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“世越”號打撈柔性氣囊設(shè)計(jì)方案

2017-08-09 00:16楊鵬王偉平蔣巖汪有軍
航海 2017年4期

楊鵬 王偉平 蔣巖 汪有軍

摘要:2017年3月22日,沉沒1 077天的“世越”號在上海打撈局590天的緊張施工下緩緩浮出水面,舉世矚目。以側(cè)臥的姿態(tài)從44m水深整體打撈出水重達(dá)萬噸的沉船被稱作世界打撈史上的奇跡。在“世越”號打撈項(xiàng)目最關(guān)鍵的船頭起吊過程中,為了建立足夠的浮力,除了在難船外部安裝橡膠浮筒、鋼質(zhì)打撈浮筒等助浮設(shè)備外,新發(fā)明的內(nèi)置柔性氣囊發(fā)揮了關(guān)鍵的作用。本文從試驗(yàn)的角度對內(nèi)置氣囊的開發(fā)過程進(jìn)行詳細(xì)介紹。

關(guān)鍵詞:“世越”號 整體打撈 柔性氣囊 浮力建立

1 概述

2014年4月16日,韓國載有476人的“世越”號客輪在全羅南道珍島郡海域發(fā)生浸水事故后沉沒。該事故造成304人死亡,142人受傷,9人下落不明。為尋找9名遇難者遺骸并調(diào)查客輪沉沒原因,2015年4月22日,韓國政府決定打撈“世越”號。通過激烈的國際競標(biāo),上海打撈局和韓國海洋工程公司在全球25家頂級打撈公司組成的7個聯(lián)合體競標(biāo)中憑借鋼梁托底這一人性化施工方案脫穎而出。為了在難船船底安裝33根托底鋼梁,根據(jù)施工方案,需要將難船船首吊起到10m高度。由于難船在海底的凈重為7 000多噸,考慮到船體結(jié)構(gòu)較弱,為了盡可能減少集中受力和彎矩,在吊船首過程中必須想盡一切辦法來增加船首的自浮力和外部浮力。

除艙室充氣、外掛浮筒等常規(guī)助浮措施之外,為了充分利用船體內(nèi)部的空間,通過各種試驗(yàn)和分析,我們開發(fā)出了一種柔性的內(nèi)置助浮氣囊,該氣囊在“世越”號打撈工程難船吊首過程中發(fā)揮了重大的作用。

2設(shè)計(jì)試驗(yàn)

2.1理論設(shè)計(jì)

根據(jù)需要,內(nèi)置氣囊的內(nèi)外壓差上下限有兩個因素來決定:

(1)為了保證內(nèi)置氣囊充滿,能夠提供最大的浮力,內(nèi)外壓差必須大于某個閾值,該閾值即為氣囊上下方壓差的最大水頭壓差,這是氣囊內(nèi)外壓差的下限。

(2)由于氣囊的質(zhì)量輕,材料薄,氣囊本體有一定的強(qiáng)度限制,這決定了氣囊的內(nèi)外壓差不能超過某個閾值,這是氣囊內(nèi)外壓差的上限。設(shè)計(jì)的氣囊長度為10m,直徑為2m,為保證內(nèi)置氣囊始終充滿,氣囊的內(nèi)外最小壓差約為1bar。考慮一定的余量,氣囊的材料要保證其材質(zhì)最少能夠承受1.5bar的內(nèi)外壓差。

參考?xì)饽颐善さ南嚓P(guān)理論,氣囊的計(jì)算適用蒙皮計(jì)算公式。

蒙皮計(jì)算公式:

其中P為氣囊內(nèi)向氣囊外的壓力;

和是蒙皮曲面在X、Z方向上的曲率半徑,單位為m;

和為蒙皮張力系數(shù),單位為N/m。

假設(shè)氣囊為筒狀,,則

由此可見,氣囊的筒體部分橫向張力與氣囊的曲率半徑成正比。氣囊越大,承受同樣的內(nèi)外壓差P,對材料的強(qiáng)度要求越高?;诖斯?,我們可以通過小樣試驗(yàn)大致估算氣囊的爆破強(qiáng)度,從而大大提高氣囊試驗(yàn)的效率,減小氣囊試驗(yàn)的成本。

氣囊計(jì)劃安裝在“世越”號難船的船艙內(nèi),舷側(cè)由于有很多結(jié)構(gòu)物而高低不平,因此要求氣囊具備一定的抗穿刺性能??紤]到需要潛水員進(jìn)入船體安裝氣囊,要求氣囊重量輕且柔性好,便于在難船中安裝布放。另外,氣囊要有一定的強(qiáng)度,保證其不因囊體內(nèi)外差壓過大而破裂。針對以上的要求,我們進(jìn)行了多方面的有針對性的試驗(yàn)以保證最終設(shè)計(jì)方案的可靠。

2.2穿刺試驗(yàn)

為了提高氣囊的穿刺性能,我們采用了一種新型高分子復(fù)合材料作為內(nèi)置氣囊制作本體材料,該材料為聚氨酯和改進(jìn)型超高分子量聚乙烯纖維織物的復(fù)合材料,該材料具有極強(qiáng)的抗拉性能,普通的剪刀很難剪斷。此外,在材料外表噴涂一種得到成熟應(yīng)用的聚脲材料,從而大大增強(qiáng)本體的抗穿刺性能。針對穿刺試驗(yàn),我們做了若干個Φ40cm x80cm小樣(見圖2.1所示),在小樣的外表分別噴涂0.6mm、1.0mm厚度的聚脲。穿刺試驗(yàn)方法:將氣囊小樣放入如圖2.2所示40cm x40cm的一個矩形鐵框中,框中的一側(cè)開孔并安裝固定螺桿,之后對氣囊小樣注水增壓,加壓過程為逐步加壓,每加壓一段時間,暫停加壓,觀察氣囊的狀態(tài)后,再進(jìn)行加壓。加壓時除了查看氣囊螺桿頂壓處的狀況,也要注意氣囊的密封性能,觀察氣囊是否存在滲水、漏水的情況。

圖2.1試驗(yàn)氣囊小樣尺寸圖

圖2.2試驗(yàn)氣囊試驗(yàn)框架

試驗(yàn)通過鐵框上固定螺桿伸出的長度判斷氣囊抗穿刺能力。試驗(yàn)的最大的壓力為0.4bar,選用的螺桿直徑為10mm,試驗(yàn)的氣囊噴涂聚脲厚度分別為0.6mm,1mm。

試驗(yàn)開始后,通過高壓水泵向試制的氣囊小樣里注水。氣囊慢慢變飽滿,螺桿端部開始接觸氣囊,隨著氣囊內(nèi)壓變大,氣囊螺桿接觸位置周邊的凹陷區(qū)域范圍越來越小,當(dāng)內(nèi)壓達(dá)到0.4bar時停止沖壓,查看氣囊破裂情況。如果氣囊破裂,則記錄此時螺桿長度;如果氣囊未破裂則卸掉氣囊的內(nèi)壓,加長螺桿長度,再次進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)測得的結(jié)果見表2.1,通過試驗(yàn)可知,聚脲的厚度的增加能夠顯著改善氣囊的抗穿刺性能,在氣囊的外表噴涂一定厚度的聚脲材料,則可以復(fù)合出一種抗穿刺的高強(qiáng)度材料以滿足氣囊的設(shè)計(jì)需要。

2.3抗壓試驗(yàn)

2.3.1 試驗(yàn)1

氣囊的抗壓性能也是氣囊關(guān)注的特性之一。試驗(yàn)時對氣囊進(jìn)行持續(xù)沖壓,通過壓力表來測量氣囊爆破時的壓力值,觀察破裂形式便于后續(xù)研究。

試驗(yàn)結(jié)果顯示爆破壓力為2.5bar,破裂形式為氣囊端部材料本體焊接位置出現(xiàn)撕裂。材料的熱合焊縫強(qiáng)度較弱,材料搭接焊縫需要進(jìn)行改進(jìn)。

由于我們希望能夠做直徑2m左右的氣囊,根據(jù)氣囊表面張力與曲率半徑的反比關(guān)系,要實(shí)現(xiàn)氣囊承受1.5bar的壓差,氣囊小樣最小能承受7.5bar的壓差。由此可知,氣囊的抗壓性能還需改進(jìn)。

2.3.2 試驗(yàn)2

總結(jié)試驗(yàn)1的經(jīng)驗(yàn),我們改進(jìn)了材料本體接口焊縫的焊接形式,加強(qiáng)了復(fù)合材料的材料強(qiáng)度,改變氣囊小樣的尺寸至110cm X Φ50cm,氣囊的結(jié)構(gòu)形式變?yōu)殡p層套裝形式。通過測試,氣囊的抗壓能力達(dá)到10.5bar。氣囊的破裂形式見圖2.5。

結(jié)合試驗(yàn)小樣的尺寸及氣囊爆破的試驗(yàn)壓力,3m氣囊的換算壓力為1.75bar。滿足1.5bar要求。在氣囊爆破之前,氣囊的水密性良好,不存在滲水、漏水的情況出現(xiàn)。

2.4綜合試驗(yàn)

結(jié)合穿刺試驗(yàn)和爆破試驗(yàn)的測試結(jié)果,在內(nèi)置氣囊成品生產(chǎn)之前,我們做了尺寸為10mxΦ2.5m的雙層氣囊耐壓試驗(yàn)。測試所用鋼框內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式按照“世越”號船體內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。保證與內(nèi)置氣囊接觸的鋼結(jié)構(gòu)形式、尺寸與“世越”號內(nèi)部船體一致。從而較真實(shí)的模擬氣囊在船體內(nèi)的受壓狀況以檢測氣囊的抗穿刺性能和耐壓性能。如圖2.6所示,實(shí)尺寸氣囊的綜合試驗(yàn)設(shè)施。氣囊置于一個大的鋼框內(nèi),鋼框下四角各固定一個重塊,使鋼框與重塊的重力大于氣囊提供的浮力。實(shí)驗(yàn)前將氣囊充滿并固定在鋼框上,并為氣囊接上充氣管。試驗(yàn)時,將鐵框鋼絲掛鉤吊機(jī)上,并將氣囊內(nèi)壓加到0.5bar,之后將鐵框吊放入水,之后通過連接到氣囊充氣管上的壓力表檢測氣囊內(nèi)壓。由于氣囊端頭安裝有0.5bar的泄壓閥,當(dāng)氣囊內(nèi)外壓差超過0.5bar時,氣囊的泄氣閥開始泄氣,氣囊內(nèi)外壓差始終保持不變。

通過測試,氣囊的抗穿刺性能和耐壓性能得到了再次驗(yàn)證,氣囊的工作性能良好,能夠滿足設(shè)計(jì)要求。之后,對氣囊的固定纜繩、充氣閥組進(jìn)行了改進(jìn)之后,氣囊的設(shè)計(jì)確定并投入生產(chǎn)。

2016年7月28日,交通運(yùn)輸部上海打撈局成功實(shí)施將難船船首吊離海底10m并成功實(shí)施安裝18根鋼梁。在此過程中安裝在難船中的27只內(nèi)置氣囊成功提供了約800t浮力,該浮力沿著難船船體分布,有效地保護(hù)了難船船體受到大的集中載荷和集中彎矩。為保護(hù)難船結(jié)構(gòu),減少船首吊力起到了關(guān)鍵的作用。

3 總結(jié)

高分子復(fù)合材料內(nèi)置柔性氣囊的設(shè)計(jì)是一個創(chuàng)新,該氣囊在打撈行業(yè)中的第一次使用比較成功,雖然在設(shè)計(jì)上還有考慮不周的情況,但是該氣囊的發(fā)明在打撈行業(yè)中為助浮開辟了第二戰(zhàn)場。該柔性氣囊重量輕、柔性大、材料強(qiáng)、抗穿刺,在相對復(fù)雜的難船船艙內(nèi)也可以保證完整性并提供較大的浮力。隨著該氣囊設(shè)計(jì)的不斷完善,工藝的成熟未來該高分子復(fù)合材料氣囊一定會在更多領(lǐng)域得到更為廣泛的應(yīng)用。

參考文獻(xiàn):

[1]飛艇氣囊壓力與蒙皮張力的估算,王文雋等,《宇航學(xué)報(bào)》第28卷第5期.