李朝興
(冷水江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,湖南 冷水江 417500)
瓦斯事故在施工過程中演變進(jìn)度研究及防治對策
李朝興
(冷水江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,湖南 冷水江 417500)
為了更加科學(xué)地進(jìn)行石門揭煤瓦斯災(zāi)害防治,對土朱煤礦-220m中間石門瓦斯突出引起爆炸事故進(jìn)行分析,得出-220m中間石門事故演變過程。研究表明,對土朱煤礦轄區(qū)內(nèi)6、7煤層的賦存情況、特點、突出危險性應(yīng)重新制定切合實際的專項防突措施。
瓦斯事故; 施工過程; 對策
土朱煤礦位于冷水江市巖口鎮(zhèn)境內(nèi),始建于1966年,核定生產(chǎn)能力27萬t/a。土朱煤礦開采石炭系下統(tǒng)測水組煤系,共含煤7層。屬煤與瓦斯突出礦井,5、6、7煤為突出煤層。6煤曾因構(gòu)造變化引起煤層局部增厚,在一水平揭煤時發(fā)生過2次煤與瓦斯突出。煤塵無爆炸危險性,煤層不易自燃。土朱煤礦采用平硐—暗斜井開采。礦井劃分-50、-250m兩個水平開采,14、21采區(qū)為生產(chǎn)采區(qū),詳見表1。
21采區(qū)-220m中石門設(shè)計為底板穿層巷道,從-220m區(qū)段車場自底板往頂板方向掘進(jìn),掘進(jìn)斷面為半圓拱形,高2.6m、寬2.6m,采用錨網(wǎng)噴支護(hù),至事故發(fā)生前共掘進(jìn)49.3m。2014年1月22日,-220m中石門掘進(jìn)至36.5m時停掘,在拱基線以上布置3個深45m的長探孔,均見煤。1月27日地測部門確定前方為6煤層,煤厚0.16m至 0.22m,工作面至6煤層法線距離2.0m。2月14日掘進(jìn)4.5m進(jìn)行短探,在拱基線以上布置3個深5m的短探孔,探孔煤厚最大0.43m,采用風(fēng)鉆配普通鋼釬打孔取樣,預(yù)測無突出危險性,煤層變厚后停掘。3月15日揭開6煤層,工作面瓦斯?jié)舛冗_(dá)5%。3月17日早班放出班炮后,垱頭右上角發(fā)現(xiàn)有煤包,施工進(jìn)度見表2。
表1 土朱煤礦生產(chǎn)數(shù)據(jù)
表2 施工進(jìn)度表
21采區(qū)行人上山為21采區(qū)進(jìn)風(fēng)、行人服務(wù),坡度21°,斜長560m,半圓拱形,高2.6m、寬2.6m,采用錨網(wǎng)噴支護(hù)。上山安裝了一臺有MA標(biāo)志的RJY30- 24/360型架空人車運送人員。爆源點附近沒有電器設(shè)備、沒有傷亡人員滯留、電纜沒有明顯電流短路火花灼焦痕跡,管路沒有明顯碰撞痕跡。16時25分,職工跑到-50m人車信號室,打電話向調(diào)度室報告發(fā)生了煤與瓦斯突出。16時27分,突然聽到巨響,沖擊波將工人推倒在地,行人上山內(nèi)發(fā)生了瓦斯爆炸。
礦井6煤為突出煤層,21采區(qū)-220m中石門因斷層構(gòu)造引起煤層局部變厚,突出危險性加大。揭煤前沒有探明6煤層構(gòu)造變化和煤層賦存情況,沒有采取防突措施消除煤層突出危險性,放炮誘導(dǎo)煤與瓦斯突出。工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)沒有設(shè)置防突反向風(fēng)門,突出后瓦斯逆流至行人上山并稀釋達(dá)到爆炸濃度。撤退人員慌忙從架空乘人裝置吊椅上跳下時,導(dǎo)致裝置脫離托輥運行,吊椅與地面臺階碰撞摩擦產(chǎn)生火花,引起瓦斯爆炸。
一是-220m中石門揭6煤前,沒有編制揭煤專項防突設(shè)計,沒有明確揭煤和過煤門期間爆破作業(yè)方式和停電、撤人、警戒范圍;長探孔和短探孔均設(shè)計布置在巷道拱基線以上,巷道中下部無鉆孔控制,形成鉆探盲區(qū)。二是事故工作面突出危險性預(yù)測預(yù)報取樣方法錯誤。-220m中石門2次采用鉆屑指標(biāo)法進(jìn)行突出危險性預(yù)測,沒有按規(guī)定采用煤電鉆或巖石電鉆配麻花鉆桿打孔取樣,而是違規(guī)選用風(fēng)鉆配普通鋼釬打孔取樣。三是發(fā)現(xiàn)異常未及時采取有效措施處理。揭煤和過煤門期間已出現(xiàn)斷層構(gòu)造和煤厚變化,沒有及時補(bǔ)探。3月17日早班放炮后,工作面瓦斯?jié)舛冗_(dá)5%,仍沒有引起重視。事故當(dāng)班工作面中部煤線兩側(cè)4個輔助炮眼在深0.8m處見煤,在煤厚變化的情況下,沒有進(jìn)一步查明煤層賦存、地質(zhì)構(gòu)造和瓦斯情況,繼續(xù)裝藥、聯(lián)線和放炮。放炮后未確定情況前,礦井和21采區(qū)人員組織進(jìn)出班,21 采區(qū)行人上山架空乘人裝置也正在運行。21采區(qū)-220m回風(fēng)通道貫通后,-220m中石門揭煤前,未按要求及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng),沒有在-220m車場設(shè)置防突反向風(fēng)門和調(diào)節(jié)風(fēng)流設(shè)施。
通過本次事故,要重新深化對不可采突出煤層的突出危險性認(rèn)識,土朱煤礦要根據(jù)轄區(qū)內(nèi)6、7煤層的賦存情況、特點,認(rèn)真進(jìn)行研究,有針對性地重新制定切合實際的專項防突措施,規(guī)定鉆探、揭煤、預(yù)測和檢驗、抽放等方面的具體要求和施工工藝。有突出危險的采掘工作面必須保證獨立可靠的通風(fēng)系統(tǒng),并在進(jìn)風(fēng)側(cè)按要求裝設(shè)防突反向風(fēng)門;巷道貫通后或風(fēng)流方向改變時,應(yīng)制定通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整方案,按要求及時調(diào)整好通風(fēng)設(shè)施,通風(fēng)系統(tǒng)未調(diào)整好,通風(fēng)設(shè)施未配套完善,嚴(yán)禁采掘作業(yè)。
Evolutionary process study and countermeasures of gas accident during construction
In order to control the gas disaster in coal uncovering, the explosion accident causing by gas burst in -220m middle cross-cut of Tuzhu Coal Mine was analyzed, and the accident evolutionary process was understood. The study shows that it is necessary to re-lay down the practical outburst prevention measures according to the occurrence, characteristics and gas outburst situation of 6 and 7 coal seams in Tuzhu Coal Mine.
gas accident; construction process; countermeasure
TD713.4
B
2016-- 12-- 02
李朝興(1981-),男,湖南冷水江人,采礦工程師,從事瓦斯防治研究與監(jiān)管工作。
1672-- 609X(2017)04-- 0041-- 02