劉文 馮國君
摘 要:港西二港西油田的第一個實施“2+3”開發(fā)的單元,但隨著聚驅(qū)工作得不斷推進,制約聚驅(qū)效果的因素不斷凸顯,其中最為明顯的是受益油井產(chǎn)液結(jié)構(gòu)不均,嚴重制約至聚驅(qū)效果的發(fā)揮,需系統(tǒng)研究,有效的釋放油井潛能,充分發(fā)揮聚合驅(qū)潛力及效果。同時為其他同類油藏聚合物驅(qū)產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整提高采收率提供一套可借鑒的技術和方法。
關鍵詞:聚合物驅(qū);產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整;低液低效;采收率
1 產(chǎn)液結(jié)構(gòu)評價
由于注聚區(qū)地層疏松,出砂嚴重,受益油井大部分需防砂生產(chǎn),但伴隨著產(chǎn)液結(jié)構(gòu)出現(xiàn)高低之分。注聚受益井58口,未防砂井11口,平均日產(chǎn)液量56.1m3;防砂井47口,平均日產(chǎn)液量22.9m3,其中8口井,目前平均日產(chǎn)液7.4m3,產(chǎn)液結(jié)構(gòu)差異明顯。造成產(chǎn)液結(jié)構(gòu)差異明顯的原因如下:①油層合采,部分油層主出力,如西7-13井NgI2.3.II1.III四層合采,NgI2-2、NgIII原油粘度大,流動性差,而NgI3-1、II1-2為油水同層,經(jīng)分析認為NgI3-1、II1-2主出力,日產(chǎn)液量近100方,而NgI2-2、NgIII不出力。②層間矛盾,造成部分砂體低能低液,部分地下配水井由于注入層段多,造成部分層段吸水差異明顯,吸水差的層注采失衡,累計注采比不斷下降,致使受益油井液量不斷下降,如西38-10-2井組NmII9-2層受益油井西37-10-3表現(xiàn)低能低液。③平面矛盾,造成單向突進嚴重,部分油井供液量變差,如西新39-9井組NmII7-2層,由于注入井與受益井西39-10K間動態(tài)關系明顯,井間形成了明顯的優(yōu)勢滲流通道,注入液主要沿該方向滲流,而西38-10-3方向供液開始變差。④防砂后,割縫管堵塞,造成低液,港西二區(qū)由于地層出砂,大部分受益油井防砂生產(chǎn),但防砂后易造成割縫管堵塞,造成低能低液。區(qū)塊有8口受益油井表現(xiàn)該現(xiàn)象,由于堵塞造成油水井間無法建立有效的注采關系,嚴重遏制了聚驅(qū)效果的發(fā)揮。
2 產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整對策研究
針對產(chǎn)液結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象的研究,制定了相應的調(diào)整對策,具體對策如下:
①高液無效多層合采受益油井,卡埋層,控液生產(chǎn)。針對想西7-13這類井,進行埋層生產(chǎn),埋掉NgI3.II1.III,單采NgI2-2,卡主出力層單采,充分釋放潛力油層,建立良好的聚驅(qū)見效關系,提高砂體聚驅(qū)開發(fā)效果。②提級分注、重分注同時結(jié)合深部調(diào)剖處理,有效緩解和改善層間矛盾,提高未動用層聚驅(qū)開發(fā)效果,改善整個區(qū)塊聚驅(qū)開發(fā)效果。③深部調(diào)剖處理結(jié)合動態(tài)調(diào)配,有效擴大聚驅(qū)波及體積,提高砂體整體聚驅(qū)開發(fā)效果。④補層完善,增加受益方向,有效擴大波及體積,提高砂體動用程度,擴大聚驅(qū)效果。⑤防砂解堵,充分釋放油井潛能。提高防砂工藝適應性,有效改善防砂砂堵現(xiàn)象,延長防砂有效時間,建立良好的注采見效關系。
3 防砂井采液結(jié)構(gòu)調(diào)整研究
3.1 礫石充填防砂井液量的影響因素
礫石充填防砂井的滲流模型,可以簡化為三個均質(zhì)環(huán)形地層構(gòu)成的復合油藏,及割縫管與套管環(huán)空間的均質(zhì)油藏,其半徑為r0,滲透率為K0;地層中的礫石充填帶的均質(zhì)油藏其半徑為rs,滲透率為Ks;還有原始地層與充填帶之間的均質(zhì)油藏,其半徑為r,滲透率為k,則通過復合油藏的滲流特征,可以推導出地層的產(chǎn)量為其中rwf:井底半徑m。
由公式可以看出,影響礫石充填防砂井液量的因素主要包括:生產(chǎn)壓差、射孔厚度、環(huán)套礫石充填帶有效滲透率、地層中礫石充填帶滲透率。由此,在防砂作業(yè)過程中需要優(yōu)化射孔參數(shù),優(yōu)化防砂工藝,提高防砂井的產(chǎn)液量。
3.2 提高防砂工藝適應性
為提高防砂油井工藝適應性,充分釋放油井潛能,進行了深入調(diào)查和研究,經(jīng)過優(yōu)化,港西油田聚驅(qū)防砂主要施工工序變?yōu)椋旱孛婀芫€試壓——正洗井——氮氣泡沫液返排——穩(wěn)壓放噴——回探、沖砂——下防砂管柱——礫石充填防砂——防砂完井。
4 產(chǎn)液結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整實踐與應用
依據(jù)以上研究成果及相應優(yōu)化調(diào)整對策,編制了港西二區(qū)聚合驅(qū)綜合調(diào)整方案,其中產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化是方案的主體與核心,共計制定產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整措施15口,實施效果顯著。共計實施15口,有效井13口,平均單井日產(chǎn)液量由13.1方增加至21.3方,日產(chǎn)液量提高了近62.6%,達到了目前港西油田防砂井的合理采液量,可以建立有效的注采關系,為聚驅(qū)見效夯實了基礎。同時平均單井日產(chǎn)油量增加3.72噸。
5 總結(jié)與認識
在本次研究的基礎上,通過現(xiàn)場實施,在防砂實驗過程中,取得了一下幾點認識:①采用氮氣返排;②沖砂作業(yè)過程中,要求泵車滿足大排量需求(0.5m3/min以上),保證沖砂徹底干凈,避免礫石回落至防砂管柱中,造成產(chǎn)量下降;③高壓井作業(yè)中不能采取放噴措施,采用優(yōu)質(zhì)壓井液壓井,避免使用鹵水造成結(jié)晶堵塞防砂篩管。
參考文獻:
[1]劉義坤,王立軍,等.大慶油田聚合物驅(qū)合理提液的影響因素分析[J].大慶石油學院報,1999,23(2):20-22.