余和貴,成 龍,何春梅
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)
重灰流化床冷卻系統(tǒng)的使用和改造
余和貴,成 龍,何春梅
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)
我公司重灰產(chǎn)品涼堿采用流化床轉(zhuǎn)篩系統(tǒng),使用中暴露出重灰產(chǎn)品中細(xì)灰多,現(xiàn)場粉塵大,布袋尾氣含塵高等問題。采取了風(fēng)門補(bǔ)焊加固、調(diào)節(jié)開度大小,在布袋進(jìn)風(fēng)口加裝導(dǎo)流板、更換布袋材質(zhì),定期清理堿疤更換受損部件等措施,有效提高了重灰涼堿效率。
流化床;冷卻系統(tǒng)風(fēng)門;列管堿疤;尾氣含塵;重灰粒度
江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠煅燒車間2011年投產(chǎn)開始,重灰一期年產(chǎn)能力為20萬t。其重灰產(chǎn)品涼堿系統(tǒng)為流化床轉(zhuǎn)篩系統(tǒng),且一直使用延續(xù)至今。該系統(tǒng)在使用中相繼暴露出一些問題,經(jīng)過多年的摸索和改進(jìn),該裝置在生產(chǎn)穩(wěn)定性、操作環(huán)境、生產(chǎn)指標(biāo)、設(shè)備維護(hù)等方面均能滿足生產(chǎn)需要。本文主要介紹該系統(tǒng)在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及相應(yīng)改進(jìn)措施。
1.1 工藝原理
重灰流化床主要工藝原理是散粒狀的固體重灰物料,由重灰斗提機(jī)加入流化床干燥器中。空氣由鼓風(fēng)機(jī)送入風(fēng)室,由流化床底部經(jīng)分布板與固體物料接觸,形成流態(tài)化,達(dá)到氣固相的熱質(zhì)交換,物料干燥后由排料口排出。尾氣由流化床頂部排出,經(jīng)旋風(fēng)分離器組回收。同時(shí)通過控制鼓風(fēng)和引風(fēng)量,使堿塵不斷吸到除塵器中,降低重灰產(chǎn)品粒度中的細(xì)粉含量,生成符合客戶需要的產(chǎn)品。
1.2 工藝流程
重灰冷卻工藝中,重灰由重灰出料刮板通過斗提進(jìn)入流化床。重灰在流化床內(nèi)和鼓風(fēng)機(jī)鼓入的冷風(fēng)直接接觸,呈流化狀態(tài)向前運(yùn)動(dòng),同時(shí)與流化床中列管換熱器內(nèi)的冷卻水接觸,間接冷卻換熱,而后通過卸料閥進(jìn)入重質(zhì)純堿運(yùn)堿系統(tǒng)。流化床鼓入的尾氣經(jīng)過引風(fēng)進(jìn)入旋風(fēng)除塵器和布袋除塵器除塵后,由引風(fēng)機(jī)排入大氣。如圖1所示。
1.空氣過濾器 2.鼓風(fēng)機(jī) 3.重質(zhì)純堿涼堿流化床 4.流化床卸料閥 5.旋風(fēng)除塵器 6.旋風(fēng)除塵卸料閥 7.旋風(fēng)堿塵下料螺旋輸送機(jī) 8.堿塵出料小刮板 9.堿塵出料螺旋輸送機(jī) 10.布袋除塵器 11.布袋下料螺旋輸送機(jī) 12.布袋旋轉(zhuǎn)卸料閥 13.布袋出料刮板 14.流化床尾氣引風(fēng)機(jī)圖1 重質(zhì)純堿流化床冷卻工藝流程
1.3 流化床冷卻除塵系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)
表1 設(shè)備規(guī)格型號(hào)
2.1 重灰產(chǎn)品中細(xì)粉量偏多
2.1.1 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)門脫落
流化床鼓風(fēng)四個(gè)風(fēng)門,從進(jìn)料口到出料口,風(fēng)門由最大依次關(guān)小,從而形成沸騰狀并向前推料。因使用時(shí)間較長,來回調(diào)節(jié)多次后,風(fēng)門內(nèi)部扇板出現(xiàn)脫落現(xiàn)象,導(dǎo)致風(fēng)門被關(guān)死,風(fēng)鼓不進(jìn)去。從而導(dǎo)致流化床內(nèi)有一段堿無法沸騰,影響走料,同時(shí),因鼓風(fēng)量小,重灰內(nèi)堿塵無法被吹出來,影響重灰產(chǎn)品粒度,造成細(xì)粉偏高。
2.1.2 換熱列管間堿疤嚴(yán)重
重灰爐系統(tǒng)停爐清理出氣箱或者爐頭抄板結(jié)疤后,部分硬堿疤不能徹底清理出系統(tǒng),留在煅燒爐內(nèi),經(jīng)出料閥進(jìn)入流化床內(nèi)。部分小堿疤帶入后系統(tǒng),部分卡在流化床內(nèi)部換熱列管之間。長時(shí)間累積,導(dǎo)致?lián)Q熱列管被全部堵死,流化床內(nèi)部空間減少,換熱效果差,鼓風(fēng)困難,重灰無法成流態(tài)化,成品細(xì)粉含量高,出堿溫度高。
2.1.3 出料不暢,料位不穩(wěn)
流化床本體出料閥有兩個(gè),上閥門一直為全開狀態(tài),不做調(diào)節(jié)。下閥門在流化床內(nèi)料位較高時(shí),可適當(dāng)打開,然后根據(jù)流化床內(nèi)風(fēng)壓,來進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。生產(chǎn)中出現(xiàn)因堿疤將閥板卡死的情況,無法開關(guān)操作。導(dǎo)致出料不暢,料位過高,或出料太快,料位穩(wěn)不住。流化床內(nèi)重灰無法正常沸騰,流化效果差。造成成品細(xì)粉含量高。
2.2 現(xiàn)場粉塵和布袋尾氣含塵
2.2.1 現(xiàn)場正壓,粉塵較多
流化床尾氣由引風(fēng)機(jī)經(jīng)過布袋除塵器除塵后排空。生產(chǎn)中出現(xiàn)布袋除塵器電磁脈沖閥漏氣的問題,壓縮空氣緩沖罐壓力迅速下降,噴吹所使用的直角電磁脈沖閥排氣孔一直向外排氣。拆檢發(fā)現(xiàn),有的膜片出現(xiàn)裂紋,有的平衡孔堵塞,還有的因連接軟管破裂造成漏氣。導(dǎo)致布袋結(jié)堿嚴(yán)重,無法被清除。引風(fēng)不暢,現(xiàn)場正壓嚴(yán)重。
2.2.2 布袋破損,尾氣含塵
環(huán)境問題一直是我廠關(guān)注的重點(diǎn),布袋尾氣含塵因此也是監(jiān)測的一項(xiàng)重要指標(biāo)。而生產(chǎn)中出現(xiàn)布袋破損的現(xiàn)象,布袋內(nèi)積堿塵,同時(shí)因布袋破損,大量堿塵被直接帶入尾氣中排入大氣,造成環(huán)境污染。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),造成布袋破損的原因有三點(diǎn):1)布袋進(jìn)風(fēng)口未安裝進(jìn)風(fēng)擋板,含塵氣體直接沖擊濾袋和骨架引起晃動(dòng),濾袋之間摩擦、碰撞,造成布袋破損;2)脈沖閥壓縮空氣壓力在0.8 MPa左右,壓縮空氣噴吹壓力過高,也是造成濾袋快速損壞的原因;3)布袋材質(zhì)為親水性材料,極容易跟堿塵中水汽融合結(jié)疤變硬,造成損壞。
3.1 針對(duì)重灰產(chǎn)品中細(xì)粉含量高采取措施
3.1.1 風(fēng)門補(bǔ)焊加固
利用檢修機(jī)會(huì),將四個(gè)風(fēng)門根部閥板易脫落位置全部補(bǔ)焊加固,同時(shí)按工藝要求,開度大小依次調(diào)整。確保多次調(diào)整不會(huì)出現(xiàn)閥門脫落的情況。同時(shí),每次停流化床的時(shí)候都打開檢查,保證風(fēng)門無脫落,鼓風(fēng)充足,重灰在流化床內(nèi)完全沸騰。
3.1.2 定期清理
利用減量檢修機(jī)會(huì),停流化床系統(tǒng)。將流化床內(nèi)部換熱列管內(nèi)卡住的堿疤全部清理干凈,并將布風(fēng)板上堿疤,從視鏡口徹底清理出來。確保鼓風(fēng)通暢,正常換熱。
表2 改進(jìn)前后重灰產(chǎn)品中<0.18 mm細(xì)粉含量數(shù)據(jù)對(duì)比
從表中可以看出,經(jīng)過改造,重灰產(chǎn)品粒度中細(xì)粉指標(biāo)明顯提高,達(dá)到重灰細(xì)粉顆粒<0.18 mm的含量≤15%的生產(chǎn)需求。
3.2 針對(duì)布袋除塵器的相應(yīng)改造
3.2.1 定期更換脈沖閥
崗位人員定時(shí)巡檢,查看電磁脈沖皮管是否破裂,脈沖閥是否漏氣等。若發(fā)現(xiàn)有破裂、漏氣等現(xiàn)象,及時(shí)聯(lián)系儀表及維修人員進(jìn)行更換處理。因更換時(shí)間較短,且對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)無大波動(dòng),更換脈沖閥和皮管時(shí)無需停重灰系統(tǒng),及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)處理。
3.2.2 安裝導(dǎo)流板
根據(jù)布袋破損的原因,首先在布袋進(jìn)風(fēng)口位置加裝兩個(gè)弧長600 mm導(dǎo)流板,寬度比進(jìn)口寬度稍長一些,一方面氣流不會(huì)直接沖擊布袋,而且大顆粒粉塵因碰撞導(dǎo)流板直接落入布袋下料螺旋。其次,針對(duì)氣源壓力高的問題,在進(jìn)汽管線上加裝壓力表,通過關(guān)小進(jìn)汽總閥,將輸出壓力控制在0.3~0.5 MPa范圍內(nèi)。同時(shí),將布袋材質(zhì)更換為疏水型材料,保證布袋干燥清潔和彈性,延長布袋使用壽命。最后如果發(fā)現(xiàn)布袋破損后,必須及時(shí)將重灰系統(tǒng)停下,全面更換新濾袋,以免造成環(huán)保事故。
通過幾年的使用運(yùn)行,并對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)整改造,流化床涼堿系統(tǒng)基本正常,平均產(chǎn)能達(dá)到600 t/d,沒有出現(xiàn)尾氣含塵現(xiàn)象,重灰產(chǎn)品粒度細(xì)粉指標(biāo)沒有再出現(xiàn)多班細(xì)粉指標(biāo)不合格情況,且指標(biāo)控制穩(wěn)定在客戶要求范圍內(nèi),穩(wěn)定了高端客戶市場。
TQ114.16
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1005-8370(2017)04-44-03
2017-05-18