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醫(yī)藥中間體廢水處理改造工程實(shí)例

2017-09-06 07:51姚繼偉李鳴飛
環(huán)境科技 2017年2期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)廢水芬頓混凝

樊 健, 姚繼偉, 楊 堯, 李鳴飛

(1.南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司, 江蘇 南京 210009;2.常州龍德環(huán)保工程有限公司, 江蘇 常州 213100)

0 引言

江蘇省宿遷市某生物化學(xué)公司主要生產(chǎn)4-乙酰氧基雜環(huán)丁酮、苯乙酮和卡培他賓等醫(yī)藥中間體,生產(chǎn)過程中帶入大量的溶劑、無機(jī)鹽等。廢水鹽分高、組分復(fù)雜,具有高毒性、難生化特點(diǎn)[1-5]。企業(yè)污水處理站原工藝為隔油-調(diào)節(jié)-沉淀-UASB-SBR,出水不穩(wěn)定,COD時有超標(biāo)。本文針對水質(zhì)特點(diǎn)提出了改造工藝方案并進(jìn)行工程改造,增設(shè)了電解-芬頓氧化物化處理工藝[6-9],并對生化系統(tǒng)好氧工段進(jìn)行了強(qiáng)化[10-13]。運(yùn)行結(jié)果表明,改造實(shí)施后項(xiàng)目廢水出水穩(wěn)定,取得了良好的處理效果,可為類似醫(yī)藥中間體精細(xì)化工企業(yè)廢水處理提供參考。

1 水質(zhì)水量與排放要求

1.1 水質(zhì)水量與排放要求

根據(jù)建設(shè)方提供的水質(zhì)資料,結(jié)合現(xiàn)場考察,本項(xiàng)目生產(chǎn)廢水排放情況見表1。

表1 生產(chǎn)廢水排放情況

其余廢水,如真空泵排污水、地面沖洗水、初期雨水和生活污水等約140 t/d,合計總處理水量為175 t/d。

出水水質(zhì)執(zhí)行GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的三級標(biāo)準(zhǔn),ρ(CODCr)≤500 mg/L,ρ(SS)≤400 mg/L,此外根據(jù)企業(yè)與園區(qū)污水廠簽訂的排污協(xié)議,處理出水中ρ(鹽)≤8 000 mg/L。

2 原處理工藝及問題分析

2.1 處理工藝

原處理工藝流程見圖1。

圖1 原廢水處理工藝流程

2.2 存在的主要問題

(1)缺失必要的預(yù)處理手段,僅靠隔油沉淀去除部分浮油及SS,對廢水中溶解性的有機(jī)物沒有針對性的生物毒性解除手段。

(2)水質(zhì)水量缺少必要的調(diào)節(jié)手段,本項(xiàng)目生產(chǎn)廢水來水水質(zhì)波動大,僅靠一個調(diào)節(jié)池收納所有廢水,易對生化系統(tǒng)造成沖擊。

(3)采用傳統(tǒng)的SBR工藝,當(dāng)UASB出水不穩(wěn)定時,本系統(tǒng)沒有任何緩沖能力,出水COD及SS均易超標(biāo)。

3 工程改造方案

3.1 改造思路及工藝流程

綜合考慮廢水特點(diǎn),處理要求及現(xiàn)有構(gòu)筑物,確定工程改造主要為:廢水分類收集,增設(shè)預(yù)處理,強(qiáng)化生化處理,末端保障。

(1)分類收集:利用現(xiàn)有構(gòu)筑物增加1座生產(chǎn)廢水收集池,主要收集車間生產(chǎn)廢水,所有生產(chǎn)廢水在本池中混合均質(zhì)。

(2)增設(shè)預(yù)處理:針對廢水中氯化鈉含量高的特點(diǎn),增設(shè)電解裝置進(jìn)行前置預(yù)處理,電解-電絮凝不僅可以使廢水中的膠態(tài)雜質(zhì)、懸浮雜質(zhì)絮凝沉淀而分離,而且陽極的氧化作用和陰極的還原作用,能去除水中多種污染物。電解出水聯(lián)合芬頓氧化進(jìn)行深度氧化,進(jìn)一步使廢水中的苯環(huán)類、雜環(huán)類有機(jī)物開環(huán),以利于后續(xù)綜合生化處理。芬頓氧化出水再加入適量絮凝劑混凝沉淀,便可大幅削減SS及部分COD。

(3)強(qiáng)化生化處理:通過將原有SBR池中增設(shè)組合填料,改造成生物接觸氧化池,增加單位容積生物固體量,提高容積負(fù)荷,對水質(zhì)水量聚變有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。

(4)末端把關(guān):增設(shè)二沉池1座,對生化出水進(jìn)行泥水分離,以確保出水SS穩(wěn)定達(dá)標(biāo),并能進(jìn)一步降低出水COD。

改造后廢水處理工藝流程見圖2。

圖2 改造后的工藝流程

3.2 主要改造單元技術(shù)參數(shù)

(1)收集池:1座,用于收集高濃度工藝廢水。L×B×H=9 m×4 m×3.2 m,有效容積100 m3,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),水力停留時間3 d。配置硫酸加藥系統(tǒng),硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%,加藥泵1臺,型號JX50/0.63,Q=50 L/h,N=0.37 kW,池內(nèi)設(shè)穿孔曝氣管對廢水進(jìn)行攪拌均質(zhì),在線pH計1套。

(2)電解-電絮凝:1座,針對廢水中的大分子有機(jī)物等進(jìn)行電解氧化。L×B×H=2.5 m×1.5 m×2.5 m,材質(zhì)PP,水力停留時間2 h。配備10 A直流電源,石墨電極,池內(nèi)添加顆粒炭作電極填料,并設(shè)有曝氣系統(tǒng),曝氣量為0.5 m3/min。

(3)芬頓氧化罐:1座,通過加入適量雙氧水,對電解出水進(jìn)一步進(jìn)行氧化。D×H=2.5 m×3.5 m,有效容積15 m3,內(nèi)裝填鐵碳規(guī)整填料5 m3,材質(zhì)鋼襯FRP,有效停留時間10 h。配置雙氧水和硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)。

(4)混凝沉淀槽:1座,加入適量絮凝劑進(jìn)行混凝處理,通過絮凝作用去除懸浮物。L×B×H=3.0m×2.0m×3.0 m,q=0.75 m3/(m2·h),配套PAM和液堿加藥系統(tǒng),池內(nèi)設(shè)2臺槳式攪拌機(jī),下設(shè)泥斗。

(5)接觸氧化池:1座,有效容積 200 m3,L × B ×H=12 m×3 m×5.5 m,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),地上2.5 m,水力停留時間27 h。池內(nèi)新增組合填料80 m3,并配套DO監(jiān)測儀1臺,曝氣量Q=2 m3/min。

(6)二沉池:1座,D × H=3.5 m × 3.0 m,碳鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)刷環(huán)氧煤瀝青防腐,q=0.65 m3/(m2·h)。 設(shè)有污泥回流泵2臺,污泥回流至接觸氧化池,回流比1~3∶1。

(7)排放池:1座,用作尾水池兼監(jiān)測池,有效容積:300 m3,半地下式鋼砼結(jié)構(gòu)用于水質(zhì)監(jiān)測并留有足夠的緩沖容積,滿足園區(qū)一企一管需求。

4 運(yùn)行效果及成本分析

該項(xiàng)目于2016年4月份工程改造結(jié)束,污水站廢水處理系統(tǒng)正式開始運(yùn)行調(diào)試,物化工段根據(jù)每日實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)水量按比例投加藥劑,依據(jù)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)條件,及時檢測各工段進(jìn)出水COD狀況;生化工段通過污泥接種、馴化出成熟的活性污泥。經(jīng)過1個月的運(yùn)行調(diào)試,整個系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,處理出水可達(dá)化工園區(qū)接管標(biāo)準(zhǔn),見表2。

表2 園區(qū)接管標(biāo)準(zhǔn)

4.1 運(yùn)行效果

(1)物化處理 CODCr去除效果

預(yù)處理采用“電解+芬頓氧化+混凝沉淀”,調(diào)試期運(yùn)行了15批次,處理效果見圖3。通過圖3可以看出,控制電流I=5~10 A及雙氧水的加藥量0.5%~1%,預(yù)處理工段的處理效率能得到一定的保證,進(jìn)水CODCr質(zhì)量濃度為20 000~30 000 mg/L,最終混凝沉淀池出水維持CODCr質(zhì)量濃度為12 000 mg/L左右,去除率穩(wěn)定在50%左右。

圖3 “電解+芬頓+混凝沉淀”進(jìn)、出水CODCr及去除率

(2)生化處理CODCr去除效果

經(jīng)過物化處理后的生產(chǎn)廢水和其它廢水在調(diào)節(jié)池中進(jìn)行配水調(diào)節(jié),控制進(jìn)入生化系統(tǒng)CODCr質(zhì)量濃度為2 400~2 800 mg/L,減少水質(zhì)變動對生化系統(tǒng)帶來的沖擊,生化系統(tǒng)在經(jīng)過20 d的調(diào)試后進(jìn)入了穩(wěn)定運(yùn)行階段,出水CODCr質(zhì)量濃度維持在350~450 mg/L,去除率穩(wěn)定后可達(dá)85%左右,具體處理效果見圖4。

圖4 生化處理進(jìn)、出水CODCr及去除率

由圖4可知,在預(yù)處理處理效果穩(wěn)定及進(jìn)水水質(zhì)控制適當(dāng)?shù)那疤嵯?,原有UASB系統(tǒng)可以較快的適應(yīng)進(jìn)水水質(zhì),整個調(diào)試周期比預(yù)期的要縮短不少,經(jīng)過1個多月運(yùn)行后,出水水質(zhì)較為穩(wěn)定,滿足接管標(biāo)準(zhǔn)。同時在本次調(diào)試運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)電解工段產(chǎn)生泡沫較多,后續(xù)建設(shè)方增設(shè)了水噴淋裝置進(jìn)行消泡,效果顯著,也為后續(xù)類似工程設(shè)計時提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

4.2 運(yùn)行成本分析

本項(xiàng)目運(yùn)行成本以直接成本計,不含人工及設(shè)備折舊費(fèi)用。

(1)電費(fèi)

本系統(tǒng)動力裝機(jī)容量為51 kW,運(yùn)行負(fù)荷為30 kW,日耗電量為562 kW,電費(fèi)按0.7元/kW,日處理水量按175 t計,則單位廢水運(yùn)行費(fèi)用E1=562×0.7/175=3.2元。

(2)藥劑費(fèi)

①芬頓氧化用硫酸亞鐵、雙氧水

硫酸亞鐵按300元/t,雙氧水按1 500元/t計,硫酸亞鐵投加量為200 mg/L,雙氧水投加體積分?jǐn)?shù)為0.5%。

②混凝沉淀用PAM和液堿

液堿按900元/t,PAM按15 000元/t計,液堿投加體積分?jǐn)?shù)為0.2%,PAM投加量為5 mg/L;。

以上按日處理35 t生產(chǎn)廢水,藥劑費(fèi)為11.9元/t廢水,按整個污水站日處理175 t計,則項(xiàng)目藥劑費(fèi)用E2=2元/t。

(3)固廢處理費(fèi)用

項(xiàng)目固廢主要來源于物化處理單元,日均產(chǎn)生量約20 kg污泥(含水率80%),按照當(dāng)?shù)匚U處理費(fèi)用5 500元/t計,則E3=55×20/175=6.28元/t。

綜上,單位廢水處理費(fèi)用E=E1+E2+E3=11.5元。

5 結(jié) 語

通過改造后的工程實(shí)踐證明,采用電解-芬頓-混凝沉淀物化處理生產(chǎn)廢水簡單有效,處理出水再和其余廢水混合采取UASB-接觸氧化處理,效果穩(wěn)定,該改造工藝結(jié)構(gòu)緊湊,維護(hù)管理方便,出水指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的三級標(biāo)準(zhǔn),對中小規(guī)模的醫(yī)藥、農(nóng)藥廢水處理工程具有一定的參考價值。

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