唐云飛
(南方電網(wǎng)超高壓輸電公司曲靖局)
一起500kV主變過激磁保護誤動作事件分析
唐云飛
(南方電網(wǎng)超高壓輸電公司曲靖局)
本文介紹了一起500kV變壓器由于高壓側(cè)電壓互感器二次回路中性點電位出現(xiàn)“零點漂移”現(xiàn)象,從而導(dǎo)致變壓器過激磁保護誤動事件,并分析了導(dǎo)致事件發(fā)生的原因,提出了相應(yīng)防范措施。
變壓器;過激磁保護;二次回路;中性點電位;零點漂移
變壓器由于電壓增高或者頻率降低,將會出現(xiàn)過激磁狀態(tài)。變壓器過激磁運行會引起鐵心飽和以及勵磁電流急劇增加,勵磁電流的波形還會發(fā)生畸變,產(chǎn)生高次諧波,導(dǎo)致變壓器內(nèi)部損耗增大、鐵心溫度升高。同時,由于鐵心飽和將會產(chǎn)生大量漏磁,這些漏磁在導(dǎo)線、油壁等產(chǎn)生渦流,引起局部過熱,會造成介質(zhì)絕緣損壞以及鐵心變形等。在實際運行中,大容量、超高壓變壓器通過設(shè)置過激磁保護來確保其安全穩(wěn)定運行。與此同時,變壓器因倒閘操作時PT切換不到位等原因造成的誤動作事件時有發(fā)生,現(xiàn)就一起典型的由于PT二次回路中性點接地不良導(dǎo)致的主變過激磁保護誤動作進行分析,為類似設(shè)備的安全運行和事故分析提供借鑒。
2017年4月8日10時54分45秒,某變電站500kV #3主變第一套過激磁保護動作跳開主變?nèi)齻?cè)開關(guān)。主變跳閘后,繼電保護人員立即開展保護動作情況分析,通過分析故障錄波、主變保護動作情況、主變本體無異常等現(xiàn)象,判斷為主變第一套過激磁保護誤動。12 時02 分,當值值長向中調(diào)申請退出主變第一套過激磁保護后恢復(fù)#3主變送電。12時45分操作結(jié)束,#3主變恢復(fù)正常運行。
該變電站#3主變配置2套主保護,一套非電量保護。跳閘現(xiàn)場檢查#3主變第一套保護(SGT756)12223ms高壓側(cè)C相過激磁保護動作跳閘,12288ms高壓側(cè)低電壓保護動作,12289ms低壓側(cè)低電壓動作,12298ms高壓側(cè)負序電壓動作,PT斷線燈亮;#3主變第二套保護(RET521)、非電量保護(FST-BT500)未動作,也無告警信號;主變故障錄波正常啟動。
繼電保護人員調(diào)取了保護裝置、故障錄波裝置數(shù)據(jù)。通過分析,主變第一套保護裝置采集的高壓側(cè)電壓出現(xiàn)了異常,A、C 相電壓異常升高,B相電壓降低。其中保護裝置錄波顯示高壓側(cè)三相電壓依次為Ua=64.31V,Ub=37.78V,Uc=72.08V(見圖1),C 相電壓(72.08/60.62=1.19倍)達到動作值(過激磁保護定值整定為:電壓大于1.12倍啟動反時限計時),過激磁保護啟動。
圖2顯示,12218ms過激磁保護動作出口,主變第一套保護裝置采集到的高壓側(cè)三相電壓依次為Ua=70.40V,Ub=28.13V,Uc=74.80V,C 相電壓高達基準值的1.23 倍(74.08/60.62=1.23)。(過激磁保護定值整定為:電壓大于1.25倍,反時限延時12s出口。)
圖1
圖2
#3 主變用故障錄波器(南京銀山Y(jié)S-89A)在#3 主變跳閘時,一共錄到3個波形。
從第一次錄波(圖3)可以看出,電壓異常時間未達到過激磁保護動作時間(過激磁保護定值整定為:電壓大于1.25倍,反時限延時12s出口),所以過激磁保護未動作。
從第二、三次錄波(圖4、圖5)可以看出,#3主變高壓側(cè)電壓異常(A相70.38V,B相28.04V,C相74.43V),持續(xù)約12.4s(過激磁保護定值整定為:電壓大于1.25倍,反時限延時12s出口),第一套保護過激磁動作,跳開主變?nèi)齻?cè)開關(guān)。
高壓側(cè)低電壓、負序電壓,低壓側(cè)低電壓元件動作是在過激磁保護動作出口后的正常動作行為。邏輯圖見圖6。
圖3
圖4
圖5
圖6
#3主變500kV側(cè)電壓互感器有3個二次繞組,第一個繞組容量100VA,負荷有:第一套保護裝置、電能表、測控裝置、A 套安穩(wěn)裝置、兩套融冰裝置、#3主變套管在線監(jiān)測裝置、故障錄波器、同步向量采集裝置、5111開關(guān)保護、5112開關(guān)保護(同期電壓A相)電壓回路共用CVT第一繞組;第二個繞組容量50VA,負荷有第二套保護裝置、B套安穩(wěn)裝置;第三個繞組為開口三角形繞組,負荷有故障錄波器。#3主變500kV 側(cè)電壓互感器3個二次繞組均通過中性線N600 匯集連接到電能表屏屏頂小母線,再由電能表屏屏頂小母線連接到該變電站主控樓220kV保護室接地(見圖7)。
主變恢復(fù)運行后,4月8日19時至9日2時,繼電保護二次人員對#3主變高壓側(cè)電壓二次回路進行了檢查。主要針對二次回路絕緣是否良好、接線是否牢固、接線是否正確進行檢查。檢查結(jié)果:絕緣正常,#3主變500kV側(cè)電壓互感器二次繞組中性線N600至電能表屏屏頂小母線連接螺栓松動。為進一步核查接線情況,4月10日申請#3主變停電進行了詳細檢查。具體情況如下。
圖7
(1)二次回路電纜絕緣檢查
在#3主變500kV側(cè)電壓互感器端子箱使用MODEL3125 型數(shù)字式絕緣電阻測試儀500V檔進行測量,測量結(jié)果絕緣合格。詳細情況見圖8。
(2)二次回路接線連接是否牢固檢查
4月9日16時至4月10日13時,保護人員對#3主變500kV側(cè)電壓互感器端子箱內(nèi)及#3主變保護小室電能表屏電壓回路進行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)#3主變電能表屏內(nèi),#3主變保護用的N600到屏頂與YMN小母線連接螺栓有松動現(xiàn)象,并且連接的端子只有墊片,無彈簧墊片(見圖9),其余電纜接線牢固。
圖9
結(jié)合現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,現(xiàn)場技術(shù)人員進行了深入分析,認為#3主變500kV側(cè)電壓互感器二次繞組中性線N600至電能表屏屏頂小母線連接螺栓松動,導(dǎo)致電壓互感器二次繞組中性點接地不良,中性點電位出現(xiàn)偏移是造成#3主變第一套過激磁保護誤動作的直接原因。第二套過激磁保護由于用線電壓作為判據(jù),未造成誤動。當電壓互感器中性點接地不良時,中性點電位偏移,出現(xiàn)“零點漂移”導(dǎo)致A、C相電壓升高,B相電壓降低。中性點電壓相位是影響三相電壓升高或者降低的決定因素。
正常運行過程中,三相電壓平衡,其矢量圖見圖10。
圖10
當電壓中性點電位漂移,從N偏移到N’,導(dǎo)致B相電壓降低,A、C相電壓升高,線電壓幅值不變,其矢量圖見圖11。
圖8
圖11
為進一步驗證中性點端子松動對保護的影響,在#3主變第一套保護裝置退出的前提下,進行了模擬試驗。4月9 日21 時12 分,在#3 主變第一套保護A屏脫開了中性線N600 端子,#3 主變第一套保護(SGT756 裝置)發(fā)“過激磁告警”信號,從保護裝置波形分析,A相電壓升高到62V,B相電壓降低到55V,C相電壓升高到66V,電壓異常波形見圖12。通過試驗驗證了電壓中性點電位偏移對相電壓的影響。
第二套過激磁保護(型號為RET521)由于使用線電壓作為判據(jù),中性點電位漂移不會影響到線電壓的幅值,所以未造成誤動。
1)按照分層分級原則落實各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任。在工作中,各級人員各負其責(zé)、加強協(xié)調(diào),以保證安全生產(chǎn)工作各個環(huán)節(jié)的責(zé)任不缺失,工作不留真空。
2)完善保護及二次回路全檢作業(yè)表單,加強表單的應(yīng)用。在保護定檢作業(yè)表單中增加屏頂小母線連接是否牢固檢查項目,對沒有彈簧墊的螺栓進行排查,在停電檢修時進行加裝彈簧墊。
3)驗收表單的編寫應(yīng)嚴密周全,嚴格按照驗收表單開展驗收工作。加強對施工過程及竣工驗收的管理。
4)優(yōu)先考慮采用變壓器線電壓作為憑據(jù)的過激磁保護,當出現(xiàn)類似情況時變壓器過激磁保護不會誤動,值班人員有充足時間排查故障。
5)加強教育培訓(xùn)工作,切實提高運行人員、二次人員現(xiàn)場技能和責(zé)任心。
此次是根據(jù)主變保護動作情況、主變故障錄波圖以及現(xiàn)場檢查情況綜合分析出變壓器過激磁誤動作原因,得出故障是由于變壓器PT二次回路中性線與屏頂小母線連接螺栓松動導(dǎo)致中性點電位出現(xiàn)偏移的結(jié)論。為避免類似事故發(fā)生,建議嚴格落實各級人員安全責(zé)任制,完善檢修定檢作業(yè)表單、驗收作業(yè)表單,且過激磁保護的判據(jù)電壓優(yōu)先取線電壓。
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圖12
2017-06-02)