陳泓宇,何少潤
(1.清遠蓄能發(fā)電有限公司,廣東 清遠 511853; 2.調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司,廣東 廣州 510640)
清遠抽水蓄能電站機組動平衡試驗綜述
陳泓宇1,何少潤2
(1.清遠蓄能發(fā)電有限公司,廣東 清遠 511853; 2.調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司,廣東 廣州 510640)
動平衡試驗是新機組啟動試驗的一項重要內(nèi)容,通過在發(fā)電機轉(zhuǎn)子上配重的方法來減小其轉(zhuǎn)動部件動不平衡引起的振動,使機組結(jié)構(gòu)振動和大軸擺度符合規(guī)程允許值。本文通過介紹清遠蓄能電站1~4號機組啟動試運行期間僅2d完成了動平衡試驗,證實了機組軸系加工、裝配達到了較高的精度;也說明提高轉(zhuǎn)輪靜平衡驗收標(biāo)準(zhǔn)對機組動平衡試驗順利完成及蓄能機組長期穩(wěn)定運行是有利的。
抽水蓄能機組;動平衡試驗;振動;擺度
2015年9月4日清遠抽水蓄能電站(以下簡稱“清蓄”)1號機組首次發(fā)電方向沖轉(zhuǎn)、9月5日進行升速試驗,9月6日~18日進行了2次的動平衡配重調(diào)整;2號機組于2015年12月19日首次機組沖轉(zhuǎn)調(diào)試,12月21日進行升速試驗和額定轉(zhuǎn)速下的1次動平衡配重試驗;3號機于2016年4月2日首次沖轉(zhuǎn)調(diào)試,4月3日進行升速試驗,4月4日~14日進行了4次動平衡配重調(diào)整;4號機于2016年7月5日首次沖轉(zhuǎn)調(diào)試,7月6日進行升速試驗和1次的動平衡配重調(diào)整試驗。
2.1 測點布設(shè)
試驗伊始,機組按要求布設(shè)了上導(dǎo)、下導(dǎo)和水導(dǎo)軸承6個擺度測點,上機架、下機架和頂蓋6個振動測點以及一個鍵相測點,所有測點信號均采用加裝傳感器的方式取得,所布設(shè)傳感器及測試儀器見表1。
表1
2.2 機組振擺標(biāo)準(zhǔn)的確定
(1)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的ISO 10816-5(2000)《在非旋轉(zhuǎn)部件上測量和評價機器的機械振動》第5部分:水力發(fā)電廠和泵站機組,是目前水輪發(fā)電機組衡量機架或軸承座最具權(quán)威性的振動評定標(biāo)準(zhǔn)之一,GB/T 6075.5-2002《在非旋轉(zhuǎn)部件上測量和評價機器的機械振動》第5部分:水力發(fā)電廠和泵站機組,實際上相當(dāng)于ISO 10816-5(2000)的中譯本,一般可以等同ISO 10816-5(2000)使用。其相關(guān)的主要內(nèi)容是:
對于類似于清蓄的上、下導(dǎo)軸承座均支撐于基礎(chǔ)上的立式機組(轉(zhuǎn)速在60~1 800 r/min)可參照表2執(zhí)行。
表2
(2)ISO 7919-5(2005)《旋轉(zhuǎn)機械轉(zhuǎn)軸徑向振動的測量和評定》第5部分:水力發(fā)電廠和泵站機組,是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織衡量大軸振擺的主要標(biāo)準(zhǔn),GB/T
11348.5 -2008《旋轉(zhuǎn)機械轉(zhuǎn)軸徑向振動的測量和評定》第5部分:水力發(fā)電廠和泵站機組,實際上相當(dāng)于是ISO 7919-5(2005)的中譯本。其相關(guān)的主要內(nèi)容是:
轉(zhuǎn)軸測量方向上的相對振動位移峰-峰值(SP-SP)參照圖1執(zhí)行,對于428.6 r/min的清蓄機組其“A”區(qū)極限位為146 μm,“B”區(qū)極限為238 μm。其中:
1)區(qū)域“A”:振動數(shù)值在此范圍的設(shè)備可認為是良好的并可不加限制地運行,新機一般在區(qū)域“A”內(nèi)進行考核;
2)區(qū)域“B”:振動數(shù)值在此范圍的設(shè)備可以接受長期運行;
3)區(qū)域“C”:振動數(shù)值落入此范圍內(nèi),提請注意安排維修。一般,該機器還可以運行一段有限時間,直到合適機會進行檢修;
4)區(qū)域“D”:振動數(shù)值落入該范圍的設(shè)備被認為極有可能導(dǎo)致?lián)p毀事故。
(3)設(shè)計制造商東芝水電(杭州)有限公司(以下簡稱“東芝水電”)提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見表3。位移峰-峰值(SP-SP)的推薦評價區(qū)域,適用于水輪機在合同許可的穩(wěn)態(tài)流動區(qū)域運行。
表3
圖1 水力機械或機組轉(zhuǎn)軸在測量方向上振動
2.3 機組原始配重
4臺機組為平衡轉(zhuǎn)子引線布設(shè)的原配重均為:轉(zhuǎn)子上部磁極5和6號、6和7號、7和8號、8和9號、9和10號之間各布設(shè)配重13.8 kg(參見圖2)。
圖2 原始配重圖
目前多使用影響系數(shù)法進行抽水蓄能機組這樣的剛性轉(zhuǎn)子的動平衡配重工作,我們習(xí)慣上先以轉(zhuǎn)子上園盤平面作為加重的平衡面進行轉(zhuǎn)子動平衡。即:
(1)未加試重時,測得上機架振動矢量V10。
(2)在轉(zhuǎn)子上平面加試重q1,測得加試重后的上機架振動矢量為V11。
(3)計算平衡面應(yīng)加配重的大小和方位的矢量方程:
(4)對于清蓄這樣高轉(zhuǎn)速抽水蓄能機組,其實際應(yīng)配重相位與計算所得不平衡質(zhì)量的相位會有一個量值不大的滯后角——機械滯后角。即:
4)將A順時針轉(zhuǎn)茲角,這個位置就是實際不平衡質(zhì)量的相位,在其180°方向加配重即可起到平衡作用。
(5)如若要求加配重后振動值下降Xμm,則應(yīng)加的配重為:,單位為kg。
一般情況下,第三次開機即可完成平衡工作。如果還不理想,可在轉(zhuǎn)子下平面再進行配重。上述方法,具有儀器設(shè)備輕便、開機次數(shù)少、平衡精度高且能顯著降低機組振動水平的優(yōu)點。
(1)1號機組升速過程中分別在264 r/min連續(xù)運行約1 h、320 r/min連續(xù)運行約1 h,然后在額定轉(zhuǎn)速428.6 r/min下運行約9 min;2號機組升速過程中分別在239 r/min連續(xù)運行約30 min、320 r/min連續(xù)運行約1h,然后在428.6r/min下運行約1min;3號機組升速過程中分別在210 r/min連續(xù)運行約40 min、320 r/min連續(xù)運行約40 min,然后在428.6 r/min下運行約10 min;4號機組升速過程中分別在217 r/min連續(xù)運行約1 h、323 r/min連續(xù)運行約1 h,然后在428.6 r/min下運行約10 min;測錄數(shù)據(jù)匯總于表4。
(2)1號~4號機組沖動后均按三個級差進行升速試驗,從上表可以看出,在320 r/min及以下轉(zhuǎn)速時機組振擺基本都能控制在“A”區(qū)內(nèi),機組運轉(zhuǎn)是穩(wěn)定、正常的。而機組在額定轉(zhuǎn)速428 r/min運行時的情況是:
表4 檢測記錄
1)1號機組上、下、水導(dǎo)通頻軸擺都已跨入“C”區(qū)運行,轉(zhuǎn)頻基本在“B”區(qū)(水導(dǎo)除外);上下機架及頂蓋水平振動均在“A”區(qū),頂蓋垂直振動則已跨入“C”區(qū);說明軸系還是明顯存在質(zhì)量不平衡,必須進行現(xiàn)場動平衡處理。
2)2號機組下、水導(dǎo)通頻軸擺基本已跨入“C”區(qū)運行,上導(dǎo)通頻軸擺及下導(dǎo)轉(zhuǎn)頻在“B”區(qū),其余軸擺則都在“A區(qū)運行;機組振動除頂蓋垂直方向通頻超出“B”區(qū)外,其余上下機架及頂蓋的振動均在“A”區(qū)運行;說明軸系還是存在較大的質(zhì)量不平衡量,必須進行現(xiàn)場動平衡處理。
3)3號機組下導(dǎo)通、轉(zhuǎn)頻軸擺均在“B”區(qū),水導(dǎo)通頻則已進入“C”區(qū),其余都還在“A”區(qū)運行;機組振動除頂蓋垂直方向通頻超出“B”區(qū)外,其余上下機架及頂蓋的振動都還在“A”區(qū)運行;盡管機組振動、擺度并不嚴(yán)重,但軸系也還是存在質(zhì)量不平衡的,應(yīng)對其進行現(xiàn)場動平衡處理以提高運行質(zhì)量。
4)4號機組除下導(dǎo)、水導(dǎo)通頻軸擺納入“B”區(qū),其余軸擺均在“A”區(qū)運行;機組振動除頂蓋垂直方向通頻處于“B”上限附近外,其余上下機架及頂蓋的振動都在“A”區(qū)運行;盡管機組振動、擺度并不嚴(yán)重,但軸系也還是存在質(zhì)量不平衡的,應(yīng)對其進行現(xiàn)場動平衡處理以提高運行質(zhì)量。
(3)機組按照程序進行試加配重及計算、調(diào)整配重,具體情況見表5。
表5
(4)機組動平衡效果評述
1)1號機組試加配重后,上、下導(dǎo)處軸運行擺度下降了30%~40%(含通頻和轉(zhuǎn)頻),水導(dǎo)軸擺則變化不大,且各測點相位基本沒有變化;上機架振動下降了約1/3(含通頻和轉(zhuǎn)頻),下機架和頂蓋振動基本沒有變化。根據(jù)計算進行第一次配重后機組振擺明顯改善,上導(dǎo)軸擺又下降了約1/4,下導(dǎo)軸擺下降了將近50%,而水導(dǎo)軸擺、上下機架及頂蓋振動均無太大變化。繼之分別進行了軸承熱運行和電氣過速(120%額定轉(zhuǎn)速)試驗,雖然各測點轉(zhuǎn)頻軸擺均很小,但由于受空載工況流場不太穩(wěn)定的影響,頂蓋振動和水導(dǎo)擺度波動還是較大,東芝水電決定進行第二次動平衡調(diào)整。其后,機組振動擺度大為改善,尤其是轉(zhuǎn)頻幅值均<100 μm。經(jīng)確認,清蓄1號機組動平衡調(diào)整順利完成,效果是比較理想的。
2)2號機組試加配重后,上下導(dǎo)通頻軸擺下降了約1/3、轉(zhuǎn)頻下降了約50%、水導(dǎo)轉(zhuǎn)頻軸擺下降了1/3(通頻則變化不大);上下機架和頂蓋轉(zhuǎn)頻振動均下降50%甚至更多,通頻也略有下降;只是由于空載工況流場不太穩(wěn)定,頂蓋振動和水導(dǎo)擺度通頻幅值波動較大,下導(dǎo)軸擺通頻值也還略高,但估計機組并網(wǎng)帶負荷后機組會趨于穩(wěn)定。經(jīng)各方認可,2號機組動平衡調(diào)整順利完成。
3)3號機組試加重后,上導(dǎo)轉(zhuǎn)頻軸擺下降了約60%、下導(dǎo)和水導(dǎo)轉(zhuǎn)頻軸擺僅下降約15%~20%,上下機架振動略有改善,而通頻軸擺和振動(含頂蓋轉(zhuǎn)頻振動)均無明顯好轉(zhuǎn);根據(jù)東芝的數(shù)據(jù)計算進行第一次配重調(diào)整后,上導(dǎo)軸擺(通、轉(zhuǎn)頻)和上機架轉(zhuǎn)頻振動均有所上揚、下導(dǎo)軸擺略有下降,其余都與調(diào)整前維持同一水平?jīng)]有明顯改善;隨后采用明華公司調(diào)整方案進行了第二次配重調(diào)整,其時機組上導(dǎo)軸擺略有增加,下導(dǎo)軸擺通頻下降30%、轉(zhuǎn)頻則下降70%、下機架轉(zhuǎn)頻振動下降約50%,而其余部位振擺均無明顯改善;考慮到機組在空轉(zhuǎn)運行過程中擺度變化較大,上導(dǎo)通頻幅值可能達到200 μm報警值,遂又經(jīng)計算進行了第三次配重調(diào)整,使得所有轉(zhuǎn)頻軸擺僅只40~70 μm左右,除頂蓋垂直方向振動達到2.8 mm/s外其他部位振動幅值均較小。經(jīng)確認,該機組發(fā)電方向空載工況的動平衡調(diào)整告終。
4)4號機組首次試加配重后的運行情況表明,上下導(dǎo)轉(zhuǎn)頻軸擺下降了35%~50%、通頻軸擺也都略有下降,上下機架轉(zhuǎn)頻振動下降幅值較大、通頻也略有下降,除頂蓋通頻振動和水導(dǎo)通頻軸擺略大外,其他無明顯變化但幅值均較小。經(jīng)確認,該機組發(fā)電方向空載工況下的動平衡順利結(jié)束。
(5)1~4號機組最終配重狀況參見圖3~6。
圖3 1號機最終配重
圖4 2號機最終配重
圖5 3號機最終配重
圖6 4號機最終配重
(6)1號~4號機組配重調(diào)整后在428 r/min轉(zhuǎn)速下連續(xù)運行的振擺數(shù)據(jù)見表6。
表6 配重調(diào)整最終檢測記錄
(1)機組并網(wǎng)后帶負荷160 MW、240 MW運行都還是平穩(wěn)的,帶滿負荷320 MW熱運行期間各測點振擺數(shù)值見表7。
表7
從表7可以看到,機組發(fā)電滿負荷運行工況大軸擺度各測點幅值均較小,且通頻和轉(zhuǎn)頻幅值相差不大,均處在GB/T 11348.5-2008標(biāo)準(zhǔn)的“A”區(qū);上、下機架振動和頂蓋振動也都處于GB/T 6075.5-2002標(biāo)準(zhǔn)的“A”區(qū)。
(2)機組PC工況熱穩(wěn)定性運行試驗各測點振擺數(shù)據(jù)參見表8。
表8
從表8可以看出,各臺機上導(dǎo)和水導(dǎo)擺度幅值均較小,一般都處在“A”區(qū);上、下機架振動和頂蓋振動也都處在“A”區(qū);但下導(dǎo)擺度幅值都偏大,其中1號、2號、3號機下導(dǎo)擺度處于仍可長期運行的“B”區(qū),而4號機下導(dǎo)擺度則已處于不可長期運行的“C”區(qū)。
(3)機組P工況進行熱運行試驗各測點振擺數(shù)據(jù)參見表9。
表9
從表9可以看到,P工況運行時各臺機上下導(dǎo)軸擺幅值均較小,且通頻和轉(zhuǎn)頻幅值相差不大,而水導(dǎo)擺度則更??;上、下機架和頂蓋振動也都處于“A”區(qū),可不受限制運行。
(4)機組GC工況熱穩(wěn)定性運行試驗各測點振擺數(shù)據(jù)參見表10。
表10
從表10可以看出,機組軸系擺度幅值均較小,其中水導(dǎo)擺度幅值最小,下導(dǎo)擺度幅值稍大,但也都在可不受限制運行的“A”區(qū);上、下機架振動和頂蓋振動也都處在可不受限制運行的“A”區(qū);表明機組在該工況下可以長時間穩(wěn)定運行。
(1)機組轉(zhuǎn)動軸系在未加配重運行在空載額定轉(zhuǎn)速工況時,盡管如1號機組各導(dǎo)軸承處通頻軸擺及水導(dǎo)轉(zhuǎn)頻、2號機組下、水導(dǎo)通頻軸擺、3號機組水導(dǎo)通頻等已跨入“C”區(qū)運行,但其余軸擺均在“B”、“A”區(qū)運行,尤其是3號、4號機組大都在“A”區(qū)運行;機組振動除1號、2號、3號機頂蓋垂直振動跨入“C”區(qū)外,其余上下機架及頂蓋的振動均還在“A”區(qū)運行。也就是說,機組軸系還是存在質(zhì)量不平衡、有必要對其進行現(xiàn)場動平衡處理以提高運行質(zhì)量的。但其振動、擺度并不嚴(yán)重的事實證明了機組軸系加工、裝配達到了相當(dāng)高的精度和標(biāo)準(zhǔn),也體現(xiàn)了轉(zhuǎn)輪靜平衡按照G2.5驗收的優(yōu)勢。
(2)機組經(jīng)過動平衡配重調(diào)整之后,轉(zhuǎn)動軸系在空載額定轉(zhuǎn)速工況運行下,除1號、2號、3號機水導(dǎo)通頻軸擺還略超越“B”區(qū)上限外,其余部位軸擺都已納入“B”、“A”區(qū)運行范圍,尤其是機組轉(zhuǎn)頻軸擺均<100μm;機組振動除頂蓋垂直方向略超“B”區(qū)上限外,其余均在可以長期穩(wěn)定運行的“A”區(qū)。這就證明1號~4號機組的動平衡配重調(diào)整收到了很好的效果,可保證機組順利進入后續(xù)調(diào)試運行進程。
(3)機組發(fā)電滿負荷以及P、GC工況運行時機組軸系擺度幅值均較小,都在可不受限制運行的“A”區(qū);上、下機架振動和工況頂蓋振動也都處在可不受限制運行的“A”區(qū);表明了機組在這些工況下可以長時間穩(wěn)定運行。而在PC工況,各臺機上導(dǎo)、水導(dǎo)軸擺幅值以及上、下機架振動和頂蓋振動也都處在可不受限制運行的“A”區(qū);而1號、2號、3號機下導(dǎo)擺度處于仍可長期運行的“B”區(qū),唯4號機下導(dǎo)擺度則處于“C”區(qū);亦即在該工況下應(yīng)注意4號機組是不宜運行過長時間的。
(4)機組負荷運行期間,根據(jù)其軸系振擺的變化趨勢以及軸瓦間隙增大的具體狀況,在調(diào)整軸瓦間隙的同時也還可以采取再配重調(diào)整,以期抑制機組軸承振動和大軸擺度。如1號機組就是在重新調(diào)整軸瓦間隙未取得理想效果的情況下又重新進行了配重:
1)第一次在1、2號磁極之間上部試加9.28 kg、8、9號之間上部減去13.85 kg。
2)由于軸系振擺仍不理想,復(fù)原第一次試加重后,最終在14、1號之間上部增重7.93 kg。
最終,機組振擺得以改善。
總之,清蓄電站的實踐再一次證明動平衡配重調(diào)整是機組調(diào)試工作中的重要環(huán)節(jié)之一,正是由于其順利、卓有成效的實施,有力保證了機組各工況的穩(wěn)定運行,對清蓄電站達到并超過國內(nèi)外抽水蓄能機組平均先進水平起到了增磚添瓦的顯著功效。
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:1672-5387(2017)03-0005-07
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.03.002
2016-12-05
陳泓宇(1975-),男,工程師,從事水電站機電設(shè)備管理及安裝調(diào)試工作。