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300MW火電機(jī)組脫水倉(cāng)析水濾網(wǎng)堵塞分析及改進(jìn)

2017-08-24 08:22趙鈞
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年21期
關(guān)鍵詞:改進(jìn)分析

趙鈞

摘 要:文章針對(duì)大唐三門峽華陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司2×320MW機(jī)組除渣系統(tǒng)脫水倉(cāng)放渣不暢、濾網(wǎng)堵塞、倉(cāng)壁結(jié)垢等問(wèn)題,直接影響設(shè)備安全穩(wěn)定投運(yùn)而策劃。通過(guò)對(duì)TCS-10型脫水倉(cāng)原生產(chǎn)廠家設(shè)計(jì)理念、設(shè)備結(jié)構(gòu)的研究,再結(jié)合運(yùn)行、檢修等方面存在問(wèn)題的分析論證,最后經(jīng)對(duì)渣漿泵前池增加排污泵、脫水倉(cāng)增加濾網(wǎng)反沖洗噴嘴數(shù)量和噴嘴型號(hào)、優(yōu)化脫水倉(cāng)放渣運(yùn)行程序等,從而解決了脫水倉(cāng)濾網(wǎng)堵塞、析水不暢的問(wèn)題,脫水效率明顯提高,既消除了機(jī)組帶水放渣,污染地面等環(huán)保超標(biāo)隱患,又保證了機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:脫水倉(cāng);析水板;分析;改進(jìn)

中圖分類號(hào):F407.61 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)21-0059-02

引言

脫水倉(cāng)的工作原理是脫水倉(cāng)由倉(cāng)體、分粒器、底流擋板、濾水組件、排渣門、上部連接平臺(tái)和振動(dòng)器等部件組成,渣漿經(jīng)水力噴射泵送至脫水倉(cāng)的中心,渣粒經(jīng)頂部不銹鋼的分粒器分級(jí),在水中粗顆粒渣進(jìn)入脫水倉(cāng)中心,細(xì)顆粒渣沉積在脫水倉(cāng)周圍。脫水倉(cāng)上部設(shè)有底流擋板,使進(jìn)入的渣漿直接向下進(jìn)入倉(cāng)中心,使沉淀區(qū)水流平穩(wěn),有利于顆粒渣沉降,使溢流水進(jìn)入溢流堰之前不致發(fā)生擾動(dòng)而影響溢流水質(zhì)。溢流堰上設(shè)有鋸齒形溢流板,溢流水通過(guò)鋸齒形溢流堰進(jìn)入溢流水槽,進(jìn)一步降低溢流水速,從而有效地降低排出水中的含灰量,溢流水流經(jīng)排水管至回水系統(tǒng)或排放掉。倉(cāng)壁四周的濾水組件配置不銹鋼篩網(wǎng),倉(cāng)中積水經(jīng)粗渣過(guò)濾層進(jìn)入濾水組件的水槽,靠重力向下流至脫水倉(cāng)排渣門上部的環(huán)形集水槽,經(jīng)排水管排出,排渣門的規(guī)格為Φ914mm,設(shè)有電控氣動(dòng)裝置,并設(shè)有排水裝置和氣封裝置,密封性能好,起閉靈活,倉(cāng)的底部排渣門的上方設(shè)有振動(dòng)器,在倉(cāng)內(nèi)渣快排完時(shí),可以開啟振動(dòng)器(一個(gè)或兩個(gè)同時(shí)投運(yùn))以利于倉(cāng)內(nèi)的渣徹底排盡。集水槽上設(shè)有高壓水沖洗入口,沖洗水用來(lái)沖洗濾水組件及排渣門。

脫水倉(cāng)一般由兩臺(tái)一組互相切換交替使用,當(dāng)一臺(tái)靜止脫水或放灰時(shí),另一臺(tái)進(jìn)灰渣漿。

1 系統(tǒng)概述

一期2×320MW機(jī)組除渣系統(tǒng)為水力除渣運(yùn)行方式,每臺(tái)爐各配兩臺(tái)撈渣機(jī)、兩臺(tái)碎渣機(jī)、三臺(tái)渣漿泵、兩臺(tái)回水沖渣泵,#1、2爐共用兩個(gè)?覫10M脫水倉(cāng)(每臺(tái)脫水倉(cāng)的有效存渣容積為532m3)、一個(gè)回水池和兩臺(tái)回水泵。另外,我公司一期還設(shè)置了兩臺(tái)沖洗水泵、三組灰漿泵及高、中、低壓軸封水泵各兩臺(tái)作為防止廢水、污水外排的一種輔助手段。

2 運(yùn)行中存在的問(wèn)題及原因分析

我廠一期脫水倉(cāng)型號(hào)為青島海川節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司生產(chǎn)的TCS-10型,有效容積為532立方米。由于系統(tǒng)常年運(yùn)行,維護(hù)失衡,致使脫水倉(cāng)析水效率極低,正常脫水至灰渣含水率低于25%所需脫水時(shí)間為6-8小時(shí),目前就需40小時(shí)才能滿足。根據(jù)統(tǒng)計(jì),渣水系統(tǒng)中2臺(tái)脫水倉(cāng)自2012年改造大修以來(lái),由于設(shè)備表面結(jié)垢等,有時(shí)整條析水槽被渣堵塞,造成脫水倉(cāng)不能正常析水20余次,8次以上因脫水倉(cāng)完全失去析水作用,用潛水泵抽水后被迫將渣水混合物全部放入渣車(即所謂帶水放渣),渣水流入雨水排放系統(tǒng)中,造成雨水系統(tǒng)堵塞,清理雨水系統(tǒng)地下管道1次,不僅造成環(huán)境污染和水資源浪費(fèi),還直接影響設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。

究其原因分析如下:

(1)如今在電力形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下,火電機(jī)組停運(yùn)的幾率增加,尤其是長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)備用。為了減少爐膛內(nèi)的積灰長(zhǎng)時(shí)間不清理,在相應(yīng)位置板結(jié)。如今爐膛長(zhǎng)時(shí)間備用后,鍋爐沖洗已經(jīng)成為常態(tài)。雖然在爐膛省煤器位置引入專用管道將沖洗水排到灰漿前池,經(jīng)灰漿泵打至灰壩。但是爐膛水平煙道和折焰角位置偏低,經(jīng)常將爐膛內(nèi)沖洗的水流進(jìn)渣泵前池,最終通過(guò)渣泵前池打入脫水倉(cāng)內(nèi)。當(dāng)一臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí),沖洗的灰水和另一臺(tái)爐的渣混合板結(jié),造成脫水倉(cāng)析水困難,往往比設(shè)計(jì)的脫水時(shí)間延長(zhǎng)數(shù)小時(shí);而當(dāng)兩臺(tái)機(jī)組均停運(yùn)后,沖洗的灰水就會(huì)在脫水倉(cāng)積渣的上部板結(jié)成200mm以上的灰渣板結(jié)層,一則造成脫水困難;二則造成放渣困難。最多時(shí)就是清理上部的板結(jié)的積渣花費(fèi)時(shí)間5天,清理積渣400多噸。

(2)原四條周邊濾網(wǎng)(共計(jì)32塊濾網(wǎng))、反沖洗管路、噴嘴及周邊環(huán)形管已全部堵塞。雖然每次放完渣后都進(jìn)行用反沖洗水管進(jìn)行沖洗。由于每塊1000×300mm的濾水器槽內(nèi)噴嘴數(shù)量?jī)H有2個(gè)且噴嘴尺寸2mm偏小,噴嘴噴出來(lái)的水呈霧狀,不能有效地對(duì)濾網(wǎng)上的積渣沖洗徹底。

(3)煤質(zhì)、爐膛燃燒方式等等因素影響。

(4)脫水倉(cāng)放渣依據(jù)有些僵化,致

使有時(shí)機(jī)組停機(jī)備用期間5-7天才放渣一次,造成渣混合物沉淀凝固。

3 具體實(shí)施措施及方案

3.1 改造必要性

(1)脫水倉(cāng)現(xiàn)設(shè)備狀況已遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離設(shè)計(jì)要求。濾網(wǎng)反沖洗水和周邊濾網(wǎng)過(guò)濾功能均失效參半。

(2)由于濾網(wǎng)反沖洗功能失去,濾網(wǎng)結(jié)垢問(wèn)題突出。脫水倉(cāng)脫水效果只能靠反復(fù)的濾網(wǎng)拆卸除垢更換來(lái)保持。

(3)脫水倉(cāng)脫水效果不良對(duì)回水泵、回水沖渣泵運(yùn)行產(chǎn)生不良影響。脫水效果差,水中含渣量偏高導(dǎo)致回水泵、回水沖渣泵運(yùn)行健康水平降低。管道磨損加劇,影響沖渣水回用,導(dǎo)致水耗升高。

(4)將脫水倉(cāng)周邊濾網(wǎng)的析水槽安裝在脫水倉(cāng)錐形體的

外壁,一方面便于周邊濾網(wǎng)堵塞清理更換;另一方面可以保持脫水倉(cāng)錐形體的內(nèi)壁光滑,從而減少由于周邊濾網(wǎng)集水槽在倉(cāng)內(nèi)壁時(shí),集水槽間有一定夾角,容易造成板結(jié);第三減少人員更換脫水倉(cāng)周邊濾網(wǎng)時(shí),進(jìn)入脫水倉(cāng)的次數(shù),相應(yīng)的減少了人員在有限空間內(nèi)工作時(shí)發(fā)生高空墜落的幾率;最后,就是根據(jù)沖洗水壓的大小,更換噴嘴更加方便。

3.2 實(shí)施方案

(1)對(duì)脫水倉(cāng)中心濾網(wǎng)進(jìn)行全面檢查,濾網(wǎng)拆卸酸洗后回裝。疏通脫水管道,恢復(fù)、疏通中心濾網(wǎng)沖洗水管路及噴嘴。

(2)恢復(fù)2臺(tái)脫水倉(cāng)下部周邊濾網(wǎng)四條,每條四塊。并疏通對(duì)應(yīng)環(huán)形槽及脫水管道,提高脫水倉(cāng)脫水效果。尤其是在每條濾網(wǎng)反沖洗槽內(nèi)的噴嘴數(shù)量由2個(gè)增加到4個(gè);噴嘴出口直徑有2mm提升到3.5mm。

(3)增設(shè)2臺(tái)40ZJL-B25型、Q=25m3/h、H=30mH2O、電機(jī)Y132M2-6型、P=5.5KW潛水泵,電源分別接在鍋爐房零米380V#2除灰MCC#1、3柜抽屜式備用開關(guān)上分別接1臺(tái)排污水泵,在#2除灰MCC#2柜抽屜式備用開關(guān)上分別接2臺(tái)Z941H-16C型、P=1.6MPa、DN100電動(dòng)閘閥。另外新鋪設(shè)DN100無(wú)縫鋼管1200m引至灰漿前池。將排污泵做好支架固定放入渣漿泵前池內(nèi),距離渣漿泵入口位置西側(cè)300mm處,泵吸入口距離鍋爐零米地面深度1800mm。

(4)將脫水倉(cāng)內(nèi)壁錐形體內(nèi)的4條周邊濾網(wǎng)(16塊)全部割除,打磨干凈,然后鋪設(shè)延展性、焊接性能都良好,抗磨性和抗疲勞強(qiáng)度高的厚度為40mmGB3280-84奧氏體301不銹鋼板。在其四周用等離子切割出4條4000×300mm的矩形槽與原有脫水倉(cāng)外壁一致,用來(lái)固定周邊濾網(wǎng)。在脫水倉(cāng)外壁周邊濾網(wǎng)外做4800×400×120mm的集水槽,上方接入DN50反沖洗水管,下方接入DN80的排水管。反沖洗管和排水管都是經(jīng)過(guò)軟連接和各自的母管相連。既便于清理更換周邊濾網(wǎng),也便于拆卸方便。

(5)優(yōu)化水沖洗程序,增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)操作干預(yù)能力。當(dāng)運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)某一個(gè)濾網(wǎng)沖洗效果不佳時(shí),可以關(guān)閉其中的一個(gè)或者幾個(gè),加大某一個(gè)濾網(wǎng)的沖洗水量和壓力。避免搶水現(xiàn)象發(fā)生,造成某一個(gè)濾網(wǎng)沖洗不徹底,板結(jié)堵塞。

(6)單臺(tái)爐停運(yùn)備用或者檢修期間,應(yīng)關(guān)閉3臺(tái)渣漿泵的進(jìn)出口門,當(dāng)爐膛水沖洗的細(xì)灰漿流入渣漿前池時(shí),運(yùn)行人員可以直接啟動(dòng)排污泵將水排入灰漿前池,通過(guò)灰漿泵再排入灰壩即可。

4 結(jié)束語(yǔ)

公司#1、2機(jī)組除渣系統(tǒng)2臺(tái)脫水倉(cāng)改造后和渣漿前池增設(shè)2臺(tái)排污泵后,脫水倉(cāng)原設(shè)計(jì)功能恢復(fù),渣水的過(guò)濾效果提高,水中含渣量降低。過(guò)濾后的回水通過(guò)回水泵、回水沖渣泵作用于一期撈渣機(jī)沖渣。既降低泵及管道磨損、水耗、備品備件消耗以及人員勞動(dòng)力的投入,有提高了渣水回用率和脫水倉(cāng)區(qū)域設(shè)備的文明衛(wèi)生水平。同時(shí)又保證了一期兩臺(tái)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

參考文獻(xiàn):

[1]大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司.Q/CDT-SMXHYPC-105 0601-

2016.2×630MW除灰除渣系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)程[S].

[2]青島海川節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司生產(chǎn)的TCS-10型脫水倉(cāng)安裝、調(diào)試說(shuō)明書[Z].

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