 控制換熱管內(nèi)的凝結(jié)水壓力損失<0.3 MPa,則凝結(jié)水泵不需要增壓改造。
(4) 采用耐磨、耐腐蝕材料,以滿足抗磨損、抗腐蝕的需求,保證低溫省煤器的使用壽命不低于20年。換熱管壁厚不小于5 mm,換熱器熱端管板采用20G、冷端管板采用ND鋼。低溫省煤器易磨損部位及導(dǎo)流、均流板,應(yīng)采取防磨措施;換熱管排入口處,應(yīng)增設(shè)2排假管防腐。
2015年,6號鍋爐低溫省煤器布置工程完成后,6號機(jī)組經(jīng)開機(jī)1次成功。在機(jī)組滿負(fù)荷工況下,低溫省煤器入口煙氣溫度144 ℃,出口煙氣溫度90 ℃,煙氣流阻200 Pa;低溫省煤器入口凝結(jié)水溫度71 ℃,出口溫度93 ℃,凝結(jié)水壓力損失0.2 MPa;電除塵器出口煙塵濃度下降為17.7 mg/m3,脫硫塔出口煙塵含量6.1 mg/m3,低于超低排放標(biāo)準(zhǔn),每年可減少粉塵排放量約330 t,節(jié)省煙塵排污費(fèi)約12萬元。
圖1 低溫省煤器系統(tǒng)流程
6號鍋爐大修和低溫省煤器布置工程完成后,鍋爐效率提高到92.78 %;600 MW工況下,低溫省煤器退出時熱耗修正值為7 588.13 kJ/kWh,低溫省煤器投入時平均熱耗修正值為7 546.2 kJ/kWh,約降低了42 kJ/kWh,降低機(jī)組發(fā)電煤耗約1.56 g/kWh (見表2)。按機(jī)組年利用小時5 000 h、標(biāo)煤單價600元/t計算,改造后可節(jié)約標(biāo)煤4 673 t/年,節(jié)省燃料費(fèi)約280萬元/年。脫硫吸收塔入口煙溫降至90 ℃,節(jié)約脫硫系統(tǒng)的工藝水耗量23 t/h,節(jié)約用水9.5萬t/年。
表2 6號鍋爐低溫省煤器的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析(管道效率按99 %計)
該電廠采用將低溫省煤器布置在電除塵器進(jìn)口的布置方案,回收利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水。布置工程實施后,脫硫塔出口煙塵含量為6.1 mg/m3,機(jī)組發(fā)電煤耗下降1.56 g/kWh。另外,還采取了低氮燃燒改造、脫硫擴(kuò)容改造等綜合措施,6號鍋爐煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度符合不高于10 mg/m3,35 mg/m3,50 mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)。2015年12月,經(jīng)湖南省環(huán)保廳確認(rèn),該電廠6號機(jī)組成為湖南省第1臺達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)的燃煤機(jī)組,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
1 馬金祥,陳 軍.低溫省煤器在火力發(fā)電廠中的優(yōu)化設(shè)計[J].華電技術(shù),2016,38(7):15-19.
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2016-09-12;
2016-12-09。
禹振國(1981—),男,工程師,主要從事火電廠集控運(yùn)行和節(jié)能監(jiān)督工作,email:zgszqkw@163.com。
龍沖云(1969—),男,專工,主要從事鍋爐設(shè)備技術(shù)管理工作。
鐘 強(qiáng)(1981—),男,工程師,主要從事鍋爐設(shè)備技術(shù)管理和技術(shù)改造工作。