摘 要:本文通過對三元污水處理站序批式流程控制系統(tǒng)在設計建造與生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)的問題與改進方法進行分析總結(jié),提出該站序批式流程控制優(yōu)化的幾項基本措施,以方便快捷地進行控制轉(zhuǎn)換,節(jié)約人力成本。
關鍵詞:三元復合驅(qū);污水處理;序批式流程;自動化控制
三元復合驅(qū)油技術是最近發(fā)展起來的一種新型有效的提高采收率的方法,該項技術已經(jīng)成為原油持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)的主要接替采油技術。試驗證明三元復合驅(qū)可比普通水驅(qū)提高采收率20%以上,具有極大的應用潛力與前景。隨著三元復合驅(qū)技術的不斷推廣,三元采出污水的處理成為制約該項技術使用的一個重要瓶頸,實驗表明,序批式流程下處理能力對比連續(xù)式流程有顯著提高。但序批式流程涉及工藝較多,流程復雜,優(yōu)化其生產(chǎn)流程的自動化控制,既能方便快捷地進行控制轉(zhuǎn)換,又能較好地節(jié)約人力成本,可謂一舉兩得。
本文擬通過對一座小型三元污水站設計建造與生產(chǎn)運行中過程中序批式流程控制系統(tǒng)出現(xiàn)的問題與改進的方法進行分析總結(jié),以探討序批式流程生產(chǎn)自動化控制的優(yōu)化方法。
1 三元污水站的基本序批工藝流程
該污水站序批流程主要由四座沉降罐及附屬電動閥、過濾提升泵、羅茨風機構(gòu)成。四座沉降罐依次進水、沉降、出水,沉降時使用羅茨風機進行曝氣,沉降出水由過濾提升泵升壓,輸送至過濾罐過濾。
2 序批式流程自控系統(tǒng)的問題與改進措施
2.1 進出液流量的平衡
該站來水直接采用聯(lián)合站集輸崗外輸污水,來水流量站內(nèi)不可控,沉降罐出液由兩臺過濾提升泵升壓,輸送至過濾罐過濾。初始設計時,兩臺過濾提升泵均工頻運轉(zhuǎn),使用泵出口閥門人工控制流量。
為使罐液位及沉降時間保持在設計水平,進出液流量需進行平衡,使進液量與出液量相等,保障四座沉降罐內(nèi)總液量維持不變。但由于來水不受控,聯(lián)合站端需根據(jù)自身實際情況調(diào)節(jié)流量,因此需及時根據(jù)來水瞬時流量調(diào)整過濾提升泵排量,人工手動控制的情況下,該項工作十分繁重,基本無法實現(xiàn)序批式流程的投運。
后期改造中,為兩臺過濾提升泵增加了一拖二變頻裝置,使用變頻裝置調(diào)節(jié)排量,大大減輕了工人工作量。但整體運行仍處于半自動狀態(tài),下一步應將全過程納入自動化調(diào)節(jié)程序中來。
具體實現(xiàn)方法為:將來水流量計、過濾提升泵變頻及過濾提升泵出口流量計進行聯(lián)鎖,由電腦自動根據(jù)來水流量變化控制變頻裝置調(diào)節(jié)過濾提升泵排量,使沉降罐進出液排量精確匹配,達到平衡的目的。
2.2 電動閥動作順序與判定
該站每座沉降罐擁有序批式進口、序批式出口、曝氣進口三臺電動閥,在滿足液位條件后,相關電動閥同時進行動作,完成罐與罐之間的轉(zhuǎn)換。
此種運行方式能夠滿足正常運行需要,但如發(fā)生任一閥門關堵轉(zhuǎn)或未開啟到位,將有可能導致憋泵或抽空,對設備使用造成隱患。因此,需根據(jù)實際使用情況更改判定規(guī)則與動作順序。這樣,在實際運行過程中,一旦出現(xiàn)各電動閥因故障開關不到位或未收到開關信號的情況,流程將停滯在當前步驟并報警,不會進行下一步動作,避免了設備憋泵或抽空。
2.3 羅茨風機選用與判定
該站使用三臺羅茨風機在沉降時對罐內(nèi)污水進行曝氣,加速油珠上浮速度。其中,1#羅茨風機僅能供1#、3#沉降罐曝氣,3#羅茨風機僅能供2#、4#沉降罐曝氣,2#羅茨風機作為備用設備,可供四座沉降罐進行曝氣。
因為此種工藝特殊性,在序批式流程自控程序運行過程中,需加入羅茨風機的選用判定,除區(qū)分為不同沉降罐提供曝氣源的羅茨風機外,還需區(qū)分運行及備用羅茨風機。
為此,在控制程序端賦予每臺羅茨風機兩種屬性:運行/備用,由工人根據(jù)實際情況手動進行勾選,在系統(tǒng)內(nèi)部自動選取將啟動的羅茨風機時,將備用設備排除在外,這樣就避免了維修或保養(yǎng)中的設備自動啟動產(chǎn)生危險。
2.4 應急處理
在實際生產(chǎn)過程中,不可避免會遭遇緊急情況,如停電、單罐維修或清淤、線路穿孔緊急停產(chǎn)等,為保障程序能夠應對這些突發(fā)狀況,需增加一部分應急處置程序。
一是狀態(tài)記憶,失電后恢復供電時,系統(tǒng)能夠自動續(xù)接至失電前的程序狀態(tài),不至產(chǎn)生自動化程序斷鏈。二是為每座沉降罐增加運行/備用狀態(tài)判定,狀態(tài)由工人根據(jù)實際情況手動勾選,四座罐全部處于運行狀態(tài)時,運行正常序批式程序,有一座罐處于備用狀態(tài)時,繞過備用罐,進行三罐倒換的序批式流程。三是每次系統(tǒng)停產(chǎn)后重新投產(chǎn)進行初始化運作時,能夠自動根據(jù)各罐實際情況判斷進、出液及曝氣罐,無需人工將罐液位調(diào)整至適宜液位再投產(chǎn)。
3 結(jié)論
通過對該三元污水處理站序批式流程控制系統(tǒng)的設計與實際應用情況進行分析,筆者認為,三元污水處理站序批式流程的優(yōu)化設計,應在節(jié)約成本的前提下,最低限度地滿足生產(chǎn)的實際需求,具體體現(xiàn)在以下幾個方面:①對于操作頻繁、控制精密的生產(chǎn)操作過程,應將其納入自動化控制范圍;②自動化控制應體現(xiàn)連貫、智能的特點,在整個生產(chǎn)流程中應環(huán)環(huán)相扣,在主流程中不宜加入手動控制環(huán)節(jié);③自動化應具備控制和反饋兩個方面的功能,除自動完成生產(chǎn)操作外,還應將生產(chǎn)動態(tài)及故障信息及時反饋給操作人員,以保證生產(chǎn)的正常進行。
參考文獻:
[1]王月華.含油污水處理自動化系統(tǒng)[J].油氣田地面工程,2012(2):52-53.
作者簡介:
周濤(1988- ),男,黑龍江大慶人,2012年畢業(yè)于中國石油大學(北京),現(xiàn)從事油氣田地面工程工作。