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精制鹽在離子膜制堿生產(chǎn)中的使用總結(jié)

2017-08-22 04:12:17王黎麗
中國(guó)氯堿 2017年7期
關(guān)鍵詞:原鹽精制電解

王黎麗

(中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封東大化工有限公司,河南開封475003)

精制鹽在離子膜制堿生產(chǎn)中的使用總結(jié)

王黎麗

(中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封東大化工有限公司,河南開封475003)

鹽水精制過程中使用精制鹽出現(xiàn)的故障及采取的處理措施。

鹽水精制;精制鹽;故障;處理措施

中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封東大化工公司年產(chǎn)17.5萬t離子膜燒堿,每年消耗原鹽約26萬t。2006年10萬t/a離子膜燒堿擴(kuò)建時(shí),由于當(dāng)時(shí)使用的原料為海鹽,配套鹽水工序的精制工藝按照海鹽的質(zhì)量情況進(jìn)行設(shè)計(jì)。2007年8月裝置投入運(yùn)行,2008年4月,由于運(yùn)輸費(fèi)用高,海鹽質(zhì)量與精制鹽相比有很大差距,基本全部使用了精制鹽。但在使用的過程中,也出現(xiàn)了一些問題。

1 預(yù)處理器中心桶堵塞,造成系統(tǒng)停車

開封東大公司有2個(gè)化鹽系統(tǒng),原有化鹽系統(tǒng)向8萬t/a老電解裝置提供精制鹽水,采用的是道爾澄清桶、砂濾器過濾工藝,鹽水質(zhì)量不高,二次鹽水工序采用α-纖維素預(yù)涂過濾工藝。而新上化鹽系統(tǒng)與10萬t/a電解裝置配套,采用的是浮上澄清桶(預(yù)處理器)、凱膜過濾工藝。

由于10萬t/a電解分兩期安裝,2007年8月新化鹽系統(tǒng)開車后鹽水一直較為穩(wěn)定,在新電解一期開車后,新化鹽有5萬t/a的富裕量可提供老電解鹽水,但2008年3月15日新電解二期投產(chǎn)運(yùn)行,一次鹽水產(chǎn)能驟然加大到15萬t/a,生產(chǎn)系統(tǒng)隨之出現(xiàn)問題?;}桶在上鹽后,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)中心桶漫鹽現(xiàn)象,且閥門、管道、設(shè)備內(nèi)經(jīng)常有鹽結(jié)晶,造成倒泵時(shí)閥門打不開,主要設(shè)備預(yù)處理器上部集水槽結(jié)鹽現(xiàn)象十分明顯,每周需清理四五次,且管道結(jié)晶,造成鹽水去后反應(yīng)器不順暢,預(yù)處理器液位上升,引起連續(xù)上排泥,直接影響鹽水正常生產(chǎn)。

因加壓泵出口玻璃鋼管道泄漏,新化鹽系統(tǒng)停車檢修,檢修完成后開車時(shí),發(fā)現(xiàn)自加壓溶氣罐至預(yù)處理器的鹽水主管道堵塞,開關(guān)閥門進(jìn)行處理也未能解決,造成一次鹽水無法正常生產(chǎn),導(dǎo)致離子膜新電解系統(tǒng)停產(chǎn)2天。

1.1 原因分析

停車后排查時(shí),先將預(yù)處理器中外桶的鹽水通過底部排泥閥門排放至鹽泥池,但是預(yù)處理器中心桶的鹽水無法通過預(yù)處理器的進(jìn)口管道排至鹽泥池,拆卸進(jìn)口球閥后,發(fā)現(xiàn)此處全部被細(xì)鹽堵實(shí),經(jīng)過疏通將預(yù)處理器中心桶內(nèi)的鹽水排凈,發(fā)現(xiàn)預(yù)處理器中心桶有4/5被鹽結(jié)實(shí),這是造成這次停車的主要原因。

經(jīng)過分析,由于精制鹽的顆粒細(xì)小,按原化鹽工藝使用,細(xì)鹽會(huì)以浮鹽的形式擴(kuò)散上漂,上浮沖出化鹽桶,造成前反應(yīng)器中有細(xì)鹽沉淀或粗鹽水中氯化鈉的濃度達(dá)不到工藝要求?;}桶內(nèi)壁結(jié)鹽嚴(yán)重,有效直徑減小,加之鹽水產(chǎn)量急劇增大,超出設(shè)計(jì)能力,造成化鹽水流速增加,懸浮鹽夾帶更加嚴(yán)重,不但堵塞管道,且懸浮鹽進(jìn)入預(yù)處理器中沉積在中心桶內(nèi),嚴(yán)重時(shí)造成化鹽停車,以致整個(gè)離子膜燒堿系統(tǒng)停產(chǎn)。

鑒于設(shè)備管道結(jié)晶嚴(yán)重的問題,通過取樣分析發(fā)現(xiàn)鹽水中氯酸根含量和硫酸根含量均超出正常工藝指標(biāo)范圍,已影響到鹽水中氯化鈉含量,操作人員為了保證氯化鈉含量達(dá)標(biāo),就一直保持化鹽桶較高的鹽層,結(jié)果事與愿違,給后續(xù)設(shè)備帶來很大隱患。而硫酸根含量過高,是由于分析方法不正確引起的,沒有及時(shí)反映出鹽水中硫酸根的真實(shí)含量。

1.2 工藝改進(jìn)

(1)化鹽桶:由于原設(shè)計(jì)中原材料為海鹽,現(xiàn)在全部采用精制井鹽,需對(duì)化鹽桶進(jìn)行改造,將中心桶加高300 mm,增加出水溢流圈,并通過溢出水面找平,防止鹽水偏流,調(diào)整底部進(jìn)水布水器的數(shù)量,增加出水淡鹽水布水管,上鹽時(shí)將加入水閥門打開,以有效降低懸浮鹽。

(2)加壓泵進(jìn)口管道改造。原工藝設(shè)計(jì)是粗鹽水自前反應(yīng)器底部經(jīng)加壓泵抽出輸送至加壓溶氣罐后進(jìn)入預(yù)處理器,現(xiàn)改為自前反應(yīng)器上部抽出,采用DN350 PVC+FRP管道(兼做引水罐),并停止運(yùn)行前反應(yīng)器攪拌的11 kW電機(jī),在前反應(yīng)器下部增加排泥管,每小時(shí)排泥1次,鹽水排至鹽泥池,以便沉積的細(xì)鹽及時(shí)排出。

(3)進(jìn)行日常檢查工作。在化鹽桶、前反應(yīng)器,文丘里混合器、預(yù)處理器等不同地點(diǎn),取樣觀察、分析、檢查懸浮鹽的含量,通過調(diào)整進(jìn)預(yù)處理器鹽水閥門FIC107的開度,查看鹽水生產(chǎn)量變化大小,觀察管道內(nèi)部通暢情況。

(4)要求電解工序添加高純鹽酸,減少返回淡鹽水中的氯酸鹽含量。上鹽改為一次少上,班內(nèi)勤上,適當(dāng)降低化鹽桶內(nèi)的鹽層,減少懸浮鹽的產(chǎn)生。

(5)通過提高去脫硝工序鹽水流量,調(diào)整硫酸根的分析方法,確保在短時(shí)間內(nèi)將硫酸根含量降至正常范圍,改進(jìn)后工藝流程簡(jiǎn)圖見圖1。

1.3 實(shí)施效果

(1)通過技術(shù)改造,化鹽桶無明顯懸浮鹽,管道內(nèi)部不溶鹽結(jié)晶也大大減少,保證了公司生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。設(shè)備改造后化鹽桶的用鹽由選擇性用鹽改為任意性,極大穩(wěn)定生產(chǎn),且經(jīng)濟(jì)效益也非常顯著。

(2)操作方法進(jìn)行改進(jìn),前反應(yīng)器攪拌停止運(yùn)行,按每度電0.60元計(jì)算,每年可節(jié)約近六萬元。

(3)預(yù)處理器未發(fā)現(xiàn)鹽結(jié)晶堵塞的情況。

2 原鹽質(zhì)量突然變化造成電解槽電壓升高

2016年10月30日白班電解人員發(fā)現(xiàn)電解系統(tǒng)槽電壓升高,經(jīng)查歷史趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)新老電解系統(tǒng)7臺(tái)電解槽的槽電壓于28日中班開始升高,經(jīng)測(cè)量單槽電壓,平均單槽折標(biāo)電壓升高60~70 mV。

圖1 改進(jìn)后工藝流程簡(jiǎn)圖

表1 新老電解系統(tǒng)電壓升高情況

由于是所有電解槽電壓在同一個(gè)時(shí)間段升高,懷疑鹽水質(zhì)量有問題,但查看樹脂塔鹽水工藝指標(biāo)報(bào)表,未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化,全部合格(二次鹽水工藝指標(biāo)不分析無機(jī)銨和總銨)。10月30日中班上鹽工發(fā)現(xiàn)使用的原鹽有刺鼻的異味,且眼睛受到刺激,發(fā)現(xiàn)原鹽似有氨味,立即停止使用該批次原鹽。后經(jīng)過對(duì)進(jìn)廠原鹽一車一車檢查,發(fā)現(xiàn)個(gè)別車輛所裝原鹽有氨味。通過了解,這批原鹽自27日開始使用,由于并不是全部為含氨的原鹽,原鹽進(jìn)倉(cāng)后混合堆放,故現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)異常。而30日中班是原鹽卸車后直接投入使用,發(fā)現(xiàn)后及時(shí)調(diào)整為使用原庫存的原鹽,并對(duì)使用的問題鹽留樣待檢。

根據(jù)原鹽的情況,31日通知中心化驗(yàn)室取樣分析原鹽和精制鹽水,原鹽以NH3計(jì)。

卸車鹽留樣品0.24%,鹽倉(cāng)取混合樣0.12%,未卸車鹽混合樣0.09%;

無機(jī)銨:一次鹽水31.6mg/L,二次鹽水31.6mg/L;

總銨:一次鹽水42.9 mg/L,二次鹽水39.5 mg/L;

一次鹽水中工藝指標(biāo)要求:無機(jī)銨≤1 mg/L,總銨≤2 mg/L。

與原鹽供應(yīng)商聯(lián)系得知,這批次原鹽不是其生產(chǎn)的,而是協(xié)調(diào)的另外一個(gè)企業(yè),而該企業(yè)有合成氨裝置,發(fā)現(xiàn)其含有氨味的原鹽是因?yàn)閮?chǔ)存在了原化肥成品倉(cāng)庫,造成了二次污染。

采取措施:由于鹽水中的無機(jī)銨和總銨均超出工藝指標(biāo)幾十倍,給后續(xù)液氯生產(chǎn)帶來了極大的安全隱患。為盡快降低其含量,確保鹽水質(zhì)量盡快達(dá)標(biāo),采取將鹽倉(cāng)內(nèi)堆放的原鹽返回原廠,確保進(jìn)倉(cāng)的原鹽合格。將電解返回淡鹽水游離氯含量由零調(diào)整為1×10-6~3×10-6、樹脂塔縮短再生周期(再生完成后即切塔運(yùn)行)、嚴(yán)格控制一次鹽水燒堿和純堿加入量等多項(xiàng)措施,鹽水質(zhì)量很快恢復(fù),電解槽電壓逐漸降低,至11月14日基本恢復(fù)至原有水平,見表2。

表2 新老電解系統(tǒng)電壓情況mV

3 結(jié)語

原鹽入廠時(shí)不要因?yàn)槭蔷汽}而忽視,一定要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),更換廠家一定及時(shí)通知取樣分析,除了進(jìn)行常規(guī)的NaCl、鈣鎂離子、硫酸根離子、水分、水不溶物的含量分析外,更應(yīng)注意銨含量的分析,以防止后續(xù)三氯化氮超標(biāo)。在使用精制鹽的過程中,應(yīng)多留心觀察鹽水指標(biāo)的變化,以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,避免事故的發(fā)生。

The refined salt used in the production of ionic membrane alkali production summary

WANG Li-li
(China Shenma Group Kaifeng Dongda Chemical Co.,Ltd.,Kaifeng 475003,China)

Fault and treatment measures of using the refined salt produced in the process of brine refining were introduced.

brine purification;refined salt;fault;treatment measure

TQ114.26+1

B

1009-1785(2017)07-0005-03

2017-04-08

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