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冷軋連退線圓盤剪自動控制與優(yōu)化

2017-09-03 10:57河鋼唐鋼信息自動化部
電子世界 2017年16期
關鍵詞:剪剪剪刃設定值

河鋼唐鋼信息自動化部 楊 勛

冷軋連退線圓盤剪自動控制與優(yōu)化

河鋼唐鋼信息自動化部 楊 勛

冷軋連退生產線的出口區(qū)域都會裝備了一套圓盤剪設備。連退生產線鋼帶切邊是非常重要的生產環(huán)節(jié),它會直接決定連退線出口產品的質量,如果設備運行不穩(wěn)定或操作不當還會影響整條生產線的節(jié)奏及產量。本文著重介紹了連退線圓盤剪的剪切原理、控制方案及做的重要優(yōu)化。

1.圓盤剪的剪切原理

圓盤剪的刀片呈圓盤狀,它的主要特點是通過的一對圓盤剪刃剪切在運行中的帶鋼。為了提高連退線產品剪切質量,就要重點關注影響圓盤剪剪切力和剪切質量的要點,即圓盤剪上下剪刃的重合量、間隙、控制穩(wěn)定性、精確性等。

圓盤剪主要由固定底座、寬度調整裝置、機架旋轉臺、切邊剪、廢邊碎斷裝置、剪縫調整裝置等組成。除固定底座和寬度調整裝置外,其余均可分為操作側和驅動側兩個機架,兩部分的構造和功能完全相同,左右對稱。在固定底座上安裝有導軌,滑動底座安裝在導軌上面,可左右滑動對剪切寬度進行調整。機架旋轉臺安裝在滑動底座上,所有的剪刃及其剪縫調整裝置均安裝在機架旋轉臺上。

圖1 圓盤剪結構示意圖

圓盤剪是由上下錯位、垂直的兩片圓形刀片組合而成的。在工作時,根據(jù)產線中帶鋼的厚度及寬度,調節(jié)兩個圓盤剪刃之間的重疊量和間隙。調整到合適的數(shù)值后,刀片會給通過剪刃間的帶鋼施以一定的剪切力,使帶鋼與刀片接觸區(qū)域發(fā)生變形。隨著咬入深度的增加,帶鋼的變形量也會隨之增加。當變形量達到一定程度時(一般為帶鋼厚度的1/4~3/4)受壓部分就從原板上斷裂。從而就能剪切帶鋼的邊部。

2.圓盤剪自動控制系統(tǒng)

為了保證圓盤剪的穩(wěn)定、高效、精確運行,連退線圓盤剪自動控制系統(tǒng)采用了性能領先的西門子S7—400 PLC和SINAMICS系列變頻驅動產品。

2.1 圓盤剪的定位控制

圓盤剪的控制程序完全集成在出口順控PLC里,通過接受二級及MRG的帶鋼厚度、寬度、線速度及控制字等,同時監(jiān)控圓盤剪區(qū)域設備的狀態(tài),操作工可以通過HMI和本地操作臺對圓盤剪進行操作,HMI的組態(tài)軟件為Wincc,可以顯示圓盤剪的各種參數(shù)、選擇控制模式、修改設定參數(shù)等。操作臺用于對圓盤剪各個設備及其功能的操作,共有3種可選模式:全自動、半自動和手動。PLC通過采集編碼器的數(shù)值對圓盤剪剪刃的重疊量、間隙、圓盤剪寬度、碎邊剪寬度等進行精確的定位控制,程序根據(jù)實際位置和設定位置的偏差,算出相應的調整電機的速度設定值,當位置偏差較大時,速度輸出較大,偏差小時則降低調整電機的速度以實現(xiàn)精確定位。變頻電機的控制系統(tǒng)也配有測量電機轉速的速度編碼器,這樣作為調整執(zhí)行機構的電機就在位置和速度雙閉環(huán)的模式下運行,實現(xiàn)精確定位。

2.2 自動換邊控制

自動換刀功能由3個順序控制實現(xiàn),程序編譯在出口順控PLC內。當操作工給出換刀指令時,圓盤剪各個設備按以下順序執(zhí)行:首先將工作位的重疊量完全打開,然后圓盤剪機架向外移出到最大位置,到位后機架鎖緊銷打開,旋轉臺開始做1800旋轉,備用側與工作側轉換完成后鎖緊銷關閉,機架移入到設定寬度,到位后調整剪縫至設定值,生產線啟動。

3.圓盤剪剪刃旋轉電機軟化控制

圓盤剪剪刃旋轉電機的額定功率偏小,自主調節(jié)能力較差,容易受到帶鋼影響,因此該電機經常報電機過流或過溫故障。為了降低電機報警的次數(shù)保證生產的順利進行,增加伺服電機的軟化控制。連退線的圓盤剪剪刃調整電機是由西門子SINAMICS S120系列變頻器驅動的1PH81系列伺服電機實現(xiàn)刀頭旋轉的。伺服控制模式下沒有激活軟化控制功能,因此需要編程增加該功能。編程過程如下:

圓盤剪剪刃旋轉電機的主速度設定分為兩部分,P1155和P1160,兩部分的絕對值相加即得到主速度設定值。P1155參數(shù)連接的為基礎自動化發(fā)給傳動的速度設定值,即為帶鋼運行的線速度值,由于傳動控制器只能接收轉速形式的速度設定值,因此基礎自動化要根據(jù)減速比和剪刃的直徑來折算出電機的轉速值N。

N=VL*i/πD

N為電機轉速;

VL為連退線的帶鋼線速度;i為電機齒輪箱的減速比;D為圓盤剪的剪刃直徑;

在此公式的基礎下,剪刃電機會得到精確的轉速設定來匹配線速度運行。但是,當速度存在些許偏差時,電機額定功率很小,會被動的跟隨帶鋼的運行速度,這就會造成電機負擔明顯加重。

TQ=TP+Ti

TQ為電機的總轉矩輸出;

TP為電機轉矩的比例部分;

Ti為電機轉矩的積分部分。

當存在速度偏差Δ時,TP=ΔV*P,Ti=∫ΔV(t)dt,根據(jù)公式可得出TP常量,而Ti會隨著時間t的增加而累計,這就會導致TQ累計增大。從而引發(fā)電機過電流或者定子溫度過高。軟化控制就是弱化ΔV對電機轉矩輸出的影響。這就用到了速度設定中的領一個參數(shù)P1160。參數(shù)編程如下:

P1160=r20111,r20110.1=r1482,r20110.2=P2900,P20112=1,P20113=270,P2900=-0.5%。程序的意義為,把P1160設置成一個動態(tài)的數(shù)值r20111,該數(shù)值為r20110.1與r20110.2的乘積即為讓P1160=r1482*P2900=-0.5%*Ti。

NTOTAL=P1155+P1160=N-0.5%*Ti,當控制系統(tǒng)中存在ΔV時,Ti會隨著t的增加而累計增大,從而NTOTAL會相減小速度偏差的方向偏移,使ΔV減小直到ΔV=0達到一個新的動態(tài)平衡,從而有效的減少了TQ值,進而避免的電機過電流及電機過溫的報警。

4.結論

冷軋連退線圓盤剪具有自動刀、自動調整剪縫的功能,并且增加了剪刃旋轉電機的軟化控制功能,可在僅全線出口停機的情況下快速更換剪刃,使生產節(jié)奏更順暢,減少了設備的負擔,節(jié)省了維護時間,提高了連退生產線的生產能力。

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