王國剛
(威海拓展纖維有限公司,威海 264200)
碳纖維上漿工藝的自動化改進(jìn)
王國剛
(威海拓展纖維有限公司,威海 264200)
介紹一種可替代人工的全新碳纖維自動化上漿工藝,由真空取料、自動配料、料液循環(huán)供給及料液液位檢測等環(huán)節(jié)組成,料液的循環(huán)補(bǔ)給采用了智能型PI控制算法進(jìn)行控制,整套上漿工藝流程通過PLC進(jìn)行自動控制,包括電機(jī)及各類閥門及檢測裝置。此系統(tǒng)可完全替代傳統(tǒng)的人工上漿工藝,且在碳纖生產(chǎn)過程中增強(qiáng)了生產(chǎn)安全性,節(jié)省人力提高效率得同時也提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。
碳纖維;上漿液;智能PI控制;恒溫;穩(wěn)定;自動配料
碳纖維的上漿是碳纖維生產(chǎn)的最后工藝,所謂上漿就是把漿液(sizing)均勻附著在碳纖維的表面上。上漿的穩(wěn)定性和均勻性是影響碳纖維質(zhì)量的關(guān)鍵一環(huán),漿液能在每根單碳纖維絲表面形成一層薄薄的皮膜,使碳纖維在深加工中不起毛,且集束性好,耐磨性好,開纖和擴(kuò)幅好,與基體樹脂的潤濕性好,相親相容,界面粘結(jié)牢固,可有效傳遞載荷,是連接碳纖維與基體樹脂之間的橋梁。
本系統(tǒng)應(yīng)用前的配料上漿方法是兩名工人配合將各種物料分別用桶多次稱量,然后人工將物料提到混合釜上方從進(jìn)料口加入混合釜中,然后操作斷路器啟動電機(jī),開始攪拌,攪拌均勻反應(yīng)完成后,手動打開放料閥,把物料放入緩沖罐中待用,這種混合均勻反應(yīng)完成的物料稱為上漿液(sizing);漿液放入生產(chǎn)線上的上漿槽內(nèi),碳纖維從上漿槽漿液中穿過,完成上漿工藝,由于碳纖維在經(jīng)過上漿液時,上漿液會附著在碳纖維上產(chǎn)生消耗,上漿液液位會慢慢降低,上漿槽液位變低時,由人工感官判斷,從緩沖罐放入一定量的上漿液,這樣操作無法實(shí)時跟蹤精確控制,會人為造成液位忽高忽低,嚴(yán)重影響上漿質(zhì)量;同時跟蹤檢測到一年四季氣候的變化,即環(huán)境溫度的變化也會影響上漿質(zhì)量。
生產(chǎn)線上的上漿槽裝置,如圖1所示。緩沖罐里的上漿液通過管道放入液位槽,液位槽中有部分浸入上漿液的導(dǎo)絲輥,碳纖維通過導(dǎo)絲輥進(jìn)入上漿液浸潤上漿。
此時影響上漿質(zhì)量有3個因素:一是上漿槽的液位變化,要控制在90%±2,另一個是上漿液在液位槽中相對靜止容易形成沉淀,第3個是環(huán)境溫度也很大程度影響上漿液的粘度,溫度要恒定在25°C±2,以上3個因素要嚴(yán)格控制在參數(shù)和要求范圍內(nèi),才能保證上漿液的穩(wěn)定和上漿的質(zhì)量,進(jìn)而保證碳纖維的質(zhì)量。
針對以上工藝進(jìn)行論證和討論,繼而進(jìn)行設(shè)計(jì)改造。
圖1 上漿槽裝置
2.1 系統(tǒng)組成
本配料上漿系統(tǒng)由以下單元構(gòu)成:控制系統(tǒng)單元、配料稱重單元、混合攪拌單元、儲液攪拌單元、真空供給單元、恒溫循環(huán)水系統(tǒng)、上料循環(huán)單元和液位控制單元。
2.2 控制系統(tǒng)
控制單元含控制電柜,內(nèi)部含有斷路器、接觸器、繼電器、開關(guān)電源、變頻器、濾波器、PLC、觸摸屏等電氣元件,通過航空插頭連接器連接電纜,與現(xiàn)場電氣設(shè)備連接(電機(jī)、電磁閥、調(diào)節(jié)閥,超聲波液位檢測等),進(jìn)行控制、數(shù)據(jù)采集與反饋,使控制系統(tǒng)防護(hù)等級達(dá)到IP55以上的等級。觸摸屏為主操作單元,屏上顯示整個配料上漿系統(tǒng)全局圖,每個單元都可以通過點(diǎn)選相應(yīng)圖標(biāo)來進(jìn)入功能選項(xiàng)區(qū),來進(jìn)行監(jiān)視和控制。
2.3 技術(shù)方案
我們采取真空吸取的方法,把物料輸送到高位稱重配料罐內(nèi)進(jìn)行稱重計(jì)量。如圖2所示,真空單元主要由真空泵9和一個真空緩沖罐8構(gòu)成,兩臺真空泵一備一用,當(dāng)出現(xiàn)故障時可以即時切換保證配料正常運(yùn)行。真空泵抽吸真空緩沖罐內(nèi)空氣形成負(fù)壓,真空緩沖罐頂部有管路通往配料罐A和B,為其提供上料所需的負(fù)壓。真空緩沖罐頂部有真空度檢測與控制P,入口有真空電磁閥V0,當(dāng)真空緩沖罐的真空度達(dá)到設(shè)定值,則PLC會控制真空馬達(dá)9停止運(yùn)轉(zhuǎn),將電磁閥V0關(guān)閉,封閉儲罐防止真空度跌落,達(dá)到節(jié)能目的;當(dāng)開始使用或者真空度下跌到設(shè)定值時,PLC則控制啟動真空馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn),同時打開電磁閥V0。
A、B和C料罐配有精確的稱重系統(tǒng)、專用配料控制器和稱重模塊,精度可達(dá)到0.01kg。配料罐A、B為料液罐,配料罐C為純水罐,每個配料罐底部安裝四個稱重模塊進(jìn)行精確稱重計(jì)量,稱重模塊數(shù)據(jù)傳送到控制柜上的稱重控制器上,料罐上方真空管及進(jìn)料管都裝有電磁閥門,下方出料管也各裝有電磁閥門進(jìn)行放料開關(guān)控制,電磁閥下方管路接入位于配料罐下方的混合罐3,混合罐上方安有攪拌電機(jī)進(jìn)行攪拌,混合罐3下方出料口管路分為兩路,一路為清洗維修使用的排放廢料管路,通過手動閥門控制排放到廢料回收池,另一路通過電磁閥門控制通往下方的上漿液緩沖罐。
圖1中上漿液在泵→閥門C→上漿液緩沖罐→閥門F→閥門D,形成循環(huán),保證漿液不能形成沉淀;泵→調(diào)節(jié)閥B→上漿槽→閥門E→閥門D形成循環(huán),通過超聲波液位檢測變送器與調(diào)節(jié)閥B,共同組成負(fù)反饋PI(比例積分)控制,精確調(diào)節(jié)上漿槽的液位。
在控制柜上有遠(yuǎn)程電源啟動按鈕,按動此按鈕,啟動電源,約10秒左右的系統(tǒng)自檢后,觸摸屏正常顯示,這時操作觸摸屏,點(diǎn)擊真空泵電機(jī)圖標(biāo)M1(M2),打開電機(jī)操作界面,點(diǎn)擊“開”按鈕,真空泵電機(jī)開始運(yùn)轉(zhuǎn),此時可以在同一界面設(shè)定電機(jī)工作頻率,對應(yīng)真空緩沖罐中的負(fù)壓設(shè)定值P,真空泵抽取真空緩沖罐內(nèi)空氣形成負(fù)壓,當(dāng)真空度P檢測到已達(dá)到設(shè)定要求的上限值時,電機(jī)M1(M2)會自動停止運(yùn)行,進(jìn)氣閥V0會自動關(guān)閉,當(dāng)真空度P降到設(shè)定的下限值時,電機(jī)M1(M2)會自動啟動,進(jìn)氣閥門V0也會自動打開,從而保證真空緩沖罐內(nèi)負(fù)壓的供給。
點(diǎn)擊屏幕上配料罐圖標(biāo)A,進(jìn)入自動配料頁面(每個配料罐對應(yīng)一個配料界面),設(shè)定好所需料液重量,點(diǎn)擊“開始”,此時控制器PLC會先給出指令控制配料罐上端真空閥V2打開,將配料罐抽成真空,當(dāng)真空度達(dá)到,控制器給出第二個指令將進(jìn)料管口的電磁閥V1打開,此時開始進(jìn)料,當(dāng)稱重模塊檢測到進(jìn)入的物料重量已達(dá)到設(shè)定數(shù)值,控制器會自動將進(jìn)料口閥門V1和真空閥V2快速關(guān)閉。以此類推,其他兩個B和C配料罐進(jìn)料也是相似原理。
當(dāng)三個ABC配料罐均已加好料,控制器PLC會自動識別加料完成信號,接著給出控制信號將配料罐下方各自的出料閥門、上方的排空閥(消除真空)及混合釜上方進(jìn)料閥門都打開,配料罐內(nèi)的料液由于重力作用自動流入混合釜內(nèi),配料罐稱重顯示清零后說明出料完成,控制器給出信號控制上述打開的閥門關(guān)閉,然后啟動攪拌電機(jī)M5進(jìn)行混合攪拌。
當(dāng)攪拌時間達(dá)到要求,控制器繼續(xù)控制攪拌電機(jī)停止運(yùn)行并將混合釜下方閥門V14打開,反應(yīng)混合充分的料液即上漿液流入緩沖罐內(nèi)備用。
圖2 真空配料裝置
如圖2所示,操作觸摸屏,點(diǎn)擊調(diào)節(jié)閥B圖標(biāo),進(jìn)入液位控制畫面,畫面有調(diào)節(jié)閥B開度和液位高低設(shè)定對話框,有調(diào)節(jié)閥B開度和液位反饋的實(shí)時顯示數(shù)據(jù),畫面還有PI(比例積分)的自學(xué)習(xí)功能按鈕,啟動自學(xué)習(xí)功能,系統(tǒng)會根據(jù)工況自動尋找最佳的PI(比例積分)參數(shù),減少人為干預(yù),達(dá)到自動精確控制。并且,自學(xué)習(xí)完成后,PI參數(shù)自動顯示在屏幕上,方便控制。如果需要手動,則點(diǎn)擊畫面上的PI按鈕即可。
完成自學(xué)習(xí)功能后,設(shè)定好所需液位,有效PI功能,超聲波液位變送器A會檢測液位數(shù)值,并將數(shù)值實(shí)時傳送給控制器PLC,控制器將實(shí)時數(shù)據(jù)和設(shè)定液位數(shù)值進(jìn)行比較,當(dāng)實(shí)時液位大于設(shè)定值,控制器發(fā)出指令將調(diào)節(jié)閥B減小開度或關(guān)閉,當(dāng)實(shí)時液位小于設(shè)定值,(圖1),控制器發(fā)出指令,調(diào)節(jié)閥B開度增大,補(bǔ)充上漿液到液位槽,維持恒定液位高度。
本系統(tǒng)為一種改進(jìn)的碳纖維上漿工藝,是PI(比例積分)控制,屬于智能型的控制功能。PLC控制器會根據(jù)實(shí)際液位數(shù)值與設(shè)定值之間差值大小來控制調(diào)節(jié)閥B開度的大小,當(dāng)實(shí)際數(shù)值遠(yuǎn)低于設(shè)定值時,調(diào)節(jié)閥B會被控制全開,當(dāng)實(shí)際數(shù)值逐漸接近設(shè)定值時,調(diào)節(jié)閥B開度也會跟隨逐漸變小,直至實(shí)際值與設(shè)定值相等時,調(diào)節(jié)閥B也會完全關(guān)閉。環(huán)境溫度的變化會影響上漿液的穩(wěn)定性,因此上漿槽設(shè)計(jì)加裝夾層(如圖1所示),夾層中通入恒溫水,溫度控制在25°C±2范圍內(nèi),位于恒溫水槽中的水,夏天通過冷凍機(jī)冷卻,冬天通過流體加熱器加熱,保證液位槽內(nèi)的漿液溫度維持恒定,不超過25°C±2范圍。
此上漿系統(tǒng),系統(tǒng)解決了碳纖維上漿工藝問題,保證碳纖維的質(zhì)量,為碳纖維的應(yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),產(chǎn)品合格率提升了30%。
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Automatic improvement of sizing process of carbon fber
WANG Guo-gang
TP273+.2
:B
1009-0134(2017)06-0049-02
2016-12-16
王國剛(1965 -),男,山東人,高級工程師,本科,研究方向?yàn)樘祭w維制造業(yè)自動化設(shè)備研發(fā)制造及調(diào)試。