潘從錦,艾里江,韓勝顯
中石油克拉瑪依石化有限責任公司,新疆克拉瑪依 834003
催化裂化裝置油漿噴嘴磨損原因分析及改進措施
潘從錦,艾里江,韓勝顯
中石油克拉瑪依石化有限責任公司,新疆克拉瑪依 834003
某石化公司催化裂化裝置提升管油漿噴嘴頻繁發(fā)生磨損泄漏,給裝置的安全生產帶來了嚴重的影響。從油漿噴嘴結構、材質和油漿性質等方面分析磨損原因,發(fā)現油漿中的催化劑等雜質顆粒和噴嘴耐磨性不足是造成磨損的主要原因。根據原油漿噴嘴磨損原因分析采用了改進型油漿噴嘴進行更換,改進措施如下:噴口堆焊硬質合金;噴嘴外壁噴涂耐磨金屬層;雙保護套管中內側保護套管做防催化劑渦流卷吸的擋板,外側保護套管安裝耐磨襯里。采取以上措施后,取得了良好的應用效果。
油漿;噴嘴;磨損;分析;改進
某石化公司催化裂化裝置對原料裂化反應后的油漿采用部分回煉的處理方式,來提高裝置的原料轉化率和產品收率。油漿通過噴嘴射流霧化后進入反應器,在催化劑的作用下發(fā)生催化裂化反應。如果油漿噴嘴磨損失效,高溫油漿向外飛濺泄漏,將會釀成火災事故,嚴重影響裝置的正常生產,也無法滿足裝置長周期安全平穩(wěn)運行的要求。本文就油漿噴嘴磨損外漏原因進行分析討論,提出改進措施并實施。
通常催化裂化裝置有兩支油漿噴嘴,油漿噴嘴安裝在反應器的提升管管壁上,對稱分布。油漿噴嘴為霧化型噴嘴,單支油漿噴嘴結構和安裝見圖1。該類型噴嘴結構形式是目前煉油行業(yè)催化裂化裝置使用較為廣泛的結構,一般兩支配對使用,每支油漿噴嘴中心線均與反應器的提升管管壁成30°夾角,且兩支油漿噴嘴中心延長線與提升管軸線相交于同一點,對稱分布。油漿從噴嘴裝置Y型口斜向進料,蒸汽為軸向進料,油漿和蒸汽混合后通過噴嘴射流霧化,促進催化裂化反應。噴嘴公稱直徑為DN100,保護套管內壁和噴嘴之間的空腔填充纏繞的石棉繩,以降低套管外表面溫度;噴嘴的主體材質為304奧氏體不銹鋼,噴口位置采用化學滲硼熱處理,以提高噴嘴表面硬度。提升管內徑860mm,襯里厚度120mm,器壁厚度16mm。
圖1 油漿噴嘴安裝結構
每個油漿噴嘴的設計處理量為8~16 t/h,正常操作時處理量為15 t/h。油漿進料壓力為0.6MPa,提升管內壓力為0.23MPa,霧化蒸汽溫度220℃,霧化蒸汽壓力為1.0MPa,霧化蒸汽量為5%,噴嘴壓降為0.35MPa。
從油漿的性質可知,油漿中含有0.13%的殘?zhí)亢?.39%的機械雜質,即裝置運行生成的焦碳、催化劑以及設備被磨損后產生的金屬顆粒成分。由于裝置使用的催化劑是一種硬催化劑,澤西法磨損指數≤2.5%,抗磨損強度較高,被磨損率較低,但是,裝置循環(huán)使用的這種硬催化劑,對它所流經的機械設備造成較為嚴重的磨損。
2012年6月停工大修時更換安裝兩個油漿噴嘴,2013年12月23日南側油漿噴嘴發(fā)生泄漏,帶溫帶壓進行了補漏焊接處理,之后安裝補強套管。補焊后噴嘴外觀見圖2,油漿噴嘴磨損泄漏維修情況見表1。
圖2 油漿噴嘴補焊后外觀
2015年5月裝置停工檢修,油漿噴嘴外部套管磨損開口見圖3,拆檢提升管內噴嘴磨損情況見圖4。
由圖可見外部套管靠近器壁磨損開口約100mm ×40mm,提升管內部噴嘴和套管同步磨損,噴嘴扁平噴口早已磨損消失,射流管長345mm中磨損約280mm,完全失去噴嘴霧化油漿的作用。提升管器壁側的噴嘴擋板磨損脫落,周邊襯里沖蝕掉落。
表1 油漿噴嘴磨損泄漏維修情況
圖3 磨損的油漿噴嘴套管外觀
圖4 噴嘴及提升管內套管磨損
3.1 油漿對噴嘴內壁面的沖蝕作用
噴嘴的磨損是油漿射流對噴嘴內壁作用的結果。噴嘴內表面因磨損而產生的宏觀體積損失是由單個催化劑顆粒沖擊所造成的材料微觀體積損失累積形成[1]。油漿內顆粒組份為生焦、催化劑和其他金屬雜質,其中催化劑顆粒占主要部分。
(1)微切削作用。在反應器高溫環(huán)境中,催化劑顆粒撞擊噴嘴內壁時會在法線方向切入噴嘴內壁一定深度,而在切線方向則會切割一段距離。催化劑運行周期越長,噴嘴磨損程度越嚴重,造成噴嘴內徑擴大。
(2)疲勞開裂。油漿中生焦顆粒硬度低于噴嘴材料硬度,機械金屬顆粒硬度和噴嘴材料硬度相當,當催化劑等顆粒物以較大的沖蝕角碰撞到噴嘴內壁面上,會使噴嘴內壁面發(fā)生較大變形,由于催化劑顆粒的反復碰撞,再加上射流的持續(xù)沖擊,致使噴嘴內表面材料脆化,其表面微裂紋擴展或新的裂紋逐漸形成并擴展,最終形成開裂或剝離。
(3)脆性斷裂。噴嘴內壁表面滲硼處理后脆性增加,其表面受到硬度較高而粒度較大的催化劑顆粒碰撞沖擊時產生縱向及橫向的裂紋。射流隨后沿裂紋產生擠入壓裂作用,導致裂紋不斷擴展。當兩種裂紋相連時形成碎片并斷裂,自噴嘴內表面剝離。
三種磨損的共同作用、相互促進,最終導致油漿噴嘴完全磨損。
3.2 催化劑顆粒的影響
催化劑顆粒對噴嘴材料的沖蝕是造成磨損的主要原因,因而催化劑顆粒的種類、形狀、粒度、硬度、濃度等因素都對噴嘴磨損有重大影響。
(1)催化劑顆粒濃度。在催化劑顆粒粒度一定的條件下,射流中所含催化劑顆粒濃度越高,催化劑顆粒數目就越多,相應參與碰撞沖擊噴嘴內壁的催化劑顆粒數目越多,則磨損越嚴重。
(2)催化劑顆粒的尺寸。催化劑顆粒大小對噴嘴材料磨損也有明顯影響。當催化劑顆粒很小時,其本身具有的動能小,對材料的沖擊力小,造成的變形以彈性變形為主,幾乎不發(fā)生磨損;當催化劑顆粒粒度超過一定界限,其沖擊力足以造成材料的破裂而發(fā)生磨損,粒度進一步增大,會造成更大的切入深度或更嚴重的材料表面損傷,磨損越嚴重。
(3) 催化劑顆粒的形狀[2]。尖角形對材料沖擊時由于接觸面積小應力大,因而最易于切入材料,最易造成材料破壞。催化劑顆粒外形越接近球狀,其對材料的磨損就越?。欢螤钕禂翟叫?,說明催化劑顆粒外形越尖銳、粗糙,對材料的磨損越大。
3.3 油漿射流操作影響
當裝置操作處于不穩(wěn)定狀態(tài)時,引起油漿催化劑流化狀態(tài)變化,油漿流量波動、壓力波動,油漿內催化劑顆粒濃度等變化。這種操作的不穩(wěn)定流動狀態(tài),引起油漿噴嘴處的渦流加劇,會導致提升管內的催化劑顆粒被卷吸入噴嘴內。油漿射流的工作壓力和流速均對磨損有重要影響,當壓力、速度變大時,磨損量會顯著上升。
噴嘴的磨損過程是由內向外逐漸發(fā)展的,先是噴口內徑磨損擴大,接著噴嘴本體磨損變薄,最終將噴嘴整體磨損。噴嘴射流與提升管內催化劑流體存在夾角,即射流是一種偏流現象。噴嘴出口的位置壓降偏低,噴嘴流程存在明顯偏流,迎主流側出流速度較高,背主流一側較低,這種流動形式容易將催化劑顆粒卷吸入噴嘴內,加速噴嘴的磨損。油漿中顆粒對器壁的斜向沖蝕磨損和出口背主流一側催化劑顆粒對器壁的旋轉沖蝕磨損,兩者共同作用,造成油漿中顆粒對噴嘴的磨損[3-4]。
當兩個傾角相同對稱安裝的南、北兩側油漿噴嘴磨損程度不同時,磨損程度大的油漿噴嘴射流沿著提升管法向壓降小、流速快、霧化效果差、沖擊動能大,渦流現象更為嚴重,提升管器壁處的催化劑更容易被卷吸入噴嘴內部。當南側的油漿噴嘴停用,噴嘴被催化劑完全堵塞后,北側油漿噴嘴出的射流狀態(tài)存在明顯的偏流。油漿的流量增大,催化劑顆粒含量增多,磨損量也會增大,北側的噴嘴附近就形成更大的渦流現象,維修頻率明顯增大。卷吸入的催化劑往往顆粒更大、形狀不規(guī)則、硬度高,對油漿噴嘴的磨損更為嚴重。
從上面的討論可知,噴嘴磨損的影響因素主要有噴嘴材料、結構及油漿射流的壓力、顆粒的物理性能及其速度等。但油漿射流的工作參數關系到射流霧化效果,從而影響催化裂化反應,所以油漿噴嘴幾何參數不能改變,目前減少磨損提高壽命的研究大多集中在噴嘴的選材及結構參數方面。
2015年在停工大檢修期間對油漿噴嘴結構進行了改進,改進后的噴嘴主體材質仍為304奧氏體不銹鋼,油漿噴嘴外徑為114mm,保護套管外徑為140mm× 6.5mm。改進型油漿噴嘴結構和安裝見圖5。
油漿噴嘴結構主要從4個方面進行改進。
4.1 噴口堆焊硬質合金D822
圖5 改進型油漿噴嘴結構和安裝
原噴嘴噴頭部分做過化學滲硼處理,從實際運行情況來看,滲硼處理后耐磨性不能達到抗磨效果。改進型的噴嘴在槽型噴口周邊堆焊D822硬質合金,厚度5mm。堆焊的硬質合金層和噴嘴金屬熔融處理,結合強度更高,不容易發(fā)生磨損脫落現象;D822硬質合金HRC≥53,硬度更高,合金層厚度達到5mm,厚度是化學滲硼厚度10倍以上,抗磨性能明顯提升。
4.2 噴管外表面噴涂長城1#硬質合金
原噴嘴噴管表面未做防磨損處理,改進型的噴嘴在球形噴頭外表面及進入提升管的噴管外表面部分噴涂長城1#硬質合金,HRC>60。催化裂化裝置煙氣輪機的動、靜葉片所處的催化劑工況更為復雜和苛刻,故在葉片上噴涂長城1#硬質合金,經過長周期使用都沒有發(fā)生磨損,由此判斷在噴嘴套管表面噴涂長城1#硬質合金可以達到噴嘴的抗磨要求,提高保護套管的抗磨性能。
4.3 內套管焊接襯里擋圈和襯里擋板
改進型的噴嘴內套管焊接奧氏體不銹鋼擋圈和擋板,防止渦流卷吸催化劑進入噴嘴內部,從而減少了油漿內催化劑等對套管空間、套管內壁、噴管外壁的沖刷磨損。油漿內套管和噴嘴外壁之間填充陶瓷纖維并夯實,減弱油漿和催化劑傳熱到外部套管,減少熱損失。
4.4 改進型的噴嘴增設外部套管(內設襯里)
改進型的噴嘴增設外部套管,外套管內填充襯里后外形見圖6(a),安裝后的油漿噴嘴外觀見圖6(b)。
圖6 改進型油漿噴嘴的安裝
外部套管為20#鋼,外徑273mm,壁厚8mm,外套內焊接Y型錨固釘,靠近外套管側填充DD2級隔熱襯里,進一步減少熱損失,防止發(fā)生外套管燙傷事故;內套管側填充AA級高耐磨襯里,防止噴嘴和內套管磨損后外漏現象發(fā)生,確保安全的工作環(huán)境。隔熱襯里厚度為30mm,耐磨襯里厚度為30mm,外套管具有防傳熱和防磨損的雙重作用。
油漿噴嘴改進后安裝運行約2年,采用紅外熱成像儀定期監(jiān)測油漿噴嘴外壁區(qū)域溫度均在正常使用范圍內,沒有泄漏現象發(fā)生,表明改進后運行效果良好。
[1]李智,胥云,王振鐸,等.水力噴砂壓裂工具噴嘴磨損分析[J].石油礦場機械,2010,39(11):25-28.
[2]潘從錦,艾力江木沙,張浩.油漿泵預熱閥門磨損原因分析及預防[J].閥門,2014(4):48.
[3]李曉曼,萬古軍,魏耀東.FCC裝置主風分布管噴嘴磨損的氣相流場分析[J].煉油技術與工程,2006(6):15-18.
[4]陳瑞,張東速,劉萍,等.磨料射流噴嘴磨損的影響因素[J].黑龍江科技信息,2009(4):28.
Wearing cause analysis and improvement measures of oil slurry nozzle of catalytic cracking unit
PAN Congjin,AILijiang,HAN Shengxian
PetroChina Karamay PetrochemicalCo.,Ltd.,Karamay 834003,China
Wearing and leakage happen frequently in the oil slurry nozzle of the catalytic cracking unit in a petrochemical company,which brings about safety problems in production.The wearing causes are analyzed with respects to structure and material of the nozzle,oil slurry property,and so on.It is found that the main wearing causes are catalyst particles in the oil slurry and inefficient wearability of the nozzle.The improved oil slurry nozzle is substituted for the original nozzle,which is improved in the aspects of bead welding in the nozzle with hard alloy,splaying wear-resisting metal layer on the nozzle external wall,setting a baffle in the inner protective tube to avoid catalyst turbulent entrainment,setting wear-resisting lining in the outer protective tube.These measures have obtained the good application effects.
oilslurry;nozzle;wearing;analysis;improvement
潘從錦(1976-),男,甘肅民勤人,高級工程師,2009年畢業(yè)于中國石油大學(北京)過程裝備與控制工程專業(yè),碩士,主要從事煉油化工生產、設備技術管理工作。Email:55051470@qq.com
2017-02-21
10.3969/j.issn.1001-2206.2017.04.016