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中國(guó)硫磺造粒技術(shù)應(yīng)用與展望

2017-08-08 00:14呂欽文王國(guó)才鄧龍龍
石油化工應(yīng)用 2017年7期
關(guān)鍵詞:造粒機(jī)造粒鋼帶

王 建,馬 馳,呂欽文,王國(guó)才,鄧龍龍,林 杭

(1.中國(guó)石油寧夏石化分公司,寧夏銀川 750021;2.中國(guó)石油克拉瑪依石化分公司,新疆克拉瑪依 834000;3.中國(guó)石油廣西石化分公司,廣西欽州 535000;4.中國(guó)石化荊門(mén)分公司,湖北荊門(mén) 448000;5.中國(guó)石油慶陽(yáng)石化分公司,甘肅慶陽(yáng) 745000;6.中國(guó)石化中原油田普光分公司天然氣凈化廠,四川達(dá)州 636156)

中國(guó)硫磺造粒技術(shù)應(yīng)用與展望

王 建1,馬 馳2,呂欽文3,王國(guó)才4,鄧龍龍5,林 杭6

(1.中國(guó)石油寧夏石化分公司,寧夏銀川 750021;2.中國(guó)石油克拉瑪依石化分公司,新疆克拉瑪依 834000;3.中國(guó)石油廣西石化分公司,廣西欽州 535000;4.中國(guó)石化荊門(mén)分公司,湖北荊門(mén) 448000;5.中國(guó)石油慶陽(yáng)石化分公司,甘肅慶陽(yáng) 745000;6.中國(guó)石化中原油田普光分公司天然氣凈化廠,四川達(dá)州 636156)

20世紀(jì)90年代及以前,我國(guó)煉油廠規(guī)模普遍不大,加工原油硫含量也較低,因此硫磺裝置規(guī)模不大,大部分生產(chǎn)能力在5 000 t/a以下。同時(shí),受前蘇聯(lián)硫磺標(biāo)準(zhǔn)影響,當(dāng)時(shí)國(guó)標(biāo)對(duì)固體硫磺產(chǎn)品水含量控制非常嚴(yán)格。在這樣的大環(huán)境下,鋼帶造粒技術(shù)于20世紀(jì)90年代開(kāi)始從國(guó)外引進(jìn)進(jìn)入我國(guó)并開(kāi)始在我國(guó)大范圍使用。進(jìn)入21世紀(jì)以后,隨著硫磺裝置規(guī)模越來(lái)越大,原油硫含量越來(lái)越高,以及人們對(duì)安全生產(chǎn)環(huán)境的要求越來(lái)越高,國(guó)內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)了滾筒造粒和濕法造粒技術(shù),本文通過(guò)6家石化公司硫磺裝置技術(shù)人員從實(shí)際使用出發(fā),對(duì)國(guó)內(nèi)目前的三種硫磺造粒技術(shù)應(yīng)用情況進(jìn)行對(duì)比總結(jié),并對(duì)新的形勢(shì)下,硫磺造粒工藝的發(fā)展方向作出展望。

硫磺造粒;鋼帶造粒;滾筒造粒;濕法造粒

1 概述

2011年4月,國(guó)家發(fā)改委修訂并發(fā)布了新的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》,其中對(duì)于節(jié)能減排方面的支持力度進(jìn)一步加大,鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行脫硫升級(jí)改造,對(duì)于硫化物排放的要求越來(lái)越嚴(yán)格,體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)節(jié)能減排的決心。降低硫化物排放的有效途徑是將硫化物還原成硫單質(zhì),因此,國(guó)家通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)加大節(jié)能減排的過(guò)程中,相應(yīng)的硫磺產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增加。

隨著原油劣質(zhì)化越來(lái)越嚴(yán)重,含硫和高硫原油比重的增加導(dǎo)致了硫磺回收裝置產(chǎn)能逐步提升,安全及環(huán)境的意識(shí)逐漸增強(qiáng),及用戶(hù)要求的提高,硫磺成型機(jī)的各類(lèi)選擇也發(fā)生了極大變化。

從1965年國(guó)內(nèi)第一套硫磺回收裝置于四川東溪天然氣田投產(chǎn)至今,我國(guó)已經(jīng)建成200多套硫磺回收裝置,其中70%分布在煉油廠。21世紀(jì)以前,我國(guó)幾乎所有硫磺造粒設(shè)備均選擇鋼帶造粒。進(jìn)入21世紀(jì)后,隨著硫磺產(chǎn)量增加,人們安全意識(shí),成本控制,人員配置等要求越來(lái)越高,開(kāi)始出現(xiàn)滾筒及濕法造粒設(shè)備。而對(duì)比之下,鋼帶造粒工藝劣勢(shì)越來(lái)越明顯。截止2016年底,在新上硫磺裝置造粒設(shè)備選型中,幾乎所有的企業(yè)都直接將鋼帶排除在外,主要以濕法和滾筒2種造粒工藝為選擇目標(biāo)??死斠朗?016年底投產(chǎn))新建10 000 t/a硫磺,造粒設(shè)備選型為濕法造粒(單套6 t/h);山東萬(wàn)通石化30 000 t/a,造粒設(shè)備為濕法造粒(單套5 t/h);大連恒力石化654 000 t/a硫磺造粒,造粒設(shè)備選型為濕法造粒(2套40 t/h);廣西石化設(shè)計(jì)260 000 t/a,工藝選型為滾筒造粒(2套15 t/h);蘭州石化兩套30 000 t/a硫磺,造粒設(shè)備選型為滾筒造粒(單套 15 t/h)。

硫磺造粒工藝選擇的這些變化,反應(yīng)出國(guó)內(nèi)硫磺造粒市場(chǎng)的方向?qū)l(fā)生巨大變化[1,2]。

2 鋼帶硫磺造粒機(jī)應(yīng)用介紹

回轉(zhuǎn)帶式冷凝造粒成型裝置(以下簡(jiǎn)稱(chēng)鋼帶機(jī))是利用物料的低熔點(diǎn)特性,對(duì)尚處于可流動(dòng)的熱融態(tài)物料,依據(jù)其不同溫度下的黏度變化范圍,通過(guò)特殊的布料裝置,將熔融料快速、均勻地滴落在其下方勻速移動(dòng)的鋼帶上。在鋼帶下設(shè)有向上噴淋冷卻及回水裝置,使均布在鋼帶上面的熱融態(tài)物料在被輸送至卸料端的過(guò)程中,同時(shí)得到冷卻、固化,從而達(dá)到固化及成型的目的。

圖1 工作原理圖

根據(jù)物料性質(zhì)和使用要求,布料裝置可選擇斷續(xù)滴下、連續(xù)出條及全寬度溢流等不同的操作方式或機(jī)構(gòu),以形成半球狀、條狀及片狀產(chǎn)品。工作原理圖(見(jiàn)圖1)。

2.1 鋼帶機(jī)運(yùn)行條件

造粒效果主要受造粒機(jī)處理量,物料進(jìn)料溫度、布料器、加熱罩溫度,布料器物料的輸送壓力或流量,布料器轉(zhuǎn)速、鋼帶的轉(zhuǎn)速及相互之間的速度匹配,布料器沿軸線水平度,布料器與鋼帶之間的間距等因素影響。若操作參數(shù)不當(dāng),操作過(guò)程可能出現(xiàn)以下現(xiàn)象:

(1)出現(xiàn)造粒品拖小尾巴或呈長(zhǎng)圓形狀態(tài)。

(2)物料滴落鋼帶后,成型顆粒之間相互粘連。

(3)布料器沿軸線(即寬度方向)布料不均,一端顆粒偏大、一端顆粒偏小。

由于影響造粒效果的因素較多,操作調(diào)整較為困難,影響硫磺的造粒效果,導(dǎo)致造粒成型效果難以保證。造粒機(jī)單機(jī)產(chǎn)量小,可調(diào)節(jié)范圍??;有時(shí)迫于生產(chǎn)壓力,造粒機(jī)超負(fù)荷后,布料器容易出現(xiàn)堵塞或液硫成片狀,造粒效果不好。

2.1.1 鋼帶機(jī)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 鋼帶機(jī)動(dòng)密封點(diǎn)較多、滾筒下方的水槽或防塵簾等部位,容易出現(xiàn)液硫溢出現(xiàn)象,造成硫磺板結(jié)現(xiàn)象,需要定時(shí)進(jìn)行人工清理,硫磺粉塵多且導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)硫磺氣味較大,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及環(huán)境造成安全隱患。

2.1.2 易損件清單及材料費(fèi)用 造粒機(jī)以動(dòng)設(shè)備為主,維護(hù)困難、維護(hù)成本較高。

2.1.3 循環(huán)水鋼帶下部水槽硫磺需定期清理 由于鋼帶液硫溢出至循環(huán)水鋼帶下部水槽,導(dǎo)致水槽內(nèi)循環(huán)水回流不暢,易堵塞循環(huán)水回流水槽。因此需定期對(duì)水槽硫磺進(jìn)行定期清理,按要求每月清理一次。

2.1.4 脫模劑水槽定期補(bǔ)脫模劑并清理硫磺凝塊 每周對(duì)脫模劑水槽補(bǔ)充脫模劑約20 kg,每天硫磺包裝完成后需對(duì)脫模劑水槽中溢流出的硫磺凝塊進(jìn)行清理。

3 滾筒硫磺造粒機(jī)應(yīng)用介紹(以國(guó)產(chǎn)15 t/h為例)

液硫泵連續(xù)均勻地把儲(chǔ)存在液硫儲(chǔ)罐(池)內(nèi)的液態(tài)硫磺(經(jīng)過(guò)濾器后)送入轉(zhuǎn)筒造粒機(jī)中(以下簡(jiǎn)稱(chēng)滾筒機(jī)),液態(tài)硫磺通過(guò)噴嘴被連續(xù)均勻地噴出,小液滴噴在被抄板抄起的粉料簾上,與粉料黏結(jié)成粒并因自身重力而下落,小顆粒硫磺在下落過(guò)程中被同向安裝的霧化冷卻水噴淋降溫,固化成球形顆粒,最終落入圓筒下部被抄板再次抄起,反復(fù)被液態(tài)硫磺包裹和被霧化冷卻水降溫。在這樣連續(xù)不斷的霧化噴射-降溫固化-包裹的過(guò)程中,硫磺顆粒逐漸長(zhǎng)大,并形成Φ2 mm~8 mm(理論值)球狀顆粒。隨著硫磺顆粒量的增加,造粒轉(zhuǎn)筒中的料位逐漸超過(guò)限高堰板而被排出轉(zhuǎn)筒,然后送入成品定量包裝工序(見(jiàn)圖2)。

同時(shí),硫磺造粒過(guò)程中產(chǎn)生的尾氣(空氣、水蒸氣、硫磺粉塵、升華硫、微量的二氧化硫和硫化氫)送入水膜除塵器中,經(jīng)過(guò)水洗合格后排入大氣;硫磺粉塵被再回收;污水進(jìn)裝置公用污水井系統(tǒng)。其除塵效率達(dá)99.9%以上,排出的尾氣可達(dá)標(biāo)排放。

3.1 滾筒機(jī)運(yùn)行條件

(1)轉(zhuǎn)筒溫度控制在130℃左右,溫度太高將直接影響造粒效果。

(2)轉(zhuǎn)筒里液硫粘壁需要定期清理。

(3)液硫噴頭有時(shí)會(huì)堵塞,需要進(jìn)行不定期清理。

圖2 RDG轉(zhuǎn)筒造粒機(jī)的工藝布置圖

(4)尾氣設(shè)定溫度過(guò)高,高壓水噴頭堵塞,液硫噴入壓力、溫度過(guò)高,均易造成物料粘壁。

(5)尾氣除塵系統(tǒng)沉淀池要定期換水,進(jìn)行對(duì)池底硫粉進(jìn)行清理(大約一周一次),防止水酸性太大腐蝕設(shè)備,且每周清理池底有50 kg~80 kg的硫粉。

(6)尾氣除塵系統(tǒng)抽濕風(fēng)機(jī)葉片進(jìn)行定期清理,抽濕風(fēng)機(jī)排出口會(huì)有少許硫粉飄出,影響環(huán)境。

(7)對(duì)地面漏出的硫磺顆粒及粉末進(jìn)行每班清理。

3.2 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境

現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境運(yùn)行噪音偏大,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)達(dá)93分貝,遠(yuǎn)高出85分貝的標(biāo)準(zhǔn),粉塵實(shí)測(cè)0.07 mg/m3,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)6 mg/m3標(biāo)準(zhǔn)。

3.3 滾筒機(jī)常見(jiàn)故障

(1)生產(chǎn)能力較難達(dá)到設(shè)計(jì)值,以15 t/h滾筒機(jī)為例,當(dāng)生產(chǎn)能力超過(guò)12 t/h,就會(huì)出現(xiàn)液硫在滾筒中粘壁嚴(yán)重,導(dǎo)致滾筒出現(xiàn)振動(dòng)。振動(dòng)對(duì)轉(zhuǎn)筒兩邊拖輪軸承及齒輪造成較大沖擊,大大的降低了軸承的使用壽命。

(2)生產(chǎn)顆粒不均勻,大小不一,最大直徑大約超過(guò)2.5 cm以上,這也是造成滾筒機(jī)振動(dòng)偏大這一常見(jiàn)故障的重要原因之一。

(3)液硫噴管進(jìn)滾筒處密封不好,有液硫沿著液硫管線長(zhǎng)期滲漏出來(lái),造成設(shè)備衛(wèi)生難清理。

(4)轉(zhuǎn)筒排出口至傳送帶處經(jīng)常有硫磺顆粒及粉末漏出,造成地面衛(wèi)生差。

(5)轉(zhuǎn)筒造粒機(jī)前液硫過(guò)濾器設(shè)計(jì)不好,清理更換不方便。

(6)尾氣除塵系統(tǒng)抽濕風(fēng)機(jī)葉片粘接硫粉后就會(huì)出現(xiàn)劇烈振動(dòng),損壞軸和軸承,需要定期清理葉片硫粉。

(7)硫磺夾套噴淋管?chē)婎^異常噴淋,造成粒形不好。

4 濕法硫磺造粒機(jī)應(yīng)用介紹

液硫泵將液硫送至硫磺成型機(jī)頂部后,進(jìn)入成型盤(pán),并經(jīng)分布器孔眼滴入到下方溫度為55℃~65℃的工藝?yán)渌?,在水中沉降并進(jìn)一步冷卻成球狀顆粒,沉積到成型罐底部。成型罐中的進(jìn)水方向與液硫滴珠沉降的方向相反,保證了液硫滴珠在溫度較低的水中慢慢冷卻固化成硫顆粒。硫顆粒沉積于成型罐底部,顆粒的高度由成型罐排放口處的硫顆粒高度控制閥門(mén)控制。載荷檢測(cè)器監(jiān)測(cè)成型罐中硫顆粒的質(zhì)量,通過(guò)硫顆粒高度控制閥門(mén),保持所需硫顆粒高度。硫顆粒與水一起排離成型罐后,在重力作用下,進(jìn)入振動(dòng)篩,除去粒徑較小的細(xì)粉硫磺和水,得到成品硫磺,其含水量低于2%,粒徑小于2 mm的所含比例小于2%。成品硫磺顆粒由皮帶輸送機(jī)構(gòu)外輸裝袋或裝車(chē)外輸。

振動(dòng)脫水篩脫出的水、來(lái)自成型罐的溢流回水及從螺旋輸送器脫出的水進(jìn)入熱水槽由水力旋流進(jìn)料泵泵入水力旋流分離器脫除水中的細(xì)粉硫,脫除細(xì)粉硫后的凈水自水力旋流分離器上部流到凈水槽,凈水槽中被凈化后的熱水(不含細(xì)粉硫)由冷卻塔進(jìn)料泵泵入冷卻塔,冷卻后的水靠重力作用流入冷水槽,成型罐進(jìn)水泵將冷水槽內(nèi)冷卻水泵入成型罐,冷水槽補(bǔ)水通過(guò)液位控制閥保持冷水槽正常液位(見(jiàn)圖3)。

圖3 濕法硫磺成型裝置示意圖

從振動(dòng)篩過(guò)篩下來(lái)的細(xì)粉硫磺和水經(jīng)落料口通過(guò)管道傳送到熱水槽進(jìn)行匯集,細(xì)粉硫在管道中流動(dòng)的動(dòng)力由兩部分提供:一是通過(guò)振動(dòng)篩分離出水的流動(dòng)攜帶細(xì)粉硫流向熱水槽;二是通過(guò)落料口管線上的振動(dòng)電機(jī)給管線振動(dòng)產(chǎn)生振動(dòng)力迫使細(xì)粉硫向熱水槽移動(dòng)。匯集到熱水槽的水和細(xì)粉硫由水力旋流進(jìn)料泵打入水力旋流分離器,排放至細(xì)粉硫料斗/螺旋輸送器,經(jīng)滑道至細(xì)粉硫再熔器,在細(xì)粉硫再熔器中和來(lái)自液硫池的液硫由0.6 MPa蒸汽加熱共熔后由再熔硫磺輸送泵泵入液硫池。

4.1 濕法硫磺造粒機(jī)運(yùn)行條件

(1)濕法造粒機(jī)成型箱水溫控制在70℃以下,硫磺均可正常成型,但考慮到硫磺產(chǎn)品顆粒在振動(dòng)篩上的蒸發(fā)脫水,因此適當(dāng)?shù)奶岣叱尚拖渌疁兀ㄒ话憧刂圃?5℃~65℃),將有利于降低硫磺產(chǎn)品水含量。

(2)濕法造粒機(jī)分布器(成型盤(pán))需定期清理,若連續(xù)24 h運(yùn)行一般15 d清理1次(取決于物料的干凈程度)。

(3)因濕法硫磺造粒機(jī)以靜設(shè)備為主,動(dòng)設(shè)備較少,且動(dòng)設(shè)備(振動(dòng)篩,離心水泵)較簡(jiǎn)單,日常維護(hù)只需按通用設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)即可。

4.2 濕法硫磺造粒機(jī)常見(jiàn)故障

濕法硫磺造粒系統(tǒng)構(gòu)件以靜設(shè)備為主,動(dòng)設(shè)備較少,且動(dòng)設(shè)備選用通用設(shè)備,可靠性較高,故障率較低,設(shè)備本體一般不會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題。但是受物料及人為操作的因素將產(chǎn)生以下兩個(gè)主要問(wèn)題:

4.2.1 受上游影響 當(dāng)液硫帶雜質(zhì)較多(如積碳),且分布器清理不及時(shí),將會(huì)造成分布器孔眼堵塞,造成硫磺顆粒效果差(如顆粒大小不一、粘連、含水量大等),細(xì)粉增多。部分小噸量造粒機(jī)出于成本考慮,未設(shè)置液硫液位報(bào)警,當(dāng)分布器堵塞嚴(yán)重,巡線操作工又未及時(shí)發(fā)現(xiàn)時(shí),液硫存在溢出分布器進(jìn)入成型箱凝固成大塊料的可能,此時(shí),需要停機(jī)清理。

4.2.2 受操作影響 當(dāng)水溫控制過(guò)低時(shí)(如水溫低于40℃),硫磺顆粒含水量將上升;當(dāng)水溫控制過(guò)高時(shí)(如水溫高于65℃),硫磺顆粒冷卻效果變差,顆粒將出現(xiàn)粘連,影響產(chǎn)品美觀和含水量。

5 總結(jié)與展望

5.1 總結(jié)

目前三種造粒工藝在國(guó)內(nèi)均得到了不同程度的使用。相較之下,自2009年濕法造粒設(shè)備首次在普光投產(chǎn),2012年滾筒造粒設(shè)備首次在荊門(mén)開(kāi)車(chē)成功之后,近8年來(lái)國(guó)內(nèi)濕法和滾筒造粒工藝發(fā)展迅速,已經(jīng)占據(jù)了幾乎所有的新上硫磺造粒市場(chǎng)。在此,對(duì)3種工藝作個(gè)簡(jiǎn)單對(duì)比。

5.1.1 大環(huán)境 規(guī)?;陌l(fā)展將成為煉油行業(yè)的必由之路,未來(lái)煉油企業(yè)大的吃小的,強(qiáng)的吃弱的在全球范圍內(nèi)將成為一種趨勢(shì),規(guī)模型的多元化及煉化一體化將成為煉油行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。隨著加工能力的變大,劣質(zhì)及高含硫原油的比例也將增加,硫磺裝置處理量將不斷增大,對(duì)應(yīng)的硫磺成型設(shè)備的處理能力要求也將越來(lái)越大。目前國(guó)內(nèi)鋼帶成型工藝處理能力為1.5 t/h~6 t/h,滾筒造粒處理能力為 8 t/h~25 t/h,濕法造粒處理能力為5 t/h~90 t/h,相比之下滾筒造粒和濕法造粒在處理量方面有巨大的優(yōu)勢(shì)。

5.1.2 顆粒形狀 傳統(tǒng)鋼帶機(jī)產(chǎn)品形狀為片狀,滾筒和濕法造粒機(jī)為圓球狀,在穩(wěn)定性、美觀、運(yùn)輸?shù)谋憷苑矫妫髢烧邇?yōu)于鋼帶機(jī)。而在顆粒的大小均勻程度方面,濕法機(jī)為2 mm~6 mm,滾筒機(jī)為2 mm~12 mm,濕法機(jī)在均勻程度方面占優(yōu)。

5.1.3 含水量 鋼帶機(jī)因硫磺顆粒本身不與水接觸,所以顆粒產(chǎn)品本身水含量非常低,通常小于0.1%。滾筒造粒水含量范圍為0.1%~0.5%,濕法造粒產(chǎn)品水含量范圍為1%~1.5%(不考慮增加干燥系統(tǒng))。三種造粒工藝均滿(mǎn)足國(guó)標(biāo)GBT 2449.1-2014工業(yè)硫磺固體產(chǎn)品中優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)。

5.1.4 生產(chǎn)環(huán)境,安全環(huán)??紤] 相較滾筒和濕法造粒機(jī),鋼帶機(jī)因與水不接觸且本身產(chǎn)品為片狀、干燥易碎,所以造粒產(chǎn)房?jī)?nèi)粉塵較大,操作環(huán)境相對(duì)惡劣。在運(yùn)輸安全上,因濕法和滾筒造粒粉碎度較底(為2%~2.5%),而鋼帶產(chǎn)品粉碎度較高(6%以上),且含水量低,相較之下,濕法和滾筒產(chǎn)品在運(yùn)輸上比鋼帶更安全可靠。在部分發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū),固體硫磺運(yùn)輸要求水含量不得低于2%,以保證運(yùn)輸安全。隨著人們對(duì)安全環(huán)保的要求越來(lái)越高,濕法造粒因其水下造粒的工藝優(yōu)勢(shì),及滿(mǎn)足國(guó)標(biāo)的情況下,產(chǎn)品本身含少量水便于運(yùn)輸,在以后的發(fā)展中,優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越大。

5.1.5 成本 在運(yùn)行成本上,鋼帶因自身的處理量、動(dòng)設(shè)備備件及壽命等因素,成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于滾筒和濕法,這也是近幾年鋼帶在硫磺造粒市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退的原因。而滾筒和濕法相比較之下,濕法因動(dòng)設(shè)備較少,冷卻水可循環(huán)使用而較滾筒更為節(jié)能。

5.2 展望

在目前的大環(huán)境下,原油含硫量越來(lái)越高,煉油廠加工量越來(lái)越大,硫磺產(chǎn)量也將越來(lái)越大,而人們的環(huán)保意識(shí),安全意識(shí)越來(lái)越強(qiáng),對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來(lái)越高,鋼帶造粒工藝在硫磺領(lǐng)域劣勢(shì)將越來(lái)越大,市場(chǎng)占有率將呈斷涯式下滑,并逐步被滾筒和濕法兩種造粒工藝取代。滾筒造粒目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備與國(guó)際先進(jìn)水平還有一定差距,但其處理量范圍、可靠性、經(jīng)濟(jì)性較鋼帶造粒有較大提升,在年產(chǎn)70 000 t以下的硫磺裝置中擁有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。濕法造粒工藝因其良好的經(jīng)濟(jì)性能,5 t/h~90 t/h的處理量可選擇范圍,安全的操作及產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)境,均勻飽滿(mǎn)的產(chǎn)品外觀,在未來(lái)的硫磺造粒市場(chǎng)中將突顯出巨大的優(yōu)勢(shì)。在年產(chǎn)70 000 t以上的硫磺造粒市場(chǎng)中,濕法造粒工藝相對(duì)滾筒和鋼帶造粒工藝占據(jù)壓倒性?xún)?yōu)勢(shì);在年產(chǎn)70 000 t以下的硫磺造粒市場(chǎng)中,濕法和滾筒造粒工藝各有千秋,并將不斷的擠壓鋼帶造粒的市場(chǎng)。

[1] 朱春凱.全球煉油行業(yè)發(fā)展新方向[J].中國(guó)石化,2015,(3):49-51.

[2] 王建,黃金剛,吳昊,等.濕法硫磺成型顆粒效果分析[J].石油化工應(yīng)用,2016,35(3):140-142.

國(guó)家級(jí)科研課題稀土順丁橡膠在獨(dú)石化試驗(yàn)成功

6月16日,獨(dú)山子石化窄分布稀土順丁橡膠連續(xù)聚合中試試驗(yàn)完成,標(biāo)志著這一國(guó)家級(jí)科研課題取得階段性研究進(jìn)展。

據(jù)了解,這項(xiàng)課題是根據(jù)客戶(hù)需要開(kāi)發(fā)研究的。窄分布稀土順丁橡膠是生產(chǎn)綠色高性能輪胎的重要原料,因國(guó)內(nèi)順丁橡膠裝置開(kāi)工率偏低,每年有近20萬(wàn)噸的窄分布順丁橡膠需要進(jìn)口,是國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)。為有效實(shí)施化工新產(chǎn)品高端化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,獨(dú)山子石化長(zhǎng)期堅(jiān)持稀土順丁橡膠高效催化劑及系列新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作,在窄分布稀土順丁橡膠連續(xù)聚合中試試驗(yàn)過(guò)程中,催化劑活性高、聚合平穩(wěn)受控,聚合物關(guān)鍵指標(biāo)經(jīng)檢測(cè)符合要求,產(chǎn)品門(mén)尼黏度、相對(duì)分子質(zhì)量分布等指標(biāo)均達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。

通過(guò)此次連續(xù)聚合中試試驗(yàn),驗(yàn)證了催化劑體系及制備工藝對(duì)催化活性及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響規(guī)律,為獨(dú)石化今后工業(yè)化試驗(yàn)方案的確定提供了技術(shù)支持。

(摘自中國(guó)石油報(bào)第6868期)

TQ125.11

A

1673-5285(2017)07-0006-05

10.3969/j.issn.1673-5285.2017.07.002

2017-06-19

王建,男(1987-),四川內(nèi)江人,2009年畢業(yè)于西南石油大學(xué)機(jī)械工程及自動(dòng)化專(zhuān)業(yè),工程師,現(xiàn)任職于中國(guó)石油寧夏石化公司,從事煉油廠硫磺回收裝置設(shè)備管理工作,郵箱:unin@qq.com。

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